閆文華,田寶山
(寶鋼集團八鋼公司煉鐵分公司)
COREX爐二次鐵流分析及對策
閆文華,田寶山
(寶鋼集團八鋼公司煉鐵分公司)
COREX爐以粒煤為主燃料的生產工藝無法消除出鐵后期二次鐵流問題,只有通過工藝優化,改善氣化爐透氣性,加入適當比例的塊焦,提升炮泥質量,優化開鐵口操作、氣化爐鐵口和爐缸設計的改進措施,可解決二次鐵流問題。八鋼歐冶爐通過工藝改進,隨焦比提升,有利于鐵口的維護。文章介紹八鋼歐冶爐解決二次鐵流的實踐過程。
COREX爐;歐冶爐;二次鐵流;透氣性
八鋼歐冶爐是寶鋼羅涇1#COREX爐遷建工程,采用當今世界先進的工業化生產的COREX熔融還原技術,設計年產鐵水135萬t,鐵口區域無論在傳統高爐還是歐冶爐爐都是一個關鍵的部分,對爐子的正常生產和長壽都十分重要。
COREX氣化爐爐缸內渣鐵及鐵口耐材分布如圖1所示,羅涇COREX采取兩個鐵口間隔出鐵的出鐵制度,兩次出鐵間隔時間大約在100分鐘;目標出鐵量控制在400±50t,目標鐵水溫度1520± 20℃,二元渣堿度在1.15~1.2;在熔煉率140t/h條件下,平均每天出鐵次數約8爐。平均出鐵時間在60~90分鐘。其出鐵過程中鐵流變化如圖2所示。

圖1 氣化爐爐缸內渣鐵及鐵口耐材分布狀況

圖2 實際出鐵過程中鐵流速度變化曲線
出鐵開始,一般鐵流速度大約4t/min,來渣之前鐵流速度達到約8t/min,在渣將要出完時,二次鐵流上升,達到約12~15t/min。
通常在鐵流速度達到約12t/min或達到目標出鐵量時進行堵口。目前無法實現類似于高爐的見噴堵口或干式出鐵,造成堵口操作困難、堵口時間無規律,甚至氣化爐內半焦床和死料柱運動劇烈,出現碎焦。出鐵過程中爐缸內渣鐵變化的情況如圖3所示。

圖3 出鐵過程爐缸內渣鐵變化情況
出鐵結束時,爐缸內渣鐵出凈,僅有爐缸的儲鐵。隨著氣化爐內冶煉的進行,爐缸內的鐵水和爐渣不斷增加,渣鐵液面不斷上升。出鐵結束1.5小時后渣鐵液面達到較高程度,但渣液面仍在風口面的下方,此時打開鐵口,開始出鐵作業。鐵口打開后,由于鐵水液面在鐵口上方,所以鐵水先從鐵口出來,隨著鐵水不斷排出爐缸,爐缸內的渣鐵液面開始逐步下降。隨著出鐵的進行,當渣鐵接觸面下降到鐵口高度時,爐渣開始從鐵口排出,此時爐前鐵流開始減小,渣流逐步增大。在出鐵后期,由于爐渣已基本排出,渣流開始逐步減小,鐵流開始逐步上升,但此時由于焦床內滴落的鐵水也已經排出,因此鐵口排出的主要是爐缸的儲鐵,出現二次鐵流,達到約12~15t/min,甚至超過20t/min,導致堵鐵口困難,深度難維護。
3.1 爐內料柱分析
COREX爐氣化爐內料柱高度僅有8m,相對2500m3近25m的料柱高度,其在爐內是懸浮在渣鐵液面上,隨渣鐵液面上下浮動。半焦床的上下浮動及堵口前的大鐵流使得鐵口孔道前的泥包較難形成和維護,如果堵口時半焦床未到達鐵口孔道前則打入爐缸的炮泥會隨著鐵水漂走,無法在爐缸內壁形成穩定可靠的泥包,也就無法很好地維持穩定的鐵口深度。
3.2 爐內氣流影響
COREX爐主體燃料粒煤,通過對羅涇1#COREX爐解剖分析,粒煤在氣化大都已粉化,很難在爐內形成類似焦炭的骨架效果。導致爐缸內透氣性很差。在鐵水低于鐵口液面后也很難形類似高爐的噴煤氣現象,而此時爐內就類似于一個活塞壓在渣鐵液面上往下擠,將死鐵層的鐵水擠出鐵口。COREX爐在二次鐵流形成前,鐵口通道經過約450t渣鐵的沖刷,鐵口通道已擴大,二次鐵流來之后,在無渣的情況下,鐵量會迅速上升,甚至達到20t以上的瞬時鐵量。
通過二次鐵流分析,其主因在于氣化爐爐缸內透氣、透液性太差所致,要解決此問題,從根源上還是要通過改善爐缸內透氣、透液性入手。考慮在爐料結構中加入適當比例的塊焦,使其能在氣化爐爐缸內形成焦窗,在出鐵后期渣鐵液面低于鐵口后,煤氣流能穿透爐缸從鐵口噴出,而不致于將死鐵層的鐵水壓出形成二次鐵流。
4.1 改善炮泥質量,優化操作,降低二次鐵流量
(1)在生產過程中發現鐵口孔道內的溫度比較低,低溫不利于鐵口孔道內的泥炮良好的燒結,大大降低炮泥的性能。鐵口深度與溫度關系見表1。

