劉經(jīng)緯 呼宏安 李國(guó)庭
(神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)煤化工分公司,銀川 750411)
在神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)煤化工分公司煤基烯烴項(xiàng)目中,采用GSP干煤粉氣化工藝,設(shè)有5臺(tái)GSP氣化爐(四開(kāi)一備),每臺(tái)氣化爐正常運(yùn)行時(shí)消耗煤粉約70t/h,日均消耗合格干煤粉6 720t。氣化裝置所需的干煤粉由煤粉制備單元(CMD)經(jīng)氣力輸送系統(tǒng)輸送至GSP氣化爐的煤粉倉(cāng)。
氣力輸送系統(tǒng)為成套設(shè)備(PU單元)的控制系統(tǒng),采用兩套S7-400 PLC來(lái)實(shí)現(xiàn)冗余,由RS485通信電纜實(shí)現(xiàn)PLC與DCS之間的通信,工藝操作人員通過(guò)DCS操作界面來(lái)控制整個(gè)氣力輸送系統(tǒng)。但是由于氣力輸送系統(tǒng)在設(shè)計(jì)時(shí)其硬件配置與軟件設(shè)計(jì)存在缺陷,導(dǎo)致多次因主備CPU同步異常而引起CPU停運(yùn),且PLC與DCS之間的通信中斷導(dǎo)致氣力輸送系統(tǒng)發(fā)生故障,因此GSP氣化爐無(wú)法獲得CMD單元生產(chǎn)的合格煤粉而被迫將氣化裝置手動(dòng)停車。為此,筆者對(duì)導(dǎo)致系統(tǒng)故障停車的原因進(jìn)行分析,提出了氣力輸送控制系統(tǒng)優(yōu)化改造的實(shí)施解決方案。
氣力輸送系統(tǒng)PLC的兩套CPU和卡件均接收并控制現(xiàn)場(chǎng)同一信號(hào),兩套CPU之間通過(guò)同步光纖進(jìn)行數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)同步,但由于信號(hào)傳遞存在時(shí)間差和信號(hào)失真,且PLC軟、硬件設(shè)計(jì)不合理,導(dǎo)致兩套CPU同步故障,主備CPU先后停運(yùn),PLC與DCS通信故障。一旦PLC與DCS通信出現(xiàn)故障,工藝人員便無(wú)法操作控制整個(gè)氣力輸送系統(tǒng)。而且由于受PLC硬件影響和PLC與DCS通信的限制,將無(wú)法從PLC改造中徹底解決這一影響裝置安、穩(wěn)、長(zhǎng)、滿、優(yōu)的運(yùn)行隱患,因此將氣力輸送系統(tǒng)PLC改造成DCS系統(tǒng)迫在眉睫。
克萊德氣力輸送系統(tǒng)的工作原理:煤粉倉(cāng)和氣力輸送系統(tǒng)發(fā)送罐之間通過(guò)平衡閥實(shí)現(xiàn)壓力平衡(圖1),當(dāng)入口圓頂閥打開(kāi)后,煤粉在重力的作用下由煤粉倉(cāng)落入氣力發(fā)送管,一段設(shè)定時(shí)間后或料位開(kāi)關(guān)出現(xiàn)高料位報(bào)警時(shí)進(jìn)料結(jié)束,然后平衡閥和入口閥關(guān)閉,出口圓頂閥打開(kāi),充壓閥打開(kāi),向罐內(nèi)沖壓,一定時(shí)間后或壓力高于某一定值后開(kāi)始發(fā)送煤粉,發(fā)粉一段時(shí)間或壓力低于某一定值時(shí),煤粉發(fā)送結(jié)束,然后自動(dòng)進(jìn)入下一個(gè)循環(huán)。

圖1 氣力輸送系統(tǒng)發(fā)送罐與管線分配
需要注意的是,兩個(gè)氣力發(fā)送管可以同時(shí)打開(kāi)進(jìn)料閥進(jìn)料,但兩個(gè)發(fā)送罐的出口圓頂閥不可以同時(shí)打開(kāi)發(fā)送煤粉,需要做互鎖。考慮DCS硬件、控制器容量和邏輯功能,DCS完全可以實(shí)現(xiàn)氣力輸送系統(tǒng)的全部功能,即將氣力輸送控制系統(tǒng)由PLC改為DCS是完全可以實(shí)現(xiàn)的。
結(jié)合神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)煤化工分公司的實(shí)際生產(chǎn)裝置,原PLC系統(tǒng)存在不足:成套設(shè)備PU打包單元的PLC程序可讀性不強(qiáng),且部分程序進(jìn)行了封裝,理解、維護(hù)起來(lái)比較困難,一旦PLC出現(xiàn)比較復(fù)雜的故障,解決起來(lái)更加困難;PLC軟硬件設(shè)計(jì)不合理,主備CPU同步故障率較高,一旦出現(xiàn)同步故障極易引起整個(gè)系統(tǒng)癱瘓,影響氣化裝置的穩(wěn)定運(yùn)行;系統(tǒng)設(shè)計(jì)不合理,8條線(4套發(fā)送系統(tǒng)每條線均有A/B兩條發(fā)送線)集中設(shè)置在一套PLC中,然后通過(guò)一條RS485通信線與DCS通信,未實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分散,一旦通信失敗,整個(gè)氣力輸送系統(tǒng)8條線路立即無(wú)法正常運(yùn)行,導(dǎo)致煤粉輸送中斷,影響氣化裝置穩(wěn)定運(yùn)行;PLC上位機(jī)未設