袁霞,郎達慧
(萊蕪鋼鐵集團銀山型鋼有限公司煉鐵廠,山東萊蕪 271104)
經驗交流
萊鋼1 880 m3高爐渣處理系統改造實踐
袁霞,郎達慧
(萊蕪鋼鐵集團銀山型鋼有限公司煉鐵廠,山東萊蕪 271104)
針對萊鋼1 880 m3高爐渣處理系統中渣漿泵耐磨性低、沖渣水控制閥門磨損、絲杠滑絲等問題,結合現場生產實際對沖渣水控制閥門優化選型,對渣漿泵、擋渣板的固定連接形式等進行改造,降低了設備故障率,提高了渣處理系統設備使用壽命。
高爐;渣處理系統;渣漿泵;擋渣板
萊鋼1 880 m3高爐圖拉法粒化渣處理系統主要進行熔渣粒化、脫水作業,由粒化脫水系統、循環水系統、渣皮帶系統三大部分組成。其中粒化脫水系統設備有粒化系統、脫水系統等;循環水系統設備有渣漿泵、氣力提升機、相關閥門及管道等;渣皮帶系統主要有皮帶機、卸料器、偏心漏斗、輸送車皮。從高爐放出的熔渣經過渣溝流落到快速旋轉的粒化輪,粒化輪的速度可以達150~330 r/min,在熔渣與粒化輪襯板相碰的瞬間,熔渣被打碎粒化,同時粒化輪左、上、右三側的4個水包噴出的高壓冷卻水將熔渣冷卻、水淬,形成了真正意義上的水渣。水渣通過粒化輪斜槽流入脫水器進行脫水,同時進一步冷卻,脫水后的渣經過皮帶直接外運到火車車皮,因此,渣處理設備的穩定運行影響著高爐的正常生產。
萊鋼1 880 m3高爐設有兩個出鐵口,渣處理系統分別對應有兩套粒化設備。一般情況下,如果上爐東場出鐵,東場粒化設備開動,西場的設備就可用來檢修維護;下爐則西場出鐵,西場設備開動,東場的設備就可用來檢修維護,如此交替作業。渣處理系統設備自投入運行以來,由于受設備自身和作業環境因素制約,在日常生產過程中,圖拉法粒化渣處理系統所存在的各種缺陷逐漸暴露出來,主要有如下問題。
2.1 粒化脫水系統
1)沖渣水系統水包閥門閥柄易磨損,開關不靈活,關不嚴造成泄水現象,影響沖渣水管道壓力。2)沖渣水包閘閥開關用升降螺母易滑絲,閥門使用壽命短,且開關不靈活,關閉不嚴,不能快速切斷水流,沖渣水無法停止,影響沖渣水包、溜渣板等設備維護,且造成水資源浪費。3)渣漿泵內部的護板、護套、葉輪材質易磨損,軸封易損壞出現泄露現象,造成渣漿泵使用壽命過短,導致高爐經常性放火渣,增加備件成本,加大了職工勞動強度。4)沖渣水包及噴嘴、沖渣管道規格不一,備件儲備數量大,維修費用高,維修更換效率低。沖渣水嘴過短,僅100 mm長,沖渣水過早分散,水壓力低。沖渣效果不理想。5)粒化脫水器擋渣板處于粒化沖渣正前面,受大量渣水沖擊頻繁磨損,使用壽命短。
2.2 皮帶運輸系統
渣處理系統7條皮帶共計30個滾筒,因渣水腐蝕,磨損嚴重,包膠層和筒皮磨損嚴重。部分滾筒軸與輪轂裝配采用鍵連接,即軸徑偏小,承載量小,易發生斷軸現象。一般垂直拉緊改向滾筒、增面滾筒使用壽命僅3個月,傳動滾筒、機尾改向使用壽命達不到18個月,增加了維修成本。
為保障高爐生產順行,降低設備故障率。針對設備所存在問題,根據設備運行狀況和自身特性,進行改造。
3.1 選型電動偏心半耐磨球閥
原水包控制閥門采用電動閘閥,根據DN700電動閘閥在沖渣循環水系統中所起的作用,選擇同時能夠滿足功能的閥門替代,考慮到頻繁操作所需的耐磨性能,并對閥門結構形式依據現場使用要求進行改造。經過使用對照,最終選用電動偏心半球球閥替代出水管道閥門,電動偏心半球球閥結構如圖1所示。在閥門底部留出一個通孔,再加上一個小的排污閥門,目的是通過開啟球閥底部排污閥將積渣及時排出,從而保證閥門球體能夠關閉到位。

圖1 電動偏心半耐磨球閥結構
3.2 更換渣漿泵部件材質
通過渣漿泵使用情況的分析,渣漿泵常出現的問題主要是護板、護套、葉輪易磨損,造成渣漿泵使用時間僅6個月,壽命較短。原因主要是護板、護套、葉輪材質差,抗耐磨性能低,針對此問題要求廠家進行改造,采用抗耐磨性能強的耐磨金屬制作,從而使渣漿泵的使用壽命延長至18個月。
3.3 改進沖渣水包
由于設計原因,沖渣水包及噴嘴、沖渣管道規格不一,備件儲備數量大。經過現場分析,將原來12件水包型號統一為一種規格,減少了維修備件儲備。并將沖渣水嘴改為長150 mm和200 mm兩種,根據1#、2#爐不同需要進行安裝,且采用雙金屬耐磨水包或陶瓷水包,有效提高了水沖渣效果,使用壽命由原來的3個月提高到10個月。
3.4 改進擋渣板固定連接形式
改進擋渣板固定連接方式,分別由脫水器兩側走道支撐下引槽鋼和橫鋪槽鋼作為框架支撐。使用20 mm厚鋼板作為母板固定在槽鋼上,母體上邊緣與下料槽牢固焊接,在母體上制作出螺栓孔,將新型耐磨、耐腐蝕擋渣板通過螺栓連接在母體槽鋼上。改造后,擋渣板使用壽命大大延長,提高了渣處理系統運行可靠性,縮短了檢修時間,只需拆掉螺栓,倒換備件,用螺栓緊固即可,省時省力便于檢修維護。
3.5 改進滾筒結構形式和包膠
針對渣皮帶滾筒磨損嚴重、使用壽命短、增面滾筒軸承易損壞問題,制定可行性方案,包膠層增厚尺寸由原來的14~16 mm增厚為20~22 mm,筒皮厚度由原來的12~14 mm增厚為16~20 mm。增面滾筒(Ф400×1 400和Ф400×1 600)改用大型號軸承,同時將滾筒和軸固定形式由鍵連接改為漲套鎖緊形式。改進滾筒包膠層和筒皮厚度及連接形式后,滾筒使用壽命得到有效延長,從而保證皮帶系統運行穩定。
通過一系列改進,圖拉法粒化渣處理系統設備存在的問題得到解決,設備使用壽命得到有效提高。改進擋渣板固定連接形式,既提高了耐磨性,又節省了更換時間。水包控制閥門優化選型電動偏心半耐磨球閥,降低了設備故障率,節約了維修成本,從而提高了圖拉法渣處理系統運行可靠性。
TF321.7
B
1004-4620(2015)02-0066-02
2014-03-27
袁霞,女,1976年生,1998年畢業于山東電大機械工程專業。現為萊鋼型鋼煉鐵廠工程師,從事設備管理工作。