武艷利,朱大麗
(安徽三星化工有限責(zé)任公司,安徽 渦陽 233610)
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優(yōu)化造氣工藝降低蒸汽及原料煤消耗的應(yīng)用實踐
武艷利,朱大麗
(安徽三星化工有限責(zé)任公司,安徽 渦陽233610)

摘要:通過多種措施優(yōu)化了造氣工藝,提高了煤氣爐運行周期,煤氣爐裝置水平得到充分的發(fā)揮,噸氨耗煤<1.093t,噸氨耗蒸汽<1.8t,灰渣殘?zhí)康陀?2%,各項指標(biāo)進入全國先進行列。
關(guān)鍵詞:優(yōu)化;工藝;降低;消耗
安徽三星化工有限責(zé)任公司(以下簡稱“三星化工”)現(xiàn)有氨(醇)生產(chǎn)能力30萬t,尿素生產(chǎn)能力32萬t,造氣分廠現(xiàn)有¢3.6m 4臺,¢2.65m 8臺,¢2.8m 6臺,共計不同型號造氣爐18臺。造氣工段原料煤的消耗占生產(chǎn)成本的70%,原料煤的消耗還有一定的下降空間。為進一步節(jié)能降耗,降低生產(chǎn)成本,對造氣系統(tǒng)的工藝進行分析優(yōu)化,從而達到降低蒸汽及原料煤消耗的目的。具體做法如下:
1制定三合理、三穩(wěn)定操作法,穩(wěn)定爐況
節(jié)能降耗首先要穩(wěn)定爐況,公司為此制定了合理的工藝指標(biāo)和操作方案,采取三合理、三穩(wěn)定的操作法。三合理是指合理分配百分比、合理調(diào)節(jié)上下吹入爐蒸汽、合理調(diào)整入爐風(fēng)量;三穩(wěn)定是指穩(wěn)定入爐蒸汽用量、穩(wěn)定上下行溫度、穩(wěn)定爐條機轉(zhuǎn)速。根據(jù)季節(jié)變化,在三合理三穩(wěn)定基礎(chǔ)上進行微調(diào),逐步改善操作環(huán)境,減輕操作工勞動強度。在工作中以精心操作為前提,節(jié)能降耗為大局,使煤氣發(fā)生爐在2012年至今實現(xiàn)了無結(jié)疤無反常,煤耗進一步降低。
2降低入爐蒸汽用量
蒸汽和空氣是煤氣發(fā)生爐不可缺少的兩種氣化劑,空氣入爐風(fēng)量穩(wěn)定和蒸汽用量穩(wěn)定,是煤氣發(fā)生爐安全生產(chǎn)保障缺一不可。我公司造氣分廠蒸汽用量指標(biāo),雖控制在國標(biāo)之內(nèi),但跟全國先進企業(yè)相比,還有一定差距。為降低蒸汽消耗,我們積極進行一些新的操作方法嘗試,分四步進行調(diào)整優(yōu)化:(1)降低入爐蒸汽總壓力,由原來的0.065MPa降低到0.048MPa;(2)調(diào)整上下蒸汽手輪閥節(jié)約入爐用量,上吹蒸汽閥開啟度由原來的32絲扣關(guān)到20絲扣,下吹蒸汽閥開啟度由原來的25絲扣關(guān)到18絲扣;(3)控制好三個溫度(上行溫度、下行溫度、灰倉溫度)。(4)縮短總循環(huán)時間由原來的130s減到120s。在原來基礎(chǔ)上降低入爐蒸汽,節(jié)約了蒸汽用量,噸氨節(jié)約蒸汽200kg。最高噸氨消耗蒸汽控制在1.7—1.8t之間,提高了蒸汽分解率,減少了蒸汽因未分解進入污水循環(huán)水系統(tǒng),從而減輕了環(huán)保壓力。通過以上措施落實,解決了以上存在多年的問題,不僅消除了安全環(huán)保隱患,每年還可節(jié)約蒸汽費用720萬左右。
3降低原料煤消耗
原料煤消耗是衡量企業(yè)管理水平高低的重要指標(biāo),消耗大的企業(yè)無法在大環(huán)境中生存。先進企業(yè)要以科技發(fā)展,小改小革,節(jié)約降耗為突破口,采取多種方式降耗挖潛,使企業(yè)有生存發(fā)展空間。在降低原料消耗方面我們采取以下措施:(1)及時消除跑冒滴漏;(2)降低爐下溫度及灰倉溫度,使大盤長期處于恒溫狀態(tài),減少落爐次數(shù),延長使用周期長達三年之多,提高煤氣發(fā)生爐生產(chǎn)能力;(3)由于操作穩(wěn)定使煤氣爐安全運行系數(shù)大大提高;(4)經(jīng)過精細管理,提高原料煤入爐率,減少床層阻力;(5)三點溫度控制合理,灰渣殘?zhí)康陀?0%,處于全國領(lǐng)先的水平;(6)減少上下吹帶出物,減少熱量損失。
