周開知
摘 要:針對壓裂車散熱系統風扇馬達軸及軸套失效問題,分別從結構形式、外形尺寸、硬度等方面開展了分析研究,查找出風扇馬達軸與軸套之間的配合不同心為故障產生的主要原因,同時對配合尺寸、零部件硬度提出改進要求,解決散熱系統失效問題。
關鍵詞:壓裂車;散熱系統;風扇馬達;失效分析
中圖分類號: TE934.202 文獻標識碼: A 文章編號: 1673-1069(2016)17-168-2
0 引言
壓裂車是對油氣儲層進行壓裂的主力裝備,由于輸出功率大(>2000hp),工作壓力高(80-130MPa)的特點,其匹配的扇熱系統要求尺寸小、重量輕,現有壓裂車的散熱系統采用臥式結構冷卻系統,通過驅動液壓風扇馬達帶動風扇工作,實現發動機、傳動箱和壓裂泵等系統的冷卻。在應用中出現多起散熱系統失效的問題,本文針對風扇馬達及軸套過早斷裂進行原因分析,提出解決方案,為保障壓裂車散熱系統長時間有效工作提供了保障。
1 馬達軸及軸套出現的失效問題
通過對現場問題進行收集,散熱系統故障最突出的問題是風扇馬達和軸套失效,其失效將造成發動機缸套水、中冷水、壓裂泵潤滑油等系統溫度過高,嚴重時造成整機停機、影響生產運行,表1為散熱系統事故匯總表。失效問題集中體現在斷軸、滾鍵、漏油等,可以確定在大扭矩作用(1250N.m)下馬達軸與軸套的設計、安裝出現問題。
2 散熱系統結構形式分析
經過對比分析失效散熱系統風扇驅動結構,發現現有壓裂車風扇馬達的安裝形式有兩種:一種為焊接時整體結構風扇,另一種為螺栓連接的分體式結構風扇,如圖1、圖2所示。整體式結構風扇的連接法蘭通過焊接后加工形成,分體式結構風扇的連接法蘭與軸套之間通過螺栓裝配進行連接。
失效風扇多為分體式結構,采用分體軸承座安裝形式,導致花鍵軸與馬達軸不同心,軸套偏磨并滾鍵,風扇停轉后,水開鍋噴出。同時風扇轉速始終在最高轉速850r/min下運行,高于風扇設計要求的最高轉速為765r/min,加劇了風扇馬達軸的磨損斷裂。
3 外形尺寸分析
針對失效得分體式風扇結構,進行外觀檢查,完成風扇馬達及軸套等零部件的拆解,對失效后的馬達軸外花、軸套內花鍵進行尺寸檢測,檢測結果如表2所示。通過分析可以發現馬達外花鍵、軸套內花鍵的實物、圖紙、檢驗尺寸不規范,造成內外花鍵配合未按照設計要求執行。
應用過程中,由于馬達在帶動風扇轉動過程中,不允許馬達出軸端承受較大的徑向力,風扇間隙配合、動平衡不好,會通過風扇聯軸器傳遞到馬達軸,從而造成馬達轉子出現徑向擺動,擺動幅度大于轉子和配流盤的間隙(0.04mm),將造成馬達的軸封漏油和花鍵軸滾鍵現象。
4 硬度分析
對馬達軸、鍵以及軸套等進行硬度試驗,經測定馬達軸外花鍵軸表面硬度HRC54.7-56.5(要求硬度HRC49.1~52.3),花鍵硬度HRC22.4-26.7(要求硬度HRC25~28),風扇軸套表面硬度HRC19-22(要求硬度HRC29.2~34.2),花鍵軸硬度高于技術要求,馬達花鍵、軸套表面硬度均低于技術要求。(見表3)
5 結論
①失效風扇采用的分體式風扇結構形式不合理,風扇馬達軸與軸套之間的配合易出現不同心,導致軸套偏磨并滾鍵,是風扇馬達或軸套失效的主要原因。
②馬達外花鍵、軸套內花鍵的實物、圖紙、檢驗尺寸不規范,間隙過大時出現徑向擺動,應統一檢驗尺寸,強化檢測手段。
③馬達花鍵、軸套表面硬度不夠,需要提高調質硬度,增強軸套、花鍵的耐磨性及使用壽命。