李 宏 花 勇
(江蘇食品藥品職業技術學院機電工程系,江蘇 淮安 223005)
在固態發酵釀酒的生產過程中,從古至今一直沿用甑桶這一蒸餾設備。甑桶不同于世界上其他國家的酒蒸餾器,是根據中國獨特的固態發酵釀酒工藝發明的。隨著技術進步甑桶由小變大,從天鍋演變到今天的不銹鋼甑桶,蒸汽供熱、列管式冷凝接酒,活動甑底半自動卸料等[1],但其間隙式裝甑的操作要求未變?,F有的酒醅上甑布料器、半自動裝甑機均為連續裝甑,不能摸擬人工操作的技法,保證蒸餾、糊化、出入池參數的要求,原酒質量難以保證,出酒率也不高。
在裝甑過程中,甑底通有蒸汽,雖然要求上甑時一層層均勻疏松地鋪撒酒醅,鋪撒過程中做到既不跑氣又不壓氣。但由于鋪撒時蒸汽壓力分布和酒醅料間隙不完全一致,難免會出現個別區域走氣快于其他區域,出現“跑氣”現象。對“跑氣”部位如不及時補料,將影響裝甑質量,降低出酒率及酒的品質,嚴重時還會出現大量蒸汽集中在某處穿透酒醅料層的“穿甑”事故。上甑好,則出酒率高、酒尾率低、產品質量好。如果裝甑布料控制得不好,同樣的酒醅蒸餾出的原酒產量可相差10%,質量可相差一個等級[2]。筆者[3]前期設計開發了一種基于機器視覺的裝甑布料系統,用紅外熱成像技術引導裝甑機器人。裝甑執行機構固定在川崎機器人手臂的末端,并安裝接近感應開關,由上料機構進行供料。通過在甑桶上方安裝熱成像儀,用人工裝甑經驗建立模型,將熱成像儀檢測到的圖像數據,自動轉化為裝甑機器人的控制參數,達到“輕撒勻鋪、探氣上甑”的上甑效果,實現智能裝甑布料[3]。
本研究擬基于機器視覺的裝甑布料系統,利用PLC功能全面、編程方便,可靠性高、抗干擾能力強,易于安裝調試與維修等特點[4],設計機械手裝甑布料的PLC控制系統,以期實現裝甑執行機構模擬人工裝甑見濕(氣)蓋料,在甑桶內自主選擇撒料(補料)區域,完成PLC現場控制軟硬件設計[5,6]。
甑桶是上口直徑約2m,底口直徑約1.8m,高1m左右的圓錐臺形蒸餾器;用多孔蓖子與下部加熱器相隔,上部分活動蓋與冷卻器相連。根據裝甑工藝要求,上甑前放干底鍋水,檢查甑底,使甑底穿孔率達到100%。在酒甑底部撒上少許谷殼,鋪上2層酒醅(約5cm厚),打開蒸汽閥門,檢查氣壓值,待蒸汽冒出醅面,邊通蒸汽邊鋪料。裝甑時按照“輕、松、薄、勻、平、準”進行上甑操作,按40層布料,每層鋪料厚度控制在2~3cm,輕撒勻鋪、見氣上甑、上平上勻、鋪滿甑桶。上甑結束后,檢查上氣是否正常,蓋好甑蓋對接蒸餾導管,向甑邊水槽注水開氣蒸餾。
基于機器視覺的裝甑布料機由裝甑機器人、機器視覺系統、上料機構、控制機構幾部分組成,見圖1。裝甑機器人包括多關節機器人[7]及裝甑執行機構,裝甑執行機構固定在多關節機器人手臂的末端,并安裝接近感應開關,由上料機構進行供料。

