□劉 斌 王智江
華潤電力(唐山曹妃甸)有限公司位于河北省東北部,唐山市曹妃甸區(qū),距大陸岸線約18km。一期工程建設(shè)2 ×300MW 國產(chǎn)亞臨界燃煤供熱機(jī)組,于2007年11月開工建設(shè),#2 機(jī)組2009年6月29日投入生產(chǎn),#1 機(jī)組2009年7月13日投入生產(chǎn)。
重點(diǎn)地區(qū)指根據(jù)環(huán)境保護(hù)工作的要求,在國土開發(fā)密度較高,環(huán)境承載能力開始減弱,或大氣環(huán)境容量較小、生態(tài)環(huán)境脆弱,容易發(fā)生嚴(yán)重大氣環(huán)境污染問題而需要嚴(yán)格控制大氣污染物排放的地區(qū)。
現(xiàn)有電除塵器每臺爐配兩臺福建龍凈環(huán)保有限公司引進(jìn)美國通用電氣(CE)公司全套電除塵技術(shù)選型設(shè)計、制造、安裝、調(diào)試及運(yùn)行維護(hù)等全套技術(shù)基礎(chǔ)上,結(jié)合德國魯奇公司電除塵技術(shù)開發(fā)的新一代雙室五電場電除塵器,除塵效率>99.78%,電除塵出口含塵量接近75mg/Nm3,無法滿足2014年7月1日后實(shí)施的《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13223 -2011)重點(diǎn)地區(qū)除塵器出口限值≤30mg/ Nm3,煙塵濃度≤20mg/Nm3的要求。
華潤電力控股公司、華潤電力(唐山曹妃甸)有限公司高度重視改造項目,組建電除塵改造專項小組、SDA 小組對電除塵提效改造實(shí)施跟進(jìn)。小組成員經(jīng)過多次討論、分析數(shù)據(jù),確定原有靜電除塵器振打的二次揚(yáng)塵、反電暈造成的極板沾灰等自身瓶頸,以及工頻電壓除灰功效低,是造成除塵效率偏低的主要原因。
根據(jù)公司機(jī)組燃用低發(fā)熱量、高灰分煤種的情況,除塵器入口煙氣量大,煙氣含塵濃度較高等特點(diǎn);同時綜合考慮場地、工期、改造費(fèi)用、運(yùn)營維護(hù)等因素,共提出5 套改造方案,并對5 種方案作了充分的數(shù)據(jù)分析、比對,分析過程如下:
(一)電袋復(fù)合式除塵器(2 電+3 袋)。優(yōu)點(diǎn):除塵效率較高、不受粉塵特性及比電阻的影響。缺點(diǎn):一是本體阻力較大,引風(fēng)機(jī)需要增容改造,改造周期長,并且運(yùn)行費(fèi)用高。二是濾袋的使用壽命及換袋成本仍是電袋復(fù)合除塵器的一個重要問題。三是對煙氣溫度、濕度、含硫量較敏感。四是舊濾袋無法達(dá)到資源化利用。五是需要管理兩套除塵系統(tǒng)。
結(jié)論:方案一較易達(dá)到除塵器出口排放量小于30mg/Nm3。
(二)只改造為高頻電源除塵器。一、二電場新增高頻電源后:
電場粉塵驅(qū)進(jìn)速度ω=0.433 ×1.1 ×1.00.6 =0.561;
η=1 -exp[-(fω)0.5]=99.85%;
出口排放濃度=30 ×(1 -99.85%)=45mg/Nm3。
一、二電場新增高頻電源后:
電場粉塵驅(qū)進(jìn)速度ω=0.433 ×1.1 ×1.00.6 =0.561;
η=1 -exp[-(fω)0.5]=99.85%;
出口排放濃度=30 ×(1 -99.85%)=45mg/Nm3,無法達(dá)到改造要求。
(三)只將末級電場改造為旋轉(zhuǎn)極板型式,并且末級電場擴(kuò)容,末端增加轉(zhuǎn)動極板。具體如下:
比集塵面積f =60.94 +2 ×17.87 =96.68m2/m3/s,(轉(zhuǎn)動極板電場比集塵面積按常規(guī)電場2 倍折算;
η=1 -exp[-(96.68 ×0.51)0.5]×100% =99.91%;
出口排放濃度為30 ×(1 -99.91%)=27.0mg/Nm3;
末端增加轉(zhuǎn)動極板:
