雷雨希 張志全 陳汪洋 李春穎 陳曉宇 長江大學石油工程學院
目前,我國大多數油田已進入開發的中后期,采出液中的平均含水率為50%~70%,有的甚至高達90%以上[1]。采出水是油水分離后形成的集懸浮物固體、油、溶解物質于一體的多相體系,其主要污染物有鹽類、硫化物、懸浮物、原油、微生物等。采出水中的硫酸鹽還原菌會帶來嚴重的腐蝕問題,若不加處理直接回注,會堵塞地層,造成原油產量下降,從而嚴重影響油田的開發效果與經濟效益。解決油田采出水腐蝕結垢問題對于油田開采意義重大,國內外已經有許多研究報道[2-3],但由于不同油田的采出水的性質不同,很多技術問題還有待于進一步研究。本文以長慶油田采油三廠C3-2聯合站采出水為例,開展采出水殺菌和緩蝕阻垢實驗研究,解決聯合站采出水的結垢問題,并確保采出水達到回注指標。
依據《殺菌劑性能評價方法(SY/T 5890—1993)》、《油田注水細菌分析方法(SY/T 0532—1993)》和《碎屑巖油藏注水水質推薦指標及分析方法(SY/T 5329—2012)》對殺菌劑在40℃下進行殺菌性能評價;依據《油田采出水用緩蝕劑性能評價方法(SY/T5273—2000)》對緩蝕阻垢劑進行緩蝕性能評價;依據《油田防垢劑性能評定方法(SY T5673—1993)》對緩蝕阻垢劑進行阻碳酸鈣垢和阻硫酸鈣垢的評價。
對不同時期的長慶油田采油三廠C3-2聯合站采出水分別進行水質分析,結果如表1所示。

表1 油田采出水水質特性
由表1可以看出:采出水的礦化度較高,同時成垢離子含量相對較高,結垢趨勢明顯增強,與地層水混合后的適應性較差,易發生結垢現象;采出水中含有大量的硫酸鹽還原菌和腐生菌,這些細菌的存在不僅會腐蝕管線,而且腐蝕產物會造成地層的嚴重堵塞。因此,需要投加殺菌劑、緩蝕阻垢劑,解決細菌含量高所產生的腐蝕以及結垢問題。
在油田采出水處理過程中,普遍采用投加氧化性殺菌劑來控制回注水系統的微生物繁殖[4]。為此,在室內進行了非氧化性殺菌劑篩選與評價實驗。
2.2.1 殺菌劑篩選
用室內篩選的非氧化性殺菌劑FY-01、FY-02和FY-03對采出水進行了殺菌實驗,殺菌劑濃度均為100mh/L,結果如表2所示。
由表2可知:各殺菌劑對細菌均具有良好的殺菌效果,硫酸鹽還原菌完全被殺除;對于腐生菌而言,FY-01的殺菌效果要好于其他兩種殺菌劑。

表2 非氧化性殺菌劑殺菌實驗結果
2.2.2 最低致死濃度實驗
取采出水進行非氧化性殺菌劑FY-01最低致死濃度(藥劑能使生物群體致死所需要的最低劑量)實驗,結果如表3所示。

表3 FY-01最低致死濃度實驗結果
由表3可以看出,FY-01殺菌劑最低致死濃度為300mg/L。現場選用FY-01殺菌劑,加藥濃度為200mg/L時可使硫酸鹽還原菌完全殺除,腐生菌含量為1.0×102m L-1,細菌含量滿足回注要求。
2.2.3 藥效持續時間實驗
向采出水中加入FY-01非氧化性殺菌劑200 mg/L,測定不同時間內腐生菌含量,實驗結果如表4所示。

表4 FY-01藥效持續時間評價結果
由表4可以看出,非氧化性殺菌劑FY-01在72 h以內可以使采出水中的腐生菌含量維持在104m L-1以內,說明FY-01殺菌劑藥效持續作用時間長。
選用長慶油田防腐所研制的FF和HZ系列緩蝕阻垢劑作為長慶采油三廠C2-3聯合站回注水系統緩蝕阻垢劑,通過靜態阻垢實驗和腐蝕掛片實驗對緩蝕阻垢劑的性能進行評價[5],并與其原使用的緩蝕阻垢劑(簡稱為XC)性能進行對比。
2.3.1 靜態阻垢實驗
靜態阻垢實驗結果如表5所示。
由表5可以看出:FF-01、FF-02、HZ-01、HZ-02四種緩蝕阻垢劑的阻垢性能均優于原先所使用的緩蝕阻垢劑XC,且水中無明顯沉淀物產生;其中FF-01、HZ-02阻垢性能更好一些,當加量為50mg/L時,其相對阻垢率可高達96%以上。
2.3.2 腐蝕掛片實驗
腐蝕掛片實驗結果如表6所示。

表5 靜態阻垢實驗結果
從表6可以看出:FF、HZ系列緩蝕阻垢劑的性能明顯優于現場使用的緩蝕阻垢劑XC;相比較而言,FF-01和HZ-02的緩蝕性能要更好一些。
取現場采出水,分別加入200mg/L非氧化性殺菌劑FY-01和50mg/L緩蝕阻垢劑HZ-02,測定相關水質指標,結果如表7所示。
由表7可以看出,緩蝕阻垢劑HZ-02與非氧化性殺菌劑FY-01的配伍性良好,采出水經殺菌和緩蝕阻垢處理后,腐生菌、硫酸鹽還原菌和腐蝕速率均大幅降低,殺菌率高達99%以上,相對阻垢率達97.33%,達到了油田回注標準。

表7 采出水綜合處理后水質分析結果
通過對長慶油田采油三廠C3-2聯合站采出水水質分析及殺菌和緩蝕阻垢實驗得出如下結論:
(1)采出水中硫酸鹽還原菌的含量高達1.8×105~3.1×105m L-1,腐生菌的含量高達5.0×105~2.0×106m L-1,腐蝕速率達0.629 mm/a,成垢離子含量相對較高,采出水具有較強的腐蝕性和結垢傾向。
(2)殺菌實驗結果表明,篩選出的非氧化性殺菌劑FY-01具有很好的殺菌效果,且殺菌持續時間長,當FY-01加藥量為200mg/L,采出水經殺菌處理后細菌含量達到回注水水質要求。
(3)緩蝕阻垢實驗結果表明,FF、HZ系列緩蝕阻垢劑的性能明顯優于現場使用的緩蝕阻垢劑XC;經綜合比較,長慶油田采油三廠C3-2聯合站采出水處理選用HZ-02作為主緩蝕阻垢劑,其加量為50mg/L。
(4)配伍性實驗表明,篩選出的緩蝕阻垢劑HZ-02和非氧化性殺菌劑FY-01配伍性能良好,兩種藥劑同時投加具有較好的殺菌、緩蝕和阻垢效果。
[1]高生軍.靖二聯油田污水處理技術研究與應用[D].西安:西安石油大學,2009:6-7.
[2]曲虎,劉靜,馬梓涵,等.油田采出水處理系統用藥劑進展[J].油氣田環境保護,2012,22(2):14-18.
[3]白林.長慶油田腐蝕機理及防腐防垢技術研究與應用[D].西安:西北大學,2012:12.
[4]戴欣.BC-G殺菌劑的研制及評價[J].油氣田地面工程,2005,24(5):54-55.
[5]陳武,刁浪滔,尹先清,等.緩蝕阻垢劑NY-HGA在潿洲12-1油田生產污水處理中的應用評價[J].油田化學,2005,22(2):126-129.