4調(diào)整入爐風(fēng)壓、風(fēng)量
入爐風(fēng)壓、風(fēng)量變化直接影響煤氣爐發(fā)氣量,汽化劑與赤熱炭反應(yīng)生產(chǎn)出氣體。質(zhì)量高低,決定有效氣體成分含量。由于風(fēng)壓在季節(jié)變化時變化很大,從而對爐況影響也很大,嚴重時會造成翻爐,爐況惡化。針對風(fēng)壓風(fēng)量控制不合理,會造成氣量緊張,氣質(zhì)差,給生產(chǎn)帶來波動的問題。
針對此問題采取以下措施:①調(diào)整風(fēng)機閥門控制,由出口閥控制改為進口閥控制,全開風(fēng)機出口伐;②微調(diào)加氮,閥開起圈數(shù);③安裝測風(fēng)壓裝置,顯示在微機上,方便參考方便調(diào)整;④在降低風(fēng)壓時控制26.5kPa左右,提高入爐風(fēng)量,同時提高吹風(fēng)效率。通過一度時間的調(diào)整、摸索應(yīng)用,效果明顯,減少了煤氣爐翻爐次數(shù),使?fàn)t況在原來基礎(chǔ)上更加穩(wěn)定。
5調(diào)整Φ2.8m總循環(huán)時間,提高氣化層溫度
氣化層溫度的高低,取決于氣體成分含量的高低。有效氣體提高,有利于后工段反應(yīng),減少系統(tǒng)阻力,有效提高生產(chǎn)能力。為此決定更改循環(huán)時間,有130s高位120s,調(diào)整循環(huán)時間,重新分配百分比時間。吹風(fēng)22s,上吹34s,下吹5s,一次上吹10s,吹凈3s。經(jīng)過一段時間應(yīng)用,取得比較好的效果。目前CO2含量比以前未調(diào)整時下降1%。這就說明,根據(jù)原理推算,噸氨可以下降5kg。另外爐況比調(diào)整前更加穩(wěn)定,操作彈性增大,給操作工帶來寬松的操作環(huán)境。
6技改自動加焦機,增加爐底潤滑裝置
①根據(jù)分廠實際情況,將Φ2.8m爐半自動加焦機改為自動加焦機,通過皮帶輸送機,直接通過料倉入爐。同時使每班減少兩名操作工,現(xiàn)場操作環(huán)境也得到了改善。②為解決爐底設(shè)備運轉(zhuǎn)時間短,黃油通過爐條機一個油孔,無法達到爐底設(shè)備潤滑效果的問題,從大盤爐底滑道下部,在原有基礎(chǔ)上開3個新油孔,配備0.3kW電機,一次工作0.5h,可以把滑道和滾球之間黃油注滿,只需每天(白班)注油一次,就可滿足24h工作。通過此次技改,原來滑道周期不滿1.5a,延長到3a以上。
通過以上多種措施使煤氣爐的裝置系統(tǒng)的安全運行得到保障。煤氣爐裝置水平得到充分的發(fā)揮,全年煤氣發(fā)生爐未出現(xiàn)結(jié)疤現(xiàn)象,并沒有因調(diào)整不當(dāng)造成落爐現(xiàn)象,提高煤氣爐運行周期,達到國內(nèi)先進水平。噸氨耗煤<1.093t。噸氨耗煤蒸汽<1.8t。灰渣殘?zhí)康陀?2%。通過裝置調(diào)優(yōu)運行,各項指標(biāo)已走在全國先進行列。
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Gas-making process Optimization
WUYan-li,ZHUDa-li
(Anhui Sanxing Chemical Co.,Ltd,Woyang,233610)
Abstract:This article introduces several measures to optimize gas-making process. As a result,service life of coal gas oven is prolonged and energy consumption is greatly decreased.
Key words:optimization;process;decrease;consumption
中圖分類號:TQ223
文獻標(biāo)志碼:B
文章編號:1003-6490(2015)01-0013-02
作者簡介:武艷利(1986-),女,漢族,河南洛陽人,中國礦業(yè)大學(xué)畢業(yè),助理工程師,主要從事化工項目技術(shù)開發(fā)工作。
收稿日期:2015-01-16