王永梅,李春麗,劉亮梅
(1.青海大學化工學院,青海西寧810016;2.青海鹽湖工業集團股份有限公司)
察爾汗鹽湖鹽田工藝相圖分析及計算*
王永梅1,李春麗1,劉亮梅2
(1.青海大學化工學院,青海西寧810016;2.青海鹽湖工業集團股份有限公司)
以察爾汗鹽湖鹵水灘曬含鈉光鹵石的鹽田工藝為研究對象,以Na+、K+、Mg2+∥Cl-—H2O四元水鹽體系相圖理論為依據,對察爾汗鹽田工藝分別做了25℃等溫相圖和多溫相圖分析。結果表明:察爾汗鹽湖鹵水在15~25℃時的結晶路線為NaCl→NaCl+Car→NaCl+Car+Bis,-5~15℃時的結晶路線為NaCl→NaCl+KCl→NaCl+Car→NaCl+Car+Bis。物料衡算結果表明:分段蒸發使原礦的鈉質量分數由37.046%降至12.353%,鉀質量分數由16.899%提升至23.525%,分段蒸發可有效降低光鹵石礦中雜質氯化鈉的含量,提高含鈉光鹵石的品位,KCl收率高達97.90%。該研究可為鹽田生產和工藝計算提供理論指導。
察爾汗鹽湖;鹽田工藝;相圖;物料衡算
察爾汗鹽湖位于柴達木盆地中南部,自東向西由霍布遜、察爾汗、達布遜和別勒灘4個連續的區段組成[1],總面積為5 856 km2。察爾汗鹽湖以液體鉀礦為主,固液體并存,并伴有鎂、鈉、鋰、硼等多種礦產,屬氯化物型鹽湖[2]。湖區海拔2 670 m,為典型的大陸性干旱氣候,全年多風少雨,平均風速為4.5 m/s,年平均降雨量為24.1 mm,蒸發量為3 549 mm[3],是降雨量的145倍,具備優越的鹵水蒸發氣候條件。因此,利用察爾汗自然氣候條件,對鹽湖鹵水中的鉀進行有效的提取十分有利。
鹽田灘曬是以鹽湖晶間鹵水為原料,利用太陽能照射在鹽田上進行多級灘曬,分階段濃縮分離,可以有效獲得各種鹽類礦物[4-5]。光鹵石作為生產鉀肥產品的主要原料,其產量和質量直接影響氯化鉀生產的數量和質量[6],決定著加工廠生產成本和工藝。因此,鹽田生產過程是鉀肥生產的重要環節。相圖理論是指導鹽田系統生產光鹵石礦的重要理論依據[7],在掌握各階段有效組分變化規律的基礎上,對生產系統進行有效的優化和控制,實現礦池單位面積產量最大化和質量最優化,確保資源的利用率[8],是企業擴能挖潛、降低成本、提高效益的重要途徑。筆者采用Na+、K+、Mg2+∥Cl-—H2O四元水鹽體系相圖,對察爾汗鹽湖鹽田工藝做了分析和計算。
開采鹽湖晶間鹵水,通過鹽田多級灘曬生產光鹵石礦,再輸送至加工廠生產鉀肥[9]。察爾汗鹽湖鹵水的蒸發路線:NaCl→NaCl+Car→NaCl+Car+Bis。以析鹽順序為依據,察爾汗鹽湖鹽田生產過程分為鈉鹽池、鈉調池、光調池和光鹵石池4個階段,工藝流程見圖1。

圖1 察爾汗鹽湖鹽田工藝流程
鹽湖晶間鹵水由輸鹵泵導入鈉鹽池,在鈉鹽池中灘曬蒸發并盡可能在此環節析出大部分氯化鈉,鈉鹽池中蒸發至鹵水密度大于1.241 g/cm3時導入調節池(鈉調池和光調池統稱調節池);調節池作為鹵水濃縮到光鹵石飽和點的過渡性鹵池,向光鹵石池中貯備與添加鹵水,穩定鹵水的質量并發揮調節作用。鹵水在調節池灘曬蒸發,進一步提升氯化鉀含量,降低氯化鈉含量,將接近光鹵石飽和點(冬季密度>1.260 g/cm3;夏季密度>1.270 g/cm3)的鹵水導入光鹵石池繼續蒸發,在光鹵石池中將光鹵石全部析出,將曬完光鹵石后的老鹵水(密度≥1.320 g/cm3)及時排走,以防止水氯鎂石析出從而影響光鹵石礦的質量。
2.1原鹵組成
表1為察爾汗鹽湖原鹵的化學組成。

