張春江(新疆地礦局第二地質大隊 喀什 844000)
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新疆贊坎磁鐵礦凍土層鉆探施工方法
張春江
(新疆地礦局第二地質大隊喀什844000)
摘要我隊2010年~2011年在海拔4 600 m以上的贊坎磁鐵礦礦區進行鉆探施工。由于礦區海拔高,施工中所遇問題是在永凍地層孔段施工,由于受巖層冰點以下低溫影響,沖洗液循環過程中逐漸結冰渣,并從孔壁結冰直至將鉆孔凍實,泥漿沖洗液無法循環,鉆具即被凍結在孔內,出現孔內凍結事故,掃冰芯非常困難等。施工初期由于缺乏經驗,經常出現凍結事故,致使施工不能正常進行。經不斷總結摸索經驗,目前已基本掌握了凍土層鉆進規律,并總結出相應的一套施工方法,因而后期施工的鉆孔,無論在鉆探質量和效率等方面都得到提高。
關鍵詞永凍地層孔段施工沖洗液施工方法
礦區位于西昆侖山系、帕米爾高原東部,塔什庫爾干塔吉克自治縣東南約80 km,礦區平均海拔4 700 m,贊坎河由東向西穿過礦區,礦區及區內交通便利。由于受高山氣候影響,每年7~8月大雪天氣為5~8天/月,給野外鉆探施工帶來了相當大的施工難度。
2.1地層
礦區內出露地層主要為古元古界布倫闊勒群(Pt1B)及下志留統溫泉溝群(S1W),地層總體呈單斜產出,總體走向為北西300°左右,傾向北東,傾角一般在43°~56°之間,局部地段傾角較陡,可達60°以上。礦區西部分布大面積第四系下更新統砂礫石層,沿河谷分布全新統砂礫石。
2.2構造
工區內大斷層主要為古元古界布倫闊勒群(Pt1B)與下志留統溫泉溝群(S1W)之間的達布達爾東斷裂(F4),該斷裂為一逆斷層,呈北西-南東向延伸,工區內出露長約3 km。斷層北東側為古元古界布倫闊勒群(Pt1B),南西側為下志留統溫泉溝群(S1W)。受斷層影響,地層多被擠壓,小褶曲構造發育,局部地段可見小的層間錯動。
2.3工程地質
礦區內巖石主體為石英片巖和鐵礦層,圍巖(頂、底板)較為堅硬,巖石裂隙一般不太發育,不易掉塊、垮塌,工程地質類型屬于較穩固型。但是在近地表處巖石發生強烈物理風化作用,在施工過程中會發生局部塌方。因此,在工程施工時要重視對穩定坡度角的探索,防止塌方和山體滑坡的發生。
2010年我隊在該礦區總共完成8 000余米鉆探任務,施工效率低,并出現了大量的報廢孔。該礦區主要施工難度有以下幾點:
⑴上部5~20 m為覆蓋層,取心困難,易垮孔、坍塌。
⑵進入礦層頂板時有大斷層,漏失嚴重,漏失量大于2 m3/h。
⑶海拔4 500 m以上為高山凍土層,在凍土層內停鉆半小時以上,孔內出現凍結,易造成孔內事故。較長時間停鉆,下鉆時必須花費大量時間掃孔。凍土層造成鉆孔報廢有以下3個方面的原因:
①孔內出現斷鉆事故、設備出現故障等原因造成停鉆,1 h以上的停鉆即會使鉆桿在孔內凍死。2010年因為上述原因共有6個鉆孔因鉆桿凍死,造成1 400余米的報廢進尺,直接經濟損失約140余萬元。
②9月底礦區內一鉆孔鉆進至孔深90余米時,夜班因下大雪,氣溫下降,在鉆進過成中孔內泥漿邊鉆邊凍,因現場處理不及時,最終造成該孔報廢。
③出現全孔漏失后,因上部為凍土層,未解決泥漿防凍問題,又造成2個鉆孔無法鉆進至設計深度。
綜合以上原因,我隊組織技術力量,現場進行多次試驗,最后提出使用鹽水泥漿防凍方案,頂漏鉆進等適合該地層的鉆探工藝。并在2011年的施工中采用,大大的提高了效率,臺月效率由以前的不到250 m提高近1倍達到480 m,最高達到700 m,并成功避免了因孔內鉆桿凍結造成的報廢。
4.1設備
選用XY-44型鉆機,BW250型泥漿泵。
4.2鉆進工藝
