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天然氣儲氣庫老井井身質量檢測與再利用

2015-09-10 01:38:41袁東方李治張彩榮于曉明薛偉付江龍張英東西安石油大學陜西西安71001中國石油長慶油田分公司儲氣庫管理處陜西靖邊718500中國石油長慶油田分公司第一采氣廠陜西靖邊718500
石油化工應用 2015年1期
關鍵詞:合格率檢測質量

袁東方,李治,張彩榮,于曉明,薛偉,付江龍,張英東(1.西安石油大學,陜西西安 71001;.中國石油長慶油田分公司儲氣庫管理處,陜西靖邊 718500;.中國石油長慶油田分公司第一采氣廠,陜西靖邊 718500)

天然氣儲氣庫老井井身質量檢測與再利用

袁東方1,2,李治2,張彩榮3,于曉明2,薛偉2,付江龍2,張英東2
(1.西安石油大學,陜西西安710021;2.中國石油長慶油田分公司儲氣庫管理處,陜西靖邊718500;3.中國石油長慶油田分公司第一采氣廠,陜西靖邊718500)

長慶氣田在某含硫氣區儲氣庫建設中,結合中石油儲氣庫建設相關指導意見,采用MIT+MTT、聲幅-變密度和超聲波成像等技術,對G2×開發老井開展了管柱腐蝕和固井質量檢測評價,為老井再利用和短期注采試驗提供了依據;并對比分析了相關檢測技術,為油(氣)井井身質量檢測提供參考性的意見和建議。同時在G2×井修井后進行的周期10個月注采試驗表明:該井井筒狀態良好,達到了注采平衡,滿足短期注采試驗要求。

儲氣庫;含硫氣區;老井再利用;測井儀器;井身質量;注采試驗

1 儲氣庫老井利用要求和再利用井現狀

由于不同季節天然氣需求量不同,天然氣供應有大幅量的變化。長慶油田作為天然氣主要供應區之一,為緩解天然氣供應矛盾將在某含硫氣區建設儲氣庫。1.1儲氣庫老井利用要求

儲氣庫建設相關指導意見對老井的再利用條件進行了規定:(1)儲氣層級頂部以上蓋層段水泥環連續優質膠結井段長度不少于25 m,且以上固井段合格膠結段長度不小于70%;(2)套管強度校核結果應滿足實際運行工況要求;(3)生產套管需采用清水介質試壓,試壓至儲氣庫井口運行上限壓力的1.1倍,30 min壓降不大于0.5 MPa為合格。

1.2再利用老井現狀

為加快儲氣庫建設步伐,選取了部分老井進行再利用,其中G2×井具體情況如下所述:

G2×井完鉆層位為奧陶系馬家溝組,人工井底3 544 m,采用分級固井方式完井,完井時固井質量合格率69%,套管采用Φ177.8 mm×9.17 mm規格,從井口到井底為AC80+N80+P110鋼級組合,油管為Φ73.02 mm×5.51 mm的KO80SS油管。

G2×井投產已9年,隨著逐年的開采,初期油、套壓從22.8 MPa和30 MPa,降至5.14 MPa和7.43 MPa,產氣量由初期的20×104m3/d降至5.0×104m3/d。累計產氣2.323 4×108m3,產水0.227 7×104m3。CO2平均含量5.97%,H2S平均含量610.4 mg/m3,平均產水1.2 m3/d,產出水pH值5.49,CaCl2水型,Cl-含量為25.063 2 g/L,與H2S和CO2等酸性氣體并存,易導致氣井管柱腐蝕。

采用氣田比較成熟的間歇加注方式減緩管柱腐蝕,即首次油、套管預膜后,結合不同生產階段產氣量的調整,月度補加200升/次~70升/次的油溶水分散型緩蝕劑,已累計加注緩蝕劑8.69 m3。

2 檢測技術簡介

G2×采用聲幅-變密度和超聲波成像技術檢測固井質量;采用多臂井徑儀MIT+磁測厚儀MTT、電磁探傷儀MID-K、超聲波成像測井技術等檢測管柱腐蝕情況。技術原理(見表1)。

