張友兵 張海蓉
(中國石油工程建設公司新疆設計分公司,烏魯木齊 830019)
西北某石化廠現有4臺蒸汽鍋爐為生產裝置提供蒸汽。1、2號燃油鍋爐作為備用爐,3、4號鍋爐為兩臺210t/h燃煤鍋爐,其氮氧化物排放濃度650mg/Nm3。可見,原設計標準GB 13223-1996《燃煤電廠大氣污染物排放標準》已遠不能滿足《國家環境保護“十二五”規劃》和新的GB 13223-2011《火電廠大氣污染物排放標準》對氮氧化物排放濃度不得高于100mg/Nm3的規定,因此必須對3、4號鍋爐的煙氣進行凈化治理。
本次對煙氣的脫硝治理采用低氮燃燒+選擇性催化還原法脫硝(LNB+SCR)技術,在此基礎上,通過增設旁路調節閥、圓形管和流量計實現裝置的比值控制和串級控制,以優化原控制方案,提升氨氣流量的控制精度,解決煙道NOx流量測量難的問題。
西北某石化廠3、4號燃煤鍋爐增設的脫硝裝置采用LNB+SCR組合脫硝技術,主要設備配置包括3部分:低NOx燃燒系統(LNB)(設備按一爐一套的原則設計低氮燃燒系統,共兩套)、選擇性催化還原法脫硝系統(SCR)(設備按一爐一臺的原則設計SCR脫硝反應器,共兩臺)、液氨汽化系統(設備按兩爐一套的原則設計,共一套)。為保證煙氣中NOx排放濃度不高于80mg/Nm3,該組合脫硝技術對工藝流程中各階段的脫硝效率進行如下控制:
a. 煙氣先在LNB(低NOx燃燒技術)階段脫除部分氮氧化物,該階段脫硝效率38.5%,煙氣繼續進入下階段脫硝環節(SCR)。

該廠3、4號鍋爐脫硝裝置投運后,發現存在以下問題:
a. 氨氣流量調節精度差,很難控制好適宜的供氨量。該裝置單臺鍋爐50%負荷運行時液氨消耗量16.75kg/h,100%時消耗量33.5kg/h,120%時消耗量40.2kg/h。原設計是按兩臺鍋爐同時運行且負荷工況為120%進行調節閥選型。而3、4號爐的運行時間是隨主裝置蒸汽需求量確定的,目前兩臺鍋爐同時運行的時間較少,單臺鍋爐欠負荷運行的情況比較常見,氨氣消耗量小,以氨氣消耗量5kg/h為例,對量程比為16的閥門而言,負荷越低氨氣消耗量就越小,閥門量程比越大則大閥的開度越小,當超出閥門本身的量程比時就無法保證控制精度,從而出現閥門控制不穩定及波動大等問題。因此,很難控制好適宜的氨氣用量。對此,項目組人員通過對同類裝置的調研考察,發現目前國內很多脫硝裝置都是幾臺鍋爐共用一套配氨系統,不同程度存在著氨氣用量控制難的問題。
b. 煙道缺少流量檢測手段,無法實現串級控制和比值控制。該脫硝裝置進入SCR前的煙氣中NOx缺少流量檢測儀表,無法實現串級控制來提高控制響應速度,也無法實現比值控制導致氨氣和NOx的比例得不到嚴格控制,影響了裝置的脫硝效率。缺少流量檢測儀表的主要原因是,原設計中煙道是方形(1.7m×7.0m×36.0m)而不是圓形管線,常規流量計無法安裝,即使采用插入式或非接觸式儀表,流量計前后直管段小,嚴重影響NOx流量測量的精度。因此,原設計未設置煙氣流量檢測儀表。
從3、4號鍋爐脫硝裝置的運行現狀來看,采用LNB+SCR組合脫硝技術能達到GB 13223-2011規定的排放濃度要求,但SCR反應器出口固定污染源煙氣排放連續監測系統(CEMS)的分析儀表測出的NOx含量(80mg/Nm3)還不夠理想,氨氣分析儀檢測出的氨逃逸濃度也偏高(超過2.28mg/Nm3),需對其控制方案進行優化改進。通過對國內多家脫硝裝置的調研考察,項目組技術人員提出了控制方案的優化改進措施。
圖1中的FT2和FV2為優化控制方案中增設的儀表,虛線部分為新增的管線和電纜。具體的優化改進方案是增設旁路調節閥和流量計,實現比值加串級控制。在現有的氨氣控制閥處增設旁路調節閥(圖1),旁路上設置一臺小閥門,當只有一臺鍋爐運行時打開小閥并關閉大閥,以提高氨氣流量的控制精度;當兩臺鍋爐同時運行時,打開大閥并關閉小閥,控制氨氣供給量,避免大閥小開度調節,控制精度差甚至無法控制的問題。這種控制方案只需現場增設一臺DN15mm的調節閥,并在DCS上采用分程控制(圖2)就可以實現。

圖1 控制系統改進后的裝置示意圖

圖2 分程控制結構框圖
圖2中分程控制所采用的兩個控制方法的流量特性曲線如圖3所示。
煙道不屬于壓力容器,因此在檢修的任何時間都可以在煙道上焊接一根DN15mm的圓形管,與煙道形成連通器,并在新增管線上設置一臺流量計,即可測出該管線煙氣中的NOx流量(圖1)。根據本設計煙道流暢分布實驗可知,新增管線和煙道內煙氣的工況(溫度、壓力及流速等)是已知的,且完全相同,不同的是截面積,不論管道還是煙道的內截面積都是固定可計算的。在DCS組態時,內部設計一個簡單的運算即可求得煙道中NOx的總流量,即Q煙道=Q管線+Q管線×S煙道/S管線。

圖3 閥門的流量特性曲線
優化后的比值加串級控制框圖如圖4所示。
在煙氣通過SCR反應器入口煙道時對其中的NOx與氨氣流量實施比值控制,嚴格控制NOx與NH3的比例使之充分反應。同時將SCR反應器出口煙氣中的NOx作為串級控制的主回路,流量比值控制作為串級控制的副回路,采用副回路粗調主回路細調的方式調節入口氨氣線上的控制閥,以降低煙氣出口氮氧化物的含量同時減少氨逃逸。氨逃逸的主要原因:氨氣與氮氧化物的比例偏大,導致氨過剩;煙氣流速較快導致小部分滯留氨氣未完全反應便隨煙氣排出。

圖4 比值加串級控制的控制框圖
對脫硝裝置和控制方案進行優化改進后,大幅提高了各環節的控制精度,嚴格控制了氨氣和煙氣中NOx的比例,使NH3充分將NOx還原為N2和H2O,降低了煙氣排放物中NOx的含量和氨逃逸量,實測數據見表1,可見脫硝效率提高了15%、氨逃逸量降低了30%。

表1 改造前后脫硝效率和氨逃逸量比較
對西北某石化廠兩臺210t/h燃煤鍋爐原LNB+SCR組合脫硝技術控制方案進行優化改進后,效果良好,各指標均達到比較理想的效果。
該方案的總投資僅人民幣十萬多元,而且施工難度低,解決了同類裝置氨氣用量范圍寬時控制難度大的問題。方案實施之后,提高了脫硝效率,顯著降低了氨逃逸,實現了化工廠節能降耗和減少污染的目的。
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