999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx

基于改進剛體彈簧方法的地下廠房塌方過程模擬

2016-05-12 07:47:34曾思智
水力發電 2016年1期
關鍵詞:圍巖

曾思智,趙 明,姚 池

(1.江西中煤建設集團有限公司,江西南昌330031;

2.南昌大學建筑工程學院,江西南昌330031)

?

基于改進剛體彈簧方法的地下廠房塌方過程模擬

曾思智1,2,趙明2,姚池2

(1.江西中煤建設集團有限公司,江西南昌330031;

2.南昌大學建筑工程學院,江西南昌330031)

摘要:基于改進剛體彈簧方法,對大崗山水電站地下廠房第I層開挖時出現的塌方進行數值模擬。計算研究發現,塌方主要是在破碎帶β(80)和β(101)、巖脈C(12)和C(13)以及優勢裂隙等地質結構的不利組合條件下由洞室開挖誘發的。計算結果與實際觀測基本吻合,解釋了地下廠房的塌方機理。

關鍵詞:地下廠房;洞室破壞;結構面;剛體彈簧方法;大崗山水電站

0引言

一般而言,分析圍巖穩定的數值方法大致可分為連續介質力學方法和離散塊體方法2種[1],前者以有限元法為代表[2],后者以關鍵塊體分析為代表[3],兩者要么將巖體看作完整的連續介質,要么看作由裂隙切割而成的離散體集合。事實上,巖體是由不連續面和完整巖石塊體結合而成的結構體,圍巖的破壞過程是雙方共同破壞的結果。長期以來,由于技術上的難度,很少將兩者結合起來分析。改進剛體彈簧方法[4- 5]是一種新提出的離散數值分析方法,可以考慮完整巖石的細觀破壞過程,并能夠顯式考慮結構面,是一種很有前景的數值方法。

本文緊密結合現場地質條件和具體施工情況,采用改進剛體彈簧方法,研究大崗山水電站地下廠房塌方段的失穩破壞過程,分析其失穩破壞機理,為后續的安全開挖提供重要的參考依據。

1工程概況

大崗山水電站位于四川省西部大渡河中游的石棉縣境內,地下廠房由主廠房、主變室、尾水調壓室3大地下洞室及母線洞、尾水連接洞等組成。2008年12月16日,主廠房第Ⅰ層上游邊頂拱擴挖,爆破后,頂拱發生了較大規??逅搅考s1 100 m3;隨后大規模塌方形成,塌方總規模約5 000 m3。根據塌方后調查和開挖揭露資料,該部位正是廠房區規模最大的輝綠巖巖脈β80出露處。β80總體產狀N15°E/NW∠50°~N25°W/SW∠65°,上游壁一帶產狀N15°E/NW∠50°,巖脈寬3~4 m,斷層式接觸。沿巖脈上界面發育C12優勢裂隙,寬10 cm,由片狀巖、碎粉巖組成,屬巖屑夾泥型。沿巖脈下界面發育C13優勢裂隙,寬20~30 cm,由片狀巖、碎粉巖組成,屬巖屑夾泥型。在頂拱和上游側的巖脈內部夾有花崗巖透鏡體,揭露最大寬度達3 m,碎裂結構。β80巖脈呈碎裂~塊裂結構。巖脈及內部的花崗巖透鏡體均構成斷層影響帶,為Ⅴ類圍巖。此外,洞室上游較深部還發育有輝綠巖巖脈β101。

β80巖脈破碎,斷層及其影響帶較寬,受施工擾動、重力和地下水作用,產生松動潰散失穩,造成局部塌方。加之施工程序不當,開挖分區不合理,未結合巖脈出露位置進行開挖分區調整,加劇了巖脈破碎巖體向開挖臨空面的卸荷,在β80上、下盤花崗巖體未完成支護、巖脈破碎帶未進行預先處理的情況下貿然進行爆破施工,導致了塌方[6- 10]。崔臻等[11]對該廠房頂拱坍塌體復合支護結構的穩定性進行了分析。