測井儀器組合特點和經濟指標(見表2)。

3 固井質量檢測與評價

G2×井氣層段位于3 463.1 m~3 477.4 m段,通過聲幅-變密度和超聲波成像測井發現,G2×井固井質量合格率為27.95%~28.03%,低于完井時所測的固井質量合格率69%。

表1 檢測技術原理示意

表2 測井儀器組合特點和經濟指標

聲幅-變密度測井固井質量較好的井段為2 094 m~2 303 m、2 682 m~2 730 m、3 120 m~3 442 m;超聲波成像測井固井質量較好的井段為1 395 m~1 435 m、2 090 m~2 301 m、2 887 m~2 975 m、3 115 m~3 432 m,兩者存在一定的相符性。

聲幅-變密度測井可清晰的分辨第一和第二界面固井質量(見圖1)。

3.1聲幅-變密度測井

G2×井聲幅-變密度測井檢測結果(見表3)。

表3 聲幅-變密度固井質量評價表

由檢測結果可以看出:聲幅-變密度測井可以清晰的分辨第一界面和第二界面的固井質量,G2×井第一界面固井質量合格率為28.03%,第二界面固井質量合格率為19.02%。G2×井氣層段上部25 m井段第一和第二界面固井質量為優,氣層蓋層段固井質量良好。

3.2超聲波成像測井

超聲波成像測井固井質量評價(見表4)。

表4 氣層段上部聲幅-變密度固井質量評價示意圖

由表4可以看出:G2×井二級固井質量合格率為20.50%,一級固井質量合格率為42.93%,一級固井質量明顯優于二級固井質量,全井段固井質量合格率為27.95%,檢測結果與聲幅-變密度第一界面固井質量合格率基本相符。G2×井氣層段上部25 m井段固井質量較好,存在極少部分的液體和氣體縫隙,與聲幅-變密度測井結果相符。

4 G2×井管柱腐蝕檢測與評價

G2×井采用了24臂MIT+MTT對油管腐蝕情況進行檢測,并通過起出油管壁厚測試和重點段取樣檢測進行了對比驗證;采用MID-K、新型超聲波成像測井技術和60臂MIT+MTT檢測技術確定了套管腐蝕現狀。

4.1管柱腐蝕情況G2×井油管和套管腐蝕檢測結果(見表5和表6)。由表5和表6可以看出:

(1)在加注緩蝕劑措施保護下,生產9年后G2×井油管和套管整體腐蝕輕微,均勻腐蝕深度在0.22 mm~0.368 mm。個別井段存在局部腐蝕現象,油管在3129m~井底存在點蝕,最大腐蝕深度3.967 mm;套管在217 m~606 m井段存在點蝕,最大腐蝕深度2.332 mm。

(2)油管腐蝕規律:通過測量起出油管壁厚發現24臂MIT+MTT檢測結果和起出油管壁厚縱向分布規律基本相符,腐蝕程度有隨井深逐步加深的趨勢(見圖2)。

(3)套管腐蝕規律:60臂MIT+MTT、IBC和MID-K 等3種檢測結果均顯示套管內壁在606 m以上井段出現點蝕,其中60臂MIT+MTT為217 m~605.84 m,IBC 為300 m~410 m,MID-K顯示在537.80 m處出現點腐蝕,結果差異較大。

60臂MIT+MTT和IBC均可測出套管分級箍位置,60臂MIT+MTT顯示在2 301.48 m~2 302.48 m,IBC顯示在2 996.8 m~2 997.8 m,深度相差5 m,分析認為與測試儀器的校深和電纜的延長有關。

4.2油管腐蝕產物認識

起出油管后查看油管內壁腐蝕情況,對相對嚴重腐蝕段的331根和350根油管截取了管樣。油管內壁出現點蝕,直徑小于10 mm,深度在0.28 mm~1.74 mm。根據國標GB/T 18590-2001《金屬與合金的腐蝕點蝕評定方法》規定,G2×井內壁點蝕為寬淺型。

表5 油管腐蝕檢測情況

其中第331根油管最大腐蝕深度1.74 mm,腐蝕速率達0.193 mm/a,其腐蝕產物采用布魯克 D8 ADVANCE X射線衍射儀分析,主要為FeCO3,由此可見此段主要發生CO2腐蝕(見圖3)。

