楊永輝
(中石油大慶油田有限責任公司第八采油廠,黑龍江 大慶 163514)
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PR-PC/QLC-I堵水調剖劑室內評價及應用
楊永輝
(中石油大慶油田有限責任公司第八采油廠,黑龍江 大慶 163514)
[摘要]從藥劑組成、藥劑成膠及調剖機理等方面對PR-PC/QLC-I堵水調剖劑的性能及特點進行了分析,通過優選調剖藥劑配方,并進行了室內試驗評價。結果表明,該調剖劑對注入清水和地層條件有較好適應性,能夠通過調節配方調節成膠時間、黏度。國內某高含水油田實際堵水調剖結果表明,區塊整體受效,平均單井日產油由0.4t上升到1.3t,含水下降7.4%,提高采收率0.81%。
[關鍵詞]堵水調剖劑;高含水;室內評價;配方優選;堵水率
目前,國內大部分油田開發已進入高含水期,主力油層水淹嚴重,盡管經過加密與注采系統調整,開發效果有所改善,但綜合含水不斷上升,低效及無效注水循環矛盾突出,加密后如何進一步提高采收率,是亟需研究解決的問題。實際應用中,往往通過堵水調剖來降低含水量,緩解層間和層內矛盾,以期達到控水穩油的目的,但目前研制應用的堵水調剖劑種類多樣,大多針對中低含水期,對于中低滲透油田,進入高含水期后,往往適應性較差,不能滿足低滲透的要求,并且受地層酸堿性和黏度等條件的影響,實際應用中未能取得理想的效果。為此,筆者從PR-PC/QLC-I堵水調剖劑性能及特點分析出發,對其調剖藥劑配方進行優選,并在室內進行試驗性能評價,最后應用在國內某油田的堵水調剖中。
1PR-PC/QLC-I堵水調剖劑性能及機理
1.1藥劑組成及性能參數
PR-PC/QLC-I堵水調剖劑屬于酚醛樹脂交聯的調剖劑,由陰離子型高分子聚合物(分子量(1300~2000)×104)、有機樹脂型交聯劑、調節劑和增強劑組成,配制成聚合物溶液,在45~100℃溫度下候凝15~40d,形成黏度1000~30000mPa·s的凝膠體[1,2]。
該調剖劑主要性能參數如下:基液性狀為黏度50~100mPa·s的均一穩定的聚合物溶液;基液pH值7~9;調剖劑初凝時間1~20d、終凝時間15~40d;凝膠黏度1000~30000mPa·s;凝膠體在45℃、pH值≥14堿液和1%鹽酸浸泡30d性狀強度均無變化[3,4];凝膠具流動性,在地層中移動堵塞,持久發揮作用,隨注入水的流向調整堵塞方向;可通過改變主劑、交聯劑、調節劑和增強劑的組成,形成不同強度的凝膠;該調剖劑具有黏附性強,彈性好,耐剪切、耐降解,不易碎,無固定形狀,具有黏稠液體~黏彈體狀態、柔韌性好、高變形性等優點。
1.2藥劑成膠及調剖機理
交聯劑、調節劑和增強劑與聚合物分子鏈上的酰胺基發生化學反應,形成致密空間網狀結構。其中聚合物分子結構中具梳型抗鹽抗溫結構,成膠后的穩定性強。調整凝膠中成分或比例,可有效地控制凝膠時間及強度,以適應于不同地質條件的儲層,達到深部堵水、調剖的目的。調剖劑基液以低黏度似牛頓流體狀態注入地層,初期優先進入并充填在水驅主流通道,在注入大劑量的調剖劑后,利用其延遲交聯性能,前緣段塞進入地層深部發生交聯反應,轉相形成黏度更大的交聯凝膠體系,沿程封堵部分高滲透通道。地層深部的調剖劑前移驅替速度降低,側向及縱向的驅替充填范圍擴大,產生調剖劑液流轉向效應,在繼續運移過程中產生新的堵塞,達到擴大充填體積或波及體積的作用。
2調剖藥劑配方優選
2.1調剖劑用聚合物分子量優選
按照石油行業滲透率的分級標準(SYT 6285-1997 油氣儲層評價方法),碎屑巖可依據滲透率的大小分為7個級別[5],對某油田100個樣品的物性和壓汞法毛細管壓力分析,進行了油層孔隙半徑中值統計,結果顯示其孔隙度半徑中值與滲透率值相關性較好(見圖1)。
統計該油田水淹層滲透率值平均為110.5mD,根據室內實驗建立的滲透率與分子量、濃度關系(見圖2),對應選擇聚合物分子量1300×104,濃度1500mg/L。

