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提高后擋塊小孔加工精度的新方法

2015-11-23 07:15:08中航工業空空導彈研究院河南洛陽471009
金屬加工(冷加工) 2015年16期

■ 中航工業空空導彈研究院 (河南洛陽 471009)

王槐德

1. 后擋塊結構

我單位X型導彈某批預投零件投產,其中后擋塊零件(見圖1)與L型后擋塊零件結構相同,除去外圓尺寸的精度要求稍有不同之外(X型為D-0.20-0.35mm,L型為D-0.08-0.20mm),其他加工要素的尺寸精度、形狀精度及表面質量的要求都相同。因此,X型后擋塊可借鑒L型后擋塊的加工技術。

2. 問題的提出

如圖1所示,斜孔φ1+0.10-0.05mm與銷孔φ1.6++00..004160mm的孔徑小,位置精度高,加工難度大。L型后擋塊加工所采用的鉆模裝夾鉆套導引的加工方式,不僅可以保證小孔的加工精度,而且加工效率高。采用鉆模(1J304/XX029)加工斜孔時,工件的定位基準為鐵心軸孔及長度L的側面(圖1中的D面),分析得知邊距尺寸2++00.12mm與外圓尺寸D的大小密切相關。而兩型后擋塊外圓尺寸D的公差帶不重合,因此,X型后擋塊無法借用鉆模對斜孔進行加工。另外,L型后擋塊加工銷孔用的鉆模(1J304/XX027)因使用年限長,磨損嚴重,其定位精度已無法滿足銷孔位置度φ0.08mm的要求,因此X型后擋塊無法借用。由于鉆模結構復雜、尺寸精度高,鉆模修理、制造周期長,無法滿足現場生產的需要。因此,對于斜孔與銷孔的加工,X型后擋塊需更換加工方法。采用何種有效的工藝方法,

圖1 X型后擋塊結構圖提高斜孔與銷孔的加工精度,對于X型后擋塊的順利批產至關重要。

3. 小孔加工技術難點分析

由于鉆模裝夾鉆套導引的加工方式不可借鑒,X型后擋塊對于斜孔φ1+-00..1050mm與銷孔φ1.6++00..004160mm的加工需采用新的工藝方法,而結合零件的結構特點及材料特性,分析該兩項小孔的加工技術難點,對于尋求新解決措施有重要意義。

(1)小斜孔φ1+-00..1005mm加工刀具易斷裂,易飄移。φ1+-00..1005mm孔屬于小孔,且為圓弧面上的斜孔,其邊距尺寸為2++00.12mm,角度尺寸為45°±1°,位置尺寸精度較高。該孔加工時,受其自身孔徑小(φ1mm)的限制,加工所用的刀具直徑小,剛度弱,在切削過程易出現刀具斷裂現象。另外,受其結構限制,加工該小斜孔時,斜孔進出口處切削材料余量不均勻,造成刀具受力不均勻,容易出現飄移現象(采用鉆模加工時,刀具用鉆套導引,受力相對均勻,不易出現飄移現象),導致孔的邊距及角度尺寸無法保證。小孔加工刀具飄移現象,對于DT3電工純鐵軟性材質的加工表現尤為突出。

(2)斷續銷孔φ1.6++00..004160mm位置精度高,加工難度大。圖1所示銷孔φ1.6++00..004160mm的深度為零件寬度L,長徑比大于5,屬于細深孔,且該孔中間存在鐵心軸孔mm阻隔,為斷續孔,另外該孔對于基準A(mm中心軸 線) 、 B 的 位 置 度 為φ0.08mm,位置精度高。原工藝采用鉆模加工,鉆模設置了兩端鉆套,采用兩端鉆套導引的加工方式,避免了細深孔、斷續孔難加工的特性,且通過高的裝夾精度和鉆套導引精度,能夠同時保證孔的尺寸精度與位置度要求。現因鉆模磨損,精度不足,修理難度大,且周期不足,需更改加工方法。另擇加工方法,若仍采用從兩端加工的方式,由于缺少鉆套導引, 受孔位置精度φ0.08mm的限制,對于零件的裝夾精度要求極高;若采用從一端加工的方式,則該孔同時具備了細深孔與斷續孔的難加工特性,鉆削時鉆頭極易出現飄移現象,孔的尺寸精度及位置度精度將難于保證。

