梁新中
(山東魯光(聊城)電鍍技術有限公司,山東 聊城 252000)
鉀鹽滾鍍鋅故障處理
梁新中
(山東魯光(聊城)電鍍技術有限公司,山東 聊城 252000)
本地一家專業生產鋁合金窗用滑輪的廠家,為了降低生產成本,上了一條滾鍍鋅生產線。半年多來,生產一直很正常。進入12月份以后,氣溫下降,鍍液溫度在5℃,電流也開不大。鍍鋅層銀白鈍化后表面泛黃并有滾筒眼。對鍍液進行分析化驗,結果為:氯化鉀 210g/L,氯化鋅 48g/L,硼酸 26 g/L,pH值6,波美度21°Bé。一切顯示正常,故判斷是鐵雜質過多所致。用雙氧水檢測,鍍液渾濁。因此,建議用高錳酸鉀加鋅粉處理。
廠家處理并過濾后,重新使用,滑輪架外表面仍有不規則的黃印,滾筒印沒有了。考慮到是否是氯化鋅的質量濃度低了一點,鐵雜質沒有清除干凈所致。故通知廠家把氯化鋅提高到55g/L。但這一問題仍然沒有得以解決。在延誤生產幾天的情況下,廠方邀請筆者前去幫助解決。
在生產現場,筆者看到滾筒裝載量適中,電流合適,電鍍1h達到全光亮。鍍層彩色鈍化的效果很好,但銀白鈍化的效果較差,鈍化后出現不規則的黃印。將出光液換掉,按硝酸10mL/L重新配制新的出光液,按工藝鈍化、燙干后,仍有不規則的黃印。把硝酸提高到15mL/L時,黃印嚴重。把硝酸降到5~6mL/L時,亮度下降,但黃印仍不能徹底解決。
前面提到出槽時,剛打開滾筒蓋就聞到一股較強的鄰氯苯甲醛的刺鼻味。這兩天沒有產出,操作者感覺光亮劑少,一天補加好幾千克,越不出活越加光亮劑,這一桶光亮劑所剩無幾。從藥水量推算,光亮劑B劑多加了一倍多。問題就是出在這里。出光形成的黃膜,應該是有機物夾雜形成的,硝酸出光液不能使用。改用鹽酸(15mL/L)作出光液,出光后水洗,銀白鈍化,故障排除。鍍鋅層表面潔白透亮,無一點雜色,達到優等品的質量。由此可知,硝酸作出光液時去黃膜的能力還不如鹽酸的。一是鹽酸的成本低,二是鹽酸的效果更好。因此,采用鹽酸出光是一種不錯的選擇,消除了黃膜,達到了光亮無雜色的目的。但鹽酸出光液的光亮效果不如硝酸出光液的。兩者各有所長,故用戶應根據實際情況酌情采用。用在滾鍍鋅自動線上的出光、鈍化工藝,采用鹽酸配制出光液比采用硝酸配制出光液更好掌握。其原因是硝酸溶解鋅快,容易造成漏鋅現象,特別是補加硝酸后,一般都需要減少半圈操作,因此,操作調整繁瑣。鹽酸作出光液時多滾半圈或少滾半圈,不會出現漏鋅現象。因此,操作相當方便。
TQ 153
B
1000-4742(2015)02-0052-01
2013-02-25