范順芳黃春華張學陽(.江蘇省江都水利工程管理處 江都 500 .連云港市贛榆區水利局 贛榆 00)
關于正確選擇大泵設計揚程的研究
范順芳1黃春華1張學陽2
(1.江蘇省江都水利工程管理處 江都 225200 2.連云港市贛榆區水利局 贛榆 222100)
新中國成立初期設計低揚程大型泵站,由于缺少借鑒,為提高水泵揚程保證率,選用水泵設計揚程偏高,使泵站經常運行效率達不到國家最低要求,虹吸駝峰頂設計失誤而產生強烈的啟動振動現象等。本文舉例探討了如何按泵站平均運行凈揚程正確選用水泵設計揚程,從而大幅度提高泵站經常運行效率。
泵站運行效率 軸流泵 設計揚程 水力損失
由于主泵設計揚程偏高選擇的錯誤,我國一般大型泵站不能進入較高運行效率區,經常運行效率達不到65%的國家標準要求,個別大型泵站經常運行效率僅有20%~30%。自興建大型泵站以來,采用選擇大泵設計揚程方法有三種:一為泵站設計揚程加進出水流道的水力損失;二為泵站最大啟動揚程不允許進入軸流泵的馬鞍區間;三為按泵站經常運行平均凈揚程選擇。從理論分析和運行效果兩方面看,前兩種大泵設計揚程選擇方法均是錯誤的。只有第三種按泵站經常運行平均凈揚程選擇大泵設計揚程,才能保證泵站經常運行在高效區,才能達到泵站最高運行效率。本文將重點介紹這三種大泵設計揚程選擇的背景和運行效果。
2.1 大型泵站設計揚程的背景
我國首建的大型泵站由江蘇省水利廳組建專題設計組,在1956年完成初步設計,擬名“濱江抽水站”(當時站址未定),裝置10臺套大型PVP-160型半調軸流泵機組,抽引長江水,消除蘇北地區的頻頻旱災,并協同上海水泵廠等單位進行泵站設備試制。當時毫無大型泵站運行經驗,也沒有低揚程大流量的軸流泵模型試驗資料,只能與上海水泵廠協商,該廠擬仿制(前)蘇聯的PVP-160半調節軸流泵(后來定型生產為64ZL-50型半調節軸流泵),主要參數是大泵設計揚程8.0m,正符合泵站規劃設計揚程7m,加流道水力損失(0.7m)的要求。所以,共同確定選擇大泵設計揚程為泵站設計揚程加流道水力損失,具有足夠的揚程保證率。此次設計開創了大泵設計揚程選擇的初始意見,為新中國成立初期興建大型泵站所廣泛接受。
事實上,濱江抽水站并沒有興建,幾經變遷,后經國務院批準,利用已訂設備擴大規模,于20世紀60年代初建成江都第一、二抽水站,建成后,經濟效益和社會效益特別顯著,此后又相繼建成了江都第三、四抽水站,共稱“江都排灌站”。江都第一、二、三抽水站同樣以濱江抽水站的意見選用大泵設計揚程。
2.2 運行中發現的主要問題

圖1 江都一、二站水泵運行效率曲線圖

圖2 江都四站水泵特性曲線圖
江都第一、二、三抽水站建成后,由于泵站進出口水位變幅較大,大泵運行揚程變幅自然較大,發現經常運行揚程偏低,經常運行效率遠低于泵站高效區,達不到65%的國家要求,如圖1(圖中虛線為人為提高運行揚程后實測部分效率高效區曲線)所示,牽引電機負載率和運行效率也很低。針對這一現象,在20世紀70年代初將江都第一、二抽水站的半調節葉片,由原來0°位運行,改造為+5°運行,以提高電機的負載率,即電機的運行效率和大泵抽水量。由于抽水量增大,流道水力效率下降,雖不能提高泵站運行效率,但可以提高泵站的社會效益和經濟效益。1973年開始設計的江都四站,在中國科學院工程院周君亮院士和潘賢德等前輩指導下,將大泵設計揚程下降2m,定為6m,性能曲線如圖2,經常運行效率可達65.5%,當運行凈揚程為7.8m(人為提高揚程后實測)葉片安放角度為+4°時,最高運行效率可達76%,見圖3。