2計算原理

改進剛塊彈簧法方法將巖石視作由細小多邊形剛性塊體膠結而成的集合,相鄰塊體通過均勻分布在其共同邊界上的法向和切向彈簧傳遞力的作用。在每個剛性塊體的質心上定義3個自由度,即x向位移Ux、y向位移Uy和轉動角Uθ。系統的總體平衡方程可以由虛功原理推導。

假設對于圖1所示的相鄰的2個塊體(塊體1、2),在全局坐標系中,其質心分別為(x1,y1)和(x2,y2),取其公共邊上的一點P,全局坐標為(x,y),在塊體1、2上該點分別對應為點P1和P2。假設塊體只發生小轉動,根據坐標轉換原理,P1和P2的相對位移{Δu}可由定義在2個塊體質心上的位移變量{U}12表示為

{Δu}=[B][N]{U}12

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

式中,[B]、[N]分別為坐標變換矩陣和位移模式矩陣;l、m為2個塊體共同邊界上的單位法向向量的2個分量;Δun和Δus分別為點P1、P2的相對法向位移和相對切向位移;x10=x-x1,y10=y-y1,x20=x-x2,y20=y-y2;U1x、U1y、U1θ和U2x、U2y和U2θ分別為塊體1、2質心的x向位移、y向位移和轉動角。

圖1 界面接觸局部變形

由點P1和點P2的相對位移引起的應力按下式計算

{σ}=[D]{Δu}

(6)

(7)

(8)

式中,σn、σs分別為法向應力和切向應力;kn和ks分別為法向剛度和切向剛度,[D]為剛度矩陣。

由虛功原理,對于一個塊體系統,有以下關系成立

(9)

類似于有限元從單剛獲取總剛的方式,結合公式(2)、(6)和(9),可以得出改進塊體彈簧方法的總體方程

[K]{U}={F}

(10)

式中,[K]、{U}和{F}分別為總體平衡方程的總剛矩陣、自由度向量和荷載向量。

界面單元法向剛度kn和切向剛度ks是剛塊彈簧法的細觀彈性參數,可以按照下式得到

(12)

ks=r·kn

(13)

式中,E0為初設剛度參數,與宏觀的彈性模量具有相同的單位和量級;h1和h2分別表為相鄰塊體質心到界面的距離;r為切向剛度與法向剛度的比值。

細觀彈性參數kn、ks和宏觀彈性參數彈性模量E和泊松比v之間的關系表示為

r=ks/kn=4.025ν4-6.087ν3+

6.022ν2-3.966v+1

(14)

E/E0=-0.629 1r4+1.617r3-1.678r2+

1.174r+0.516 2

(15)

如果已知宏觀參數彈性模量E和泊松比v,利用公式(12)~(15)即可求出細觀的彈性參數kn和ks。

拉裂破壞由抗拉強度準則判斷

σn=T

(16)

式中,σn為法向應力;T為抗拉強度。

剪切破壞由簡化Hoek-Brown準則判斷

σn+Bσs2-C=0

(17)

式中,B和C為強度參數。

3計算模型建立

大崗山水電站地下主廠房拱頂局部坍塌主要分布在廠(橫)0+120~廠(橫)0+160之間。比較各個坍塌剖面,發現0+140剖面中,β80破碎帶穿過主廠房,對洞室穩定性影響較大,故選取該剖面進行計算分析。計算寬度取200 m,高度取284.76 m。地下廠房位于Ⅱ類巖體中,局部有Ⅴ類破碎巖體(β80)穿過。模型中考慮了β101、C12、C13和β80等主要地質結構。計算剖面模型見圖2。根據現場地質條件,還考慮了2組優勢裂隙N30°/SW75°和N25°E/NW76°(圖中C12和C13之間的線段)。

圖2 計算剖面模型(單位:高程m;尺寸m)

計算范圍內主要分布II類、V類巖體,巖體宏觀物理力學參數見表1。根據表1的抗壓強度來標定II類、V類巖體細觀參數,標定后參數見表2。β80、β101內破碎巖體采用表1中V類巖體參數,結構面(C12,C13以及優勢節理等)均采用表2中的結構面參數,其他圍巖材料采用II類巖體參數。

