劉尚,李萌
(寶鋼集團八鋼公司煉鐵分公司)
歐冶爐干法除塵運行狀況淺析
劉尚,李萌
(寶鋼集團八鋼公司煉鐵分公司)
八鋼歐冶爐頂煤氣處理采用干法除塵系統,實現回收煤氣物理熱及節水、節電。文章對生產期間干法布袋除塵系統運行狀況進行了分析。在保證良好的運行效果下,提出了對優化干法除塵操作過程中重要參數變化的認識和關注。
歐冶爐;干法布袋除塵系統;壓差;溫度
八鋼歐冶爐頂煤氣除塵系統采用干法布袋除塵。干法除塵簡化了煤氣工藝設備系統系統及設備裝機量,同時解決二次水污染及污泥的問題,實現節水、節電、回收煤氣物理熱。干法布袋除塵具有無污染、能耗小、運行費低等優點。配合TRT合理利用煤氣余熱,顯著提高發電水平,產生很大的經濟效益。八鋼歐冶爐安裝8個直徑DN6000布袋除塵器,生產期間投入使用為5個箱體,系統運轉正常。對生產期間歐冶爐的干法除塵運行情況進行分析。
歐冶爐開爐后煤氣發生量逐漸提高,且發生煤氣幾乎不通過過剩煤氣、冷卻煤氣洗滌器,而是通過重力除塵器、布袋干法除塵系統進行凈化處理,因此對于干法除塵系統的凈化能力有很的高要求。布袋集灰量與頂煤氣之間的對應關系如圖1所示。
根據頂煤氣流量與布袋灰量的趨勢如圖1顯示,頂煤氣流量的大小,影響進入布袋除塵器的粉塵量,即頂煤氣流量越大,布袋除塵器收集粉塵量越大,進入布袋的粉塵就越多。現有8個布袋除塵器箱體,根據投產期間產能調整,將頂煤氣流量變化分成三個階段進行分析∶即初期、中期及后期。初期投入3個箱體;中期投入4個箱體;后期投入5個箱體。按照頂煤氣量變化,調整布袋除塵器的投入數量,完全可以達到凈化頂煤氣的目的。

圖1 頂煤氣流量與粉塵量變化曲線
2.1 布袋壓差的變化及措施
頂煤氣量的提高,導致粉塵量增加,粉塵量越大布袋積聚的粉塵就越多,隨著粉塵在濾布表面的積聚,除塵器的阻力有所增加,除塵器的阻力高會使除塵系統的壓差顯著上升,中控室干法除塵監控畫面壓差趨勢圖中,荒凈煤氣壓差數據可以清晰反映這種變化。

圖2 布袋壓差預定煤氣變化趨勢
圖2為2015年開爐投產期間所使用布袋壓差變化隨頂煤氣流量變化趨勢。從投產初期至后期頂煤氣流量呈現上升趨勢,根據壓差變化進行定壓差反吹操作。并控制箱體反吹間隔時間。
除進行布袋反吹操作外,為了能穩定布袋壓差。當發生頂煤氣流量變化造成壓差升高,即采取增加投入布袋箱體的辦法,進行壓差調整,從圖2中8月2日,8月18日分別投入1個箱體,投入箱體后布袋壓差明顯下降并穩定在目標壓差范圍內。在后期生產中歐冶爐基本達到設計產能,布袋除塵系統還剩余3個箱體未投入使用,這證明在今后生產中現有布袋除塵系統完全可以滿足生產需要。
2.2 溫度對布袋除塵影響
豎爐爐頂溫度、荒煤氣溫度高,導致布袋入口處溫度高,影響布袋使用壽命。后期爐況穩定順行,提升產能過程中爐頂溫度逐漸升高,出現爐況不順下料慢、上料設備故障等,爐頂溫度上竄,導致整個布袋入口溫度的波動比較大,對除塵系統都有影響。歐冶爐運行期間,按照操業方針要求∶豎爐頂溫超標或布袋入口溫度超標進行爐頂霧化打水操作,圖3為截取的豎爐頂溫超霧化打水變化趨勢。圖3豎爐爐頂煤氣溫度超標打水處理趨勢。