表1 察爾汗鹽湖原鹵的化學組成
2.2相圖分析
2.2.1等溫相圖
察爾汗鹽湖鹵水的組成符合 Na+,K+,Mg2+∥Cl-—H2O四元水鹽體系。鹽田曬鹵旺季在夏季,夏季鹵水的平均溫度為25℃,因此,察爾汗鹽湖鹵水等溫蒸發過程以25℃相圖進行分析。
依據25℃Na+、K+、Mg2+∥C1-—H2O四元體系的穩定相平衡數據[10],畫出相應的等溫相圖,并將鹽田灘曬過程反映在相圖上,如圖2所示。
圖2顯示,原鹵組成點在干基圖上為M點,落在NaCl結晶區,水(H2O)圖上為M0點,為未飽和溶液。由圖2分析可知,該系統點經25℃等溫蒸發,由于沒有鉀石鹽析出階段,將經歷4個過程:1)未飽和鹵水濃縮;2)NaCl析出;3)NaCl與Car共析;4)NaCl、Car、Bis共析至蒸干。

圖2 25℃Na+、K+、Mg2+∥Cl-—H2O四元體系等溫相圖
察爾汗鹽湖鹽田生產中,各礦池蒸發過程在干基圖和水圖的詳細描述:
1)鈉鹽池。鈉鹽池鹵水蒸發包括未飽和鹵水濃縮和NaCl結晶析出2個階段。在NaCl剛飽和而尚未析出前,系統只有水量的減少,在干基圖上系統點即為液相點,在M點不動,無固相點出現。在圖2a中,NaCl剛飽和時的系統點為M1點,因此未飽和鹵水濃縮階段圖2a上液相點與系統點同時由M0垂直下移至M1。之后繼續蒸發NaCl達到過飽和而結晶析出,并在該池析出大部分氯化鈉。圖2b中,固相點在A點不動,液相點從M點移至N點;圖2a中,固相點也在A點不動,液相點對應地從M1點移至N1點,終點時刻系統點在固相點A與液相點N1的連線上,即AN1線與系統蒸發豎直線的交點M2。
2)調節池。鈉鹽池液相導入調節池中繼續蒸發析出NaCl。圖2b中,系統點變為N點,固相點在A點不動,液相點從N點移至L點;圖2a中,固相點也在A點不動,液相點對應地從N1點移至L1點,終點時刻系統點在固相點A與液相點L1的連線上,即AL1線與系統蒸發豎直線的交點N2。L點時單一NaCl析出最大量。
3)光鹵石池。蒸發至L點的鹵水對Car也飽和了,繼續蒸發NaCl與Car共析。圖2b中,系統點為上一階段的液相點L,液相點由L點向F點移動,總固相點在AG連線上,即由A移至P,P點是LF連線與AG線的交點。圖2a中,液相點由L1移至F′,固相點由A移至P′,P′在AG′連線上,且與P對應。最后系統點為F′P′連線與系統蒸發豎直線的交點L2。
察爾汗鹽湖鹵水25℃等溫蒸發的相圖分析過程見表2。

表2 察爾汗鹽湖鹵水鹽田蒸發過程
由表2分析可知,鹵水從M點到N點的蒸發過程在鈉鹽池中進行,該池經歷未飽和鹵水濃縮和NaCl結晶析出2個階段;N點到L點的蒸發過程在調節池中進行,調節池作為鹵水濃縮到光鹵石飽和點的過渡性鹵池,繼續析出NaCl,保證單一NaCl析出量最大;蒸發至L點時鹵水對光鹵石也達到飽和,L點到F點的蒸發過程在光鹵石池中進行,接近F點的鹵水及時排放,以防止氯化鎂的析出。
2.2.2多溫相圖
鹽田全年都在曬礦析鹽,鹵水中各組分的溶解度受溫度的影響變化不同。由于各季節溫度不同,致使鹵水組成發生一定變化,其結晶路線也發生相應變化,影響了鹽田光鹵石礦產量和質量。表3為察爾漢鹽湖鹽田生產中各月份的平均鹵溫及選取的相圖溫度。

表3 察爾汗鹽湖鹵水各月份平均鹵溫及選取相圖溫度
根據月份的不同,分別選取溫度為-5、5、10、15、20、25℃繪制了Na+、K+、Mg2+∥C1-—H2O四元體系多溫相圖,如圖3所示。由圖3可以看出,察爾汗鹽湖鹵水在15~25℃時的結晶路線為NaCl→NaCl+ Car→NaCl+Car+Bis,在-5~15℃時的結晶路線為NaCl→NaCl+KCl→NaCl+Car→NaCl+Car+Bis。相同組分的鹵水在不同溫度下蒸發濃縮,溫度越高,NaCl相區越大,越有利于NaCl在鈉鹽池中析出,這可使光鹵石礦中NaCl含量變少,并且使鉀石鹽析出階段變短(高于一定溫度時鉀石鹽析出階段消失),光鹵石階段變長,從而提高鹽田產量和質量。

