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脫硝空氣預熱器堵灰的原因及對策分析

2015-12-11 00:34:12李太興
電站輔機 2015年2期
關鍵詞:煙氣

李太興

(大唐魯北發電有限責任公司,山東 濱州 251909)

0 概 述

大唐魯北發電有限責任公司的1號、2號鍋爐為亞臨界參數、一次中間再熱、平衡通風、單爐膛自然循環汽包鍋爐,采用了擺動燃燒器的四角切圓燃燒方式。在直吹式制粉系統中采用了中速磨煤機。鍋爐構架為全鋼結構,爐頂設有大罩殼,整體呈倒U型布置。

1 設備布置

每臺鍋爐配有2臺半模式、雙密封、三分倉容克式空氣預熱器,逆轉布置。為了節能減排,在系統中還設置了脫硝設備,采用的脫硝工藝為選擇性催化還原法(SCR),脫硝還原劑是液氨。同時對空氣預熱器進行了相應改造,將冷端及中間層蓄熱元件,合并改造成鍍有搪瓷的蓄熱元件(高度為1 000mm)。蓄熱元件的材質為進口低碳鋼,并采用優質搪瓷釉粉進行噴鍍,這種噴鍍工藝被稱為干法靜電噴鍍。加工成形后,蓄熱元件的材料壁厚為1.05mm。另外,將空預器的冷端吹灰器更換為雙介質吹灰器。空預器的結構簡圖,如圖1所示。

2 存在問題

魯北公司1號、2號機組的脫硝系統投運后,空預器出入口的壓差,有明顯的上升趨勢,尤其是進入冬季后,空預器壓差的增加速率明顯上升,嚴重影響了機組的安全運行。對1號爐的煙氣壓差進行了監測,壓差的變化曲線,如圖2所示。經數月檢測,1號爐空預器煙氣壓差的數據對比,如圖3所示。

圖1 空預器的結構簡圖

圖2 1號爐空預器進出煙氣差壓曲線圖(9~12月)

圖3 1號爐空預器煙氣差壓數據對比

從圖2、圖3可知,脫硝系統投運前,1號機組6月至8月的空預器煙氣壓差,一直維持在1.30kPa左右。自從8月底脫硝系統投運后,1號機組9月至11月的空預器煙氣差壓顯著上升。至11月底,當鍋爐滿負荷時,空預器的兩側煙氣差壓分別高達3.3~3.5kPa。2號機組的脫硝系統在連續噴氨運行時,空預器的煙氣差壓從1.3kPa上升至1.9 kPa。運行至11月后,空預器的堵灰情況迅速加劇,最大負荷下的煙氣壓差,分別高達3.2~3.0 kPa。停機后,對空預器進行內部檢查,發現空預器有堵灰現象,尤其在冷端處的堵灰狀況更嚴重。1號爐空預器的堵灰狀況,如圖4所示。

圖4 1號爐空預器的堵灰狀況

空預器堵灰不僅增加引風機的電耗,還影響了鍋爐運行的經濟性。堵灰嚴重時,將造成爐膛負壓的劇烈波動、供氧量不足導致的負荷受限、風機失速搶風、MFT等情況的出現。經調研,目前已投產SCR系統的電廠或多或少都出現過類似情況,所以,空預器堵灰已成為亟待解決的問題。

3 原因分析

通過對鍋爐空預器相關系統的檢查,并對堵灰成分進行監測,發現低溫腐蝕是造成空預器堵塞的主要原因,即當空氣預熱器蓄熱元件溫度低于煙氣酸露點時,硫酸及其它化合物就會在蓄熱元件壁上凝結,從而引起預熱器的堵塞。

3.1 液態硫酸氫銨的沉積

SCR脫硝系統運行中,不可避免地會產生NH3氣體,逃逸出的NH3與煙氣中的SO3和水蒸氣生成硫酸氫銨凝結物:NH3+SO3+H2O=NH4HSO4。硫酸氫氨在不同的溫度下,分別呈現氣態、液態、顆粒狀。對于燃煤機組,煙氣中飛灰含量較高,硫酸氫氨在146~207℃時為液態;這個區域被稱為ABS區域。煙氣經過SCR反應器和空預器熱段后,排煙溫度被降低,當溫度降至185℃以下時,煙氣中已生成的氣態硫酸氫銨會發生凝固。140~230℃的溫區位于空預器常規設計的冷段層上方和中間層下方,硫酸氫銨在此溫區由液態向固態轉變,因此,具有極強的吸附性,大量灰分會沉降在空預器上,引起空預器堵塞,造成煙氣的流通阻力上升。積灰嚴重時,機組將被迫停運,并需及時對空預器進行清理。硫酸氫銨的沉積過程,如圖5所示。

圖5 硫酸氫銨沉積圖

氨逃逸的形成是由于在SCR反應器內NOx與NH3不完全反應造成的。據統計,當氨的逃逸量小于1mg/L時,硫酸氫銨的生成量很少,空預器的堵塞現象不明顯。若氨逃逸量增加至2mg/L,空預器運行半年后的運行阻力將增加約30%。若氨逃逸量增加至3mg/L,空預器運行半年后的運行阻力將增加約50%。

