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淺談提高石灰石濕法脫硫效率的方法

2016-03-15 22:41:54吳晶晶
中國高新技術企業 2016年9期

摘要:石灰石濕法脫硫是化工行業較為有效的脫硫技術,然而在實際的脫硫操作過程中難免遇到問題,影響脫硫效率。文章首先分析了石灰石濕法脫硫的工藝與原理,然后分析了脫硫過程中的問題以及影響脫硫效率的因素,并提出了解決對策。

關鍵詞:石灰石濕法脫硫工藝;脫硫效率;化工行業;脫硫系統;脫硫設備 文獻標識碼:A

中圖分類號:X773 文章編號:1009-2374(2016)09-0088-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.09.042

脫硫技術是礦業、電業等必不可少的一門技術,在眾多的脫硫技術中,石灰石濕法脫硫技術發展較為成熟,也在全球范圍內得到了應用和推廣。實驗證明,該脫硫技術的工作效率較高、脫硫效果較好,然而實際運行過程中需要集中處理好堵塞、腐蝕等問題,從而提高脫硫工作效率。

1 石灰石濕法脫硫工藝及原理分析

來自于除塵器中的氣體,其溫度較高,達到100℃以上,在風機的輔助下,這些氣體將流向換熱器,在這一過程中氣體會被降溫,溫度急劇下降,達到80℃,降溫的氣體又將流向吸收塔,在其中同石灰石液體完成氣液相的噴淋混合,其中的水體將被蒸發,從而使已經降溫的氣體深入冷卻,其溫度會下降至60℃,再被石灰石液體反復清洗,就能夠達到脫硫的目的,通常氣體中多于95%的硫會被脫掉,也能有效清除氣體中的HCl。當氣體進入吸收塔過程中能達到除水的作用,特別是當其流經兩級除霧器過程中,其中的懸浮小水滴會被有效清除。

一般來說,石灰石石膏漿液被設置在特殊的環境下,通常在吸收塔沉淀池內,在漿液循環泵的作用下會被配置于吸收塔頂端的噴嘴集管內,經過不斷噴淋、洗滌,石灰石石膏液將同飄在上方的氣體發生反應,反應后會有新的物質產生,這種新的物質就是石膏結晶,出現在沉淀池中。經由石膏排出泵的運送,使其進入真空皮帶脫水機,在其中會經歷一系列的濃縮、脫水與洗滌,最終石膏將被良好地存在庫內,形成成品石膏,創造經濟利潤。

2 脫硫系統運行中的問題與解決對策

脫硫系統由于受到多種因素的影響,在實際工作、運轉過程中會出現多種問題,這些問題會影響脫硫系統的正常高效工作,例如污垢凝滯、堵塞、腐蝕等,深入分析諸多問題產生的原因,并有針對性地采取措施解決問題,對于脫硫系統的高效運行,石灰石脫硫都具有十分重要的意義。

2.1 污垢凝結、堵塞問題

導致脫硫系統內部污垢過量、凝結一處,最終系統堵塞無法正常運轉的因素很多,具體包括了以下三大方面:

2.1.1 脫硫系統自然如果處于無氧化狀態,或者所承受的氧化度不高時,系統內部會逐漸反應生出全新的反應物,CSS-軟垢,其化學式為:Ca(SO3)0.8(SO4)0.21/2H2O,該物質為一種強垢物,處于脫硫系統內部,會堵住系統的個別零件,阻礙其順利運轉。

2.1.2 脫硫整個過程中形成的石膏,如果其濃度過大,大于漿液吸收的最大值,最終可能形成石膏晶體,從而慢慢沉淀下來,沉淀量過大,上升到某一程度的數值時,超越飽和狀態時,則很有可能最終產生晶核,晶核不僅會在石膏晶體表面生長,還可能堆積、繁殖于其他物表層,最終吸收塔中各個構造的表面都將形成污垢。

