文 // 謝煜華 廣東珠海金灣發(fā)電有限公司
廣東珠海金灣發(fā)電有限公司2×600MW燃煤機組,汽輪機為上海汽輪機有限公司制造生產(chǎn),型號為N600-24.2/566/566的反動式、超臨界、一次中間再熱、單軸、三缸、四排汽凝汽式600MW汽輪機組。與上海鍋爐廠制造的超臨界螺旋管圈、一次中間再熱、平衡通風(fēng)、四角切圓燃煤直流爐以及上海汽輪發(fā)電機有限公司生產(chǎn)的QFSN-600-2三相同步汽輪發(fā)電機配套。
自機組投產(chǎn)以來,機組的運行狀況良好,機組的能耗水平也逐年下降。但是,對照國外同類型機組,其能耗水平及經(jīng)濟指標(biāo)尚有一定的差距。為切實響應(yīng)了國家節(jié)能降耗的號召,進一步降低機組能耗,提高公司的競爭力,金灣公司大力開展節(jié)能降耗工作,結(jié)合機組的實際運行情況,開展了機組啟動節(jié)能優(yōu)化研究,通過優(yōu)化機組的啟動操作和運行方式,有效降低了機組的啟動能耗,取得了較好的經(jīng)濟效益和社會效益。
為節(jié)約燃油,鍋爐采用等離子點火方式啟動,鍋爐啟動時,啟動制粉系統(tǒng)用等離子方式點火并升溫升壓。由于磨煤機啟動最小煤量為16t/h,點火初期爐膛的熱負(fù)荷增加過快,導(dǎo)致鍋爐汽溫上升過快,升溫升壓率均達(dá)不到要求。而且汽輪機要求的沖轉(zhuǎn)參數(shù)嚴(yán)重不匹配,需要反復(fù)調(diào)整才能達(dá)到汽輪機沖轉(zhuǎn)所需參數(shù),浪費大量的時間,同時嚴(yán)重影響鍋爐受熱面、蒸汽管道、汽輪機設(shè)備等安全性,這是影響機組啟動速度及安全的重要因素之一。為此,經(jīng)調(diào)研分析后采取了選擇合適的啟動用煤、降低鍋爐啟動給水流量等措施,取得較好的效果。啟動時調(diào)整時間短,參數(shù)穩(wěn)定,容易達(dá)到汽輪機沖轉(zhuǎn)要求。同時,給水流量降低后,電動給水泵的電耗明顯減少,前后電流降低了約100A。

(1)選擇合適的啟動用煤
為了降低鍋爐采用等離子點火方式啟動時爐膛熱負(fù)荷增加地快的問題,啟動用煤的選擇顯得尤為重要。煤的低位熱值,應(yīng)在5000~5200kcal,過高會導(dǎo)致熱負(fù)荷過高;過低則導(dǎo)致燃燒不穩(wěn)定。煤的揮發(fā)分應(yīng)在30%~35%,此時煤粉容易著火,燃燒快;過低不利于著火,過高帶來安全問題。煤的水分和灰分應(yīng)盡量低,過高會造成不好著火和燃燒不穩(wěn);選擇這樣的煤種可提高煤的著火速度,加快煤粉燃燒,縮短火焰長度,降低受熱面的熱負(fù)荷。
(2)提高暖風(fēng)器換熱效果
加強對磨煤機暖風(fēng)器的檢修維護,在機組檢修時,必須對磨煤機暖風(fēng)器進行徹底檢查,及時對換熱器及相關(guān)閥門進行檢查清理,必要時對換熱面進行沖洗,增加暖風(fēng)器換熱效果。鍋爐啟動投運暖風(fēng)器時,應(yīng)全開暖風(fēng)器進汽閥和疏水閥,適當(dāng)提高供汽壓力和溫度,從而提高磨煤機的進風(fēng)溫度,有利于煤粉在爐膛的著火燃燒。
(3)降低鍋爐啟動給水流量
為保護設(shè)備,原設(shè)計鍋爐最低啟動給水流量為約30%(610t/h),通過調(diào)研分析,借鑒國內(nèi)同類型電廠經(jīng)驗,將給水流量降低至450~500t/h。這樣,通過降低給水流量,在熱負(fù)荷不變的情況下,產(chǎn)汽量增加,鍋爐主再熱器氣流量增加,從而降低汽溫,更受利于汽溫控制,大幅縮短調(diào)整的時間。
