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HFY油田SW-1井套管內(nèi)卡鉆事故處理探討

2016-02-25 18:56:37馬向陽(yáng)
西部探礦工程 2016年4期

馬向陽(yáng)

(大慶鉆探工程公司國(guó)際事業(yè)部,黑龍江大慶163411)

HFY油田SW-1井套管內(nèi)卡鉆事故處理探討

馬向陽(yáng)*

(大慶鉆探工程公司國(guó)際事業(yè)部,黑龍江大慶163411)

SW-1是HFY油田的一口生產(chǎn)井,主力油層巖性主要為石灰?guī)r,儲(chǔ)層裂縫發(fā)育且易漏,該井?215.9mm井眼鉆進(jìn)入主力油層后,發(fā)生漏失。現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有及時(shí)堵漏處理,提高地層承壓能力,而是繼續(xù)鉆進(jìn),致使更多油氣層暴露出來(lái),地層內(nèi)伴生氣體和原油大量侵入井筒內(nèi)部,全烴含量一直維持在70%以上。在這種情況下,處理過(guò)程中沒(méi)有執(zhí)行節(jié)流循環(huán)除氣、堵漏和壓井作業(yè),而強(qiáng)行起鉆。當(dāng)起至2192m時(shí),由于井筒內(nèi)侵入的油氣與巖屑膠結(jié),導(dǎo)致套管內(nèi)鉆具卡死。通過(guò)爆炸松扣、倒扣、套銑和打撈等措施,將落魚頂部深度控制在9-5/8″套管鞋以下25m,打水泥塞封固落魚,重新側(cè)鉆8-1/2″井眼。由于該井出現(xiàn)井漏和油氣侵后處理措施不當(dāng),最終導(dǎo)致了惡性事故,造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。深入分析總結(jié)事故原因和處理經(jīng)過(guò),為預(yù)防與處理此類事故提供借鑒,避免類似事故再次發(fā)生。

鉆井施工;井漏;油氣侵;套管內(nèi)卡鉆;事故處理

HFY油田地層以海相沉積的碳酸鹽巖為主,上部地層為大段泥巖和砂泥巖;中部井段為異常高壓鹽膏層,地層壓力系數(shù)高達(dá)2.0;下部地層主要為石灰?guī)r。目前HFY油田井身結(jié)構(gòu)大多是四開井。

1 事故井基本情況

SW-1井是1口四開四段制直井,設(shè)計(jì)井深3965m,發(fā)生事故時(shí)的井深3180m。三開井段?244mm技術(shù)套管下深2006.5m,封固高壓鹽膏層。四開?215.9mm井眼進(jìn)入主力油層Mishrif-c,巖性主要為石灰?guī)r,儲(chǔ)層裂縫發(fā)育且易漏,且伴隨油氣侵發(fā)生,鉆井液密度為1.26g/cm3,粘度為65s。

2 事故發(fā)生經(jīng)過(guò)

該井四開鉆進(jìn)入主力油層開始漏失,漏速3~5m3/h,到井深3070m,發(fā)生溢流,立即通知監(jiān)督,現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督要求繼續(xù)鉆進(jìn)。期間發(fā)生氣侵,總烴含量最高達(dá)100%,循環(huán)除氣鉆進(jìn)至3180m,泥漿比重為1.26g/cm3、粘度為65s,發(fā)現(xiàn)氣測(cè)值持續(xù)升高至83%,繼續(xù)通過(guò)高架管線循環(huán)除氣,但氣測(cè)值始終在70%左右,鉆井液入口密度為1.26g/cm3,出口密度降至1.10g/cm3。開始循環(huán)除氣時(shí),沒(méi)有通過(guò)節(jié)流管線循環(huán)除氣,導(dǎo)致溢流量加大,發(fā)生井涌后,監(jiān)督同意關(guān)封井器,通過(guò)節(jié)流管匯循環(huán)除氣;觀察套壓為360psi、立壓為0psi。在未能控制住氣侵情況下,現(xiàn)場(chǎng)強(qiáng)行起鉆。在起鉆過(guò)程中先后2次發(fā)生井涌,大量油氣混合物涌出鉆臺(tái)面。關(guān)井后從壓井管線打入1.30g/cm3鉆井液13m3到環(huán)空,套壓降至0psi,開封井器繼續(xù)起鉆發(fā)現(xiàn)鉆具卡死,鉆頭位置2192m。上下活動(dòng)鉆具嘗試解卡,隨鉆震擊器震擊多次后失效,解卡不成功。

