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岐口17-2油田水氣交替復(fù)合驅(qū)注入體系篩選與性能評價

2015-03-22 03:44:22宋志學(xué)鄭繼龍翁大麗
沈陽化工大學(xué)學(xué)報 2015年2期
關(guān)鍵詞:實驗質(zhì)量

宋志學(xué), 鄭繼龍, 翁大麗, 陳 平, 胡 雪, 趙 軍

(中海油能源發(fā)展工程技術(shù)分公司三采公司, 天津 300452)

岐口17-2油田水氣交替復(fù)合驅(qū)注入體系篩選與性能評價

宋志學(xué), 鄭繼龍, 翁大麗, 陳 平, 胡 雪, 趙 軍

(中海油能源發(fā)展工程技術(shù)分公司三采公司, 天津 300452)

采用Waring Blender法篩選QK17-2油田水氣交替復(fù)合驅(qū)注入體系,從24種起泡劑中先后通過起泡能力、穩(wěn)泡能力、配伍性及其起泡劑質(zhì)量濃度、地層水礦化度、原油含量、溫度等影響因素進行分析,最終篩選出體系用起泡劑QP-22,確定其最佳使用質(zhì)量分數(shù)為0.5 %;通過對穩(wěn)泡劑WP-1使用質(zhì)量濃度確定實驗,最終篩選體系配方:800 mg/L穩(wěn)泡劑WP-1+0.5 %起泡劑QP-22.

QK17-2油田; 水氣交替復(fù)合驅(qū); 體系篩選; 性能評價; 穩(wěn)定性; 耐鹽性

岐口17-2油田油藏埋深為1 600~2 100 m,地層溫度為74 ℃,地下原油黏度1.1~5.8 mPa·s,試驗區(qū)共有29口井,其中注水井10口,目前日產(chǎn)油260 m3/d,綜合含水高達90 %.油田目前存在高含水、層間矛盾突出以及剩余油分布不均等問題,通過氣水交替驅(qū)能夠改善油田存在的問題,提高油田的采收率.本文篩選QK17-2油田水氣交替復(fù)合驅(qū)注入體系,最終篩選體系配方為:800 mg/L穩(wěn)泡劑WP-1+0.5 %起泡劑QP-22.通過室內(nèi)篩選藥劑體系,為海上油田現(xiàn)場水氣交替驅(qū)替提供理論依據(jù)和支持.

1 水氣交替復(fù)合驅(qū)機理

水氣交替復(fù)合驅(qū)技術(shù)是水氣交替驅(qū)和泡沫驅(qū)結(jié)合而成的三采新技術(shù).水氣交替復(fù)合驅(qū)體系由起泡劑、穩(wěn)泡劑和氣體組成.其中起泡劑可降低被驅(qū)替原油的界面張力,注入的氣體遇起泡劑后便可形成泡沫,在整個驅(qū)替過程中具有調(diào)剖堵水的作用,聚合物能夠提高體系表觀黏度,因此,水氣交替復(fù)合驅(qū)技術(shù)能夠提高驅(qū)替效率,降低油水流度比,提高波及效率[1-3].

水氣交替復(fù)合驅(qū)的驅(qū)油機理主要有:(1)流度控制[4].水氣交替復(fù)合驅(qū)能改善驅(qū)替前緣流度比,降低黏性指進,擴大波及體積;(2)調(diào)剖封堵[5].驅(qū)替過程中形成的泡沫首先進入高滲層,起到封堵作用,從而使驅(qū)替流體轉(zhuǎn)向中、低滲透層;(3)增能保壓[6].交替注入的氣體具有很高的壓縮性,可迅速提高地層壓力,通過泡沫的體積膨脹,驅(qū)替原油;(4)降低界面張力[7].活性水可以降低油水界面張力,提高洗油效率.

2 實驗部分

2.1 實驗儀器

Waring攪拌器,美國威力牌攪拌器;恒溫箱:揚州華寶石油儀器有限公司;萬分之一天平;秒表.其他儀器:布氏黏度計、Texas500型懸滴界面張力儀、Haake RS-600流變儀、量筒等.

2.2 實驗條件

實驗用水:室內(nèi)配QK17-2油田P21井注入水,礦化度3 186.31 mg/L,經(jīng)0.45 μm微孔濾膜過濾,其離子組成見表1.

實驗用油:QK17-2油田原油,油藏溫度條件下(74 ℃)黏度為6.0 mPa·s.

起泡劑:陽離子表面活性劑QP-1、QP-9、QP-17、QP-19、QP-23;陰離子表面活性劑ABS、AS、NK630、QP-11、QP-12、QP-14、QP-16、QP-22、HON-1104;非離子表面活性劑WZ1013-H、ON-209、QP-25、QP-26、CON-1、CON-3、CON-4、CON-5;水泥發(fā)泡劑SON-1232、SON-1238.