表1巖體宏觀物理力學參數

圍巖類別干密度/g·cm-3抗壓強度/MPa變形模量/GPa泊松比抗剪斷強度f'C'/MPaⅡ2.657518.50.251.251.65Ⅴ2.45<140.450.40.0750.35

表2巖體細觀物理力學參數

圍巖類別抗壓強度/MPa變形模量/GPa泊松比抗拉強度T/MPa抗剪斷強度參數B/MPa-1C/MPaⅡ7518.50.2510.08208Ⅴ80.450.40.10.251結構面18.50.400.250

根據實際的地形特征和地層分布以及現場施工開挖方案,建立了數值計算網格。計算采用的網格和邊界條件見圖3。在洞頂巖脈裂隙發育區域采用局部加密網格。為模擬初始地應力場,固定模型左邊界和下邊界,在上邊界施加20 MPa的均布應力,所有巖石密度為2.65×103kg/m3。按照水平應力∶豎直應力=1.1∶1的比例,在右邊界上施加梯形分布應力,從上至下從22 MPa到30.3 MPa逐漸增加。由于廠房頂部在開挖過程中就發生了坍塌,所以本次計算也只考慮中導洞的開挖,即只進行頂部一步的開挖計算,即圖2所示的開挖區。

圖3 計算網格和邊界條件(單位:MPa)

4計算結果及分析

圖4和圖5分別給出了開挖前、后σx和σy的分布。由于破碎帶β80、β108巖性十分軟弱,為Ⅴ類巖體,力學參數很低,不能承擔過大的應力,故在開挖前后,破碎帶中的應力都較小,應力大部分轉移到了周邊的II類巖體中,出現了局部的應力集中。由圖4可以看出,開挖后,洞室頂部σx總體降低,應力釋放很明顯,β80與β108破碎帶之間的裂隙發育地帶和洞室底部出現了局部的σx應力集中現象。由圖5可以看出,開挖后,洞室頂部、底部和上游側底部的σy都得到了很大的釋放,而在洞室下游側底部則出現了明顯的σy應力集中。

圖4 σx分布(單位:MPa)

圖5 σy分布(單位:MPa)

圖6為開挖前、后的損傷分布。在開挖前,由于巖性軟弱,在初始地應力的作用下,β80和β101破碎帶已發生了損傷破壞。開挖后,在洞室頂部,尤其是上游側β80與β101破碎帶內及兩者之間的裂隙發育地帶,出現了大量的拉裂隙和剪裂隙,β80的下游側也出現了大量拉裂紋,洞室底部出現了少量拉裂紋。圖7為局部放大的洞周損傷區與現場觀察到了坍塌區對比。從圖7可以看出,損傷分布集中區與坍塌區的位置基本一致。

圖6 計算得到的開挖前、后損傷區

圖7 開挖區周邊損傷分布和現場坍塌區對比

圖8為開挖后的位移矢量分布圖。從圖8可以看出,開挖后洞室周邊圍巖變形較大,尤其是上游頂部區域,局部最大位移達5m。圖9為洞室周邊位移矢量圖。為方便說明,將20cm以下的位移矢量設為不顯示,并與現場觀察到的坍塌區進行對比可知,計算得到的大變形區與現場觀察結果基本吻合。圖10為開挖后的計算網格。從圖10可以看出,上游側出露的β80和頂部巖體明顯碎裂,C12及其他優勢裂隙均發生了明顯的滑移和錯動。

5結論

本文基于改進剛體彈簧方法,對大崗山地下廠房的塌方過程進行了模擬。由計算結果可知,塌方主要是在破碎帶β80和β101、巖脈C12、C13以及優勢裂隙等地質結構的不利組合條件下,由洞室開挖誘發的。上游側出露的β80和頂部巖體在重力和開挖作用下破壞后,C12和C13提供了塌方區域的側滑面,優勢裂隙將II類巖體切割破碎,并形成了塌落腔體的頂面。本研究使用改進剛體彈簧方法,很好地描述了塌方形成的機理。

圖8 開挖后的位移矢量(單位:m)

圖9 洞室周邊位移場與現場坍塌區對比(單位:m)

圖10 開挖變形后的洞室圍巖

參考文獻:

[1]李寧, 陳蘊生, 陳方方, 等. 地下洞室圍巖穩定性評判方法新探討[J]. 巖石力學與工程學報, 2006, 25(9): 1941- 1944.

