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300MW機(jī)組高調(diào)閥桿松脫原因分析及處理

2014-12-31 00:00:00陳偉雄
基層建設(shè) 2014年7期

廣州恒運(yùn)集團(tuán)公司 廣東廣州蘿崗區(qū)開發(fā)區(qū)西基路8號(hào) 510730

摘要:本文分析了東汽產(chǎn)300MW汽輪發(fā)電機(jī)組高壓調(diào)節(jié)汽門運(yùn)行中閥桿松脫的主要原因,采取有效的臨時(shí)措施及改造經(jīng)驗(yàn),為同類故障的處理提供參考。

關(guān)鍵詞:高調(diào)閥桿;松脫原因;處理

1.概述

我公司#8、9機(jī)組是東方汽輪機(jī)有限公司設(shè)計(jì)制造的最新第八代N300-16.7/537/537-8機(jī)組,為亞臨界、一次中間再熱、單軸、兩缸、兩排汽、凝汽式汽輪機(jī)。本機(jī)組設(shè)有四個(gè)高壓調(diào)節(jié)閥、二個(gè)高壓主汽閥、二個(gè)中壓聯(lián)合汽閥。各主汽及調(diào)節(jié)閥油動(dòng)機(jī)均為單側(cè)進(jìn)油油動(dòng)機(jī),閥門開啟由油壓控制,關(guān)閉靠操縱座的彈簧力來完成。

2.故障的發(fā)生

#8機(jī)組于2007年5月投產(chǎn),不久后分別于2007年8月和11月發(fā)生了#2和#1高壓調(diào)節(jié)閥十字頭與閥桿松脫缺陷,#9機(jī)2008年3月投產(chǎn)不久后也發(fā)生了#3高壓調(diào)節(jié)閥閥桿松脫缺陷。

#8機(jī)正常運(yùn)行,運(yùn)行人員監(jiān)盤發(fā)現(xiàn)相同負(fù)荷下,#3、4高調(diào)閥開度越來越大,超出正常運(yùn)行參數(shù)的波動(dòng)范圍,于是聯(lián)系檢修人員現(xiàn)場(chǎng)檢查。檢修人員利用機(jī)組低負(fù)荷期間對(duì)各個(gè)調(diào)門進(jìn)行逐個(gè)關(guān)閉試驗(yàn),找出了#2高調(diào)閥關(guān)閉開度不正常,當(dāng)指令為零時(shí),反饋尚有17%(約40mm)的開度,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)關(guān)閉其油動(dòng)機(jī)進(jìn)油門確認(rèn),#2高調(diào)閥操縱座開度指示與反饋值相符,由此判斷該閥閥桿脫落。

圖一

3.高調(diào)閥閥桿松脫原因分析

東汽的300MW機(jī)組高壓調(diào)節(jié)閥的操縱方式是采用杠桿機(jī)構(gòu),整個(gè)操縱裝置的設(shè)計(jì)借鑒了日立600MW機(jī)組高壓調(diào)節(jié)閥操縱機(jī)構(gòu)的結(jié)構(gòu)方式,閥桿與操縱座中的十字頭采用螺紋形式直接聯(lián)接,采用打橫向圓柱止動(dòng)銷防松。

高壓調(diào)節(jié)閥閥桿與操縱座連接簡(jiǎn)圖見圖一。從此類故障的實(shí)際處理來看,產(chǎn)生調(diào)節(jié)閥桿與十字頭聯(lián)接失效問題的多數(shù)原因系閥桿頂部與十字套間的墊環(huán)接觸未滿足設(shè)計(jì)無間隙接觸的要求,實(shí)際安裝存在間隙,造成十字套與閥桿間的圓柱銷在機(jī)組停機(jī)打閘、調(diào)節(jié)閥快關(guān)及變負(fù)荷過程中承受沖擊載荷,圓柱銷承受很大的剪切應(yīng)力而斷裂,螺紋止動(dòng)失效,閥桿在汽流的擾動(dòng)下逐漸部分退出十字套,使得閥桿變長(zhǎng)。在機(jī)組閥門活動(dòng)試驗(yàn)或打閘停機(jī)時(shí),調(diào)節(jié)閥雖已關(guān)閉,而就地與集控室檢查顯示調(diào)節(jié)閥卡在某個(gè)閥位,調(diào)門仍存在一定開度的假象。情況嚴(yán)重時(shí),閥桿與十字套間的螺紋磨損損壞,造成閥桿脫落。另外,圓柱止動(dòng)銷太小且材質(zhì)不合理(φ10,碳鋼材質(zhì)),也是造成銷子容易剪斷,螺紋止動(dòng)失效的又一原因。

4.處理及結(jié)構(gòu)改進(jìn)