穩(wěn)泡劑:聚丙烯酰胺WP-1.

表1 P21注入水水質(zhì)分析數(shù)據(jù)

2.3 實驗方法

泡沫體系性能評價主要評價起泡能力和穩(wěn)泡能力.泡沫體系性能的評價方法有很多,本文主要采用Waring Blender法.實驗中,將一定濃度的起泡劑溶液200 mL加入量筒,經(jīng)高速攪拌3 min后,讀取泡沫體積,然后紀錄從泡沫中析出100 mL液體所需的時間,即泡沫的半析水期[8].

實驗中,把起泡體積與半析水期的乘積用于評價起泡劑的性能,并將該參數(shù)定義為泡沫綜合值,其定義式如下:

M=V·t

式中:M為泡沫綜合值,mL·s;V為起泡體積,mL;t為半析水期,s.

3 起泡劑優(yōu)選實驗

3.1 起泡能力實驗研究

分別將24種起泡劑與QK17-2油田注入水配成200 mL質(zhì)量分數(shù)為0.3 %的溶液,QK17-2油田注入水水質(zhì)分析數(shù)據(jù)見表1.用Waring Blender法,在轉(zhuǎn)速7 500 r/min的條件下攪拌3 min后,迅速將泡沫全部倒入量筒,記錄泡沫體積,結(jié)果如圖1所示.由圖1可知:在相同質(zhì)量分數(shù)條件下,起泡劑SON-1238、QP-17、CON-1、HON-1104和CON-3的起泡體積相對較小,起泡效果較差,但單純依靠起泡能力偏低是無法排除起泡劑的,還需要對起泡劑進行穩(wěn)泡能力實驗研究.

圖1 不同起泡劑起泡能力實驗對比

3.2 穩(wěn)泡能力實驗研究

分別將24種起泡劑與QK17-2油田注入水配制成200 mL質(zhì)量分數(shù)為0.3 %的溶液.用Waring Blender法,在轉(zhuǎn)速7 500 r/min的條件下攪拌3 min后,迅速將泡沫全部倒入量筒,開始計時,記錄泡沫液體析出一半所用時間,同時記錄不同析水期泡沫值,計算泡沫綜合值和泡沫質(zhì)量[9].結(jié)果如圖2所示.

圖2 不同起泡劑穩(wěn)泡能力實驗對比

由圖2可知:24種起泡劑中僅有QP-19、QP-14、QP-11和QP-22的泡沫綜合值和泡沫質(zhì)量比較有優(yōu)勢,因此選擇QP-19、QP-14、QP-11和QP-22進行配伍性實驗研究.

3.3 配伍性實驗研究

取起泡劑QP-19、QP-14、QP-11和QP-22各10 mL,分別用QK17-2油田地層水稀釋成100 mL溶液,質(zhì)量分數(shù)10.0 %.放置74 ℃恒溫箱中,靜置4 h和8 h,觀察溶液溶解情況,是否有沉淀或絮狀物等,結(jié)果如表2所示.通過觀察起泡劑與QK17-2油田注入水質(zhì)配伍性實驗發(fā)現(xiàn),起泡劑QP-14在溶解8 h時,產(chǎn)生白色沉淀.其配伍性與QK17-2油田注入水質(zhì)不配伍,最終篩選起泡劑QP-19、QP-11和QP-22進行下一步實驗.

表2 起泡劑與地層水配伍性實驗數(shù)據(jù)

3.4 耐鹽性能實驗研究

3.4.1 地層水礦化度對起泡劑的影響

依據(jù)QK17-2油田注入水的礦化度,按0.5倍、1倍、1.5倍、2倍和2.5倍礦化度條件,配制質(zhì)量分數(shù)為0.3 %的起泡劑溶液各200 mL,以7 500 r/min的速度攪拌3 min,測定各體系的起泡體積和穩(wěn)泡時間,結(jié)果如圖3所示.從圖3實驗結(jié)果可以看出:當溶液礦化度小于1.5倍時,起泡劑的起泡性能基本穩(wěn)定,大于1.5倍時,起泡性能開始下降.穩(wěn)泡時間隨礦化度的增大逐漸減小,礦化度對穩(wěn)泡性能的影響大于其對起泡性能的影響.起泡劑的泡沫綜合值隨著礦化度的增大逐漸降低,當?shù)V化度在2.5倍時,受穩(wěn)泡時間下降的影響,起泡劑的泡沫綜合值下降明顯.在QK17-2油田礦化度條件下,QP-19和QP-22都具有較好的起泡和穩(wěn)泡能力.