圖1 試驗區滲透率與孔隙半徑中值關系 圖2 試驗區滲透率與聚合物分子量、濃度關系
2.2交聯劑、增強劑和調節劑用量優選
PR-PC/QLC-I堵水調剖劑的主要組成為聚丙烯酰胺、交聯劑、增強劑和調節劑,根據交聯劑、增強劑濃度與成膠強度關系圖(見圖3、圖4)可以看出,交聯劑濃度小于3500mg/L、增強劑濃度小于1000mg/L時,隨著濃度增大成膠黏度變大;當交聯劑和增強劑濃度分別大于3500mg/L和1000mg/L時成膠黏度趨于穩定,變化明顯減緩。

圖3 交聯劑濃度與成膠黏度關系圖 圖4 增強劑濃度與成膠黏度關系圖
調節劑用于調節成膠時間,濃度增加幅度過大時成膠時間變化不大,調節劑加量使用范圍控制在300~500mg/L (見表1)。
2.3成膠黏度評價結果

表1 調節劑與凝膠黏度關系表
經過優選,選擇的配方是1500mg/L聚合物+3500mg/L交聯劑+1000mg/L增強劑+500mg/L調節劑。
3室內試驗評價
調剖劑室內試驗用巖心為人造均質巖心,尺寸為30cm×4.5cm×4.5cm,空氣滲透率214mD,孔隙體積154.45cm3,試驗溫度為62℃,恒流泵注入速度為0.6ml/min,試驗用水為試驗區清水,總礦化度為668mg/L,pH值為6.7,鈣鎂離子濃度67.39g/L,鉀鈉離子濃度109mg/L,各項指標屬于正常清水指標范圍。
3.1理化性能指標評價
根據標準Q/QLC0005-2012,對PR-PC/QLC-I堵水調剖劑進行了理化性能指標檢測(見表2)。檢測結果表明,該藥劑成膠時間15d,成膠黏度達到10000mPa·s以上。

表2 PR-PC/QLC-I堵水調剖劑理化性能指標檢測結果
3.2穩定性試驗

表3 PR-PC/QLC-I堵水調剖劑穩定性試驗結果
將配制的調剖劑溶液放置62℃恒溫箱中,檢測其穩定性,結果見表3。由表3可知,PR-PC/QLC-I堵水調剖劑在62℃放置120 d仍保持較高的成膠黏度。
3.3封堵率試驗
試驗用巖心為人造均質巖心,用試驗區清水測出均質巖心的水相滲透率,然后注入0.2PV的PR-PC/QLC-I堵水調剖劑,候凝21d后注入試驗區清水測水相滲透率。計算得到PR-PC/QLC-I堵水調剖劑的封堵率為94.4%。
4應用
國內某油田整體屬于中低滲透油田,以三角洲平原和三角洲前緣沉積為主,其中三角洲平原分流河道砂是主要的儲層段,且儲層品質相對較好。到目前為止,該油田已開發近30a,綜合含水達到97.1%,采出程度僅21.2%。從密閉取心井資料看,厚油層內部水淹不均衡,剩余可采儲量較大。這部分儲量靠常規注水調整效果不明顯,有必要開展深度調剖技術研究及現場試驗,挖掘剩余油潛力。為此,選擇該油田的7口井,通過對試驗區水淹層進行分析,其平均滲透率為110.5mD,相應選擇調剖藥劑配方。利用PR-PC/QLC-I堵水調剖劑進行試驗,于2014年1月開始至7月上旬完成對7口試驗井的調剖注入,累積注入調剖液43962m3(0.03PV),平均單井注入調剖液6280m3,調剖劑40.8t。與注水相比,調剖過程中單井注入壓力上升0.5~5.0MPa,平均單井注入壓力由8.7MPa上升至11.3MPa。試驗區在調剖過程中陸續受效,2014年4月平均單井日產油由0.4t上升到目前的1.3t,含水由97.4%下降到90.0%。到2015年12月已累積增油7010t,提高采收率0.81%。
5結論
1)PR-PC/QLC-I堵水調剖劑對油田注入清水和地層條件有較好適應性,在地層條件下形成的凝膠具有黏附性強、彈性好、耐剪切、耐降解等優點,其堵水封堵率大于94%。
2)PR-PC/QLC-I堵水調剖劑能夠較好適應中低滲透儲層的調剖,并且能夠有效調整成膠時間和黏度。
3)中低滲透儲層在開發到一定階段后,面臨綜合含水高、采出程度低的問題,通過深度調剖能夠有效改善開發效果。
[參考文獻]
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[編輯]辛長靜
[文獻標志碼]A
[文章編號]1673-1409(2016)10-0030-03
[中圖分類號]TE358.3
[作者簡介]楊永輝(1978-),女,工程師,現主要從事油藏評價方面的研究工作;E-mail: yangyonghui@petrochina.com.cn。
[基金項目]大慶油田原油4000萬噸持續穩產重大科技專項(2011CZB-007)。
[收稿日期]2015-12-20
[引著格式]楊永輝.PR-PC/QLC-I堵水調剖劑室內評價及應用[J].長江大學學報(自科版),2016,13(10):30~32,51.