圖1 基于機器視覺的裝甑布料系統Figure 1 Steaming bucket feeding system based on machine vision barrel
裝甑機器視覺系統包括紅外熱像儀、旋轉裝置、升降架和底座。升降架安裝在底座上,旋轉裝置的一端安裝在升降架頂部,另一端安裝紅外熱像儀。利用紅外熱像儀對甑桶內料面的溫度及高度進行實時監控,當酒醅料冒氣時,對冒氣位置進行及時、準確定位[8],并反饋給裝甑機器人,使裝甑機器人實施見濕蓋料,有效控制冒氣點。同時紅外熱像儀還能實時監控甑桶內料面的高度,裝甑機器人每鋪完一層料,升降架帶動紅外熱像儀上升,使紅外熱像儀與甑桶內料面始終保持恒定的距離,保證紅外熱像儀能夠對全部的料面進行實時監控[9,10]。
裝甑執行機構上的接近感應開關將紅外熱像儀采集的輸出信號,輸入到控制機構的工控機;控制單元又將收到的工控機輸出指令,轉換為控制信號,輸出至多關節機器人和裝甑執行機構,以及為裝甑執行機構供料的上料機構,執行上料、鋪料、補料等規定動作。
將機器人手臂末端的裝甑執行機構移到甑桶正上方,按照設定的參數進行按層鋪料。機械手裝甑布料時,是將甑桶內的料面劃分為11個面積基本相等的區域進行的,見圖2。裝甑時先在酒甑底部撒上少許谷殼,為11個區域鋪上2層酒醅后(約5cm厚),打開蒸汽閥門,邊通蒸汽邊撒料。同時觸發信號,紅外熱成像儀對撒料的11個區域表面溫場分布情況進行檢測,通過對獲取的溫度分布場進行數據濾波、映射變換和二值化處理,得到11個局部區域的特征參數灰度值,將特征參數的灰度值與常態閾值的像素比較,根據像素點之間的位置關系,得到“跑氣”區域即應補料區域的編號,裝甑補料處理流程見圖3。通過機器人裝甑執行機構的回轉速度,補料區域的編號以及補償時間參數來計算放料時段,PLC根據放料時段控制機器人裝甑執行機構進行補料操作,來有效控制“跑氣”現象。

圖2 機械裝甑布料區域劃分Figure 2 Region division of steaming bucket feeding

圖3 裝甑補料處理流程Figure 3 Processing flow of steaming bucket feeding
當下層的醅料要開始汽化時,再鋪上一層(11個區域)新的醅料(即探氣上甑),并進行補料處理。使上層新的醅料與下層醅料汽化后的酒氣進行冷熱交換,當上一層新的醅料要進行部分汽化、冷凝時,又被新的一層醅料所覆蓋。如此反復每次鋪一層料,酒醅厚度控制在2~3cm,再進行補料,直至40層醅料裝滿甑后,裝甑控制機構自動統計“跑氣”區域補料的次數,并對11個區域最后進行補料找平。機械手裝甑的操作方式分為手動和自動兩種,手動方式一般用于調試維修時使用,見圖4。

圖4 裝甑布料控制流程圖Figure 4 Control flow of steaming bucket feeding
根據裝甑布料機械手的工作要求及運動規律,機械裝甑布料控制系統的硬件設計主要包括確定PLC的I/O點個數,選擇PLC機型,I/O點地址分配等。
2.3.1 確定PLC的I/O點個數 控制裝甑布料機械手的PLC有以下輸入信號:啟動、復位和停止按鈕,用于不同裝甑操作方式的1個手動/單層連續/自動連續旋動開關,在機械手手動運行時對應11個區域的11個補料按鈕。單層連續/自動連續運行時,對應單層區域及11個補料與補料結束傳感器發出的12個信號。12個分別用來檢測機械手伸縮、轉動及其極限,2個裝甑料斗高低料位信號,1個單層布撒料層高位信號,1個布撒料“跑氣”溫度限位信號,所有輸入端信號為45個。
PLC的輸出信號為:2個用來顯示裝甑工作狀態的開始、復位信號指示燈,1個手動運行指示燈、1個單層連續運行指示燈、1個自動連續運行指示燈與2個報警指示燈(裝甑“跑氣”、料倉缺料),1個用于單層區域布料及11個區域補料的接觸器,3個用來料斗補料及開關門的輸出信號,6個分別用于機械手伸縮、轉動的輸出信號,所有輸出端信號為17個。
2.3.2 確定PLC的型號 考慮到機械裝甑布料控制系統的經濟性、復雜性、可靠性及實際需求等綜合因素,同時機械裝甑布料控制要求所需的端子數較多,還需留一定的I/O節點作為系統的預留,故選擇S7-200CPU226,并對PLC進行擴展。選擇一個EM223(16×I,8×O)和一個EM221(8×I)擴展模塊,總共計有50個輸入和24個輸出,可滿足裝甑布料控制系統要求。
2.3.3 I/O分配表 根據PLC型號對輸入輸出點進行分配,I/O分配結果見表1、2。
對機械裝甑布料控制系統進行軟件設計與調試運行,根據I/O地址分配表,編寫機械手PLC控制程序,見圖5。
根據機械裝甑布料運行要求,按啟動按鈕SB1,I0.0閉合,Q0.1得電自鎖,KM1得電,電動機M正轉帶動裝甑機械手運行到甑桶的正上方回裝甑原點SQ1處,I0.1失電。旋動開關SP1手動運行,M0.0和Q0.2得電完成單層連續裝甑。裝甑機械手鋪撒第n層酒醅(從1~11#區域,圖2),通入蒸汽,旋動開關SP1啟動自動連續裝甑程序,鋪撒第n+1層酒醅(從1~11#區域),由熱成像儀檢測到的圖像數據,判斷第n+1層酒醅后是否有“跑氣”,是1~11#區域中第幾#區域“跑氣”需要補料(11個區域漏氣只要有一個區域漏氣,I5.4都會得電),并自動啟動相關區域的補料接觸器。如沒有“跑氣”現象,當第n+1層醅料要進行部分汽化、冷凝時,熱成像儀檢測到的圖像數據自動啟動第n+2層酒醅(從1~11#區域)鋪撒程序。如此反復直至布料結束。

