大港油田采油工藝研究院
王官屯油田地面系統優化簡化改造項目后評價
陳倩嵐陳忻夏敏敏大港油田采油工藝研究院
王官屯油田通過實施地面系統優化簡化,以一、二級布站取代原有的二、三級布站模式,采用油水井生產信息自動采集技術和串、“T”接工藝流程,取消了原有計量站和配水間,縮減了地面管網規模;在流變性分析基礎上,通過以高產液帶低產液井、高含水帶低含水井的方式,取消聯合站摻水系統,實現90%的摻水井停摻;應用“泵到泵”、高低壓分離等工藝對供注水系統進行優化,縮短了工藝流程,減少了水質的二次污染,有效降低了系統能耗。項目實施后,縮小了地面系統規模,有效降低了系統運行成本,提高了系統運行效率,優化了勞動組織方式,提升了油田地面系統的自動化程度和管理水平,增強了系統整體的保障能力,取得了顯著的經濟效益和社會效益。
王官屯油田;優化簡化;先導試驗;實施效果;評價
王官屯油田位于河北省滄州市南30km處,是大港油田主力產區之一。2008年,對王官屯油田部分區塊地面系統優化簡化進行了先導試驗,改造油井48口(包括摻水井34口),關停計量間4座。在降低能耗、提高系統適應性等方面均取得了良好的效果。在此基礎上,2010年在王官屯油田全面推廣實施地面工程系統的優化簡化。
王官屯油田實施優化簡化改造前,共有生產油井137口(包括摻水井95口),注水井87口,地面系統包括計量站15座,接轉站3座,聯合處理站1座,注水站4座,配水間14座,主要采用雙管摻熱活性水集油工藝,所需摻水由聯合站統一供應,油井產液計量后到接轉站進行氣液分離,氣供給站內發電機,液集中至聯合站處理,處理后低含水原油外輸,脫出水處理合格后回注。
在2008年先導試驗基礎上,2010年對剩余未實施改造系統進行全面優化簡化,關停計量站11座,配套89口油井生產信息采集設施,井口產物直接輸至接轉站或聯合站處理;取消聯合站摻水系統,停摻油井55口,對不能取消摻水的油井新建就地切水回摻系統;關停配水間14座,配套87口注水井在線遠傳計量監測裝置,水源由污水站直接向注水站提供,再由注水站通過注水干線供至各單井。
2.1布站方式
采用一、二級布站取代原有的二、三級布站模式,簡化了工藝流程,單井管道直接“T”接到系統干線,有效降低了系統的溫壓力損失,提高了效率,其中集油系統簡化后油井回壓平均下降0.1MPa,管線進站溫度平均升高7℃,同時也有效減少了新建產能配套工作量,縮短了建設周期,新建產能井當年貢獻率提高了5%。
2.2工藝流程
2.2.1集油工藝
王官屯油田產出原油具有高凝高黏特性,為了保證地面集輸系統的生產運行,集油工藝一直采用雙管摻水工藝,經過40多年的開發,原油含水逐步上升,地層綜合含水平均為88.63%。結合室內實驗和生產實際,在對不同含水原油、不同溫度條件的流變性分析的基礎上,確定不同性質原油實現單管集輸的技術界限,如表1所示,通過配套串接、“T”接等枝狀流程以及化學降黏等技術,以高產液帶低產液井、高含水帶低含水井,實現90%的摻水井停摻,減少了摻水工藝造成的熱能浪費和電能消耗,降低了生產成本。

表1 王官屯油田集輸界限
2.2.2供、注水工藝
通過取消喂水泵、儲水罐,用供水泵直接為注水泵供水,減少了一級壓力提升,降低了供水能耗,避免了因在儲水罐內長時間滯留造成的水質二次污染,提高了注水水質;此外,對注水壓力系統進行優化,對部分較低壓力系統即可滿足注水需要的區塊實施分壓力等級注水,有效降低了注水系統能耗,注水綜合能耗降低5.6%。
2.3計量技術
通過在井口安裝信息采集設施,實現對油井的軟件在線計量和生產信息的實時遠傳,取代了原有的計量分離器,提高了計量精度,計量誤差可控制在10%之內;通過低電壓大扭矩電機技術、光伏供電低功耗技術、閥優選與改進技術以及節能控制優化等技術研究,實現了注水井恒流注水、自動控制、遠程調控、數據計量和信息采集,取代了原有的配水間配水模式,日注水量控制在日配注量±3%以內,實現了精細注水,同時減輕了員工的勞動強度,提高了注水井的管理水平。
2010年王官屯油田改造項目實施后,不僅解決了生產中存在的設施腐蝕老化嚴重,系統運行能耗較高等問題,同時,通過簡化、縮短工藝流程,縮小了地面系統規模,降低了系統運行成本,提高了系統運行效率,項目實施效果對比見表2[1]。

表2 項目實施前后效果對比
項目實施前,油田生產系統年耗電量為323× 104kW·h,年耗氣量為476×104m3;項目實施后,年耗電量為112×104kW·h,年耗氣量為300×104m3。王官屯油田通過實施優化簡化項目,關停11座計量間、14座配水間,取消摻水系統,可年節約用電211×104kW·h,節約天然氣176× 104m3,按照油田生產用電0.81元/(kW·h)、生產用氣1.8元/m3計算,生產系統將年節約電費38萬元,年節約燃氣費317萬元[2]。項目實施前,油田地面系統建共有計量站15座(已改造4座),接轉站3座,聯合處理站1座,注水站4座,配水間14座;項目實施后,關停計量站11座,配水間14座,減少各類管道78.1km,年節約維護費用245萬元。
2010年王官屯油田實施改造項目,優化了區塊的地面系統布局,有效縮短了新老區產能建設周期,減少了地面配套設施,降低了工程投資,提高了新井產能貢獻率;油水井生產信息采集與管理平臺的建立,提高了生產的自動化程度和生產管理的水平;地面系統的縮減,減少了地面系統的節點,消除了安全隱患,地面系統本質安全得到明顯提升;優化了生產能耗系統,停運加熱爐,減少了二氧化碳的排放,具有較好的環境和社會效益;取消計量間、配水間值守人員等基層班組,優化了勞動組織方式,緩解了一線用工緊張的局面,節約了用工成本[3]。
通過對工藝技術和計量技術的研究,建立了高凝高黏原油產區地面系統工藝配套的建設模式,為同類型油田的地面系統優化簡化工作的開展提供了借鑒。對系統的優化簡化,不僅降低了系統運行的能源消耗,節約了生產運行費用,同時也為后續產能建設提供了良好的平臺,縮短了工程建設周期,
減少了工程投資,取得了良好的經濟效益;優化簡化后的地面工藝模式對系統的適應性明顯增強,提高了油田生產的自動化水平,減低了油田生產的環保壓力,優化了勞動組織方式,取得了良好的社會效益。
[1]宋新紅.沙埝油田集輸系統改造項目后評價[J].油氣田地面工程,2012,31(9):12-13.
[2]楊良杰,趙萬軍,陳武寧.濮城油田油氣集輸系統優化改造項目節能評價[J].石油和化工節能,2009(1):6-8.
[3]張禮安,李華啟,李剛,等.建設項目后評價方法和程序[J].國際石油經濟,2005,13(11):44-47.
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(欄目主持焦曉梅)
10.3969/j.issn.1006-6896.2015.12.027
陳倩嵐:工程師,2011年畢業于長江大學礦產普查與勘探專業,從事地面工程工藝技術研究工作。
2015-03-25