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某車型控制臂螺栓滑絲原因淺析

2015-05-30 02:09:49孫春光張宏君

孫春光 張宏君

摘 要:某款車型在試制過程中,裝配控制臂時,安裝螺栓出現滑絲問題。本文章主要對產生此問題的原因進行分析。根據裝配要求,通過理論校核計算、強度試驗最終確定問題真因為控制臂軸套內管強度不足,其在裝配過程中軸套內管被壓潰,導致出現螺栓滑絲問題。

關鍵詞:滑絲;內管強度;壓潰

控制臂作為懸架系統中的導向結構,不但支撐車身重量,承受來自不平路面的沖擊,同時在行車過程中控制車輪姿態,保證車輪有正確的運動軌跡??刂票蹖崿F上述功能除本身的可靠性外,其與相關零部件配合位置連接的可靠性同樣至關重要,連接失效后不但會行車異響,輪胎磨損,操穩變差,甚至造成事故。

我公司某款車型試制過程中裝配控制臂時,力矩打至(140~150)N.m后暫停上升,繼續緊固約720°后,力矩繼續上升至190N.m,個別螺栓出現滑絲問題,同時螺栓外露螺紋長度超過設計值。

1 故障件分析

1.1 故障件拆解測量

螺栓裝配過程中出現滑絲主要原因為:螺栓選取的規格與擰緊力矩不匹配;螺栓本身質量出現問題;力矩扳手存在異常,顯示值與實際值不一致;螺栓與螺母螺紋連接位置存在雜質;相連接零部件強度不足。通過現場排查驗證,可以排除前四方面原因,將原因鎖定在最后一項。為進一步確認真因,對故障件進行拆解,發現滑絲位置均位于螺栓螺紋根部,推斷螺栓打緊過程中,由于相連接零部件發生變形,螺母旋合至螺紋根部時力矩仍未達到設計要求,繼續打緊時導致螺栓出現滑絲。對拆解的零部件進行尺寸測量,發現零部件均發生不同變形量,具體統計見表1。

表1

[項目\&軸套變形量\&墊片變形量\&支撐管變形量\&螺栓拉伸變形量\&總變形量\&變形量(mm)\&2.5 \&1 \&0.5 \&0.05 \&\&數量\&2 \&2 \&1 \&1 \&\&合計(mm) \&5 \&2 \&0.5 \&0.05 \&7.55 \&]

由上表分析可得,軸套內管的屈服變形,即軸套內管壓潰是螺栓外露長度超差及滑扣的主要原因。

1.2 軸套內管壓潰分析 在螺栓擰緊力矩的作用下,軸套內管受軸向壓力F,根據材料屈服特性曲線的規律,當軸套內管在壓力F作用下,內部所受應力大于材料的屈服強度時,材料會產生塑性變形,即軸套內管被壓潰。故,為保證內管不被壓潰,軸套所承受的應力值σ不得大于材料的許用應力[σ]( [σ]=σs*/n, σs為材料屈服強度,n為產品安全系數,n=1.2~2.2),即σ<[σ]。根據材料力學,內管所受應力σ=F/S,即材料的所受應力的大小與壓力F、面積S存在相應的關系。

內管材質屈服強度要求不低于335MPa,螺栓擰緊力矩為190N.m,根據《QC/T 518-2007 汽車用螺紋緊固件緊固扭矩》將擰緊力矩轉化為軸向力即:F=T/(K×d)。

式中:F——軸向力,單位為牛頓(N);T——擰緊力矩 單位為牛米(N.m);K——扭矩系數;d——螺紋公稱直徑,單位為米(m)。

失效位置的面積S=183.8mm2,經過計算,內管承受應力σ=F/S=75390N/183.8mm2=410N/mm2,其需用應力[σ]min=335MPa/1.2=279.2MPa,σ>[σ]即螺栓打緊過程中產生的應力超過了材料的需用應力。

經查擺臂支座材料為鋁合金(牌號6082-T6),材料抗拉強度為310MPa ,屈服強度為260 MPa,即失效位置在螺栓擰緊過程中應力超過材料的屈服強度。

1.3 故障件試驗驗證

表2

[標準尺寸62±0.2mm\&1\&2\&3\&4\&5\&6\&7\&8\&9\&10\&裝配前

裝配后

變形量\&62.1

59.86

2.24\&62.14

59.68

2.46\&62.08

59.96

2.12\&61.98

59.72

2.26\&62.04

59.52

2.52\&62.1

59.58

2.52\&62.08

59.78

2.3\&62.06

59.64

2.42\&62.14

59.68

2.46\&62.12

59.8

2.32\&]

軸套一端被固定,另一端施加力F,驗證10組數據,確認軸套內管變形量,見表2。通過理論計算及實際驗證,由于軸套內管材料強度不能滿足擰緊力矩要求導致被壓潰。

2 整改方案制定

由于許用應力與材料本身的強度存在正比關系,應力與零件截面面積存在正比關系,可以通過提高材料本身的強度提高許用應力,增加零件截面面積降低零件受力產生的應力。方案一:增加軸套內管截面面積至275mm2;方案二:軸套內管進行調質處理,加載100kN外力,內管長度變化量δ不超過其總長度的0.2%即δ≤ 0.13mm。受空間及軸套本身剛度限制,方案一無法實現,采取方案二。

3 方案驗證

在要求的軸向力加載下,內管變形量見圖1,其變形量可以滿足要求。經實際裝車驗證,螺栓滑絲問題消除,且拆解后測量軸套內管長度變化量,均小于0.13mm,見表3,方案可行,滿足整車要求。

圖1

表3

[序號\&1\&2\&3\&4\&5\&6\&7\&8\&9\&10\&內管尺寸mm(裝配前)

內管尺寸mm(裝配后)

變形量mm\&62.04

61.96

0.08\&62

61.94

0.06\&62

61.92

0.08\&62.02

61.94

0.08\&62

61.96

0.04\&62.06

61.98

0.08\&62

61.98

0.02\&62

61.9

0.1\&62

61.96

0.04\&62.06

62.04

0.02\&]

4 總結

①控制臂連接位置的可靠性直接影響車輛的行駛及安全,產品設計初期要根據整車的裝配力矩要求核算連接件的強度,針對薄弱及風險位置提前做出改進,對關鍵位置要有特殊要求,后期樣件制作時重點關注,及時跟蹤生產過程中的信息。②問題分析應現地現物,圍繞故障件進行展開,集思廣益。③從機理出發,分析關鍵特性。

參考文獻:

[1]機械設計手冊[M].北京:機械工業出版社,2004.

[2]卜炎.螺紋聯接設計與計算[M].北京:高等教育出版社,1995.

[3]劉鴻文.材料力學[M].北京:高等教育出版社,1992.

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