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凝結水泵軸承過熱原因淺析

2016-03-25 07:43:51趙光龍
中國設備工程 2016年2期

孫 明 趙光龍

(中國石油吉林石化公司動力一廠,吉林 吉林 132021)

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凝結水泵軸承過熱原因淺析

孫明趙光龍

(中國石油吉林石化公司動力一廠,吉林 吉林 132021)

摘 要:針對2015年以來工廠2號機、3號機凝結水泵頻繁因軸承過熱而被迫停泵檢修的問題,對軸承過熱原因加以分析,并提出相應解決措施。

關鍵詞:凝結水泵;軸承過熱;軸承游隙;潤滑

一、凝結水泵故障情況

2015年度,工廠2號機、3號機凝結水泵頻繁因軸承過熱而被迫停泵檢修,不僅耗費了大量人力、物力,也給汽輪機的安全運行帶來了巨大風險。截止到11月8日,2號機1#凝結水泵檢修10次,2#凝結水泵檢修4次,共計14次。3號機1#凝結水泵檢修7次,2#凝結水泵檢修14次,共計21次。

凝結水泵型號為8NL-12,流量160t/h,揚程122m,轉速2950r/min,電機型號為J02-93-2L3,軸功率83.3kW。

如圖1所示,凝結水泵均為立式安裝,腰部安裝兩個7312滾珠軸承,并采用二硫化鉬進行非強制潤滑。由于凝結水泵輸送的介質為飽和狀態的凝結水,水源來自于汽輪機凝汽器熱水井,水溫28~49℃,凝汽器真空為-0.0865~-0.098MPa,所以凝結水泵極易汽化。為了防止凝結水泵汽化,設計時采用降低安裝高度的方法進行了補償,所以凝結水泵安裝于地坑中。凝結水泵密封方式為傳統的填料密封,為了防止密封不嚴導致空氣漏入泵體內部,還增設了密封水系統和空氣系統。

圖1 凝結水泵

二、原因分析

一個物體溫度升高的原因有兩種,一是熱量傳遞,二是做功。

實現熱量傳遞,必須有高溫熱源,凝結水泵周圍的高溫熱源有:環境溫度、凝結水溫度、電機溫度,但凝結水泵軸承溫度最高可達90℃以上,遠遠高于上述三個高溫熱源的溫度,因此,熱量傳遞的原因可以排除。而另一個原因,就是做功,即摩擦生熱。

2.機械原因分析

離心泵軸承過熱的原因有以下幾種。

(1)潤滑油脂過少,軸承因缺少潤滑而產生“干磨”現象,導致軸承溫度迅速升高。但凝結水泵歷經多次檢修,每次拆解軸承時,都未發現潤滑油脂缺失現象,因此潤滑油脂過少原因可以排除。

(2)潤滑油脂過多,影響軸承散熱,由于潤滑油脂的導熱系數比金屬低很多,如果潤滑油脂過多,會影響軸承的散熱效果。

(3)潤滑油脂中混入雜質,在檢修或運行過程中,潤滑油脂中混入鐵屑、水等雜質,會影響軸承的潤滑效果。

1.2.3 教學滿意度評價。采用問卷調查表進行教學滿意度評價,分為非常滿意,滿意和不滿意3項,每人只能選擇一項,未選或多選者視為無效,將被剔除。

(4)軸承與軸承壓蓋間隙過大,運行過程中,軸承與軸承體之間產生碰撞、摩擦,從而產生大量熱量。

(5)軸承壓蓋壓得過緊,軸承內沒有間隙,軸承因高速旋轉產生大量摩擦熱,導致軸承溫度升高。

(6)軸承損壞,運行過程中軸承外環與軸承壓蓋產生相對轉動,有摩擦熱產生。檢修過程中,發現軸承壓蓋內有磨痕,且運行過程中經實地測量發現,上軸承溫度比下軸承溫度高,2015年7月29日,實測上軸承溫度為73℃左右,下軸承溫度為57℃。