圖4 軸流泵的全性能曲線
在江都一、二站運行中,另一個重大發現是,虹吸式軸流泵站啟動揚程較高,當凈揚程較大時,會產生強烈的啟動振動現象,當凈揚程超過某一數值時(6.5m)這種振動會永不止息,只能停機,待潮水來臨,凈揚程減低時再開機。這一現象在我國早期興建的虹吸式軸流泵站中較為普遍。當時曾在全國引起熱議,因而得出錯誤的結論:軸流泵馬鞍區(鞍底和鞍頂揚程之間)為不穩定運行區,虹吸式泵站啟動揚程較高,一旦進入這個區域,便自然出現3個不同流量(如圖4),不同流量便在葉片上翻滾撞擊,引起強烈的水力振動,這就是啟動振動。由此錯誤導致選擇更高水泵設計揚程。
1973年初組建江都四站設計組,認真分析江都一、二站模型試驗和原型觀測報告后,參考黃委水科所《關于金堤河張莊抽水站模型試驗報告》,意見與上述錯誤結論相反,認為虹吸式軸流泵站啟動振動原因,不是啟動揚程較高進入了軸流泵馬鞍區引起的,在軸流泵馬鞍區運行也是穩定的,而是由于虹吸駝峰頂設計出現了失誤,水泵啟動時,出水側產生殘余空氣囊,在水流脈動壓力作用下,彈性殘余空氣囊可能產生振蕩,使水泵運行揚程在高于鞍頂和低于鞍底揚程之間,大幅度跳躍變化,水泵流量也在大幅度跳躍變化,而產生強烈的水力振動。因此消除這種振動方法很簡單,消除殘余空氣囊生存的條件,便可杜絕啟動振動發生。1975年有兩臺機組投入試運行,進行了各種揚程啟動試運行,并未發現啟動振動現象。1977年江都四站竣工后,歷經數十年安全運行,完全證明當時設計思想是正確的,為大型水泵設計揚程正確選用提供了范例,在南水北調東線工程中得以推廣運用。
湖南省巖汪湖泵站,原裝置64ZL-50型軸流泵,設計揚程8m,經常運行揚程為3~4m,但曾因啟動強烈振動無法開機排澇。如按江都四站成功處置經驗,通過改造虹吸駝峰頂出水側,消除殘余空氣囊,即可杜絕啟動振動現象。然而當時卻錯誤地將原設計揚程為8m的軸流泵改造為9m的混流泵,導致改造后的泵站經常運行效率僅達20%~30%,而且,由于經常運行揚程遠低于設計揚程,汽蝕振動嚴重。
某省興建巨型排澇泵站,為避免最大啟動揚程進入馬鞍區,引起啟動振動,不但按站最大揚程9.5m(千年一遇),選用40CJ95型巨型泵,葉片角度+4°~-20°,大幅度全調節,以確保啟動時水泵揚程不會進入馬鞍區,采用大負角度啟動,水泵也沒有馬鞍區。該泵高效區效率h泵為88.7%,配套電機6000kW,運行效率h機為96.0%,流道設計水力效率h水為93.0%,計算該站在設計揚程運行時效率為h站=h泵h機h水=88.7%×96.0%×93%=82%。可是,該站經常運行凈揚程為3~4m,水泵運行效率在80%以下,電機負載率當在50%以下。眾所周知,當電機負載率超過75%時,運行效率方進入高效區,負載率越低,運行效率越低。加之低揚程時,流量必然大增,流道水力效率大幅下降,該站實際經常運行效率和汽蝕性能自然出奇的低下。

表1 64BZL-50型水泵汽蝕余量表
在20世紀80年代,在討論如何提高我國大型泵站經常運行效率中,有人提出軸流泵運行在高效區內工況當然最好,運行效率最高,向高偏離和向低偏離高效區運行,同樣是安全的,運行效率和汽蝕性能同樣變差,如果考慮到向上偏離高效區時,受電機容量限制,必須降低葉片運行角度,相應地提高水泵汽蝕性能,運行將更安全。舉例說明,64ZL-50型軸流泵在高效區內運行(表1中揚程7.23m),汽蝕性能最好,汽蝕余量最小,為7.02m,當運行揚程何高偏離至9.8m時(向上偏離1.8m)汽蝕余量為8.46m,增大1.44n,如改變葉片角度至-2°,汽蝕余量可以下降,汽蝕性能變好。當運行揚程向低偏空效區時,例如4.16m運行時,汽蝕余量為9.13m,增大了2m,如果增大葉片角度,汽蝕性能更差。從這個角度看,向高偏離高效區揚程運行,比向低偏離更安全。
軸流泵運行揚程非常寬廣,高效區運行揚程并不狹窄。軸流泵全性能曲線是近乎上下對稱的完整的效率曲線,但因水泵設計揚程選用普遍過高,無法體現完整的泵站效率曲線,只有如圖1所示的高效區以下的實線部分,甚或只出現效率下降拐點以下直線段。如果水泵設計揚程選用恰當,應該可以實測到完整的泵站效率曲線,不但具有人為提高運行揚程后虛線所示的高效區部分,也應該有更高偏離高效區的效率下降拐點