在X型后擋塊的加工過程,斜孔φ1+-00..0105mm與銷孔φ1.6++00..004160mm的加工已成為影響其加工質量及加工效率的兩大技術瓶頸。結合該兩處小孔加工的技術難點,探索合理的加工技術措施,對于提高斜孔與銷孔的加工精度及效率極為重要。

4. 提高斜孔φ 1+-00..0150 m m加工精度的新方法

在斜孔φ 1+-00..1005m m的加工過程,如何解決好刀具斷裂及刀具飄移問題,是提高其加工精度的關鍵。

(1)機床與刀具的選擇。對于斜孔φ1+-00..1005mm的加工,新方法采用了數控銑削的加工方式。結合分廠設備資源的情況及斜孔加工的方式,機床選用了精度高、穩定性好、刀具夾頭剛度強,且其工作轉臺能實現360°旋轉的臥式加工中心BLUESTAR5;刀具選擇抗沖擊韌性較高的YG類硬質合金銑刀,規格為φ1mm。

(2)工件的裝夾方法。夾具選用了簡易拼裝組合夾具。如圖1所示,裝夾時E面支靠夾具基準定位面作為主定位,寬度L側面(D面)及外圓D--00..2305mm采用固定板支靠作為輔助定位,δ+-00..001206mm厚度B面采用壓板壓緊。在加工過程,斜孔的角度尺寸45°±1°可通過機床工作臺旋轉角度的設置來保證。因DT3材質性軟,壓緊時在壓板下加墊厚度為0.8mm的軟銅皮,可防止壓傷零件。

(3)加工方式的選擇。加工方式的合理選擇,對于有效避免斜孔加工中的刀具斷裂及飄移問題至關重要。對斜孔φ1+-00..1005mm進行數控加工時,在試加工階段,加工方案選用了“先銑后鉆”的加工方式,即先采用刃長較短(約2mm)、剛性較強的φ1mm銑刀銑削外圓弧孔口(見圖2a),去除孔口不均勻余量(銑孔),然后在H 平面上加工A0.5mm中心孔,最后采用φ1mm鉆頭將孔鉆通。此加工方案加工效果不理想,原因是未避免斜孔出口處不均勻余量對鉆頭的影響,斜孔鉆通時出口處鉆頭受力不均勻,鉆頭飄移現象嚴重,導致邊距尺寸2++00.12m m與角度尺寸45°±1°不易保證,合格率低。

圖2 φ1+0.10 -0.05mm斜孔加工示意圖

為了避免刀具斷裂及刀具飄移問題,提高斜孔的加工精度,加工方案最終選用了“兩端去余量,一端銑通孔”的加工方式。即先采用刃長較短(約2mm)、剛性較強的φ 1m m銑刀銑削斜孔的進出口,去除不均勻余量,銑削深度約0.6mm;然后使用刃長較長(5m m)的φ 1m m銑刀以插銑方式分多次進刀將孔銑削到位(見圖2)。采用此加工方案時,可以很好地避免刀具飄移現象,但切削參數選擇不合理時,刀具斷裂問題嚴重。經過分析及加工實踐,選定切削參數為:銑刀轉速n=2 000r/min,進給速度為vf=6mm/min,進刀量αp=0.2m m;且要求加工過程連續澆注切削液,使切削加工工藝系統冷卻充分、散熱迅速,及時沖刷清除切屑,降低刀具崩刃的風險。

5. 提高銷孔φ 1.6+0.046 +0.010m m加工精度的新方法

銷孔φ1.6+0.046+0.010mm為斷續孔,且其尺寸精度與位置度φ0.08mm的要求高,加工難度大。在銷孔的數控加工過程,如何提高工件的裝夾精度,采用何種有效的加工方法,對于提高其尺寸與位置精度至關重要。

