劉海鵬+范允峰
摘 要:近幾年,為響應環保要求,全國各地火力發電企業陸續增加了煙氣脫硝系統,以降低NOx排放濃度。同時,脫硝系統系統投運后,開始出現空預器嚴重堵塞等一些新的問題。本文從空預器堵塞的原因分析、解決方法等方面做了詳細的介紹,能夠有效控制空預器的堵塞問題,對全國各地煙氣脫硝系統的運行具有較好的指導意義。
關鍵詞:脫硝;空預器;堵塞
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2015.24.031
1 SCR煙氣脫硝型式簡介
鄒縣電廠1000MW機組脫硝系統采用高灰型選擇性催化還原煙氣脫硝(SCR)工藝,采用液氨為還原劑。按“2+1”模式布置催化劑及支撐,備用層在最下層。設2臺SCR反應器,不設反應器旁路和省煤器旁路。初裝2層催化劑時,在鍋爐正常負荷范圍內,SCR入口NOx濃度設計為400mg/Nm3,性能考核試驗時的脫硝效率不低于80%。脫硝效率不低于75%,NOx排放濃度不超過100mg/Nm3。煙氣脫硝SCR系統(指從鍋爐省煤器出口至空預器入口膨脹節之間與SCR系統接口范圍內的部分)的整體阻力不大于800Pa,安裝備用層催化劑后的脫硝系統阻力不大于1000Pa。脫硝系統整套裝置的可用率每年不小于98%。在BMCR滿負荷條件下,原煙氣中NOx含量為400mg/Nm3時,液氨耗量為350kg/h。
噴入反應器煙道的氨氣空氣混合氣為稀釋后氨體積濃度小于5%的混合氣體。每臺鍋爐設兩臺稀釋風機,一運一備。稀釋風機采用離心風機,滿足鍋爐40~100%BMCR負荷下的正常運行,并留有一定裕度。每臺稀釋風機的風量裕度不低于10%,風壓裕度不低于20%。稀釋風機和氨/空氣混合系統布置在SCR反應器本體氨注入口附近。
催化劑能滿足煙氣溫度不高于420℃的情況下長期運行,同時催化劑應能承受運行溫度450℃不少于5小時的考驗,而不產生任何損壞。
2 SCR煙氣脫硝投運后造成空預器堵塞的原因分析
(1)氨逃逸高,NH3和SO3結合生成硫酸氫銨。1)噴氨格柵未調平或部分催化劑堵塞,局部區域噴氨量過大,造成氨逃逸偏高;2)催化劑局部積灰或失效,造成氨逃逸高;3)脫硝入口NOx偏高,噴氨量過大;4)脫硝入口煙溫過低,脫硝未退出。
(2)空預器吹灰器配置不全或吹灰效果差。1)未配置空預器蒸汽吹灰器;2)吹灰壓力、溫度不足,吹灰效果差,低溫蒸汽不但起不到吹灰效果,反而增加了空預器堵灰的程度;3)未按規定進行吹灰或吹灰次數少,造成空預器差壓升高;4)配置的聲波吹灰器吹灰頻次偏低。
(3)入爐煤硫份過高。入爐煤硫份過高,產生過多的硫酸氫銨,堵塞空預器。
(4)其它原因。冬季,送風溫度低,空預器排煙溫度低于酸露點溫度,造成酸結露、積灰。
省煤器輸灰系統故障,積灰進入催化劑及空預器系統,影響脫硝效率,并造成空預器堵灰。
3 防止空預器堵塞的措施
主要從降低氨逃逸、保證空預器吹灰效果等方面著手,減少硫酸氫氨的生成,及時清除空預器蓄熱元件上積存的附著物,避免空預器堵塞。
(1)加強入爐煤摻配摻燒管理,嚴格控制脫硝機組入爐煤硫份,防止硫份過高,產生過多的硫酸氫銨,堵塞空預器。