比集塵面積f =60.94 +2 ×17.87 =96.68m2/m3/s,(轉(zhuǎn)動極板電場比集塵面積按常規(guī)電場2 倍折算);
η=1 -exp[-(96.68 ×0.51)0.5]×100% =99.91%;
出口排放濃度為30 ×(1 -99.91%)=27.0mg/Nm3;
結(jié)論:除塵器效率、出口煙塵排放均等達(dá)到改造要求。但是由于運(yùn)行工況是多變的,而且隨著除塵器運(yùn)行時間的延長,除塵器的效率總會有所下降。設(shè)計的安全裕量稍顯不足。

表1
(四)高頻電源+末極電場改造為移動極板型式,末級電場不擴(kuò)容。末端增加轉(zhuǎn)動極板后:
比集塵面積f=60.94 +2 ×8.94 =78.82m2/m3/s,(轉(zhuǎn)動極板電場比集塵面積按常規(guī)電場2 倍折算);
η=1 -exp[-(78.82 ×0.51)0.5]×100% =99.82%;
出口排放濃度為30 ×(1 -99.82%)=53.9mg/Nm3;
全部新增高頻電源:
電場粉塵驅(qū)進(jìn)速度ω=0.433 ×1.1 ×1.00.6 =0.561;
η=1 -exp[-(fω)0.5]=99.87%;
出口排放濃度=30 ×(1 -99.87%)=39.0mg/Nm3。
結(jié)論:經(jīng)除塵器制造廠核算,改造后除塵器的除塵效率可達(dá)到99.87%,除塵器出口煙塵排放為39.00mg/Nm3,不能滿足本工程除塵器改造的煙塵濃度排放要求。
(五)高頻電源+末電場移動極板+末級電場擴(kuò)容。末端增加轉(zhuǎn)動極板:
比集塵面積f=0.94 +2 ×17.87 =96.68m2/m3/s,(轉(zhuǎn)動極板電場比集塵面積按常規(guī)電場2 倍折算);
η=1 -exp[-(96.68 ×0.51)0.5]×100% =99.91%;
出口排放濃度=30 ×(1 -99.91%)=27.0mg/Nm3
結(jié)論:除塵效率99.91%,除塵器出口排放≤30mg/Nm3,滿足本工程除塵器改造的煙塵濃度排放要求,且投入運(yùn)行后采用高頻電源可降低電耗,達(dá)到節(jié)能效果。
五種方案只有方案一與方案五能到排放要求,只有通過對這兩種除塵方式的綜合比較才能確定哪種方式更經(jīng)濟(jì)、更可靠。比較如表1 所示。
從表1 不難看出,旋轉(zhuǎn)電極式電除塵器具有除塵效率高、壓力損失小、適用范圍廣、使用方便且無二次污染、經(jīng)濟(jì)性好等優(yōu)點(diǎn);而電袋復(fù)合除塵器對煙氣溫度、濕度、含硫量較敏感,濾袋的使用壽命及換袋成本仍是電袋復(fù)合除塵器的一個重要問題,其設(shè)備阻力需增加約1,000Pa,需對引風(fēng)機(jī)進(jìn)行改造,經(jīng)濟(jì)性較差,且目前舊濾袋無法達(dá)到資源化利用。通過上述綜合分析及本項目的特殊情況,改造方案采用旋轉(zhuǎn)電極式電除塵技術(shù),而不考慮采用電袋復(fù)合除塵技術(shù)。
(一)除塵器改進(jìn)部分。將五電場改造成電場有效長度為4.3m、電場有效寬、有效高與原電場一致的旋轉(zhuǎn)電極電場。拆除原五電場相關(guān)的內(nèi)件、橫撐、斜撐、出口封頭、及部分出口煙道。電場長度加長后,改制原殼體布置旋轉(zhuǎn)電極電場。電除塵第五電場灰斗全部更換為新灰斗。
(二)高、低壓電控設(shè)備改造。原電除塵器第一、二電場采用高頻電源;三、四、五電場電源利舊。前四電場低壓電控設(shè)備利舊,旋轉(zhuǎn)電極電場增加低壓電控設(shè)備,每臺爐增加16臺旋轉(zhuǎn)極板控制柜,通過變頻器,敷設(shè)動力電纜,實(shí)現(xiàn)對調(diào)速電機(jī)的控制。對原上位機(jī)系統(tǒng)的監(jiān)控顯示重新進(jìn)行組態(tài)。
項目改造完成后,由華北電科院及河北省環(huán)境監(jiān)測中心站對我公司#1 機(jī)組電除塵效率試驗計算,試驗分機(jī)組兩種工況進(jìn)行。對試驗期間,對公司#1 爐電除塵器出口平均實(shí)測折算煙塵濃度(標(biāo)態(tài)、干基、6%O2),兩種工況這算濃度如下:
