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進(jìn)氣流量對防爆柴油機(jī)動力及排放性能的影響

2016-04-09 01:22:26張鈺棟張翠平張瑞亮孫秀全李強(qiáng)強(qiáng)孫丹丹
工礦自動化 2016年3期

張鈺棟, 張翠平, 張瑞亮, 孫秀全, 李強(qiáng)強(qiáng), 孫丹丹

(太原理工大學(xué) 機(jī)械工程學(xué)院, 山西 太原 030024)

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進(jìn)氣流量對防爆柴油機(jī)動力及排放性能的影響

張鈺棟,張翠平,張瑞亮,孫秀全,李強(qiáng)強(qiáng),孫丹丹

(太原理工大學(xué) 機(jī)械工程學(xué)院, 山西 太原030024)

摘要:為了改善井下工人工作環(huán)境,減少井下柴油機(jī)NOspan, CO, HC等污染物的排放,根據(jù)防爆柴油機(jī)的工作環(huán)境及排放法規(guī)要求,針對某型防爆柴油機(jī)不同進(jìn)氣流量下的動力性和排放性進(jìn)行了試驗研究,確定了適當(dāng)?shù)姆辣裼蜋C(jī)進(jìn)氣流量。試驗結(jié)果表明,減小進(jìn)氣流量使防爆柴油機(jī)動力性有一定降低,也使得排放中的煙度略有增加,但卻一定程度上降低了NOspan的排放。

關(guān)鍵詞:防爆柴油機(jī); 進(jìn)氣流量; 動力性; 排放性能

0引言

隨著煤炭開采技術(shù)越來越成熟,井下無軌輔助運(yùn)輸系統(tǒng)得到迅速發(fā)展。但由于井下通風(fēng)條件有限,且柴油機(jī)經(jīng)過防爆改造后排放性能有所降低,對井下工人健康造成了危害,對井下安全生產(chǎn)造成了隱患。柴油機(jī)進(jìn)氣流量對柴油機(jī)燃燒和排放性能都有著十分明顯的影響。因此,為了有效減少井下防爆柴油機(jī)尾氣排放中的NOx和CO等有害物質(zhì),改善井下工人工作環(huán)境,同時維持防爆柴油機(jī)的動力性,本文通過試驗討論進(jìn)氣流量對防爆柴油機(jī)動力和排放性能的影響。

1試驗設(shè)備及條件

本文試驗使用的是FDE4100QFB型防爆柴油機(jī),主要參數(shù)見表1。根據(jù)MT 990—2006《礦用防爆柴油機(jī)通用技術(shù)條件》[1]的要求,本次試驗的條件如下:① 排氣溫度達(dá)到(68±2) ℃;② 表面溫度達(dá)到(148±2)℃;③ 冷卻水溫度達(dá)到(85±2) ℃;④ 廢氣處理箱水位低于最低設(shè)定水位;⑤ 機(jī)油壓力降至(0.15±0.02)MPa。

表1 FDE4100FB防爆柴油機(jī)主要參數(shù)

試驗設(shè)備及儀器見表2。

表2 試驗所用設(shè)備及儀器

2試驗方法

2.1防爆柴油機(jī)性能測試

進(jìn)氣管管徑為67 mm,進(jìn)氣溫度為恒定18 ℃,進(jìn)氣壓力實時測量,在保證其他條件不變的情況下,改變進(jìn)氣管進(jìn)氣面積,將進(jìn)氣口面積分別變?yōu)樵瓉淼?/4,1/8,1/16。在這幾種不同進(jìn)氣面積下,測量和計算進(jìn)氣流量,并確定在進(jìn)氣口面積不同的情況下對應(yīng)的防爆柴油機(jī)動力性。

防爆柴油機(jī)中11工況點下的測量是衡量防爆柴油機(jī)動力和排放性能的重要指標(biāo)之一,按照MT 220—1990《煤礦用防爆柴油機(jī)械排氣中CO、氮氧化合物檢驗規(guī)范》[2],測量水洗箱前防爆柴油機(jī)11工況點下的尾氣排放,對比不同進(jìn)氣流量下防爆柴油機(jī)的性能,結(jié)果見表3。

2.2進(jìn)氣流量計算

自然吸氣式發(fā)動機(jī)四沖程進(jìn)氣流量公式為[3]

式中:Qin為發(fā)動機(jī)每分鐘進(jìn)氣流量;Vst為發(fā)動機(jī)的總排量;R為發(fā)動機(jī)每分鐘最大轉(zhuǎn)速;ηv為發(fā)動機(jī)的容積效率;i為發(fā)動機(jī)沖程。