表1 輸入單元分配表Table 1 Allocation table of the input unit

表2 輸出單元分配表Table 2 Allocation table of the output unit
試驗結果證明,選用川崎機器人ZXl30LFD42,用PLC控制裝甑布料系統,設置手動控制和自動控制兩種裝甑方式,按40層布料鋪滿甑桶,在2.5m范圍內裝甑時,鋪料補料定位精度可達±3mm。裝甑操作簡潔方便、安全可靠、故障率低,可大幅度減少人工勞動量,滿足裝甑生產工藝要求。
大曲釀酒工藝為中國傳統、獨特的固態發酵釀酒工藝,由于酒醅粘濕度很大,上甑要求又高,目前中國酒廠尚無成功使用連續上料、間隙式裝甑的上甑設備。本研究基于機器視覺的裝甑布料系統,設計了裝甑布料機的PLC控制系統,完成了PLC現場控制軟硬件設計。較好地解決了現有裝甑裝置不能實現定量出料、均勻布料、間隙裝甑、見濕(氣)蓋料,容易出現氣道堵塞、壓氣不能滿足裝甑工藝要求中的控制系統問題,實現了裝甑執行機構模擬人工裝甑見濕蓋料,在甑桶內自主選擇撒料區域的上甑效果,具有一定的應用價值。

圖5 裝甑布料控制程序Figure 5 Control program of steaming bucket feeding
1 張志民,呂浩,張煜行.衡水老白干釀酒機械化自動化的設想和初步試驗[J].釀酒,2011(1):19~23.
2 楊平,涂榮坤,錢志偉,等.甑桶醅層高度及結構設計對蒸餾效率及酒質的影響研究[J].釀酒科技,2012(10):94~98.
3 李宏,馬光喜.基于機器視覺的裝甑布料系統設計[J].釀酒科技,2014(12):74~76
4 田淑珍.S7-200PLC原理及應用[M].北京:機械工業出版社,2010.
5 邵忠良.基于PLC的FFS包裝機移動平臺設計及控制系統實現[J].食品與機械,2013,29(3):157~160.
6 洪冠,趙茂程.基于PLC的肉碎骨圖像采集控制系統設計[J].食品與機械,2011,27(1):74~77.
7 呂景泉,湯曉華.機器人技術應用[M].北京:中國鐵道出版社,2011.
8 周其顯.蘋果早期機械損傷的紅外熱成像檢測研究[D].江西:華東交通大學,2011.
9 吳玉鵬.紅外熱像儀智能數字監控系統的研究[J].中國高新技術企業,2014(16):24~26.
10 嚴國莉,趙慶國.淺析紅外熱成像技術在窯爐檢測中應用[J].分析儀器,2014(4):43~45.