(7)電機與水泵轉子中心線偏移,軸承外環與軸承壓蓋局部摩擦,導致溫度升高。

(8)軸承游隙過小,軸承的游隙對軸承的載荷分布、振動、噪聲、摩擦、使用壽命和機械的運動精度等有很大的影響。由于游隙是決定軸承能否正常工作的一個重要因素。選擇適宜的軸承游隙,可以使載荷在滾動體之間合理分布;能限制軸或外殼的軸向和徑向位移以保證軸的旋轉精度;使軸承在要求的溫度下能正常工作;可減少軸承工作時的振動和噪聲等。因此,為保證軸承的正常工作,必須根據使用條件,選擇適宜的軸承游隙(圖2)。使用經驗表明,對于球軸承最適宜的工作游隙近似為零;對于滾子軸承最適宜的工作狀況應保持少量的工作游隙。在要求支承剛性良好的部件中(例如機床主軸),也可以有一定數值的預緊,少量的預載荷對軸承沒有損傷性的影響。

圖2 軸承游隙示意圖

3.設計原因分析

凝結水泵為立式水泵,因此不能采用稀油潤滑,只能采用潤滑油脂進行潤滑,且無冷水冷卻軸承,水泵高速旋轉過程中產生的大量熱量只能靠自然冷卻進行散熱,而凝結水泵周圍環境溫度偏高,夏季環境溫度在30℃以上,不利于軸承散熱。

4.工藝原因分析

凝結水泵輸送的介質為飽和狀態的凝結水,水源來自于汽輪機凝汽器。由于凝汽器內絕對壓力低于大氣壓力,所以在凝結水泵入口處極易產生汽化,為了防止凝結水泵汽化,設計者將凝結水泵置于地坑內,使凝結水泵入口與凝汽器產生高度差,提高凝結水泵入口壓力,并且在凝結水泵轉子上加裝了誘導輪,在凝結水泵外部設置了密封水和抽氣管道。但即便如此,凝結水泵仍存在汽化現象。凝結水泵汽化后,轉子會產生軸向串動現象,由于潤滑油脂的流動性較差,轉子發生軸向串動后,軸承內會局部缺油,導致軸承因局部缺少潤滑而過熱。2015年7月29日,DCS顯示凝結水流量在95t/h~110t/h之間不斷發生變化,實測3#機2#凝結水泵軸向振動值在不斷發生變化,最高可達0.1mm以上,說明凝結水泵軸向串動現象非常頻繁。

與凝結水泵相比,低加疏水泵汽化現象更為嚴重,(2015年7月29日,實測3#機2#低加疏水泵軸向振動值在0.3mm以上,說明低加疏水泵已發生了嚴重汽化。)但低加疏水泵卻從未出現軸承過熱現象,原因就在于低加疏水泵的潤滑方式為稀油潤滑,稀油流動性較好,即使水泵產生軸向串動,軸承也不會產生局部缺油現象。

導致凝結水泵汽化的原因有:凝汽器水位下降、凝結水溫度升高、凝汽器內絕對壓力降低。上述三種情況,都是在汽輪機工況發生較大變化時出現的,根據長期的觀察、總結,凝結水泵軸承每次過熱之前,汽輪機工況都發生了較大變化,如汽輪機電負荷發生較大變化、解除抽汽、恢復抽汽等,2015年7月17日,3#機低壓旋轉隔板突然關閉,當班班組被迫解除五段抽汽,當天夜間,3#機2#凝結水泵就因軸承過熱而被迫停泵檢修。

目前,3#汽輪機組排汽溫度居高不下,2015年4月份平均值為38.35℃,5月份平均值為39.21℃,6月份平均值為46.41℃,7月份平均值為45.74℃,但3#機排汽溫度的經濟運行指標為28℃,安全運行范圍是28~49℃。由此可見,機組排汽溫度隨著外界氣溫的升高而升高,排汽溫度升高后,凝結水溫度必然也隨之升高。在壓力(真空度)不變的情況下,凝結水溫度升高,必然極易產生汽化現象。

