孔明

摘要:介紹了一種快速更換麥爾茲石灰窯噴槍的方法,并分析了噴槍燒損的原因,以及如何延長噴槍壽命。
關鍵詞:更換噴槍;燒損;延長壽命
麥爾茲并流蓄熱式石灰窯是一種節(jié)能、環(huán)保的高質(zhì)量石灰窯。馬鋼股份有限公司于2007年至2008年間先后建成投產(chǎn)了5座日產(chǎn)600噸的麥爾茲窯。
1.提出問題
麥爾茲石灰窯窯噴槍的燒損在生產(chǎn)過程中是不可避免的問題,?在生產(chǎn)了兩年后,發(fā)現(xiàn)產(chǎn)出的石灰中陸續(xù)有斷裂的噴槍。因為噴槍的部分燒損使得煤氣火焰更接近連接軟管,容易導致軟管燒壞,容易發(fā)生煤氣爆炸等安全事故;另外,噴槍燒損還會引起窯內(nèi)火焰分布不均勻,煅燒帶上移,影響石灰質(zhì)量和窯頂設備。當前鋼鐵放量生產(chǎn),停窯出空窯內(nèi)石灰后更換噴槍對石灰產(chǎn)量影響太大,且影響煉鋼生產(chǎn);另外頻繁點火也會影響窯內(nèi)耐火材料的使用壽命。因此,我們必須找到一種簡單、可以快速恢復生產(chǎn)的方法。
2.更換噴槍
在借鑒學習了其他鋼廠快速更換噴槍的經(jīng)驗后,我們決定在此基礎上進行兩個窯筒分別更換的方式,在更換一個窯筒噴槍的同時,另一個窯筒保溫;更換之后,在保溫筒點火,通過連接通道將熱量傳遞到另一個窯筒,使之溫度升高,符合點火條件,然后實現(xiàn)正常生產(chǎn)。具體更換1?#筒噴槍方案如下:①新噴槍、工具等準備工作完成;②停窯,確認3#窯煤氣總管所有煤氣閥門關閉;③打開1#筒煤氣環(huán)管放散閥,氮氣吹掃噴槍及環(huán)管;④吹掃結(jié)束,關氮氣,斷開環(huán)管分叉處法蘭,該處堵盲板;⑤在堵盲板的同時,降低1#筒料面;⑥盲板堵好后,廢氣除塵風機低速運行,拆除噴槍蓋板螺栓,拆除環(huán)管螺栓,拆除蓋板,拆除環(huán)管等噴槍附件,料面同步下降;⑦料面下降到噴槍下口時,壓2-3斗冷料,開始拆除噴槍;⑧拆噴槍和安裝噴槍同步進行;⑨所有噴槍安裝就位,在緊固螺栓的過程中,1#筒補料;⑩噴槍安裝結(jié)束,拆除盲板,檢測滲漏,氮氣吹掃,關閉放散閥門;11檢測結(jié)束,2#筒作為第一次燃燒筒點火開窯。
方案確定后,接下來就是安排人員,進行更換噴槍作業(yè)。由于噴槍盒沒有破損和變形,無需更換。我們預想可能噴槍溫度較高,拆卸噴槍時要用到水管澆水降溫,且降溫時要防止水流順著噴槍流到窯筒內(nèi)壁耐火材料上。結(jié)果實際作業(yè)時,經(jīng)過廢氣除塵風機抽風降溫,噴槍溫度不是很高,可以較易完成拆卸。拆下的噴槍部分已經(jīng)斷裂,且大部分點火口處磨損得很薄。為保證筒內(nèi)溫度,使其能盡快恢復生產(chǎn),緊固螺栓、固定住噴槍后立即補料。從前一天凌晨5:30停窯,到第二天凌晨2:00全部更換安裝完畢。上午10:30,經(jīng)過拆卸煤氣盲板,我們開始點窯,2#筒經(jīng)過一個周期的燃燒,1#筒也順利點火成功。
圖1??更換下來的噴槍
經(jīng)過一個星期的煅燒后,我們又對2#筒進行了更換。至此,3#窯的噴槍全部更換完畢。
這種方法也有不足之處,就是對石灰質(zhì)量影響較大。對此,我們采取了點窯后加大單耗、降低產(chǎn)量的方法來彌補,爭取把影響降到最低。
3.原因分析
麥爾茲窯每個窯筒有33根噴槍,平均分布在窯筒內(nèi)。我們拆卸噴槍之前,曾對連接噴槍和煤氣管道的軟管進行測溫。
上軟管對應的是內(nèi)環(huán)噴槍,中軟管對應的是中心噴槍,下軟管對應的是外環(huán)噴槍。根據(jù)測溫,上軟管溫度較高,表明內(nèi)環(huán)噴槍燒損較為嚴重,火焰較為接近軟管。且根據(jù)測量拆卸出的噴槍,也確實如此。我們分析,噴槍損害嚴重是由于在長期的高溫環(huán)境中,在高溫和緩慢冷卻的過程中,從奧氏體基體向晶界析出碳化鉻,并使奧氏體晶界附近貧鉻。鉻含量很大程度上決定噴槍是否耐高溫,當鉻貧化到w(Cr)≤12%時,材料抗晶間氧化腐蝕和熱應力抗腐蝕性能將顯著降低。隨著碳化物不斷析出,噴槍外表面逐步剝落剝落,直至損壞。此外,我們麥爾茲石灰窯氣主要使用轉(zhuǎn)爐煤氣,硫含量較高,硫和鎳生成NiS,這使得噴槍的抗氧化性能減弱。因此,噴槍燒損也與含硫煤氣有關。
4.結(jié)語
麥爾茲石灰窯長時間處于升溫-高溫-緩冷的環(huán)境中,噴槍的燒損是由于氧化和硫的侵蝕導致。如果我們把內(nèi)環(huán)的噴槍使用耐硫腐蝕性能更好的或低碳材料,且平時加強檢修力度,減少檢修次數(shù),這樣就可以更大程度地延長噴槍的使用壽命。
參考文獻:
陳吉強.麥爾茲窯煤氣噴槍燒損原因分析與改進.耐火與石灰,2011(3),37-40