(4)注意事項
①啟動時,在降低給水流量前,應(yīng)先把給水流量保護值進行修改,給水流量低低跳閘值改為400t/h,機組并網(wǎng)后再將低低跳閘值恢復(fù)至原539.5t/h,而給水流量則隨其他參數(shù)的變化而進行適當(dāng)調(diào)整。
②鍋爐升溫升壓期間,加強檢查膨脹指示是否正常。
③啟動過程,應(yīng)嚴(yán)格按照升溫升壓曲線進行。
④注意監(jiān)視水冷壁螺旋管和垂直管壁溫,壁溫應(yīng)該平衡上升,控制相鄰壁溫偏差不超標(biāo)準(zhǔn),如出現(xiàn)異常,及時進行調(diào)整,直至偏差減小。
本文對風(fēng)電接入電網(wǎng)后備用容量的確定方法進行了總結(jié),分析了考慮可中斷負(fù)荷作為備用容量的優(yōu)勢,歸納了備用容量費用分?jǐn)偟姆椒ê驮瓌t,為風(fēng)電并網(wǎng)后輔助服務(wù)中的備用容量費用分?jǐn)倖栴}提供了一些思路。但是,在備用容量的研究中,仍然存在著很多問題。
(1)投入除氧器加熱
在鍋爐點火前幾個小時投入除氧器輔汽加熱運行,通過輔汽加熱,盡可能把除氧器水溫提高,然后再點火。這樣,可縮短鍋爐的啟動時間,減少啟動耗能。值得注意的是,應(yīng)嚴(yán)格控制除氧器的溫升速度,避免除氧器及管道振動過大,特別是投輔汽初期。

(2)低加隨機滑啟
根據(jù)廠家要求,保證低加汽側(cè)正常疏水壓差,優(yōu)化前機組啟動時低加汽側(cè)投入時機一般在100MW左右,或者更高負(fù)荷。通過調(diào)研分析和試驗,將低加汽側(cè)投入時間提前至機組并網(wǎng)后,負(fù)荷約60MW時,投入低加運行。此時,由于抽汽壓力較低,低加疏水無法正常逐級自流,應(yīng)將低加危急疏水打開,疏水回流至凝汽器,待機組負(fù)荷上升,抽汽壓力上升,低加疏水可以逐級自流后,關(guān)閉危急疏水,疏水切到正常運行方式。
(3)高加隨機滑壓
優(yōu)化前,高加汽側(cè)投入時間在150MW左右。這種啟動方法經(jīng)濟性差;高加暖管時間長,延長機組啟動時間;高加投入時溫差大,損害高加壽命,此前多次出現(xiàn)高加管板泄漏。經(jīng)調(diào)研分析,國內(nèi)大部分機組高加均采用隨機滑啟方式,效果較好。
(1)2號高加抽汽逆止門控制氣源改造
為了保護汽輪機,防止汽輪機進水,原設(shè)計是高加的抽汽逆止門必需在汽輪機掛閘后才能打開(掛閘后,汽輪機空氣引導(dǎo)閥打開,抽汽逆止門得到控制汽源壓縮空氣),否則無法操作。對3個高加進行分析發(fā)現(xiàn),1號和3號高加是通過汽機抽汽口提供加熱蒸汽,在汽輪機沒有進汽前是沒有蒸汽的。而2號高加則是由高壓缸排汽提供加熱蒸汽,在啟動初期,由于機組一、二級旁路的存在,只要一級旁路打開有蒸汽流過,就可提供加熱蒸汽。因此,通過對抽汽逆止門控制氣源進行簡單改造,給2號高加加裝一路抽汽逆止門控制氣源(如圖1所示),即可實現(xiàn)在鍋爐點火后即投入2號高加汽側(cè)運行,提高給水溫度。
如圖1所示,鍋爐點火且一、二級旁路開啟后,關(guān)閉空氣引導(dǎo)閥至2號高加逆止門控制氣源隔離門(2抽逆止門控制氣源手動閥),開啟新增的2抽逆止門控制氣源手動閥2,由熱工強制2號高加抽汽電動門、逆止門的開啟條件,然后開啟抽汽電動門、逆止門,打開2號高加危急疏水,關(guān)閉2號高加正常疏水,這樣,就實現(xiàn)了2號高加提前投入。