(1)機床的選擇。對于銷孔的加工,新方法同樣采用了數控銑削的加工方式。為避免細深孔、斷續孔難加工的特性,加工方案選擇為從兩端加工的方式。結合分廠設備資源的情況及銷孔兩端加工的方式,機床選用精度高、穩定性好的立式加工中心VTC-160AN。

(2)工件的裝夾方法。裝夾夾具選用了拼裝組合夾具,并設計了定位心軸,如圖3所示,φ 18mm外圓為心軸與組合夾具裝配接口,D2外圓為心軸安裝工件的接口;φ3.5mm×1.8mm的外圓槽為讓刀槽,避免銑削時銑傷定位心軸,影響夾具的裝夾精度;另外,為便于工件的裝卸,在D2外圓上設置了讓屑面(圖3中H面)。

圖3 定位心軸

工件的裝夾方法為:如圖4所示,通過D2孔將工件安裝至定位心軸上,B面支靠組合夾具基準定位面作為主定位,E面或F面采用滑動導板支靠作為輔助定位,厚度面采用壓板壓緊。為了提高工件的裝夾精度,實現銷孔位置度φ0.08mm的要求,一方面采用磨削的方式加工工件的定位基準面(圖4中的δ兩面及L兩面),保證E、F 兩面之間0.01mm的平行度,以及E、F兩面對于B面0.01mm的垂直度;另一方面在工件安裝前找正定位心軸對稱中心誤差≤0.01mm,以實現工件高的定位精度;且工件安裝完畢后,采用杠桿表拖平找正E 面 ( 或 F 面 ) 的 跳 動≤0.01mm,驗證工件裝夾可靠,然后使用壓板壓緊;為防止壓傷零件,在壓板下加墊0.8mm厚的軟銅皮。

圖4 φ1.6+0.046 +0.010mm銷孔加工示意圖

(3)加工方式的選擇。銷孔φ1.6+0.046+0.010mm為斷續孔,具有高的尺寸、位置精度要求,在加工過程,除了選擇可靠的裝夾方式外,選擇合理加工方式對于保證其加工精度同樣重要。銷孔的加工選用了從兩端加工的方案,即先從一端加工半截孔,然后旋轉工件重新裝夾找正,再從另一端加工另一半截孔;其加工方法選擇為“鉆→銑→鉸”。結合工件高的尺寸精度及位置度要求,細化其加工步驟為:①按上述裝夾方法安裝零件,以F面定位(滑動定位板支靠),找正E面跳動≤0.01mm,壓緊壓板,如圖4所示。②從E面加工φ1.6mm孔(半截),在圖示正確位置加工中心孔φ1mm,并采用φ1.5mm鉆頭鉆通孔(避免鉆傷定位心軸),然后采用銑刀擴孔至φ1.55mm,最后采用鉸刀(1J120/XC015)鉸孔至φ1.6+0.046+0.010mm。③去除E面φ1.6mm孔口毛刺(避免旋轉定位時,因毛刺的存在影響定位精度)。④松卸壓板,旋轉工件以E面定位(滑動定位板支靠),找正F面跳動≤0.01mm,壓緊壓板。⑤從F面加工φ1.6mm孔(半截),加工方法與步驟②相同。⑥去除F面φ1.6mm孔口毛刺。

6. 結語

某批預投X型后擋塊兩處小孔的加工采用了新的數控加工方法,整批零件兩處小孔的尺寸精度、位置精度及表面質量均滿足設計圖樣的要求,兩處小孔加工的合格率達100%,直接驗證了該新加工方法的可行性,同時說明了該新加工方法對于解決DT3小孔件的加工技術難題是有效的。通過對后擋塊兩處小孔的加工及現場情況分析處理,對小孔件的斜孔、斷續孔的加工有了較為深入的了解,積累了一定的技術經驗,可以為類似小孔件的加工提供借鑒。

[1] 黃鶴汀,吳善元. 機械制造技術[M]. 北京:機械工業出版社,1997.

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