林二妹
(閩南理工學院,福建 石獅 362700)
可編程序控制器(PLC)是在繼電器控制和計算機控制的基礎上開發的工業自動化控制裝置。它具有編程簡單、維修方便、價格便宜、可靠性高等優點。
目前,本院實訓基地使用的CA6136型車床是傳統的機床,這些機床的電氣控制采用交流接觸器和繼電器控制,由于使用了大量的繼電器與接觸器元器件,這些元器件經長期使用容易老化,觸點容易燒損,造成設備故障頻繁發生。在維護工程中由于繼電-接觸器控制線路接點多,許多故障往往不能及時處理,帶來許多不方便。嚴重影響了學生正常的實訓教學。如果用PLC的技術對機床進行改造,可以解決目前機床的各種缺點。
CA6136車床是一種應用極為廣泛的金屬切削機床,能夠車削內外圓柱面、圓錐面、端面及其他旋轉面,車削各種螺紋,并能進行鉆孔、鉸孔和蠟油槽等。圖1是該車床的電氣主電路圖。其中M1是主軸電動機;M2是冷卻泵電動機;M3是刀架快速移動電動機;其控制要求如下:
1)主軸電動機一般選用三相籠型異步電機,不進行電氣調速。
2)主軸采用齒輪箱進行機械有級調速。為了減小振動,主拖動電動機通過幾條V帶將動力傳遞到主軸箱。
3)在車削螺紋時,要求主軸有正、反轉,由主拖動電動機正反轉或采用機械方法來實現。
4)主拖動電動機的啟動、停止采用按鈕操作。
5)刀架移動和主軸轉動有固定的比例關系,以便滿足對螺紋的加工需要。
6)車削加工時,由于刀具及工件溫度過高,有時需要冷卻,因而應該配有冷卻泵電動機,且要求在主拖動電動機啟動后,方可決定冷卻泵開動與否,而當主拖動電動機停止時,冷卻泵應立即停止。
7)必須有過載、短路、欠壓、失壓保護。
8)具有安全的局部照明裝置。
CA6136車床的電氣控制原理圖如圖1所示。
主電路共有3臺電動機:M1為主軸電動機,帶動主軸旋轉和刀架作進給運動;M2為冷卻泵電動機,用以輸送切削液;M3為刀架快速移動電動機。
將鑰匙開關SB向右旋轉,再扳動斷路器QF將三相電源引入。主軸電動機M1由接觸器KM控制,熱繼電器FR1作過載保護,熔斷器FU作短路保護,接觸器KM作失壓和欠壓保護。冷卻泵電動機M2由中間繼電器KA1控制,熱繼電器FR2作為它的過載保護。刀架快速移動電動機M3由中間繼電器KA2控制,是點動控制,所以沒設過載保護。FU1作為冷卻泵電動機M2、快速移動電動機M3、控制變壓器TC的短路保護。

圖1 CA6136車床電氣控制電路圖Fig.1 CA6136 lathe electrical control circuit diagram

表1 I/O的分配表Table 1 Allocation of I/O tables

圖2 PLC外部接線圖Fig.2 PLC external wiring diagram
控制電路的電源由控制變壓器TC二次側輸出110V電壓提供。在正常工作時,位置開關SQ1的常開觸頭閉合。打開床頭皮帶罩后,SQ1斷開,切斷控制電路電源,以確保人身安全。鑰匙開關SB和位置開關SQ2在正常工作時是斷開的,QF線圈不通電,斷路器QF能合閘。打開配電盤壁門時,SQ2閉合,QF線圈獲電,斷路器QF自動斷開。
控制變壓器TC的二次側分別輸出24V和6V電壓,作為車床低壓照明燈和信號燈的電源。EL作為車床的低壓照明燈,由開關SA控制;HL為電源信號燈。它們分別由FU4和FU3作為短路保護[1]。

圖3 PLC控制梯形圖Fig.3 Ladder diagram of PLC control
根據圖1CA6136車床的電氣控制原理圖,分析電氣控制線路的控制要求,明確車床各控制過程后確定改造方案:原車床的工藝加工操作方法不變,主令器件不變;主電路各器件接線保留;變壓器及各控制按鈕保留;控制回路取消原有的接觸器、中間繼電器控制形式,選用PLC實現其控制功能。
確定I/O口分配,如表1所示。PLC控制系統的輸入信號有10個,輸出信號有6個。考慮該設備改造后,將來還要增加功能,端口要留有余量,所以選用三菱FX0S-20MR可編程控制器,該PLC共有12個輸入點,8個輸出點,經濟實用,價格便宜,能滿足需求,還略有余量。
根據I/O分配結果,繪制PLC外部接線圖如圖2所示。在端子接線圖中熱繼電器FR1、FR2、SQ2采用常閉觸點輸入,其它的控制按鈕用常開觸點作為輸入。接觸器和中間繼電器線圈用AC110V電源供電,電源信號燈HL用AC6V電源供電,低壓照明燈EL用AC24V電源供電。
根椐控制要求,設計該電氣控制系統的PLC控制梯形圖如圖3所示。
針對設計出的梯形圖,編寫相應的用戶程序,并將程序下載到PLC的CPU中,對程序進行模擬調試、修改。觀察各輸入量、輸出量間的變化關系及邏輯狀態是否符合控制要求。如果系統調試達不到控制要求,則對硬件和軟件作修改、調整,直到達到要求。最后將無誤的程序投入到現場中使用[2-6]。
CA6136車床采用傳統的繼電器—接觸器控制,其技術落后,可靠性差,工作效率低,故障診斷和排除困難,而用PLC來代替傳統的繼電器-接觸器控制能達到很好的效果,節省了大量電氣元件、導線與原材料,縮短了設計周期,維修方便,提高加工零件合格率等優點。實踐證明,利用PLC改造其繼電器—接觸器成了一種必然的選擇。
[1]任振輝,劉增良.電氣控制技術[M].北京:中國水利水電出版社.
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