2.1.3 吸收液的酸堿值浮動較大。當吸收液氫離子濃度指數較低時,對應的亞硝酸鹽溶解度會迅速提高,相反,硫酸鹽溶解能力將降低,這樣就為石膏離析創造了機會,形成結垢,質地較硬。相反,吸收液中的氫離子濃度指數如果較高,亞硝酸鹽的溶解度會下降,此時會導致其離析,形成固體結垢,由于氫離子濃度指數高時,溶液處于堿性狀態,同亞硝酸鹽發生反應最終會生成CaCO3的污垢,質地較硬。

2.2 解決對策

為了解決結垢、堵塞的問題,應該根據問題產生的原因來對應采取科學的解決對策。具體為:

2.2.1 選擇強制氧化工藝。脫硫塔必須配備氧化風機,確保漿液內部含有一定量的石膏晶體,設定特定的密度指標。

2.2.2 防范粉塵侵入。保護好脫硫系統設備的噴嘴,控制外界粉塵或者實驗性粉塵物質堵塞其中。通常對脫硫設備入口處的粉塵濃度做出特殊規定,通常要在200mg/m3以下,塔噴淋母管一般選擇特殊的噴嘴,例如空心噴嘴具有良好的抗磨性,同時要定期開啟沖洗水泵,防止噴頭堵塞。

2.2.3 控制塔溶液的pH值。脫硫系統設備工作過程中要積極穩定pH值,通常可以參照塔漿液的pH值,濃度、液位來對應科學把握好除霧器的液位,或者通過添加石灰石漿液等方法,都能穩定pH值,其具體數值在5.0~5.7為最佳。

2.2.4 設法降低石膏飽和度在130%以下,為了達到這一目標,應該想辦法降低吸收液中水體的蒸發速度,或者利用吸收塔中密度計監視塔內石膏密度,來緩解石膏的過飽和。

2.2.5 為了防止脫硫系統出現堵塞現象,在其正式運行前,可以朝著吸收塔內添加二水硫酸鈣,如果系統長時間未用后,又一次被啟動,則應該先添加新鮮晶體到吸收塔,或者科學地擴大液體比例。

2.2.6 維持吸收塔攪拌器的常規工作、運轉,將啟動沖洗設備安裝在攪拌器中,待攪拌器運行,就立刻進入清洗狀態,防止堵塞。

2.3 腐蝕問題與處理

2.3.1 腐蝕的原因分析。

第一,來自于除塵器中的煙氣,內部富含多種物質,例如二氧化硫、氯化氫等,這些酸性氣體可能同液體發生反應,形成酸性溶液,而且其中的酸根離子就會腐蝕金屬,腐蝕性會逐步滲透、散開,形成大面積腐蝕。同時水和電解質會在金屬表層發生反應,形成一種電化學腐蝕物質,最常見于焊接縫隙。

第二,結晶腐蝕。由于溶液內部含有大量的酸鹽物質,會在液體溶液的帶動下逐步腐蝕防腐內襯,脫硫系統停止工作后,塔體內部會慢慢干燥,此時將有固體的NO3鹽、SO4鹽等出現,淤積過多會占據空間,導致吸收塔膨脹過度受損。

第三,不良溫度的破壞。當換熱器發生故障,循環液系統異常時,吸收塔中溫度會迅速上升,會影響防腐材料防腐能力的發揮。

第四,漿液內部富含多種固體顆粒,在實際運行中,難免對吸收塔表面產生長時間的沖擊,其中塔側壁、底部等都將受到嚴重沖擊。

2.3.2 抗腐蝕的方法和技術。

第一,從漿液的pH值入手,進行科學調控,使其處于4以上。

第二,科學調控脫硫設備其他入口位置的溫度,優選能夠與其良好運行配合的防腐內襯,只有這樣才能充分發揮防腐內襯的防腐蝕作用,所采用的脫硫設備也要具有一定的溫度承受能力,要求其能承受溫度達160℃的煙氣。

