【摘要】:人工挖孔樁施工中水患處理施工技術是確保樁基質量的關鍵。本文通過施工實踐對人工挖孔樁施工中的不同水患情況進行了分析,并提出了水患防治與處理的措施。
【關鍵詞】:人工挖孔樁;施工水患;處理技術
人工挖孔樁施工中水患處理施工技術是確保樁基質量的關鍵。本文通過施工實踐對人工挖孔樁施工中的不同水患情況進行分析,并提出了水患防治與處理的措施。
1水患:地下水(含地表水,尤以潛水層承壓水為突出)對人工挖孔樁施工安全、質量的危害。主要表現為坍孔、井涌、淹井等安全問題;護壁裂縫、混凝土膠結不良、離析等質量問題。長期以來,樁基中的“水患”問題從很大程度上影響著人工挖孔灌注樁的安全生產和施工質量,“水患”給人工挖孔灌注樁造成的安全質量事故和經濟損失是屢見不鮮。
如何解決人工挖孔灌注樁的成孔、護壁、混凝土澆灌等施工過程中的截水、排水,堵水和水下灌注施工等技術問題,是確保樁基施工安全和質量的關鍵。本人在長期從事建筑技術和施工管理工作實踐中,不斷思索、研究、創新并總結出“人工挖孔樁施工的水患處理技術”,并在工作實踐中解決了人工挖孔樁施工過程中“水患”等一些特殊問題,取得了良好的效果。其工程案例如下:
2工程概況
某教育學院綜合樓工程:該工程13953m,地下一層,地上十層,基礎設計為人工挖孔灌注樁,混凝土設計強度等級:護壁為C15,樁芯為C30,基礎持力層距地表面18m左右,地質資料表明:地下水豐富,水位在3.5-6.5m。樁基工程的施工正值雨水季節,為此設計建議施工方法:樁芯混凝土施工采用水下混凝土澆灌方法。
3防治水患技術措施
3.1施工方案
工程開工前,根據地質勘探資料、設計文件和施工現場的實際情況,認真進行分析論證,并借鑒有關類似工程質量事故的教訓,制定了如下施工方案:
3.1.1做好“水患”的事前控制。在施工前組織有關工程技術人員深入現場,對工程的地理位置、自然環境并結合施工季節等因素進行詳細的調查了解,對施工期地表水采取截流控制措施,從而達到減小樁孔涌水量的目的。
3.1.2重點做好事中控制。首先,根據設計規范和施工技術要求,積極配合工程設計方面做好圖紙會審和設計方案的修改工作,根據現場實際情況將原護壁混凝土標號C15提升為與樁身同強度等級的C30,增加首節護壁和流沙層護壁厚度,有效地增強樁護壁的剛度,從而控制護壁裂縫的產生,減少護壁的滲水量:對樁護壁滲水較嚴重的樁孔,采取了強制堵漏措施,把“水患”有效地控制在樁芯混凝土澆灌前。
3.1.3特殊對待特殊樁孔(最后兩個降水樁孔)。由于地下涌水相對集中,混凝土施工時無法將孔內積水排干,故決定將孔內積水控制在2m深以內,采取水下灌注不分散混凝土施工技術進行澆灌,確保施工質量符合設計要求。
3.2排水方法
3.2.1砌筑截水溝:樁孔放線定位后,首先在離建筑物軸線外側3m處開挖和砌筑500mm×700mm的環行截水溝(排水縱坡5‰),然后在樁基施工區域內砌筑250mm×350mm的井字排水溝(排水縱坡3‰),并與截水溝貫通。各樁孔中的水通過排水溝匯入截水溝,有效地截斷和減少了地表水對樁孔的水患。
3.2.2利用井點法降低地下水位:選擇建筑物四周滲水量大的樁孔和迎水面的樁孔先開挖,起到降水井點的作用。降水井用水泵抽水時,將樁孔和附近的地下水降至井底下,使其它開挖樁孔底部免除在水下狀態下施工的弊端。
3.2.3排干樁孔底積水:人工挖孔過程中采取50m高揚程潛水泵,設置逆流閥(防止抽水機停止工作時,使管內積水返回到樁孔底部)和安全電壓,滿足孔底排水的要求。
3.3孔壁支護