燃煤含硫量的高低對排放煙氣中SO3的含量影響很大,如果煙氣中SO3含量高,更易使硫酸氫銨形成。所以,采用不同的煤種,控制SCR系統中氨的逃逸量也不相同。對于低硫煤(含S量為1%),控制氨的逃逸量<3mg/L;對于中硫煤(含S量為1.5%),控制氨的逃逸量<2mg/L;對于高硫煤(含S量為3%),控制氨的逃逸量<1mg/L。

3.2 煤質的影響

某年11月,入爐煤收到基硫份平均為1.41%。最高時,全天入爐煤硫份加權平均達2.03%。根據煙氣酸露點的經驗計算公式[3]:

式(1)中:td—煙氣的酸露點,℃;td,w—按煙氣的水蒸氣分壓力計算的水露點,℃;β—與過量空氣系數有關的系數;Sar—收到基燃料折算硫分;α—飛灰系數;Aar—收到基燃料折算灰分。

燃用含硫量較高的燃料時,不僅使得煙氣中的SO2及SO3氣體含量增加,而且煙氣酸露點隨之上升。煙氣中有更多的SO3氣體與水蒸汽結合成硫酸蒸汽,隨著溫度的降低凝結在蓄熱元件表面,進而捕捉煙氣中的飛灰,造成了空預器的堵塞。

3.3 暖風器未及時投入

進入11月后,環境溫度已顯著降低。1號、2號爐在該月的送風溫度平均為11.59℃、9.85℃,環比10月分別下降7.64℃、7.69℃。當環境氣溫下降后,若不及時投運暖風器,將使鍋爐排煙溫度的進一步下降,煙氣溫度極易達到或低于酸露點下,誘發空預器冷端的低溫腐蝕,加劇了空預器的污堵現象。

3.4 吹灰對元件的損傷

空預器經長期運行后,部分低溫段蓄熱元件已被吹灰器吹損變形,蓄熱片之間的通道變窄甚至堵塞,造成飛灰無法通過,進一步加劇了空預器的堵灰。現場檢查中,蓄熱元件被吹損變形的實物,如圖6所示。

圖6 蓄熱元件被吹損變形

4 應對措施

對空預器的局部污堵進行了故障分析及處理,現從預防空預器的低溫腐蝕著手,總結了預防堵灰的經驗,并可針對性地采取一些措施。

4.1 脫硝系統的設計優化及運行

SCR裝置在設計階段要通過冷態流動模型試驗,結合三維兩相流動數值進行模擬計算,對煙道的流場進行優化設計,保證達到流場的均勻;每年定期測量反應器出口NOx濃度,檢查出口NOx不均勻度的情況,并進行必要的噴氨優化調整,以改善催化劑入口NOx和NH3的摩爾比;根據SCR反應器內氨氮摩爾比分布測試的情況,對噴氨格柵系統進行必要的改進,增大調節的范圍和靈活性,保證無論何種情況下都可以保持氨氮摩爾比的均勻性。在脫硝設備的日常運行中,在保證出口NOx滿足排放標準的基礎上,降低噴氨濃度,避免過噴現象。

4.2 加強配煤摻燒及燃燒調整

加強入廠煤含硫量的控制,盡量采購低硫煤。加強對各類煤種的參配工作,防止高硫、高灰分煤種集中進入爐膛,控制入爐煤硫份不大于1.0%,同時加強燃燒調整,保持合適的過量空氣系數,減少SOx生成,從而最大限度地降低空氣預熱器的腐蝕。

4.3 根據排煙溫度及時投運暖風器

在運行過程中,可根據送風機人口溫度及時投入暖風器,并根據排煙溫度及時調整,使其保持合適的開度,以確保空氣預熱器冷端綜合溫度在規定范圍內。

4.4 加強空氣預熱器的吹灰和水沖洗工作

吹灰前,應將吹灰蒸汽的疏水徹底排凈。吹灰蒸汽應保持足夠的過熱度,避免濕蒸汽經吹灰器進入空氣預熱器,從而加劇堵灰。脫硝系統投運后,可根據運行狀況,提高空預器吹灰母管的壓力,由原1.05MPa增壓至1.5MPa。重新修訂空預器吹灰的操作規定,當煙氣壓差大于1.5kPa時,用蒸汽對空預器的吹灰頻次為4小時/次。當煙氣壓差大于2.0kPa時,用蒸汽對空預器的吹灰頻次為2小時/次。當煙氣壓差大于2.5kPa時,空預器的蒸汽吹灰將連續投入。(脫硝系統投運前,每天空預器吹灰器的投運時間約3h)。

4.5 在線水沖洗

具備條件時進行在線水沖洗。經調研,某些電廠為應對堵灰問題,已率先實施了空預器的在線水沖洗。沖洗后,壓差由2.7kPa降至1.5kPa,且未對鍋爐的運行產生影響。

5 結 語

在增加SCR脫硝系統后,引起空氣預熱器堵塞的主要原因是硫酸氫銨的生成。硫酸氫銨冷凝后附著在受熱面上,并捕捉煙氣中的飛灰造成預熱器堵塞。因此,通過噴氨優化設計及運行調整,控制氨的逃逸率,是減輕脫硝空預器堵灰的主要措施。此外,應嚴格控制入爐煤質的含硫量。根據壓差變化,及時投運暖風器、吹灰器、水沖洗等設備,避免低溫腐蝕也是控制空預器堵灰的措施之一。

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