
1.密封墊裝錯導致事故
1臺DWL-48型連續(xù)式搗固車作業(yè)時,其所配道依茨BF6M1013C型柴油機出現(xiàn)動力不足、整機過熱,隨即曲軸箱I缸部位的下部出現(xiàn)破裂。
拆解油底殼后發(fā)現(xiàn),曲軸和連桿均有過熱的痕跡,且過熱從Ⅵ缸到I缸逐漸嚴重,如圖1所示。I缸活塞熔化,活塞和連桿分離,連桿大頭嚴重變形,連桿螺栓斷裂,連桿瓦蓋脫落。曲軸I缸連桿軸徑磨損嚴重。
拆開所有主軸瓦后,發(fā)現(xiàn)從Ⅵ缸到I缸主軸瓦過熱和磨損痕跡逐漸加重。在拆解到機油泵的吸油管時發(fā)現(xiàn),吸油管與機油泵接合處密封紙墊從結(jié)合面處竄出,紙墊與結(jié)合面形狀不匹配。由此可知,該故障是密封紙墊安裝錯誤所致,如圖2所示。詢問操作者得知,不久前,該發(fā)動機曾更換過機油泵。
分析認為,由于更換機油泵時將吸油管與機油泵的密封墊裝錯,造成吸油管與機油泵之間密封不嚴,導致機油泵吸入機油量不足,從而使進入潤滑系統(tǒng)的油量不足。進行怠速試車時,柴油機需求機油量較少,維修人員沒能馬上發(fā)現(xiàn)密封墊裝錯問題。當搗固車正常作業(yè)時,柴油機高速運轉(zhuǎn),機油油量不能滿足潤滑需求,機油壓力逐漸降低。而柴油機I缸距離機油泵最遠,機油壓力衰減得最為嚴重,由此造成I缸連桿和曲軸首先因缺油而抱死。之后柴油機繼續(xù)運行,導致連桿螺栓被拉斷。連桿在曲軸箱內(nèi)無規(guī)則運動,將曲軸箱箱體打壞。
2.連桿軸承松曠導致事故
1臺配裝在DWL-48型連續(xù)式搗固車上的道依茨BF8M1015C型柴油機,大修后不久即出現(xiàn)機油壓力低、功率不足,停機后柴油機無法啟動。
拆解柴油機油底殼后發(fā)現(xiàn),I缸活塞裙部、缸套破碎,連桿瓦蓋脫落,2條連桿螺栓斷裂,活塞冷卻噴嘴被打壞,機油泵限壓閥彈簧及閥座脫落,I缸連桿發(fā)生扭曲變形。
拆開所有曲軸主軸瓦蓋發(fā)現(xiàn),第3、第5道瓦蓋沒有缺油跡象,第1道瓦片只有幾道刮痕。分析認為,如果因缺機油而導致故障,主軸瓦應出現(xiàn)缺機油現(xiàn)象,由以上檢查排除了缺機油、機油泵壓力閥斷裂的可能。
仔細查看連桿螺栓的損壞情況如下:1條連桿螺栓斷口相對平整,且與螺栓所受拉應力垂直,斷口表面紋理呈纖維狀分布,有光澤,為典型的脆性斷裂的特征。另一條連桿螺栓呈450角彎曲變形,其頭部與連桿瓦蓋結(jié)合面有磨損痕跡,為典型韌性斷裂特征,如圖4所示。
根據(jù)I缸連桿瓦蓋的結(jié)合面有磨損痕跡推斷,只有曲軸連桿軸頸與連桿軸承間隙過大,才會導致連桿軸承磨損。連桿軸頸與連桿軸承間隙過大的原因是連桿螺栓的擰緊力矩不夠,或者組裝連桿瓦蓋時止口沒有完全對正。間隙過大的連桿軸承轉(zhuǎn)動時,對松曠的連桿螺栓造成很大的沖擊力,從而導致1條連桿螺栓斷裂。
1條連桿螺栓斷裂造成連桿瓦蓋一側(cè)分離,并導致另一側(cè)連桿螺栓單邊受力。分離的連桿瓦蓋高速轉(zhuǎn)動,將缸套打碎。缸套打碎后,活塞因出現(xiàn)卡滯而破碎,并將活塞冷卻噴嘴打壞。連桿螺栓單邊受力導致其彎曲、折斷。被打碎的異物進入主油道,將主油道堵塞,造成機油泵油壓升高,并導致機油泵壓力閥脫落。機油泵壓力閥脫落造成柴油機潤滑系統(tǒng)無壓力,進而導致柴油機啟動困難。
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