湖北三環離合器有限公司 方向東
離合器從動盤總成端面跳動校正工藝的研究
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離合器從動盤總成俗稱離合器片,工作時,通過與壓盤總成的分離、結合,實現將發動機動力切斷、傳輸至變速箱的功能。
離合器從動盤總成端面跳動超差,會導致離合器不分離、發抖等失效模式發生,從而引起顧客的抱怨和投訴。
現以乘用車H03產品展開研究。
(1)H03產品端面跳動尺寸規范要求為0.7max,控制方法;偏擺儀+百分表,100%全檢,一次下線合格率約70%。
(2)一次下線不合格品采用專用板手校正返工(見圖1),此方法為國內外離合器行業普遍采用的校正工藝方法。
(3)售后:主機廠客戶投訴整車下線有發抖現象,經客戶核查整車發抖H03產品從動盤總成端面跳動均超差,其中一件跳動高達1.1。
H03從動盤總成端面跳動出廠前100%全檢,故障件返回公司后復查,與客戶檢測數據基本一致,產品端面跳動是否有反彈現象?

圖1
挑選產品端面跳動一次下線合格件10件(表1)和經校正合格件10件(表2)進行反彈數據驗證,驗證數據如下:

跳動一次下線合格件反彈數據表(表1)

跳動校正合格件反彈數據表(表2)
表1數據最大變差為0.07,平均變差0.04,表2數據最大變差為0.7,平均變差0.32。
按上述方法,各統計100組數據,跳動一次下線合格件最大變差為0.07,平均變差0.04,跳動校正合格件最大變差為0.72,平均變差0.28。
綜上所述,H03產品從動盤端面跳動不合格件主要為跳動校正件了,其造成跳動超差原因分析為:產品初始端面跳動超差,采用專用板手(見圖1)將產品跳動最大點向反方向校正,使其中主要聯接件波形片產生變形,滿足產品跳動要求,因波形片材料為65Mn,從上述數據可以看出,校正后產品跳動存在反彈,校正產品作用波形片的變形為塑性變形。
措施(一),通過R&R分析,將產品端面跳動尺寸規范現場控制由0.7調整為0.6。
措施(二),對端面跳動最大點方位的從動盤鉚釘(見圖1)施加一定的靜壓力,使與波形片相聯接的從動盤產生永久變形,永久變形量通過調整鉚釘高度差(見圖2)和液壓機壓力進行驗證,設計制作校正整平模(見圖3),使其滿足產品端面跳動要求。

圖2

圖3
驗證:

跳動校正整平模校正合格件反彈數據表(表3)
工藝過程能力分析:

R控制圖
校正后極差在0.1以下,校正過程穩定

X控制圖
校正后跳動均值在0.57以下,組間分布無規則,能滿足過程控制技術要求。
H03產品端面跳動工藝改進實施一年多的時間,沒有收到客戶關于跳動超差大質量問題的投訴,期間,并對此工藝橫展其他產品的應用。
2015-11-02)