(shè)計(jì)監(jiān)控畫(huà)面,系統(tǒng)人員無(wú)法通過(guò)PLC畫(huà)面進(jìn)行遠(yuǎn)程巡檢,氣力輸送系統(tǒng)出現(xiàn)故障幾乎都是在工藝人員發(fā)現(xiàn)煤粉輸送系統(tǒng)運(yùn)行異常后,通過(guò)電話聯(lián)系儀表當(dāng)班人員,儀表當(dāng)班人員才去檢查PLC系統(tǒng)運(yùn)行情況及PLC與DCS通信等來(lái)查找并解決問(wèn)題,延誤了故障的處理時(shí)間;PLC程序中閥門(mén)開(kāi)關(guān)時(shí)間、進(jìn)料和發(fā)粉時(shí)間都是提前設(shè)定好的,無(wú)法進(jìn)行在線修改,如果工藝參數(shù)發(fā)生變化,必須將整個(gè)系統(tǒng)停止然后修改程序再下裝至控制器,當(dāng)信號(hào)出現(xiàn)誤報(bào)警時(shí),順控程序?qū)⒅袛啵钡綀?bào)警消失或手動(dòng)將信號(hào)短接或強(qiáng)制后順控才能繼續(xù)進(jìn)行。
將氣力輸送系統(tǒng)的控制系統(tǒng)改為DCS系統(tǒng)有以下優(yōu)勢(shì):
a. 儀表系統(tǒng)人員在開(kāi)車前會(huì)經(jīng)過(guò)廠家DCS專業(yè)的培訓(xùn),DCS設(shè)計(jì)為標(biāo)準(zhǔn)化編程語(yǔ)言、開(kāi)放式程序設(shè)計(jì)、方便維護(hù),解決故障時(shí)能夠更加及時(shí)有效。
b. 結(jié)合系統(tǒng)運(yùn)行情況,DCS系統(tǒng)運(yùn)行安全穩(wěn)定可靠,將氣力輸送系統(tǒng)改造為DCS后可確保故障率的降低。
c. 改造后取消了PLC與DCS的單線通信,就不會(huì)因通信故障或其他故障導(dǎo)致氣力輸送系統(tǒng)全部癱瘓,DCS可實(shí)現(xiàn)分散控制,4套系統(tǒng)分別進(jìn)入不同的卡件和控制器,即使出現(xiàn)故障也只是單套系統(tǒng)故障,不會(huì)導(dǎo)致整個(gè)氣力輸送系統(tǒng)故障,極大地降低了氣力輸送系統(tǒng)故障對(duì)氣化裝置穩(wěn)定運(yùn)行的影響。
d. DCS程序可讀性強(qiáng),儀表當(dāng)班人員可以定期或不定期地在DCS畫(huà)面中巡檢,一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題可立即在氣化值班室內(nèi)處理,即使系統(tǒng)出現(xiàn)故障,工藝人員告知儀表人員后也可立即進(jìn)入DCS系統(tǒng)進(jìn)行在線處理,減少了解決故障的時(shí)間,減少了損失。
e. DCS順控程序操控性強(qiáng),可隨時(shí)在線根據(jù)需要調(diào)整閥門(mén)開(kāi)關(guān)時(shí)間和順控等待時(shí)間,可精確控制發(fā)送罐單罐送粉能力和送粉時(shí)間,可以根據(jù)工藝參數(shù)隨時(shí)調(diào)整氣力輸送系統(tǒng)。當(dāng)信號(hào)出現(xiàn)誤報(bào)警后,可直接進(jìn)入程序進(jìn)行手動(dòng)干預(yù)而不影響裝置的穩(wěn)定運(yùn)行。
氣力輸送共計(jì)54臺(tái)閥門(mén)、12臺(tái)變送器及8個(gè)料位開(kāi)關(guān)等,其中40臺(tái)閥門(mén)為單電磁閥控制、14臺(tái)閥門(mén)為雙電磁閥控制,DO=40×1+14×2=68,AI=12×1=12,DI=54×2+8=116。考慮DCS硬件特點(diǎn)和一定點(diǎn)數(shù)的備用量,系統(tǒng)大概需要16個(gè)AI、96個(gè)DO和128個(gè)DI信號(hào),需要一塊AI卡件(帶底板)+16個(gè)AI安全柵、3塊DO卡件(帶底板)+96個(gè)繼電器(帶底座)、4塊DI卡件(帶底板)、128個(gè)DI安全柵、8塊安全柵底板、8條導(dǎo)軌、8個(gè)地址模塊、幾十條Link線、32根32芯每根10m的跨接線和其他施工輔材。
將現(xiàn)場(chǎng)和系統(tǒng)所有信號(hào)線全部改造接線完成后,需要將氣力輸送系統(tǒng)的控制邏輯全部?jī)?yōu)化至DCS(圖2),經(jīng)工藝配合,系統(tǒng)調(diào)試正常。在系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)可根據(jù)工藝生產(chǎn)要求隨時(shí)干預(yù)順控,更有利于生產(chǎn)的穩(wěn)定運(yùn)行。

圖2 優(yōu)化至DCS后的氣力輸送系統(tǒng)順控圖
氣力輸送系統(tǒng)由PLC改為DCS系統(tǒng)后,系統(tǒng)運(yùn)行正常,煤粉由CMD向GSP氣化裝置輸送穩(wěn)定,實(shí)現(xiàn)了氣化裝置長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行的目標(biāo),提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。