3 事故處理難點(diǎn)

(1)套管內(nèi)卡鉆、不能建立循環(huán)。起鉆過(guò)程中2次井涌,井口噴出物為油層伴生氣及原油的混合物,由于關(guān)井后壓井,井內(nèi)鉆具長(zhǎng)時(shí)間靜止,原油與巖屑膠結(jié),將套管環(huán)空堵死,導(dǎo)致卡鉆。環(huán)空被堵死,多次嘗試不能建立循環(huán)(井口無(wú)返出),隨鉆震擊器不工作。

(2)不能在技套內(nèi)開窗側(cè)鉆。測(cè)的卡點(diǎn)位置2003m,?244mm技術(shù)套管鞋2006.5m,在套管內(nèi)被卡死。該層技術(shù)套管封固高壓鹽膏層,直接實(shí)施開窗側(cè)鉆工藝復(fù)雜,需重新下技套封固高壓層。因此,決定將落魚頂部位置控制在技術(shù)套管鞋25m以下,在?215.9mm井眼重新側(cè)鉆。

(3)套管內(nèi)打撈工具受限。由于鉆具與套管之間環(huán)空間隙小,不宜采用卡瓦打撈筒進(jìn)行打撈,主要采用打撈矛和鉆具對(duì)扣后爆炸松扣進(jìn)行打撈。

4 事故處理

根據(jù)測(cè)的卡點(diǎn)位置(2003m在技術(shù)套管內(nèi)),經(jīng)過(guò)分析研究,決定采用爆炸松扣分段解卡的措施。

4.1爆炸松扣、倒扣

第一、二次分別在1993.63m和1965.48m爆炸松扣后,鉆具均可以小扭矩轉(zhuǎn)動(dòng)但是上提鉆具遇卡;

第三次在1899.86m爆炸松扣,倒轉(zhuǎn)頂驅(qū)發(fā)現(xiàn)扭矩持續(xù)增加,上提至200t,活動(dòng)鉆具解卡,起出一柱鉆具,循環(huán)發(fā)現(xiàn)泥漿漏速10m3/h;繼續(xù)循環(huán),原油從喇叭口涌出,返出原油51m3;打堵漏泥漿20m3,從環(huán)空替60m3泥漿;準(zhǔn)備在下部鉆具爆炸松扣,故下放鉆具對(duì)扣;

第四次在1928m爆炸松扣,活動(dòng)鉆具解卡(擠5m3泥漿驗(yàn)證鉆頭水眼通暢)。下對(duì)扣鉆具組合至1927.6m探到魚頂,對(duì)扣成功后用打撈震擊器下?lián)翥@具1h,上擊1h,未解卡,測(cè)卡點(diǎn)在2002.67m;

第五次在2002.67m爆炸松扣,鉆具可以轉(zhuǎn)動(dòng)但不能提出,開泵憋壓至900psi井口無(wú)返出;

第六次在1973.11m爆炸松扣,開頂驅(qū)50r/min,扭矩5~10kN·m倒劃眼至1969.14m,鉆具解卡。

4.2套銑、打撈

為了保證在?215.9mm井眼側(cè)鉆,要求魚頂深度在?244mm技術(shù)套管鞋2006.5m以下20m,故采取套銑打撈作業(yè)。套銑鉆具組合:?212.7mm旋轉(zhuǎn)套管銑鞋×0.76m+?206mm洗管。下套銑鉆具組合至魚頂。

第一次套銑1931~1968m:

卡瓦打撈矛鉆具組合:?71mm打撈矛(內(nèi)徑60mm)×0.8m+?158mm開式下?lián)羝鳌?.61m+?158mm打撈震擊器×9.21m+?158mm鉆鋌×28.10m+?127mm加重鉆桿×168.92m+?127mm加重鉆桿。下威德福打撈矛至魚頂,下壓3t。撈到落魚懸重增加2t;撈出1個(gè)加重鉆桿公接箍+4根5″加重鉆桿(長(zhǎng)度37.50m)。此時(shí)魚頂深度1974.78m。