根據(jù)測量和計算得到不同轉(zhuǎn)速下的進(jìn)氣流量,見表4。

表3 防爆柴油機(jī)11工況點下的測量結(jié)果

表4 不同轉(zhuǎn)速下的進(jìn)氣流量

3試驗分析

3.1外特性

測量防爆柴油機(jī)外特性下動力和排放性能隨進(jìn)氣流量的改變而改變的情況,即保證發(fā)動機(jī)油門全開,調(diào)節(jié)不同進(jìn)氣流量,測量轉(zhuǎn)速為1 000,1 200,1 400,1 600,1 800,2 000,2 200 r/min時發(fā)動機(jī)的輸出轉(zhuǎn)矩,結(jié)果如圖1所示。

圖1 輸出轉(zhuǎn)矩隨進(jìn)氣口大小變化曲線

從圖1可以看出,進(jìn)氣口變小,使得防爆柴油機(jī)的輸出轉(zhuǎn)矩有降低的趨勢。在1/4進(jìn)氣口和1/8進(jìn)氣口的輸出轉(zhuǎn)矩雖然都比進(jìn)氣口全開有所降低,但是轉(zhuǎn)矩降低值不大;1/4和1/8進(jìn)氣口之間對比,輸出轉(zhuǎn)矩沒有明顯變化,但是在使用1/16進(jìn)氣口時,防爆柴油機(jī)的輸出轉(zhuǎn)矩有明顯降低。這是因為柴油機(jī)的進(jìn)氣流量通常是過量的,在進(jìn)氣口變小之初,進(jìn)氣流量雖然有所減少,但還滿足發(fā)動機(jī)燃燒要求,所以輸出轉(zhuǎn)矩減低并不明顯。當(dāng)進(jìn)氣口減小到一定量,使得進(jìn)氣流量小到一定程度時,進(jìn)氣流量不能滿足燃燒需要,發(fā)動機(jī)輸出轉(zhuǎn)矩就會明顯降低。

3.2進(jìn)氣流量對各氣體排放量的影響

3.2.1NOx隨進(jìn)氣流量的變化

防爆柴油機(jī)排放的NOx體積分?jǐn)?shù)隨進(jìn)氣流量的改變?nèi)鐖D2所示。從圖2可以看出,當(dāng)進(jìn)氣口變小時,排放物中NOx體積分?jǐn)?shù)有不同程度的波動。這是由于NOx易在高溫富氧條件下生成[4],在1/4進(jìn)氣口時進(jìn)氣流量雖然有所降低,但是燃燒室溫度略有增加,所以產(chǎn)生的NOx并無明顯變化。在1/8進(jìn)氣口時進(jìn)氣流量降低更多,燃燒室溫度對NOx的產(chǎn)生影響也不明顯,所以NOx體積分?jǐn)?shù)有一定降低。而在1/16進(jìn)氣口時進(jìn)氣流量明顯降低,直接影響柴油機(jī)燃燒,使得NOx體積分?jǐn)?shù)明顯降低。

圖2 NOx體積分?jǐn)?shù)隨進(jìn)氣流量變化曲線

3.2.2CO隨進(jìn)氣流量的變化

防爆柴油機(jī)排放的CO隨進(jìn)氣流量的變化曲線如圖3所示。從圖3可看出,進(jìn)氣口減小使得CO排放有增加趨勢,在負(fù)荷增加時,CO體積分?jǐn)?shù)隨進(jìn)氣口減小有明顯增加,但是在低負(fù)荷狀態(tài)下,CO的排放隨進(jìn)氣口大小的變化并不明顯。在大負(fù)荷下,1/16進(jìn)氣口時CO排放有十分明顯的增加,說明進(jìn)氣流量的減少對柴油機(jī)CO排放有一定影響。

圖3 CO體積分?jǐn)?shù)隨進(jìn)氣流量變化曲線

3.2.3HC隨進(jìn)氣流量的變化

防爆柴油機(jī)排放的HC隨進(jìn)氣流量的變化曲線如圖4所示。從圖4可以看出,進(jìn)氣口的改變對防爆柴油機(jī)的HC排放量的影響是十分復(fù)雜的。在1/4和1/8進(jìn)氣口的情況下,柴油機(jī)的HC排放量是波動的;在有負(fù)荷的情況下,雖然個別工況HC體積分?jǐn)?shù)有所增加,但是大部分情況下HC排放量還是有所減少;在1/16進(jìn)氣口的情況下,HC排放量的趨勢是總體增加的,HC排放量的波動十分明顯,這是由于進(jìn)氣流量減小,混合物濃度過濃,造成燃料不能完全燃燒,導(dǎo)致HC排放量增加[5]。