停機(jī)后,解體操縱座后發(fā)現(xiàn)閥桿和十字頭螺牙已磨損,整個(gè)閥桿脫落,若徹底消除缺陷,需更換閥桿和十字頭。因備件及檢修工期的原因,在沒有解體閥門情況下,我們采取用鏈條葫蘆拉緊十字頭使其緊緊頂住閥桿頭,再將圓柱止動(dòng)銷孔擴(kuò)大至φ17,用高強(qiáng)度合金鋼精確配制銷子,組裝后再松開鏈條葫蘆,以使閥桿頭與十字頭之間沒有間隙,減少銷子承受的剪切力。臨時(shí)處理后,機(jī)組運(yùn)行了一年多至大修都沒有問題。

大修時(shí)我們對(duì)十字頭與閥桿連接方式進(jìn)行了如下改造。

圖二 改進(jìn)設(shè)計(jì)聯(lián)接結(jié)構(gòu)

如圖二所示,將原十字頭的螺紋部位補(bǔ)充加工擴(kuò)大成一圓柱孔,增加一提升螺母作為閥桿與十字頭的聯(lián)接用,提升螺母外圓與十字頭上的孔采用間隙配合,在提升螺母外圓上開一導(dǎo)向槽,在十字頭上裝一導(dǎo)向銷以防止提升螺母轉(zhuǎn)動(dòng),并保證提升螺母可以上下移動(dòng);提升螺母的定位由一螺塞完成;先旋轉(zhuǎn)螺塞,然后測(cè)量出提升螺母與十字頭之間的頂部間隙,保證該間隙值為3mm后,再裝入止退螺釘,以防螺塞退出。閥桿端面與十字頭之間仍需通過調(diào)整墊片來進(jìn)行調(diào)整,閥桿端面貼合要求可適當(dāng)降低,允許該處存在微小間隙。以防止閥桿與十字頭之間相互轉(zhuǎn)動(dòng),在閥桿上加工兩個(gè)凹槽,用一止動(dòng)板限制其轉(zhuǎn)動(dòng),止動(dòng)板采用焊接的方式固定在十字頭上。

改進(jìn)結(jié)構(gòu)主要有以下優(yōu)點(diǎn):

①將閥桿與十字頭的直接聯(lián)接變?yōu)殚g接聯(lián)接,提升螺母頂部留有一定間隙,可有效的避免因高壓調(diào)節(jié)閥裝配未達(dá)到設(shè)計(jì)要求時(shí),機(jī)組打閘過程中閥桿螺紋受沖擊力,從而可根本杜絕閥桿螺紋咬死現(xiàn)象;

②該結(jié)構(gòu)保留了原閥桿、原十字頭等主要零件,增加零件少,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,僅需對(duì)原十字頭補(bǔ)充加工,所以投入改造資金較少;

③現(xiàn)場(chǎng)復(fù)裝的裝配要求較原設(shè)計(jì)低,操作性強(qiáng)。

1.改進(jìn)后運(yùn)行效果

高調(diào)閥閥桿與十字頭聯(lián)接方式改造后,機(jī)組投運(yùn)正常,后因機(jī)組投入一次調(diào)頻,#3高調(diào)門動(dòng)作頻繁,汽流擾動(dòng)使閥桿振動(dòng)加劇,閥桿又松脫。停機(jī)檢查發(fā)現(xiàn)止動(dòng)板與十字頭的焊縫只采用分段焊,焊縫質(zhì)量不過關(guān),止動(dòng)板從焊縫處斷裂,導(dǎo)致閥桿松動(dòng)退出。經(jīng)重新安裝,止動(dòng)板與十字頭焊接采用如下工藝:

1)止動(dòng)板厚度為25mm,材料為35CrMoA,現(xiàn)場(chǎng)采用鎳基焊絲冷焊法施焊,焊絲牌號(hào)ERNiCr-3(或Wel TIG82),也可選用ER309不銹鋼焊絲,氬弧焊焊接,焊絲直徑φ1.6或φ2.0,焊前打磨待焊處及周邊見金屬光澤。

2)施焊處低溫預(yù)熱100-150℃,注意焊肉飽滿,以及息弧后對(duì)焊接部位的氬氣保護(hù),采用對(duì)稱施焊,焊縫尺寸k>=6mm,全周滿焊,無咬邊,最終采用砂輪機(jī)打磨消除引弧和收弧缺陷。

3)焊后不進(jìn)行單獨(dú)熱處理,用保溫棉覆蓋包扎焊縫使其緩冷,至室溫24小時(shí)后,PT檢查滿足JB4730Ⅱ-005要求。

按焊接工藝要求處理后投入運(yùn)行,效果良好,確保了高調(diào)閥的安全運(yùn)行。

6.結(jié)束語

高調(diào)閥閥桿因運(yùn)行中汽流擾動(dòng),極容易出現(xiàn)閥桿松脫,閥桿與十字頭聯(lián)接方式改進(jìn)后,止動(dòng)板的焊接容易被忽視,是導(dǎo)致再次出現(xiàn)問題的主要原因,應(yīng)吸取教訓(xùn),引起足夠的重視,確保焊接質(zhì)量,才能確保閥桿的可靠連接。本文是實(shí)際的案例分析處理,提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),具有較好的參考價(jià)值。

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