
1.故障現象
1臺23t級液壓挖掘機在兩側履帶同時后退行走狀態下停車時,其右側行走馬達制動延時。當其先導閥回中位后,若立即操縱左后退先導閥,則左側行走馬達能拖動右側行走馬達一起后退,即右側馬達制動力矩不足。若等待約5s后再操縱左后退先導閥,則左側行走馬達不能拖動右側行走馬達一起轉動,即右側行走馬達制動良好。單獨操縱右后退先導閥時,也存在同樣的現象。
2.行走液壓回路組成及原理
(1)組成
該挖掘機行走液壓回路(右側)主要由主泵1、先導泵2、主溢流閥3、行走先導閥4、先導溢流閥5、行走閥6、負流量反饋閥7、回轉接頭8、行走馬達及減速器總成等組成,如附圖所示(左側行走液壓回路與右側相同)。其中行走馬達及減速器總成由平衡閥9、前進制動單向閥10、后退制動單向閥11、緩沖溢流閥12、高低速閥13、制動缸14、減速器15和高低速缸16等組成。
(2)行走回路原理
為了防止挖掘機在下坡時越走越快,在行走馬達內部設置了平衡閥9。當挖掘機在重力作用下加速下坡時,由于進油側供油跟不上馬達轉速,壓力下降,平衡閥在彈簧力的作用下向中位移動,將行走馬達的回油通道調小,建立回油背壓(即制動壓力),從而使挖掘機減速。緩沖溢流閥12裝有緩沖柱塞,在啟動和停止瞬間接通進、回油通道,可緩解液壓沖擊。
當挖掘機需要后退時,操縱行走先導閥4,先導油進入行走閥6的先導閥a腔推動行走閥換位,主泵1排出的壓力油經行走閥6、回轉接頭8、前進制動單向閥10進入行走馬達缸體。同時平衡閥9換位,打開馬達回油通道。壓力油經平衡閥9后換向,進入制動缸14將機械制動解除,行走馬達即可驅動挖掘機后退。挖掘機前進狀態下的原理與此相同。
當挖掘機在后退狀態需要停止時,操縱行走先導閥4回中位,行走閥6在彈簧力的作用下復位,平衡閥9失去壓力油作用在彈簧力的作用下回位,行走馬達因無法回油而產生液壓制動。由于制動缸14的回油有節流,因而其產生的機械制動滯后于液壓制動,所以制動平穩、沖擊小。挖掘機前進狀態下的制動原理與此相同。
3.故障排查
(1)原因分析
分析認為,右側行走馬達制動延時,可能是因為回油通道沒有及時關閉。先導閥回中位后立即操縱左后退行走,左側行走馬達拖動右側行走馬達一起后退,說明機械制動沒起作用。機械制動本來就滯后于液壓制動,等待約5。后再操縱左后退行走,左側行走馬達不能拖動右側馬達一起轉動,說明機械制動生效。左側行走馬達拖動力不足以克服機械制動力矩,右側行走馬達即不轉動。
現場試車表明,該挖掘機左側行走正常,右側行走前進(包括啟動、勻速運轉和制動過程)正常,說明主泵1、回轉接頭8正常,行走閥6也沒有卡滯。基于以上分析,推斷問題可能出在右側行走先導回路或者右側行走馬達上,具體故障原因有以下5點:一是行走閥6復位背壓偏大,無法及時回中位;二是行走馬達平衡閥9卡滯或節流孔堵塞;三是緩沖溢流閥內泄漏;四是后退制動單向閥11磨損嚴重或失效;五是右側行走馬達內部泄漏嚴重。
(2)排查過程
針對以上分析的原因,逐一排查。
將壓力表接于行走閥6的先導油口,測得行走閥6復位時,先導閥a口的壓力約為0。同時在左側行走馬達拖動右側行走馬達一起后退過程中,從監控器上讀出主泵負流量反饋壓力為3.8MPa,由此說明行走閥6能及時復位,先導油路正常。
拆檢平衡閥9發現其閥芯活動自如,吹氣試驗表明其節流孔并未堵塞。將左、右馬達的平衡閥拆下,清洗后對調安裝試機,故障依舊,由此排除了平衡閥存在故障的可能。
操縱右側行走馬達前進和后退,從監控器讀出其溢流時的壓力都能達到系統壓力(36MPa),由此排除了緩沖溢流閥故障的可能,同時說明馬達沒有出現嚴重的內泄漏。
拆檢后退制動單向閥11,發現該單向閥磨損嚴重,更換一個新單向閥后試機,故障消失。
在此次故障診斷中,我們采用了壓力測試及分析推理的方法,在不拆卸行走馬達及減速器總成的情況下,通過簡單的測量手段,充分利用設備自身資源,快速排除了故障,降低了維修成本。
(作者地址:陜西省渭南市朝陽大街西段86號中聯重科股份有限公司渭南分公司714000)