◎揭一鳴
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扎實推進斷路器常態化遠方操作
◎揭一鳴
為了貫徹落實國網公司“大運行”體系建設要求,全面提升對電網的調控能力,提高事故應急處置效率,國網棗莊省電力公司以“全方位覆蓋,全過程管控”理念為引導,在省、地、縣三級調控機構扎實推行全電壓等級的斷路器遠方操作。通過實施健全制度標準、技術強化、流程優化及風險防控等措施,創新開發監控操作票系統、開展遙控實傳工作,確保了遙控操作的順利開展。通過一年的應用實踐,實現了遙控操作的閉環管理,人力物力消耗顯著降低,操作成功率、覆蓋率及事故應急處置效率不斷提高,電網運行效益和安全水平進一步提升。
棗莊地調扎實推行全電壓等級的斷路器遠方操作,不斷強化技術支撐、完善規章制度并嚴防操作風險,實現了遙控操作的閉環管理。通過長達一年的開關遙控操作實踐,對“大運行”新體系、新機制、新流程、新系統進行了全方位檢驗,提高了調控機構對大電網的掌控能力。
超前謀劃,開展設備普查及消缺。2014年底,安排下屬各單位對監控范圍內所有變電站一、二次設備運行情況進行全面普查,根據排查結果整理出監控范圍內變電站實施遠方遙控操作的設備清單;針對變電站不同的接線方式和設備狀況,編制遙控操作細化方案,明確具體操作范圍和關鍵環節。
謹慎細致,完善遙控操作“雙確認”。
進一步完善遙控操作技術條件,加強斷路器監控信息管理。通過采集斷路器電流、電壓遙測信息和開關位置遙信信息,實現斷路器遙控操作的“雙確認”。同時,通過遙信傳動驗證監控信息的正確性。此外,還開發完善了ies600系統變電站遠程瀏覽功能,可實現遠程調閱變電站站端監控系統的遙信和遙測信息,為監控員判斷斷路器位置提供另一重要手段。
主動加壓,同步開展地調備調實傳。提前對備調系統進行監控功能的升級改造,將備調ies600系統升級至監控版本,使備調系統在國內地級調控機構率先具備監控功能。充分利用開關遙控實傳試驗契機,采取“備調拉、主調合”的方式,不僅進一步提高了地調備調技術支持系統的實用性,還大大提高了遙控實傳的安全可靠性。
扎實穩步推進
細化遙控操作范圍:明確棗莊電網內各個電壓等級線路開關的計劃性操作均由監控員遠方遙控,故障情況下的遙控操作則依據制定的《國網棗莊電力公司關于印發變電站無人值守模式下線路故障處理實施細則
做“優”遙控流程:不斷優化遙控操作流程并利用OMS(棗莊電力調度管理系統)系統開發監控操作票系統,實現接令、開票、審核、執行等環節的網絡流轉,同步梳理相關制度15項共計496條、核心業務流程23項。
同業對標促進:將遙控操作覆蓋率和遙控操作成功率列為地市公司的兩項同業對標指標,每月公布各單位排名,穩步推進工作開展。
風險管控到位:組織開展風險專項分析,梳理出包括遠方遙控操作在內的10類35項典型風險項目,并編制下發了《棗莊電網監控運行防誤管理辦法》,組織開展防誤知識的學習培訓,取得明顯成效。
持續完善提高:每月初,組織對10kV及以上開關的遙控操作數據進行匯總分析,編制月報,內容包括:遙控操作開展情況,監控操作票使用情況,遙控操作分析以及各階段具體工作要求等,重點對當月具備遙控操作條件未進行遙控操作及開關遙控操作不成功情況逐一進行專項分析并提出整改措施。
制度保障
為確保斷路器遠方遙控操作工作有章可循,國網棗莊電力針對不同階段遙控操作開展特點和面臨的問題先后下發了6個文件,完善相關制度,推動開關遙控操作工作平穩有序開展,見附件一。

附件一:國網棗莊電力遙控操作發文
遙控操作開展以來,操作成功率和覆蓋率不斷提升,不僅節約了大量人力、物力,還縮短了操作時間,提高了工作效率及事故應急處置效率,提高了調控機構對大電網的掌控能力。
降本增效成果顯著。遙控操作的大規模開展,節約了大量人力、物力,縮短了操作時間。僅春檢預試期間就節省現場操作人員1881人次,減少出車897輛次,減少行車里程9000公里(以每次出車10公里計算)。
操作成功率和覆蓋率穩步提升。截至2015年底, 220kV開關遙控操作成功率100%,110kV開關遙控操作成功率99.89%;220kV開關遙控操作覆蓋率100%,220kV開關遙控操作覆蓋率99.39%,110kV開關遙控操作覆蓋率99.57%。
故障應急處置能力進一步提高。利用遠方遙控操作進行故障處理,大大縮短了電網異常及故障處理時間。“小電流接地處理時間平均3~5分鐘,較之前縮短了近80%,方式倒換也由原來的幾個小時縮短為5~8分鐘”。
(作者單位:國網山東省電力公司棗莊供電公司)