圖3 不同礦化度下起泡劑的起泡能力和穩(wěn)泡時間

3.4.2 Ca2+、Mg2+質(zhì)量濃度對起泡劑的影響

采用Waring Blender法,配制Ca2+、Mg2+(ρ(Ca2+)∶ρ(Mg2+)=1∶1)的總質(zhì)量濃度分別為0 mg/L、250 mg/L、500 mg/L、750 mg/L和1 000 mg/L的溶液各200 mL,用起泡劑配質(zhì)量分數(shù)為0.3 % 的起泡劑溶液,進行起泡體積和半析水期實驗,結(jié)果見表3.表3實驗結(jié)果表明:在小于250 mg/L時,隨Ca2+、Mg2+質(zhì)量濃度的增加,起泡劑性能基本穩(wěn)定,大于250 mg/L后,隨著Ca2+、Mg2+質(zhì)量濃度的增大,起泡劑性能開始降低.考慮到QK17-2油田地層水中鈣鎂離子質(zhì)量濃度為33.88 mg/L,遠小于250 mg/L,說明QK17-2油田地層水不會對起泡劑的性能造成影響.

表3 Ca2+、Mg2+質(zhì)量濃度與起泡體積數(shù)據(jù)

3.5 起泡劑熱穩(wěn)定性實驗

將起泡劑原液放入74 ℃烘箱中,分別放置7 d、14 d、21 d和28 d后取出,與注入水配成0.3 %的起泡劑溶液,攪拌后進行起泡劑的起泡體積和穩(wěn)泡時間實驗,結(jié)果如圖4所示.

圖4 不同起泡劑的熱穩(wěn)定性

由圖4可知:在油藏條件下老化28 d后,兩種起泡劑性能基本上沒有降低,甚至還有所提升,其中QP-22較為明顯,說明QP-22在油藏溫度條件下的熱穩(wěn)定性較好.

3.6 耐油性能實驗研究

配制質(zhì)量分數(shù)為0.3 %的起泡劑,分別取煤油20 mL、40 mL、60 mL、80 mL和100 mL與起泡劑以1∶9、1∶4、3∶7、2∶3和1∶1比列混合200 mL,使用Warring Blender法測量混合原油后起泡劑的起泡體積,結(jié)果如表4所示.

表4 起泡劑耐油性能實驗數(shù)據(jù)

表4實驗結(jié)果表明:原油對起泡劑的起泡能力有影響.當含油比例小于20 %時,對起泡劑性能的影響不大;當含油比例大于20 %時,對起泡劑的性能影響程度增加.表明QP-22具有一定的耐油能力.

3.7 界面張力實驗研究

用QK17-2油田地層模擬水與起泡劑QP-22分別配成6組不同質(zhì)量分數(shù)0.1 %、0.2 %、0.3 %、0.5 %、0.8 %和1.0 %的起泡劑溶液,在74 ℃條件下,與QK17-2油田脫水原油進行界面張力實驗,結(jié)果如圖5所示.從圖5實驗結(jié)果可知:起泡劑具有顯著降低油水界面張力的能力,且隨起泡劑質(zhì)量分數(shù)的增加油水界面張力逐漸降低,在起泡劑質(zhì)量分數(shù)大于0.15 %時界面張力趨于穩(wěn)定,且在質(zhì)量分數(shù)0.15 %時最低,介于以上對起泡劑性能評價結(jié)果綜合考慮,確定起泡劑使用質(zhì)量分數(shù)在0.3 %~0.5 %.

圖5 不同質(zhì)量分數(shù)起泡劑的界面張力變化

3.8 起泡劑質(zhì)量分數(shù)實驗研究

采用Waring Blender法,利用地層水配制不同質(zhì)量分數(shù)的起泡劑QP-22溶液各200 mL,然后利用高速攪拌器攪拌,記錄起泡劑的起泡體積和半析水期.結(jié)果如圖6所示.

圖6 不同質(zhì)量分數(shù)起泡劑與泡沫綜合值及起泡體積關(guān)系

由圖6可知:隨著起泡劑質(zhì)量分數(shù)增加,起泡能力和穩(wěn)泡能力相應(yīng)提高,在質(zhì)量分數(shù)大于0.5 %后,泡沫綜合值趨于穩(wěn)定,綜合經(jīng)濟性和起泡劑性能,確定0.5 %為起泡劑最終實驗質(zhì)量分數(shù).

4 穩(wěn)泡劑質(zhì)量濃度實驗研究

穩(wěn)泡劑質(zhì)量濃度偏低,泡沫很快破滅,達不到驅(qū)油效果;穩(wěn)泡劑質(zhì)量濃度過高,水氣交替復(fù)合驅(qū)的經(jīng)濟性降低.因此,確定合適的穩(wěn)泡劑質(zhì)量濃度非常重要.