(2)高加隨機滑壓改造
汽輪機掛閘后,打開空氣引導(dǎo)閥至2號高加逆止門控制氣源隔離門(2抽逆止門控制氣源手動閥),關(guān)閉新增的2抽逆止門控制氣源手動閥2,將氣源切換至空氣引導(dǎo)閥供,恢復(fù)正常氣源,熱工恢復(fù)進汽電動門、逆止門開啟條件。
汽輪機掛閘后,機內(nèi)有蒸汽通過,將1號、3號高加抽汽電動閥、抽汽逆止門開啟,開啟危急疏水,關(guān)閉正常疏水,這樣,高加隨汽機沖轉(zhuǎn)逐漸暖管,待3號高加汽側(cè)壓力高于除氧器壓力0.2MPa后(負(fù)荷約240MW),將高加疏水切換至除氧器,并關(guān)閉各高加危疏閥,高加疏水轉(zhuǎn)為正常運行方式。
通過高加隨機滑啟,提高了給水溫度,有利于鍋爐強化燃燒,可提高機組的回?zé)嵝剩档团牌麚p失,提高機組啟動過程中的經(jīng)濟性;高加隨機啟動后,由于各抽汽口蒸汽的流動,加快了汽輪機缸體的加熱速度,從而有效的控制了汽輪機啟動中的脹差變化,大大加快了機組的啟動速度,降低了機組啟動費用;可使高加管板和鋼管的溫升均勻、正常,對防止高加鋼管泄漏有益。
(3)注意事項
在汽機沖轉(zhuǎn)后馬上投入高加,可能會降低給水溫度,在實際投運應(yīng)選擇合適的投運時間。在汽輪機沖轉(zhuǎn)過程中,由于高加進汽壓力和溫度較低,給水溫度可能高于高加進汽壓力對應(yīng)下的飽和溫度,所以高加汽側(cè)的蒸汽和積水被加熱,使給水溫度降低。因些,投運高加時應(yīng)注意抽汽壓力和給水溫度。

圖1 2號高加抽汽逆止門控制氣源管路改造圖
汽輪機的沖轉(zhuǎn)過程中,由于抽汽壓力較低,疏水只能走危疏,當(dāng)條件滿足切回正常疏水后,則會水位波動較大,不便于控制高加水位,對機組的安全運行不利,應(yīng)注意控制。
循環(huán)水系統(tǒng)為單元制,每臺機組配置2臺50%循環(huán)水泵,單臺泵功率2400kW,機組正常運行時,保持2臺循環(huán)水泵運行。因此,循環(huán)水泵電耗長期居高不下,高達(dá)1.0%~1.5%,直接影響了機組的能耗。自投產(chǎn)以來,機組啟動時,也采用這種運行方式,在機組啟動前,即啟動2臺循環(huán)水泵運行,循環(huán)水系統(tǒng)投入正常運行,此時大部分廠用輔機還沒有投入運行,造成廠用電極大的浪費。
為了有效降低啟動用電,對循環(huán)水泵啟動進行了優(yōu)化:在機組啟動前,視實際需要,先啟動一臺循環(huán)水泵,滿足機組啟動的需求,第二臺循環(huán)水泵,則視循環(huán)水溫度、凝汽器真空及機組負(fù)荷來啟動。一般情況下,夏季時可以在350MW時啟動,冬季時可以在600MW時啟動。這樣優(yōu)化后,第二臺循環(huán)水泵至少可少運行8h以上,節(jié)約大量的廠用電。
機組采用單循環(huán)水泵啟動,在啟動第一臺循環(huán)水泵后,應(yīng)加強監(jiān)視每二臺循環(huán)水泵及其出口閥情況,防止因出口閥關(guān)不嚴(yán)引起水倒流,損壞水泵。
通過以上措施,對機組啟動過程進行節(jié)能優(yōu)化,加快了機組的啟動速度,冷態(tài)啟動時間由原來的10~13h縮短為7~10h;啟動用電大幅下降,用電量由200萬kWh左右減少為150萬kWh;啟動耗油由120t減少為40t。取得明顯的經(jīng)濟效益和社會效益。