第三,確保防腐內襯的質量,實際施工過程中必須做好各個環節的監督,例如原料質量檢查、工序檢查等,保證防腐內襯層的質量,這樣才能真正提高脫硫效率。

第四,優選防腐材料。塔體不同位置適合不同類型的防腐材料,例如入口煙道處優選內襯2毫米的鎳基合金C276防腐材料。換熱器的低溫部位則適合用玻璃鱗片,內襯通常優選合金防腐材料。流通溶液的管道則適合選擇內襯橡膠防腐材料。

3 提高脫硫效率的方法

3.1 科學把握吸收液的pH值

吸收塔中漿液的pH值不可過高或過低,過高將與二氧化硫發生反應,過低則可能與鈣離子發生反應,生成鹽。通常要將pH值控制在6,此時SO2能被有效吸收,然而,其不足在于污垢淤結,發生堵塞,影響脫硫系統運行效率,不利于脫硫工作的高效開展,如果pH值控制在4則過低,可能影響SO2的吸收,造成設備腐蝕,科學的pH值范圍應該為5~6。

3.2 調整脫硫劑和煙氣的反應時間

煙氣在實際流動過程中,會與石灰石漿液有一定的接觸,接觸過程中會發生反應,反應程度取決于接觸時間,選擇揚程較高的循環泵,能夠調動二者長期接觸,從而促進反應,提高脫硫效率。

3.3 把握好液氣比例

液氣之間比例變大,意味著二者能夠有效解除,從而加快脫硫。然而,需要指出的是SO2與吸收液間會形成氣液平衡,如果液體和氣體的比例超出規定范圍,脫硫工作將變得緩慢,會導致二氧化硫相關氣體無法與石灰石發生徹底、充分的反應,此時就只能進行循環反應,此時可以想辦法提高漿液循環次數,從而確保碳酸鈣和二氧化硫二者之間充分接觸、徹底反應,最終保證二氧化硫的去除率。

3.4 石灰石粒度與純度

為了保證反應高效、徹底地進行,應該控制石灰石顆粒大小,使其達到較細狀態,提高其吸收速率,細度為:90%以上的石灰石可以流經325目篩,純度也要達到90%以上。

3.5 氧化空氣量

脫硫中,氧氣會融入,從而導致亞硫酸根離子變成硫酸根離子,如果氧氣不斷上升,會使CaSO4·2H2O更快地形成,從而加快脫硫速度,因此可以嘗試增設氧化風機。

3.6 控制煙塵濃度

煙氣內難免會摻入一定量的煙灰,這些煙灰會影響高效脫硫,使得石灰石中的鈣離子無法高效溶解,煙灰內含有重金屬,也可能阻礙鈣離子和亞硝酸氫根離子之間反應,如果煙灰含量過大,會影響漿液反應效率,影響脫硫效率,所以要控制脫硫設備入口位置的粉塵,其數量應該在200mg/m3以下。

3.7 把握煙氣溫度

通常來說,在煙氣正式進入吸收塔前,要控制其溫度,這樣才能促進二氧化硫氣體有效接觸漿液,加快脫硫效率。通常情況下應該控制煙氣溫度在60℃左右,以此溫度為基礎再開始吸收操作,塔入口處的煙氣溫度也要在80℃。

4 結語

石灰石濕法脫硫技術是一種科學、有效的技術,在脫硫工作中發揮了積極作用,然而實際運行中可能受到多種不良因素的干擾,例如脫硫設備堵塞、腐蝕等問題,重視影響脫硫效率的因素,及時排除這些不良因素,為石灰石濕法脫硫創造有利條件,才能達到預期的脫硫效果。

參考文獻

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作者簡介:吳晶晶(1983-),女,河北邯鄲人,冀中能源峰峰集團電業分公司工程師,研究方向:中小型熱電廠節能及煙氣脫硫、除塵、脫硝等環保措施。

(責任編輯:王 波)

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