4.1 質(zhì)量濃度初選實驗研究

配制質(zhì)量濃度為5 000 mg/L的WP-1穩(wěn)泡劑母液,老化24 h,取QK17-2油田地層模擬水,用質(zhì)量分數(shù)為0.5 %的QP-22起泡劑配制質(zhì)量濃度分別為500 mg/L、1 000 mg/L、1 500 mg/L和2 000 mg/L的泡沫體系溶液,進行起泡體積和穩(wěn)泡時間實驗.采用Waring Blender法,同時用brookfield黏度計測各溶液的黏度.考慮到注入性問題,穩(wěn)泡劑質(zhì)量濃度的使用范圍參考QK17-2油田地層原油黏度值[10].實驗結(jié)果如圖7所示.

圖7 不同穩(wěn)泡劑質(zhì)量濃度與黏度關(guān)系

從圖7實驗結(jié)果可以看出:當WP-1穩(wěn)泡劑的質(zhì)量濃度在500~1 500 mg/L時,剪切后黏度在2.6~4.9 mPa·s之間.因QK17-2油田地下原油黏度為6 mPa·s左右,考慮注入條件因素,確定WP-1穩(wěn)泡劑的質(zhì)量濃度在500~1 500 mg/L之間.

4.2 質(zhì)量濃度確定實驗研究

將WP-1穩(wěn)泡劑用穩(wěn)泡劑母液配成質(zhì)量濃度分別為500 mg/L、800 mg/L、1 000 mg/L、1 200 mg/L 和1 500 mg/L的泡沫體系溶液,進行起泡體積和穩(wěn)泡時間實驗,并測定各組溶液的黏度.實驗結(jié)果如圖8所示.從圖8、圖9可以看出:隨穩(wěn)泡劑WP-1質(zhì)量濃度從500 mg/L增大到1 500 mg/L的過程中,穩(wěn)泡劑溶液的穩(wěn)泡時間逐漸增大.但增大過程分為兩個階段,當穩(wěn)泡劑質(zhì)量濃度小于1 000 mg/L時,泡沫綜合值增大幅度較為明顯,當穩(wěn)泡劑質(zhì)量濃度大于1 000 mg/L時,泡沫綜合值增大幅度變緩.根據(jù)泡沫體系的綜合性能及現(xiàn)場注入性因素,確定穩(wěn)泡劑WP-1的質(zhì)量濃度為800 mg/L.

圖8 不同質(zhì)量濃度穩(wěn)泡劑WP-1與起泡體積及穩(wěn)泡時間關(guān)系

圖9 不同質(zhì)量濃度穩(wěn)泡劑WP-1與泡沫綜合值關(guān)系

5 結(jié) 論

對24種起泡劑采用Waring Blender法進行起泡能力、穩(wěn)泡能力、配伍性及其濃度、地層水礦化度、原油含量、溫度等影響因素進行分析,最終篩選出QK17-2油田水氣交替復(fù)合驅(qū)注入體系用起泡劑QP-22,最佳使用質(zhì)量分數(shù)為0.5 %,穩(wěn)泡劑WP-1最佳使用質(zhì)量濃度800 mg/L.該體系與注入水配伍性好,起泡性能和穩(wěn)泡性能受地層水礦化度、原油含量、溫度等影響不大,并且發(fā)現(xiàn)起泡劑QP-22在熱穩(wěn)定性實驗過程中隨老化時間的增加,起泡性能反而提高.

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QK17-2 Oilfield Water Injection System WAG Flooding Screening and Evaluation

SONG Zhi-xue, ZHENG Ji-long, WENG Da-li, CHEN Ping, HU Xue, ZHAO Jun

(CNOOC Energy Technology & Engineering Branch Laboratory Gas Drive Three Mining Companies, Tianjin 300452, China)

In this paper,Waring Blender method was mainly used to screening the injection system of QK17-2 oil field water-gas alternating complex flooding.By testing the influence factors the foaming ability,stabilizing ability,compatibility,concentration,formation water salinity,the content of crude oil and temperature,QP-22 was confirmed the best foaming agent out of 24 samples,and its most suitable mass concentration was tested as 0.5 %.Later,another test was carried out to determine the steady concentration of foam stabilizer WP-1.Finally,a complete injection system was confirmed as QP-22,in a mass concentration of 0.5 %,with WP-1,in a concentration of 800 mg/L.

QK17-2 oilfield; WAG flooding; system filters; performance evaluation; stability; salt tolerance

2014-04-28

國家重大專項子課題(2011ZX05024-002-001)

宋志學(xué)(1979-),男,河北衡水人,工程師,碩士,主要從事油田三次采油、提高采收率技術(shù)研究與應(yīng)用方面的研究.

2095-2198(2015)02-0101-06

10.3969/j.issn.2095-2198.2015.02.002

TE357.46

A

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