試驗工況一:電除塵器出口平均實(shí)測折算煙塵濃度為24.5mg/Nm3。
試驗工況二:電除塵器出口平均實(shí)測折算煙塵濃度為26.5mg/Nm3。
由試驗數(shù)據(jù)證明兩次試驗均滿足≤30 mg/Nm3的設(shè)計要求。
第一,對灰斗板、側(cè)墻板、出口喇叭口等部分設(shè)備現(xiàn)場制作,采取邊生產(chǎn)邊安裝工序,解決了廠家產(chǎn)能不足,滿足不了現(xiàn)場需求問題,縮短了施工周期,滿足公司32 天的改造工期。
第二,旋轉(zhuǎn)極板設(shè)計無陽極振打裝置,極板長度可做到最大化,使轉(zhuǎn)動極板電場收塵面積大于常規(guī)電場收塵面積,提高了除塵效率,保證了環(huán)保要求。
第三,基于現(xiàn)有電除塵基礎(chǔ)采用旋轉(zhuǎn)極板克服了阻力損失,無需對引風(fēng)機(jī)作改造,且運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用低,改造費(fèi)用低,技術(shù)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢明顯。
第四,旋轉(zhuǎn)電極式電除塵器改造避免了二次揚(yáng)塵并保證極板清潔,除塵效率較穩(wěn)定可靠,對煤種適應(yīng)能力好于常規(guī)電除塵器,且無二次污染。
第五,本次安裝將極板和鏈條在地面組裝后整體吊裝,較采用先把鏈條裝入殼體,再在殼體內(nèi)部逐塊安裝極板的方法節(jié)約了大量時間。
第六,借鑒了首陽山、下花園電廠的改造運(yùn)營經(jīng)驗、認(rèn)真掌控施工過程質(zhì)量。
第一,此項改造工程設(shè)備吊裝量大,安裝了雙塔吊,在兩側(cè)吊裝施工互不影響的前提下連續(xù)作業(yè)保證了施工工期。
第二,本次電除塵改造時間緊、任務(wù)重,特成立電除塵提效改造小組,小組成員精心組織、周密布置,調(diào)動一切資源,在32 天完成了除塵器的全部改造工作。
第三,控制旋轉(zhuǎn)極板上板梁與下板梁的水平度,從而確保主動軸與從動軸的水平度,并對主動軸與從動軸節(jié)距進(jìn)行垂線校核。
第四,控制旋轉(zhuǎn)極板與極線間距,確保改造后電場電壓升到額定值。
第五,為防止熱膨脹產(chǎn)生的卡澀,在施工過程中對從動軸的下限位進(jìn)行重新核算、留有足夠的膨脹空間。
第六,鏈條與移動極板之間的連接螺栓逐一檢查,進(jìn)行焊接處理,防止運(yùn)行中脫落。
第七,調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)旋轉(zhuǎn)極板減速機(jī)電機(jī)過載保護(hù)定值與減速機(jī)底座支架承受力矩不符,容易損壞減速機(jī)底座,小組成員根據(jù)減速機(jī)最大扭力,對極板減速機(jī)底座支架強(qiáng)度重新計算,調(diào)整電機(jī)過載保護(hù)定值,滿足配置減速機(jī)底座支架。
第八,移動極板采用包邊式焊接,防止極板內(nèi)積灰。
#1 爐電除塵改造后有效避免了振打二次揚(yáng)塵和反電暈現(xiàn)象,解決了傳統(tǒng)靜電除塵器的固有問題,提高了除塵效率。改造后的轉(zhuǎn)動極板電除塵器整體性能達(dá)到預(yù)期設(shè)計要求,塵效率達(dá)到99.89%以上、除塵器出口煙塵排放濃度≤30 mg/Nm3(吸收塔除塵效果試驗證明可達(dá)50%,煙囪出口煙塵排放濃度≤20 mg/Nm3。#1 爐電除塵改造取得的良好效果以及寶貴經(jīng)驗,將為公司#2 爐電除塵改造提供行之有效的方法。
[1]杭州天明環(huán)保工程有限公司.轉(zhuǎn)動極板電除塵技術(shù)介紹
[2]杭州天明環(huán)保工程有限公司.電除塵高頻電源介紹
[3]菲達(dá)環(huán)保.旋轉(zhuǎn)電極式電除塵器