由于2、3#汽輪機組為抽汽凝汽式機組,不僅承擔著發電任務,還擔負著外供低壓汽的重要任務,因此,在汽輪機主蒸汽壓力、流量發生較大變化的情況下,為了保證抽汽壓力、流量,必須調整尾部排汽量,如果增加尾部排汽量,凝結水溫度就會升高,如果降低尾部排汽量,凝汽器水位就會降低,且凝汽器熱水井容積較小,難以調節尾部排汽量的較大變化,無法形成溫度、水位的緩沖。也就是說,無論尾部排汽量增加還是減少,凝結水泵都會產生汽化現象。

與凝結水泵相比,給水泵輸送的介質也是飽和水,但給水泵卻從未發生過汽化現象,原因就在于給水泵水源來自于高壓除氧器,6臺高壓除氧器的水箱容積達415m3,當鍋爐負荷產生較大變化時,給水量突然增加或減少時,高壓除氧器的水位卻不會發生較大變化。而除氧器值班員也有充足的時間調整水位,原因就在于高壓除氧器的水箱容積較大,起到了較好的緩沖作用。

中電投白城發電公司凝結水泵也是立式泵,但白城發電公司凝結水泵軸承卻從未發生過熱現象,原因就在于白城發電公司汽輪機為純凝式機組,排汽量很少發生較大變化,且機組排汽管體積龐大,即使排汽量發生較大變化,排汽管水位也不會發生較大變化,依靠其高度自動化的水平,運行值班員完全有足夠的時間進行調整。

即使3#機排汽量發生較大變化,如果及時補充除鹽水,或利用凝汽器再循環及時補水,保持凝汽器水位和凝結水泵流量不發生太大變化,也可以避免凝結水泵發生汽化,但由于3#機補水門和再循環門均為手動門,且距離控制室較遠,(凝汽器補水門在0m,再循環門在4.5m,而控制室卻在8m平臺。)運行調整時,副司機需要進行就地調整,并與司機保持聯系,即使副司機跑步到現場進行調整,在時間上也是來不及的,凝結水泵的工況已經發生了變化,汽化現象已經發生。

三、改進措施

(1)繼續檢修,將軸承與軸承壓蓋之間的間隙調整在合格的范圍內。檢修之后將軸承進行更換,新軸承安裝之前可用手感法檢查軸承軸向間隙,用一只手握持滾動軸承的內環,用另一只手握持滾動軸承的外環,兩手以相反的方向推拉,利用手的感覺來判斷滾動軸承內、外環之間軸向間隙的大小。

(2)在條件允許的情況下,可考慮采用高速軸承,即更換一款工作轉速高于現用工作轉速的軸承。

(3)每次泵軸安裝之前都應該進行對輪轉子找中心,防止因電機與泵軸轉子不同心而產生局部摩擦。

(4)運行過程中應避免雜質進入軸承壓蓋內部,且凝結水泵帶負荷運行一段時間后,應對潤滑油脂進行置換。

(5)在條件允許的情況下,對凝結水泵進行改造。在凝結水泵軸承壓蓋外部安裝散熱片,或安裝冷卻水套筒,為避免冷卻水進入泵內污染凝結水,冷卻水應橫向流動。

(6)將凝汽器補水門和凝結水再循環門改造為電動閥門,最好能實現自動調整,以便在汽輪機變工況時快速調整凝汽器水位和凝結水泵流量,避免凝結水泵汽化。

(7)排汽溫度的升高,不僅與氣溫有關,還與凝汽器銅管的換熱效果有關,凝汽器銅管數量達6000多根,如果有一部分銅管堵塞,或銅管內壁積垢,都會使銅管的熱導率大大降低,從而降低機組乏汽與循環水的換熱速率。因此,建議在條件允許的情況下,對凝汽器銅管進行半面清掃,提高凝汽器銅管的換熱效率。

?改造與更新?

收稿日期:(2015-12-29)

中圖分類號:TK730

文獻標識碼:B

文章編號:1671-0711(2016)02-0053-03

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