(2)嚴格控制氨逃逸不超標,減少硫酸氫銨的產生,防止堵塞空預器。1)噴氨格柵調平與維護。①優化調整噴氨格柵調門開度,使各區域噴氨流量與NOx流場相匹配,減少因局部區域氨氣過噴導致逃逸氨超標;②定期對噴氨格柵吹掃,防止個別管路堵塞,造成局部區域氨氣過噴導致逃逸氨超標;③機組停運后,檢查噴氨格柵堵塞情況,并進行清理疏通;④機組檢修啟動后,重新對噴氨格柵進行一次調平標定。2)加強催化劑的運行監視和維護工作。①加強脫硝聲波吹灰器的檢查與維護,每半月進行一次聲波吹灰器逐只投運試驗,發現聲音異常及時處理;②停爐后,檢查催化劑積灰、磨損情況,進行必要的修復和清理;檢查密封片情況并調整間隙,避免出現煙氣旁路;③按規定對催化劑進行壽命評估,必要時增加第三層催化劑或更換失效催化劑,提高反應效率,降低氨逃逸;④每天進行一次脫硝系統儀用氣罐底部放水工作,防止儀用氣帶水造成聲波吹灰器的堵塞。3)脫硝裝置入口NOx濃度嚴格按照設計標準控制,避免過量噴氨,造成氨逃逸超標。4)嚴密監視脫硝出口氨逃逸濃度,控制氨逃逸在標準范圍內。
(3)加強空預器吹灰管理,防止空預器堵塞。1)定期進行空預器吹灰,發現空預器差壓有明顯上升趨勢時,應增加吹灰次數;2)空預器蒸汽吹灰前應充分疏水,防止吹灰蒸汽帶水,并保證一定的過熱度;3)空預器吹灰壓力要滿足設計要求。空預器吹灰壓力過低,無法保證吹灰效果;吹灰壓力過高容易吹損蓄熱元件,一般保持吹灰器進汽閥后進汽壓力在0.8MPa~1.5MPa之間;4)空預器高聲強吹灰器應投入連續循環運行,發現異常及時處理;5)鍋爐啟動時應連續投入空預器高聲強吹灰器和脫硝聲波吹灰器;6)加強空預器蒸汽吹灰器進汽閥門的綜合治理。停爐后對空預器蒸汽吹灰器進汽閥和吹灰槍進行檢查處理,保證運行中不發生濕蒸汽泄漏到空預器蓄熱元件上;運行期間,空預器吹灰系統有缺陷及時處理。
(4)脫硝入口煙溫低于催化劑要求最低煙溫時,檢查煙溫低聯停噴氨保護動作正常,否則手動停止噴氨。
(5)機組啟動過程中,提高煤粉燃盡率,減少不完全燃燒產物的生成,防止未燃盡煤粉和油污粘附在空預器蓄熱元件上。
(6)低溫季節及時投入暖風器系統,防止煙溫降至酸露點以下,造成腐蝕及堵灰。
(7)確保省煤器輸灰系統運行正常。加強省煤器灰斗料位的監視和控制,保持低料位運行,發現省煤器輸灰系統堵塞,立即處理。停爐后檢查省煤器灰斗真實料位,徹底疏通輸灰管線。
(8)加強對空預器差壓的監視,發現差壓異常升高,采取相應的處理措施。
(9)定期檢測飛灰氨含量,判斷氨逃逸變化趨勢。
(10)加強CEMS系統的管理和維護,保證各參數準確可靠,防止因數據不準,造成噴氨量過大,氨逃逸過高,造成空預器堵塞。
(11)做好停爐后空預器的高壓水清洗工作。
機組停運檢修期間,根據空預器蓄熱元件積灰情況,進行高壓水沖洗,并保證沖洗效果,沖洗結束后充分干燥,防止鍋爐啟動時大量灰粒粘貼到換熱元件。
4 運行效果
鄒縣#8機組脫硝系統為2014年5月正式投運,通過采取以上有效預防措施后,機組連續運行15個月后A空預器差壓從1150Pa緩慢上升到1250Pa,B空預器差壓從1180Pa緩慢上升到1280Pa。空預器差壓雖有所升高,但未出現嚴重堵塞和機組帶負荷受限情況,在防止空預器堵塞方面取得了較好的效果。
參考文獻:
[1]鄒縣發電廠《1000MW機組脫硝運行規程》[S].
作者簡介:劉海鵬(1976-),本科,工程師,主要從事:電站鍋爐運行、技術管理工作。endprint