3.3 .1修改護壁設計:根據工程地質資料和現場實際情況,按設計和施工規范要求,一方面經過原設計人員同意將原護壁混凝土強度C15等級改為與樁芯混凝土同標號的C30,增加護壁接頭處構造鋼筋,在流砂層區域增設水壓抗剪鋼筋并將原護壁厚度增加50mm厚,有效提高了護壁混凝土的密實度,增強了護壁的剛度。另一方面:第一節孔圉護壁比下面的孔壁厚100mm,并高出現場地面200-300mm,有效地阻擋了地表水的滲入。
3.3.2護壁技術措施
3.3.2.1無流砂且滲水量較小地段:采取每開挖1m,用活動鋼模組裝后,澆混凝土護壁成孔。
3.3.2.2對待樁孔局部地段(小孔流砂或流砂層100-300mm厚):采取編織袋裝粘土堆堵形成樁孔外壁(控制好內壁設計尺寸)然后入模灌注混凝土成孔。澆筑混凝土護壁時,嚴格控制水位變化,確保模板不被樁孔積水淹沒。流沙層區域的護壁混凝土內添增速凝劑,使混凝土盡快達到設計強度。對較易塌方施工段則采取即挖、即校對、即驗收、即灌注護壁混凝土。經綜合控制,從而確保護壁混凝土密實不滲漏,滿足混凝土強度,達到安全可靠。
3.3.2.3對待深流砂層(層厚大于300mm以上)并滲水量特別大的地段:采取下鋼護筒,每節開挖深度控制在300-500mm深,鋼護筒與護壁用的鋼模相似,采用厚2mm并沿圓弧向設置加勁肋三條(保證模板不變形)直徑略小于護壁的內徑,高為500~700mm,利用混凝土支護作支點,用小型油壓千斤頂將鋼護筒逐漸壓入砂中,阻擋流砂,鋼護筒一個接一個下沉,壓人一段,開挖一段,直至穿過流砂層0.5m-1.0m后再轉入正常挖土和混凝土支護。
3.3.2.4與護壁工作相關的注意事情:使施工人員熟悉所挖孔的地質情況,并隨時進行檢查,密切注意土層土質的變化,當遇到流沙,大量地下水等影響挖土或護壁安全時,立即采取有效防護措施后,再繼續深挖護壁。
3.3.3護壁混凝土的質量保證措施
嚴格按設計配合比計量,控制水灰比、坍落度,砂石的含泥量控制在2%以內,混凝土隨拌隨用,澆灌后振搗均勻且密實,每開挖一段,在人模澆注前校核樁中軸線,確定無誤后,入模澆混凝土,對護壁的厚度和護壁內鋼筋的位置準確性嚴格控制。為了解決護壁節頭易滲水的問題,在施工中采取下一節護壁混凝土的上口高出上一節護壁混凝土下口100mm的控制措施,很大程度上提高了護壁的擋水功能,確保孔外水不滲入到樁孔內。
3.5特殊樁孔混凝土的施工技術
少數樁孔因護壁混凝土接縫或密實度不能滿足防水要求,涌水量較大(大于1m3/n)且樁孔在澆灌混凝土前不能排干的樁孔(樁孔積水不超過2m),按照水下混凝土操作規程灌注不分散混凝土。
4該項處理技術的工程效應
該工程在樁基施工過程中有效地運用了“水患”處理的技術,其處理效果得到參加工程建設的各方領導及專家的高度評價:第一,施工安全可靠。由于安全技術措施過硬,在施工中注重事前預防,事中排查,把事故隱患控制在萌發前,施工期內未發生任何安全事故。第二,保證了質量。解決了施工中的水患,確保了樁芯混凝土不受地下水的侵襲而造成膠結不良,采用導管法和泵送法施工,解決了樁芯混凝土離析的問題,嚴格的操作規程,精細的施工工藝,保證了混凝土的強度,工程92根樁經超聲波檢測法、動測法和鉆孔抽芯法檢測Ⅰ類樁占89.13%,Ⅱ類樁占1087%,全部符合設計和工程質量規范要求。第三,續短了工期。
5小結
通過工程實踐證明,該項處理技術是成熟的。它不僅能保證人工挖孔樁的施工安全,確保工程質量,同時又能續短工期,降低造價。為此,該項處理技術可以廣泛應用在人工挖孔樁的基礎施工中。
參考文獻:
[1] 李宏光,淺析人工挖孔樁施工的水患處理[J].山西建筑,[J]2009, 35(27)
[2] 楊功余,淺談人工挖孔樁施工[J].廣東建材,2009,25:158-160