[2]李地元, 李夕兵, 張偉, 等. 基于流固耦合理論的連拱隧道圍巖穩定性分析[J]. 巖石力學與工程學報, 2007, 26(5): 1056- 1064.

[3]謝曄, 劉軍, 李仲奎, 等. 在大型地下開挖中圍巖塊體穩定性分析[J]. 巖石力學與工程學報, 2006, 25(2): 306- 311.

[4]姚池, 姜清輝, 邵建富, 等. 一種模擬巖石破裂的細觀數值計算模型[J]. 巖石力學與工程學報, 2013, 32(S2): 3147- 3153.

[5]姚池, 牛江瑞, 劉智博. 加錨巖體細觀破壞數值模擬[J]. 水力發電, 2015, 41(6): 36- 38.

[6]蔡斌, 鄧忠文, 吳灌洲. 大崗山水電站地下廠房塌方區圍巖穩定分析[J]. 人民長江, 2012, 43(22): 33- 35.

[7]劉暢, 蔡斌, 張羅彬. 大崗山水電站地下廠房特大塌方及加固處理[J]. 云南水力發電, 2012, 28(增): 26- 30.

[8]朱家林, 田帥領, 謝長水. 大崗山水電站主廠房頂拱塌方處理實踐[J]. 人民長江, 2013, 44(23): 45- 47.

[9]張學彬. 大崗山水電站廠房頂拱塌方處理研究與實踐[J]. 四川水力發電, 2010, 29(6): 55- 59.

[10]歐陽小叢. 大渡河大崗山水電站廠房地質塌方處理[J]. 水利水電施工, 2010 (1): 43- 44.

[11]崔臻, 吳基昌, 盛謙, 等. 大崗山水電站主廠房頂拱坍塌體復合支護結構穩定性分析[J]. 巖土力學, 2013, 34(4): 1068- 1074.

(責任編輯楊健)

官地水電站樞紐工程順利通過專項驗收

2015年12月10日,水電水利規劃設計總院受四川省發展和改革委員會委托,在成都組織召開了四川雅礱江官地水電站工程樞紐工程專項驗收會議。會議聽取了各單位的匯報,以及驗收專家組關于樞紐工程專項驗收專家組意見的匯報。與會委員、專家和代表審閱了工程驗收資料,并就樞紐工程專項驗收條件和存在的問題進行了研究和討論,形成了《四川雅礱江官地水電站樞紐工程專項驗收鑒定書》。驗收委員會同意四川雅礱江官地水電站工程通過樞紐工程專項驗收。

2011年11月水庫蓄水以來,庫水位已達正常蓄水位1 330 m,樞紐建筑物已經過4個汛期的考驗;目前4臺機組已能按額定功率運行,截至2015年10月31日,機組運行時間78 997 h,電站累計發電量360億kW·h。

(中國電建集團成都勘測設計研究院有限公司)

Collapsing Process Simulation of Underground Powerhouse Based on Improved Rigid Body Spring Method

ZENG Sizhi1,2, ZHAO Ming2, YAO Chi2

(1. Jiangxi Zhongmei Engineering Group Ltd., Nanchang 330031, Jiangxi, China;2. School of Civil Engineering and Architecture, Nanchang University, Nanchang 330031, Jiangxi, China)

Abstract:Based on improved rigid body spring method, the collapsing process in the excavation of first level underground powerhouse in Dagangshan Hydropower Station is simulated. The numerical calculation results indicate that, the collapsing is mainly induced by the unfavorable combination of the fracture zones of β(80) and β(101), the dykes of C(12) and C(13) and the dominant fractures. The simulation results are in good agreement with in-situ observation and well explain the collapsing mechanism of underground powerhouse.