圖4 HC體積分?jǐn)?shù)隨進(jìn)氣流量變化曲線

3.2.4煙度隨進(jìn)氣流量的變化

防爆柴油機(jī)煙度隨進(jìn)氣流量的變化曲線如圖5所示。從圖5可看出,進(jìn)氣口改變對防爆柴油機(jī)煙度有一定影響,會在一定程度上增加煙度的排放量,但是影響并不大,產(chǎn)生的煙度百分比變化不明顯。

圖5 煙度隨進(jìn)氣流量變化曲線

4結(jié)語

通過試驗討論了進(jìn)氣流量對防爆柴油機(jī)動力及排放性能的影響。由試驗數(shù)據(jù)可知,改變進(jìn)氣口的大小即改變防爆柴油機(jī)的進(jìn)氣流量對防爆柴油機(jī)動力和排放性能有一定的影響:① 通常柴油機(jī)進(jìn)氣流量是過量的,在進(jìn)氣口減小到一定程度之前,進(jìn)氣流量對防爆柴油機(jī)動力和排放性能的影響都不明顯。② 當(dāng)進(jìn)氣口減小到一定程度時,進(jìn)氣流量對防爆柴油機(jī)有一定的影響,動力性略有降低,除NOx排放量明顯降低、HC適量降低外,其余排放物都有一定的增加。將進(jìn)氣口面積減小到原進(jìn)氣口面積的1/8~1/4時,既滿足動力性要求,又滿足排放要求。③ 當(dāng)進(jìn)氣口過量減小時,進(jìn)氣流量對防爆柴油機(jī)性能有明顯的影響,防爆柴油機(jī)動力性明顯降低,除了NOx排放量降低外,其余氣體排放量都大幅度升高,尤其是CO排放量增加十分明顯。

在實際生產(chǎn)中,要保持防爆柴油機(jī)進(jìn)氣口的暢通,時常清洗,防止進(jìn)氣口堵塞,避免由于進(jìn)氣流量過量減少而使防爆柴油機(jī)動力性過分降低,以至于因不能滿足生產(chǎn)需求造成停機(jī),引發(fā)事故。

參考文獻(xiàn):

[1]MT990—2006 礦用防爆柴油機(jī)通用技術(shù)條件[S].

[2]MT220—1990 煤礦用防爆柴油機(jī)械排氣中一氧化碳、氮氧化物檢驗規(guī)范[S].

[3]黃粉蓮,紀(jì)威,周煒. 渦輪增壓柴油機(jī)進(jìn)氣流量的計算與仿真[J].農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2013(3):62-68.

[4]許洪軍,曹會智,劉伍權(quán),等. 柴油機(jī)尾氣氮氧化物的機(jī)外凈化技術(shù)研究(一)[J].內(nèi)燃機(jī),2004(6):36-38.

[5]張翠平,王鐵.內(nèi)燃機(jī)排放與控制[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2012.

The effect of air intake flow on power and emission performances of explosion-proof diesel

ZHANG Yudong,ZHANG Cuiping,ZHANG Ruiliang,SUN Xiuquan,LI Qiangqiang,SUN Dandan

(College of Mechanical Engineering, Taiyuan University of Technology, Taiyuan 030024, China)

Abstract:In order to improve working environment of underground coal miners and reduce emissions of pollutants such as NOspan, CO, HC, etc., power and emission performances of a certain type of explosion-proof diesel under different air intake flow were studied according to working environment of explosion-proof diesel and emission regulations, and the appropriate air intake flow of explosion-proof diesel was determined. The test results show that reducing air intake flow will reduce power performance of explosion-proof diesel, and increase smoke slightly, but it will also reduce the emissions of NOspan.

Key words:explosion-proof diesel; air intake flow; power performance; emission performance

中圖分類號:TD684

文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A網(wǎng)絡(luò)出版時間:2016-03-07 15:14

作者簡介:張鈺棟(1990-),男,山西夏縣人,碩士研究生,研究方向為防爆柴油機(jī),E-mail:517285790@qq.com。通信作者:張翠平(1964-),女,山西萬榮人,教授,碩士研究生導(dǎo)師,研究方向為現(xiàn)代發(fā)動機(jī)關(guān)鍵零部件的分析,E-mail:zhangcp64@163.com。

基金項目:山西省煤基重點科技攻關(guān)項目(MJ2014-14)。

收稿日期:2015-11-20;修回日期:2016-01-04;責(zé)任編輯:胡嫻。

文章編號:1671-251X(2016)03-0021-04

DOI:10.13272/j.issn.1671-251x.2016.03.005

網(wǎng)絡(luò)出版地址:http://www.cnki.net/kcms/detail/32.1627.TP.20160307.1514.005.html

張鈺棟,張翠平,張瑞亮,等.進(jìn)氣流量對防爆柴油機(jī)動力及排放性能的影響[J].工礦自動化,2016,42(3):21-24.

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