表1 鐵口深度與溫度關系
通過鐵口預開口,鐵口通道烘烤提溫方式加快孔道內的炮泥燒結,提升其抗渣鐵沖刷能力。
(2)爐前人員生產操作優化。實踐證明,振打開口很容易將本身就很脆弱的泥包打掉,導致鐵口變淺,所以必須要做到在提升炮泥強度的同時,要確保開口機能開口。少用或不用振打開口。
(3)炮泥質量很重要。炮泥性能滿足高溫高壓渣鐵的沖刷及浸蝕。如果炮泥抗渣性不足,當二次鐵流到來時鐵口已經嚴重拉大,常常跑大流,因而不得不提早堵口,造成渣鐵出不盡。因此要出盡渣鐵,維持較深的鐵口深度,改進炮泥的性能是十分重要的措施。COREX工藝要求炮泥具有較強的抗渣鐵沖刷侵蝕性能、良好的低溫燒結性能和與鐵口耐材良好的結合性能。南非COREX-2000使用的炮泥采用焦油和樹脂復合型結合劑取得了較好的使用效果。
4.2 氣化爐鐵口和爐缸設計的改進
高爐的鐵口區域一般采用“退臺”式設計,使鐵口區域的深度可達3.5m。目前八鋼的歐冶爐也借鑒了“退臺”的設計,鐵口深度達到約3.4m(見圖4)。鐵口深度的增加,使出鐵口更深入爐缸中心,可有效抑制爐缸鐵水環流、穩定出鐵作業、減少二次鐵流量。
Analysis and Countermeasure for the Secondary Molten Iron of COREX Furnace
YAN Wen-hua,TIAN Bao-shan
(Ironmaking Branch,Bayi Iron&Steel Co.,Baosteel Group)
The problem of the secondary molten iron appeared at the later period of tapping could not be eliminated by COREX production technology using grain coal as main fuel.The problem will be solved through optimizing the process, improving permeability of gasifier,adding appropriating proportion of coke,enhancing the quality of stemming,optimizing taphole operation and improving taphole and hearth design.Through improving process and upgrading coke rate,taphole is wellmaintained.This paper introduce the production practice ofOY furnace solving the problem ofsecondary molten iron.
COREX furnace;OY furnace;secondary molten iron;permeability
TF557
B
1672—4224(2015)04—0037—02
聯系人:田寶山,男,40歲,大學,高級工程師,烏魯木齊(830022)寶鋼集團八鋼公司煉鐵分公司第一煉鐵分廠
E-mail:tianbs@bygt.com.cn