Key Words:underground powerhouse; cavern failure; structural plane; rigid body spring method; Dagangshan Hydropower Station

中圖分類號:TU458.4

文獻標識碼:A

文章編號:0559- 9342(2016)01- 0053- 05

作者簡介:曾思智(1986—),男,江西吉安人,工程師,碩士研究生,主要從事工程管理工作;姚池(通訊作者).

收稿日期:2015- 09- 17

猜你喜歡
圍巖
軟弱圍巖鐵路隧道超前預加固適用性研究
隧道開挖圍巖穩定性分析
中華建設(2019年12期)2019-12-31 06:47:58
軟弱破碎圍巖隧道初期支護大變形治理技術
江西建材(2018年4期)2018-04-10 12:37:22
不同水平應力下深部回采巷道圍巖變形破壞特征
深部沿空巷道圍巖主應力差演化規律與控制
煤炭學報(2015年10期)2015-12-21 01:55:44
復雜巖層大斷面硐室群圍巖破壞機理及控制
煤炭學報(2015年10期)2015-12-21 01:55:09
滑動構造帶大斷面弱膠結圍巖控制技術
山西煤炭(2015年4期)2015-12-20 11:36:18
采空側巷道圍巖加固與巷道底臌的防治
地面荷載及圍巖自重作用下淺埋隧道的圍巖應力解
考慮中主應力后對隧道圍巖穩定性的影響
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
404 Not Found

404 Not Found


nginx
主站蜘蛛池模板: 91九色最新地址| 99久久人妻精品免费二区| 在线观看无码av免费不卡网站 | 青青青国产视频手机| 青青操视频免费观看| 搞黄网站免费观看| 美美女高清毛片视频免费观看| 欧美色99| 欧美狠狠干| 成人国产精品一级毛片天堂| 国产99视频精品免费视频7| 91激情视频| 成人免费网站在线观看| 国产精品三级av及在线观看| 无码日韩视频| 久久99精品久久久久久不卡| 国产麻豆91网在线看| 波多野结衣第一页| 色有码无码视频| 无码专区第一页| 欧美天堂久久| 亚洲国产无码有码| 五月天在线网站| 免费中文字幕在在线不卡| 免费三A级毛片视频| 欧美影院久久| 亚洲人人视频| 免费毛片网站在线观看| 欧美一区二区三区不卡免费| 重口调教一区二区视频| 1级黄色毛片| 99视频在线免费| 久久大香伊蕉在人线观看热2| 久久国产乱子伦视频无卡顿| 亚洲无码高清免费视频亚洲| 青青草久久伊人| 999国内精品久久免费视频| AV在线麻免费观看网站| 熟女日韩精品2区| 国产精品不卡永久免费| 女人18毛片久久| 亚洲欧美自拍视频| 国产精品对白刺激| 国产91av在线| 久久人午夜亚洲精品无码区| 国产成人你懂的在线观看| 夜夜操国产| 亚洲视频免费在线看| 国产欧美一区二区三区视频在线观看| 国产后式a一视频| 亚洲码在线中文在线观看| 无码日韩人妻精品久久蜜桃| a级毛片视频免费观看| 毛片免费网址| 国产精品成人观看视频国产| 国产另类乱子伦精品免费女| 97国产精品视频自在拍| 久久久久人妻一区精品色奶水 | 亚洲福利网址| 亚洲第一中文字幕| 免费毛片在线| 国产成人精品亚洲日本对白优播| 99视频免费观看| 99热国产这里只有精品无卡顿"| 国产区网址| 激情综合网激情综合| 日韩精品毛片| 欧美啪啪网| 日韩欧美高清视频| 日韩在线网址| 67194亚洲无码| 午夜日韩久久影院| 一本一道波多野结衣av黑人在线| 色男人的天堂久久综合| 天天色综合4| 日韩高清中文字幕| 99在线视频网站| 国产精品视频系列专区| 欧美a在线| 亚洲AV电影不卡在线观看| 波多野结衣中文字幕一区二区| 呦系列视频一区二区三区|