圖3 豎爐爐頂煤氣溫度超標打水處理趨勢
出現頂溫過高的因素包括爐內料線下料速度慢,煤氣流上竄使豎爐頂溫急速上升,出現此類情況,料線料位在可控范圍內選擇手動布料一批,用以壓制煤氣流(料線長期過慢不宜采用此措施)。通常出現頂煤氣溫度超標情況,采取爐頂霧化打水控制溫度。
圖3中可看出采用霧化措施可有效降低布袋除塵器入口煤氣溫度。圖4趨勢顯示,當豎爐頂煤氣溫度超標時(虛線以上),爐頂開啟打水,頂煤氣溫度在1min內迅速下降至300℃以下,說明采取豎爐爐頂打水操作可有效控制頂溫的上竄。按照操業方針執行爐頂打水操作取得的效果見圖4。

圖4 荒煤氣、凈煤氣、頂煤氣溫度曲線
通過圖4數據顯示,取7月20日以后數據分析,頂煤氣平均溫度220℃,荒煤氣平均溫度197℃,凈煤氣溫度186℃,依據操爐工藝指令單要求豎爐爐頂溫度超標時進行霧化打水,較好地控制了頂煤氣、荒煤氣、凈煤氣溫度,有效保護了干法除塵系統設備。
2.3 鐵水產量與灰量變化
鐵水產量的提升標志著歐冶爐各項技術指標逐步優化,在獲得7月19日后歐冶爐產能逐步提升至2900t,產能提升對煤氣中粉塵變化的影響根據圖5進行分析。

圖5 理論鐵量、布袋灰、灰鐵比
如圖5,隨著理論鐵量的變化,灰鐵比基本穩定在一個穩定區間,通過數據分析投產期間灰鐵比控制較合適,因此說明灰鐵比的變化與產量變化不存在直接關系,產量變化只影響每日產灰量。
2.4 卸灰周期對布袋的影響
根據生產產能,合理安排卸灰周期才能保證布袋的正常使用。尤其是重力除塵卸灰,根據灰量每日卸灰,其內部的存灰量不得大于24h的灰量。杜絕因重力除塵器的儲灰量大,在高灰位運行失去重力除塵的作用,且引起系統二次揚灰,增加布袋除塵器的工作負荷。 根據每個階段所使用的不同原燃料和卸灰量進行對比,相應調整卸灰周期才能保證干法除塵系統工作效率。
為保證八鋼歐冶爐干法布袋除塵系統的效果,在生產過程中注重的關鍵點∶(1)跟蹤好頂煤氣流量變化,認真執行除塵系統布袋反吹,排卸灰作業;(2)當布袋壓差超標時進行定壓反吹操作;(3)根據頂煤氣輸出量的變化,布袋除塵器依照煤氣量確定投入箱體數量;(4)控制好布袋除塵入口溫度,豎爐頂溫超上限或布袋入口溫度超過上限時進行爐頂霧化打水操作,保障設備安全穩定;(5)提高重力除塵器工作效率,控制好重力除塵器灰位,減少布袋除塵負荷,關注布袋錐鍛溫度確定排灰標準。
Analysis the Operation Situation of Dry Dedusting System of OY Furnace
LIU Shang,LI Meng
(Ironmaking Branch,Bayi Iron&Steel Co.,Baosteel Group)
OY furnace top gas treatment adopts dry dedusting system to achieve gas thermal recovery,water-saving and electricity-saving.In this paper,the operation condition of dry bag dust collection system is analyzed.With the running well,focus on optimizing the important parameters of dry bag dust system.
OY furnace;dry bag dust removal system;pressure;temperature
TF557
B
1672—4224(2015)04—0016—02
聯系人:劉尚,男,27歲,大學本科,助理工程師,烏魯木齊(830022)寶鋼集團八鋼公司煉鐵分公司第一煉鐵分廠
E-mail:21410700@qq.com