第二次套銑1974~2003m:

下原鉆具對(duì)扣,施加反扭矩25kN·m,爆炸松扣撈獲落魚1根5″加重鉆桿。此時(shí)魚頂深度1984.38m。

第三次套銑(1984~2030.9m):

期間由于井下油氣從鉆具水眼上竄至卡點(diǎn),出現(xiàn)氣侵,提高井內(nèi)鉆井液密度至1.45g/cm3。

下打撈鉆具組合對(duì)扣,活動(dòng)鉆具未能解卡,測(cè)得卡點(diǎn)為2031m。2次爆炸松扣,上提鉆具發(fā)現(xiàn)鉆具增加5t,撈獲落魚47.02m。此時(shí)魚頂深度2031.40m。

最終魚頭在套管鞋以下24.90m,滿足打水泥塞側(cè)鉆要求。

4.3打水泥塞、側(cè)鉆

下?88.9mm鉆桿×143.23m+接頭×0.51m+?127mm鉆桿至2031.4m,探得魚頭,上提0.5m坐卡瓦。

在2030.9m打水泥塞,下鉆掃塞至2008.5m。下側(cè)鉆鉆具組合,開始側(cè)鉆。

5 結(jié)論和認(rèn)識(shí)

由于該井出現(xiàn)井漏和油氣侵后處理措施不當(dāng),最終導(dǎo)致了卡鉆、井涌事故,共損失時(shí)間27.58d,報(bào)廢鉆桿24根。

(1)本井鉆井液設(shè)計(jì)密度低。由于該井周邊沒(méi)有經(jīng)過(guò)開采開發(fā),地層原始?jí)毫Υ?,油氣層活躍、連通性好,設(shè)計(jì)鉆井液密度偏低。

(2)本井主力油層巖性為石灰?guī)r裂縫發(fā)育,極易漏失;發(fā)生井漏后,沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行堵漏處理,提高地層承壓能力,為后續(xù)壓井做準(zhǔn)備。

(3)發(fā)生油氣侵以后沒(méi)有及時(shí)節(jié)流循環(huán)除氣,而敞開井口循環(huán)除氣,導(dǎo)致井底壓力逐漸減小,油氣侵量越來(lái)越大,最終導(dǎo)致井涌發(fā)生。因此,一旦在施工中發(fā)生氣侵,必須要節(jié)流循環(huán)除氣,嚴(yán)禁敞口不經(jīng)過(guò)液氣分離器循環(huán)。

(4)發(fā)生井漏和油氣侵后,沒(méi)有處理又繼續(xù)鉆進(jìn)100多米,致使更多油氣層暴露,油氣侵量增大,全烴含量一直維持在70%以上。

(5)鉆具在井底沒(méi)有處理完井漏和油氣侵等復(fù)雜情況而強(qiáng)行起鉆,導(dǎo)致復(fù)雜處理難度加大。起鉆至2192m時(shí)發(fā)生油氣侵與巖屑膠結(jié)在環(huán)空,最終造成鉆具卡鉆事故。

[1]蔣希文,鉆井事故與復(fù)雜問(wèn)題[M].北京:石油工業(yè)出版社,2006.

[2]冉津津,邱流湘,等.解卡打撈定點(diǎn)倒扣技術(shù)研究與應(yīng)用[J].石油天然氣學(xué)報(bào),2013(6).

[3]劉琮潔,周祥易,等.管柱卡點(diǎn)計(jì)算公式及應(yīng)用[J].江漢石油學(xué)院學(xué)報(bào),2001(4).

[4]《鉆井手冊(cè)》編寫組.鉆井手冊(cè)[M].北京:石油工業(yè)出版社,2013.

[5]周全興,鉆采工具手冊(cè)[M].北京:科學(xué)出版社,2000.

TE28

A

1004-5716(2016)04-0035-02

2016-01-28

2016-01-28

馬向陽(yáng)(1981-),男(漢族),陜西渭南人,工程師,現(xiàn)從事生產(chǎn)運(yùn)行和技術(shù)管理工作。

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