上部覆土層采用Φ130合金鉆頭開孔,干燒取心,穿過覆土層后下入Φ127套管,再用Φ110單管金剛石鉆頭鉆進至穩定層,下入Φ108套管,改用Φ77金剛石繩索取心鉆進至終孔。
導管下入時,有可能進入凍土層,要求在套管外壁涂抹融化后的瀝青,并做好底部止水。防止導管在孔內凍結。
5.1泥漿方案
在海拔4 500 m以上的鉆孔都會穿過凍土層,一般需要穿過厚度在100~300 m之間,泥漿主要性能必須滿足三個方面的要求:低凝固點(防凍)、增粘、降失水。我隊根據現場的多次試驗,選擇以下兩種泥漿配方方案:
方案A:1 000 mL(H2O)+8‰(SW)+5‰(PAC-141)+ 0.5‰(NaOH)+5%(NaCl)+1%(TRH)。
方案B:1 000 mL(H2O)+8‰(SW)+5‰(PAC-141)+ 0.5‰(NaOH)+10%(NaCl)+1%(TRH)。

表1 泥漿性能一覽表
以上兩種泥漿配方根據不同的時間段使用。7~8月份地表氣溫較高,選擇A配方;6月、9月地表氣溫較低選擇B配方。根據不同的地表氣溫適當的調整NaCl含量。鉆進時觀察孔內返回泥漿,有無冰渣出現,測量泥漿溫度,根據以上結果適當的調整NaCl含量。
5.2鉆進技術參數
Φ130合金鉆頭干燒取心:鉆壓1~3 kN,轉速50~150 r/min;Φ110單管金剛石鉆頭鉆進:鉆壓2~8 kN,轉速150~350 r/min,泵量30~60 L/min,工作泵壓0.2~0.6 MPa;Φ77金剛石繩索取心鉆進:鉆壓9~15 kN,轉速280~700 r/min,泵量40~70 L/min。
5.3堵漏與頂漏鉆進
穿過凍土層鉆進至礦層頂板時,出現斷層。一般厚度為5~20 m,該層漏失嚴重,漏失量大于2 m3/ h。根據實際情況采用了以下兩種方式:
5.3.1堵 漏
漏失量小于3 m3/h的鉆孔采用堵漏鉆進。根據以往在該礦區的鉆探經驗,整個鉆孔只存在這樣一個大漏失層。堵漏采用803大裂隙隨鉆堵漏劑。因上部有凍土層,堵漏泥漿必須按配方要求配置。如果長時間泥漿返不出空口,必須提出大鉆,防止孔內鉆桿凍結。再從孔口倒入一定量堵漏材料,堵漏材料由803、植物膠、棉籽殼、膨潤土、鋸末、麻繩、NaCl加水攪拌成稠糊狀,并用鹽水泥漿壓入孔底,靜置3~5 h,下入鉆桿用小泵量掃孔,當泵壓上升時開正常泵量低速鉆進,直至孔口返回泥漿。
5.3.2頂漏鉆進
漏失量過大,漏失量大于3 m3/h,根據以往的經驗,堵漏效果不好,一是時間長,需反復按堵漏鉆進方式處理,而且泥漿漏失仍然嚴重;二是成本高,工人勞動強度增加。分析以上原因,我們采取頂漏鉆進方式。頂漏鉆進時上部鉆桿外部涂抹黃油、廢機油做潤滑劑,減小鉆桿與孔壁之間的摩擦。因頂漏鉆進容易出現糊鉆、燒鉆等事故,在實際施工過程中特別強調以下幾點:⑴確定漏失層位置,計算泥漿到達孔底需求量。必須保證泥漿到達鉆頭底部才能開鉆;⑵上部鉆桿的潤滑必須做到位;⑶當孔內負荷增大時,必須提鉆進行檢查,是上部潤滑問題,還是孔底鹽粉過重等造成孔內負荷加大,并分別解決,保證孔內穩定的負荷。
⑴因為礦區的特殊性,7~8月的大雪,凍土層的影響等原因,要求連續施工,不得停鉆。必須保證機場的防雪性較好,夜班和大雪天的取暖。
⑵在頂漏鉆進時不得使用清水鉆進,必須保持上述泥漿配方。
⑶隨時觀察孔口泥漿的返回情況,并測定泥漿溫度,確保孔內不出現冰凍情況。
通過技術方案的改進和機場認真執行施工中的注意事項,在2011年的鉆探施工過程中再未出現孔內鉆桿凍死因而報廢的鉆孔,整個礦區完成了18 000余米的鉆探任務,較好的完成了鉆探施工任務。
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收稿:2016-03-10
DOI:10.16206/j.cnki.65-1136/tg.2016.03.018