高遠俊,戴虎,李興林
(1.杭州前進齒輪箱集團股份有限公司,杭州 311203;2.杭州軸承試驗研究中心有限公司,杭州 310022)
風電齒輪箱是風力發電機組的重要機械傳動部件,其將風輪在風力作用下所產生的動力傳遞給發電機,從而得到相應的轉速進行發電。由于齒輪箱安裝在80~100 m的高空,使用環境惡劣,維護困難,因此對齒輪箱的可靠性要求非常高。為了保證齒輪箱的可靠性,根據設計規范,要求齒輪箱在設計時振動不大于3.5 mm/s。目前,風電齒輪箱的高速軸越來越多采用圓錐滾子軸承,但該軸承振動經常導致齒輪箱振動超標,影響齒輪箱的運行壽命和可靠性。
風電齒輪箱高速軸軸承通常采用1套圓柱滾子軸承和2套面對面配對的圓錐滾子軸承(32034-X)支承,如圖1所示。

圖1 風電齒輪箱高速軸軸承布置
32034-X安裝后的軸向游隙調整為0.20~0.25 mm(20 ℃溫差下計算所得運行游隙0~0.05 mm)。在樣機試車中進行了振動測試,各個軸承及齒輪等部件上均安裝振動加速度傳感器,其中高速軸軸承座處的安裝位置如圖2所示。

圖2 振動傳感器位置
第1次測試發現高速軸軸承振動異常,其他各處性能指標符合要求,為了比較高速軸軸承振動對齒輪箱性能的影響,分別在齒輪箱1和齒輪箱2上安裝2個品牌的軸承,齒輪箱其他配置相同,并通過試驗進行振動測試,結果見表1。由表可知,齒輪箱2在1 400,1 700,2 000 kW負載下的軸向振動值超出3.5 mm/s,不符合設計要求,而齒輪箱1基本能滿足設計要求。因此,通過對比試驗,可以初步判斷齒輪箱2的高速軸軸承引起了齒輪箱的振動測試數據偏高,需要對齒輪箱2的高速軸軸承進行分析,查找原因。

表1 振動測試結果
針對振動超標,軸承服務工程師在現場對軸承的內圈、外圈、保持架、滾子等零件進行了目測,沒有發現軸承有異常磨損等情況,如圖3所示。

圖3 試驗軸承
為進一步分析軸承振動異常的原因,先計算高速軸轉速1 802 r/min時軸承各零件的固有頻率,結果見表2。

表2 軸承各零件的故障特征頻率
根據表1振動測試結果及圓錐滾子軸承振動特性,主要對軸向振動數據進行分析,軸承軸向振動頻譜分析如圖4所示。

圖4 軸承軸向振動頻譜分析
從圖4可以看出,在低于3 000 Hz的低頻區間,2個齒輪箱的振動幅值基本相同;在大于3 000 Hz的高頻區間,齒輪箱2軸承的振動幅值大于齒輪箱1,且振動幅值高點超標。針對3 000 Hz以上區段與表2進行綜合分析發現,滾子故障特征頻率的22倍、44倍諧波頻率分別為3 234和6 468 Hz。如果滾子的22~44波圓度比較差,產生的振動頻率應該為3 234~6 468 Hz,與3 200~6 500 Hz的區間非常吻合。因此,根據實際應用經驗,初步判斷軸承振動很有可能是受到滾子第22~44波波紋度的影響。
對軸承進行拆解并進行檢測,發現滾子的波紋度出現異常,其中第11#滾子的第28波波紋度為0.265 μm(圖5a),第12#滾子的第44波波紋度為0.307 μm(圖5b),均大于風電齒輪箱所要求的滾子波紋度(0.16 μm)。當軸承高速旋轉時,滾子引起振動,導致齒輪箱運行時高速軸軸承振動檢測值偏高,與之前頻譜分析的結果比較吻合。

圖5 滾子的波紋度
通過對2套不同品牌的風電齒輪箱軸承的對比試驗發現,高速軸軸承的振動異常是導致齒輪箱振動超標的原因之一;滾子的波紋度對軸承的振動有很大影響,可對滾子進行油石研磨(珩磨),進一步控制滾子的波紋度,從而保證軸承的使用及質量控制。