圖3 331根根油管內壁腐蝕示意圖

4.3腐蝕機理認識

據NACE SP0106-2006標準中規定當CO2分壓>0.021 MPa時即發生CO2腐蝕,按目前G2×井井口油管壓力5.14 MPa計算,CO2分壓達到0.31MPa,超過了閾值。Pots等人分析認為當PCO2/PH2S分壓比在20~500范圍時,以CO2和H2S混合型腐蝕為主。G2×井PCO2/PH2S= 148.46,屬CO2和H2S混合型腐蝕區域。采用抗硫油套管后,避免了硫化物應力開裂SSC,主要存在CO2-H2O電化學腐蝕。

5 G2×井試壓和注采試驗

完成G2×井井身質量檢測和評價工作后,對0 m~3 440 m井段套管進行了試壓,壓力25 MPa,30 min壓降為0 MPa,試壓合格,表明G2×井井身質量較好,滿足老井利用要求。于2012年8月17日至9月8日更換防腐油管,安裝注采井口后,開展了一輪注采試驗。

該井原始試氣無阻流量65.291 0×104m3/d,原始地層壓力30.40 MPa,氣井采出程度63.6%,注氣前地層壓力10.82 MPa。該井于2012年9月26日開始注氣試驗,12月16日停注,累計注氣614.833 6×104m3。2012 年12月26日開始采氣,日配產7×104m3,2013年3月29日采氣結束,累計產氣616.743 3×104m3,注采氣量達到平衡。注采試驗期間,井筒運行良好(見圖4)。

圖4 G2×井注采試驗期注采曲線圖

6 認識及建議

(1)再利用老井G2×井經過井身質量檢測、評價與試壓表明:該井采用加注緩蝕劑的防護措施,生產9年之后,G2×井套管整體腐蝕輕微,最大壁厚損失小于2.332 mm。井身質量較好,可滿足儲氣庫短期注采試驗要求。

(2)通過對G2×井進行聲幅-變密度和超聲波成像固井質量檢測,發現該井固井質量合格率為27.95%~28.03%,低于完井時的固井質量合格率69%。

(3)井身質量檢測技術評價:針對固井質量檢測技術:超聲波成像測井技術可清晰的檢測出水泥環中氣體、液體竄槽現象,同時可測出分級箍位置,在固井質量檢測精度與聲幅-變密度測井相符,但存在無法分辨水泥第一、二交界面等不足,因此聲幅-變密度測井可滿足注采再利用氣井的固井質量檢測要求。

氣井管柱腐蝕檢測技術中,多臂MIT+MTT測井組合可對管柱內外腐蝕情況進行定位和定量,結果準確;MID-K在不影響氣井正常生產的情況下定性多層管柱的腐蝕情況,壁厚檢測精度較低,可定性套管腐蝕;超聲波成像檢測技術管柱壁厚精度高,但存在施工要求高、費用高昂且無法分辨管柱內外腐蝕情況等局限性。

(4)目前G2×井已開展注采試驗,安全運行10個月,井筒狀況良好,但其固井質量達不到儲氣庫建設相關技術要求的合格率70%,因此該井僅可進行短期試驗,試驗完成后需及時封堵。

[1]唐宇編譯,王環審校.斯倫貝謝公司套后成像測井技術Isolation Scanner(IBC)[J].測井技術,2011,35(4):307.

[2]洪有密.測井原理與綜合解釋[M].山東:石油大學,2005.

[3]李玉寧,李強,安秀榮,等.MIT-MTT組合套損檢查技術在長慶油田的應用[J].測井技術,2006,30(5):449-453.

[4]李強,許慶英,劉東明,等.MID-K電磁探傷成像測井儀在長慶油田的應用[J].測井技術,2007,31(4):373-379.

10.3969/j.issn.1673-5285.2015.01.013

TE26

A

1673-5285(2015)01-0047-05

2014-10-29

2014-12-11

袁東方,男(1985-),現供職于中國石油長慶油田分公司儲氣庫管理處,政工師,主要研究領域為地下儲氣庫鉆井工藝技術應用等方面。

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