張國(guó)翊(中鋁包頭鋁業(yè)炭素廠,內(nèi)蒙古 包頭 014040)
炭素焙燒生產(chǎn)是炭素制品生產(chǎn)過程中的一個(gè)重要工序,敞開式環(huán)式焙燒爐是焙燒爐的一種,通常由34、36、38個(gè)彼此分離的爐室組成,用天然氣或煤氣在火道內(nèi)燃燒后,通過火道壁的間接加熱,來完成對(duì)陽極炭塊的焙燒。目前國(guó)內(nèi)平均天然氣消耗為3.5GJ/t,升溫周期為216h,焙燒陽極塊加熱升溫周期一般為1100-1200℃。而國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家焙燒天然氣消耗2.4GJ/t,陽極塊焙燒周期為148-180h,即節(jié)約大量能源,又大幅提高產(chǎn)量。
中鋁包鋁炭素廠在2005年新建一個(gè)36室7火道敞開式焙燒爐,為達(dá)到國(guó)外先進(jìn)國(guó)家的焙燒水平,采用了PLC+IPC技術(shù)來實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化燃燒控制。這套系統(tǒng)要求燃燒溫度測(cè)點(diǎn)溫度控制誤差范圍為±5℃;預(yù)熱段溫度控制誤差范圍±10℃。
通過研究,系統(tǒng)共采用溫度檢測(cè)點(diǎn)70個(gè),負(fù)壓檢測(cè)點(diǎn)34個(gè),執(zhí)行機(jī)構(gòu)28個(gè),加熱器84個(gè),控制點(diǎn)107個(gè),選用美國(guó)AB公司的可編程控制器(PLC)和工業(yè)控制計(jì)算機(jī)(IPC)及相應(yīng)控制軟件(如RSlogix500、RSView32和RSLink)進(jìn)行編程。
系統(tǒng)分主機(jī)操作管理系統(tǒng)和現(xiàn)場(chǎng)就地控制站,控制功能被集中在中央的工業(yè)控制計(jì)算機(jī)(IPC)上,而現(xiàn)場(chǎng)就地控制站的設(shè)備可通過自身所帶的PLC來實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)自動(dòng)和手動(dòng)控制。系統(tǒng)分三層網(wǎng)絡(luò),第一層為現(xiàn)場(chǎng)操作控制站;第二層為主控室調(diào)節(jié)操作站;第三層為高級(jí)管理站和數(shù)據(jù)庫管理站,每層之間通過計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行連接,來確保各種數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)交換和操作控制。
2.1 第一層現(xiàn)場(chǎng)操作站的主要功能
2.1.1 通過PLC監(jiān)測(cè)系統(tǒng)所需天然氣流量、壓力、焙燒溫度、負(fù)壓、火道溫度和制品溫度。
2.2 通過PLC檢測(cè)在焙燒生產(chǎn)中的各區(qū)域的溫度、負(fù)壓和排煙架蝶閥的開合度。
2.3 通過PLC控制7火道84個(gè)天然氣加熱電磁閥的開關(guān)頻率,控制排煙架7個(gè)電動(dòng)蝶閥的開合度。
2.4 通過PLC處理現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)數(shù)據(jù),和設(shè)定數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,自動(dòng)進(jìn)行調(diào)整,同時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)操作站將檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)顯示。
2.5 在PLC操作顯示器上可進(jìn)行設(shè)備給定值的設(shè)定,常規(guī)控制系統(tǒng)的修改,故障顯示及故障處理時(shí)的設(shè)備的開停。
2.6 第二層主控室IPC調(diào)節(jié)操作站的主要功能
2.6.1 通過IPC可改變操作模式,操作員可以在中控室通過IPC發(fā)出操作命令。
2.6.2 通過IPC可對(duì)整個(gè)焙燒的燃燒控制系統(tǒng)進(jìn)行初始化參數(shù)設(shè)置,并給每個(gè)子站各種控制參數(shù)的設(shè)置,給出燃燒曲線的設(shè)置,協(xié)調(diào)參數(shù)的設(shè)置。
2.6.3 通過IPC進(jìn)行火焰移動(dòng)的協(xié)調(diào)管理。
2.6.4 通過IPC顯示焙燒爐運(yùn)行情況和火焰系統(tǒng)運(yùn)行位置和狀況。
2.6.5 通過IPC顯示溫度控制趨勢(shì)曲線,對(duì)報(bào)警、錯(cuò)誤等進(jìn)行管理。
2.7 第三層高級(jí)管理站和數(shù)據(jù)庫管理站主要功能
2.7.1 通過IPC,管理員可管理整個(gè)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行情況,對(duì)于系統(tǒng)的突發(fā)事件進(jìn)行處理和維護(hù)。
2.7.2 通過IPC管理員可設(shè)定多種參數(shù)調(diào)節(jié)變量,對(duì)溫度控制量和負(fù)壓控制量進(jìn)行優(yōu)化計(jì)算控制
2.7.3 通過IPC,可自動(dòng)生成焙燒過程中的各種數(shù)據(jù)報(bào)表(如:班報(bào)、日?qǐng)?bào)、閱報(bào)、年報(bào)等),記錄焙燒曲線的運(yùn)行情況。
2.7.4 通過IPC存儲(chǔ)記錄歷史趨勢(shì),如標(biāo)志記錄、報(bào)警報(bào)告、數(shù)據(jù)庫存儲(chǔ)。
2.7.5 通過IPC建立各種指標(biāo)數(shù)據(jù)庫。
PLC+IPC系統(tǒng)在炭素陽極環(huán)式焙燒爐生產(chǎn)中的應(yīng)用,使得中鋁包頭鋁業(yè)股份公司炭素廠的炭素產(chǎn)品有了質(zhì)和量的飛躍,由于溫度控制效果好,達(dá)到先進(jìn)國(guó)家的控制水平,使得陽極炭塊制品平穩(wěn)升溫,溫差小(控制在±5℃之內(nèi)),因此產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定,合格率高。
中鋁包頭鋁業(yè)股份公司炭素廠焙燒爐已經(jīng)運(yùn)行十年多,在這期間由PLC+IPC組成的控制系統(tǒng)工作穩(wěn)定,故障率為零,完全實(shí)現(xiàn)了焙燒生產(chǎn)的自動(dòng)化運(yùn)行。因此我們感到PLC+IPC在工業(yè)自控方面的優(yōu)勢(shì)所在,它既利用了PLC在自動(dòng)控制上的可靠穩(wěn)定性及便于維護(hù)的特點(diǎn),又發(fā)揮了IPC在運(yùn)行軟件的幫助下起到的監(jiān)控作用,實(shí)現(xiàn)了焙燒生產(chǎn)的自動(dòng)化流程。因此,我們相信隨著PLC和IPC設(shè)備的不斷更新和進(jìn)步,PLC+IPC系統(tǒng)必將在工業(yè)自控領(lǐng)域得到更為廣泛的發(fā)展。
[1]美國(guó)AB公司RSlogix500.
[2]美國(guó)AB公司RSView32.
[3]美國(guó)AB公司RSLink.
[4]梁國(guó)偉測(cè)量技術(shù)及儀表.機(jī)械工業(yè)出版社,2002.