圖3 Na+、K+、Mg2+∥Cl-—H2O四元體系多溫相圖(a)及局部放大(b)
冬季鹵溫較低時,鹵水中的鉀將以鉀石鹽的形式析出,如果將蒸發到Q點的鹵水導入光鹵石池,則生產的光鹵石原礦質量很差。礦中氯化鈉含量很高,對之后的生產工序很不利。采用兌鹵的方法可以很好地解決這個問題,通過老鹵(F點)與原鹵(M點)的摻兌,可使原料組成點由M點向F點方向移動,使鹵水中的鉀盡量以光鹵石的形式析出。在-5℃相圖上,當老鹵與原鹵的質量比為0.3∶1時,新的鹵水組成點變為M′點,M′點鹵水在蒸發至E點時導入光鹵石池。該過程完全越過鉀石鹽階段,鉀全部以光鹵石的形式析出,有效避免了鉀的損失,提高了光鹵石礦質量。
物料衡算仍以25℃等溫蒸發相圖為依據,計算基準為100 g原鹵。
3.1各階段物料衡算
利用直線杠桿規則法對圖2中各蒸發階段進行物料衡算,結果見表4。

表4 各階段鹵水蒸發相圖計算結果
通過物料衡算得出了鹽田蒸發過程各階段的蒸發水量、析鹽量、母液組成,實際生產中可以此作為導鹵點控制和老鹵排放指標。由計算可知,氯化鈉在鈉鹽池和調節池中的析出率達到74.41%,這為后續階段生產優質光鹵石礦打下了良好的基礎。鈉鹽池、調節池與光鹵石池蒸發水量之比(質量比)為15∶3∶19,鹽田設計中可以此作為參考來設計各鹽田池相對面積的大小。
3.2連續蒸發與分段蒸發的比較
鹽田生產所得的光鹵石礦為含鈉光鹵石,為了提高含鈉光鹵石礦的品位,需要采用分段蒸發。由圖2可見,連續蒸發由于系統點一直在M點不動,所得的光鹵石礦組成點為P1點(P1點為FM延長線與AG線的交點),m(Car)∶m(NaCl)=1.038;而分段蒸發所得的光鹵石礦組成點則為P點,m(Car)∶m(NaCl)= 7.095。連續蒸發和分段蒸發光鹵石礦組成見表5。

表5 連續蒸發與分段蒸發光鹵石礦組成
由表5可見,分段蒸發使鹽田光鹵石礦的鈉質量分數由37.046%降至12.353%,鉀質量分數由16.899%升至23.525%,KCl收率高達97.90%,從而有效地降低了光鹵石礦中雜質氯化鈉的含量,提高了含鈉光鹵石礦的品位。
1)通過25℃等溫蒸發分析,鹵水從M點到N點的蒸發過程在鈉鹽池中進行,該池經歷未飽和鹵水濃縮和NaCl結晶析出2個階段;N點到L點的蒸發過程在調節池中進行,繼續析出NaCl,保證單一NaCl析出量最大;蒸發至L點時鹵水對光鹵石也達到飽和,L點到F點的蒸發過程在光鹵石池中進行,析出光鹵石,接近F點的鹵水及時排放,以防止氯化鎂的析出。
2)通過多溫相圖分析,察爾汗鹽湖鹵水在15~ 25℃時的結晶路線為NaCl→NaCl+Car→NaCl+Car+ Bis,-5~15℃時的結晶路線為NaCl→NaCl+KCl→NaCl+Car→NaCl+Car+Bis。冬季鹵溫過低,實際生產中應加入適量老鹵調節,以消除鉀石鹽階段,使鹵水中的鉀盡量以光鹵石形式析出。
3)通過物料衡算得到了各階段蒸發水量、析鹽量、母液組成,實際生產可以參考計算所得結果確定各階段工藝控制點。在鈉鹽池和調節池中,氯化鈉析出率達到74.41%,為后續階段生產優質光鹵石礦打下了良好基礎。分段蒸發有效降低了光鹵石礦中雜質氯化鈉的含量,提高了含鈉光鹵石的品位。
合理使用不同溫度的相圖,可以確定最佳生產工藝條件,有效控制導鹵點、排鹵點,實現鹽田生產產量和質量的最優化,科學指導鹽田生產。
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聯系方式:lxwlchl@163.com
Phase diagram analysis and calculation of salt pan process of Chaerhan salt lake
Wang Yongmei1,Li Chunli1,Liu Liangmei2
(1.College of Chemical Engineering,Qinghai University,Xining 810016,China;2.Qinghai Salt Lake Industry Group Co.,Ltd.)
With salt pan process of Chaerhan Salt Lake brine teds to sodium-contaning carnallite as the research object,based on Na+,K+,Mg2+∥Cl--H2O quaternary salt system phase diagram theory,the isothermal phase diagram at 25℃and multitemperature phase diagram of Chaerhan salt pan process were analyzed.Results showed that the crystallization routes of Chaerhan Salt Lake brine were NaCl→NaCl+Car→NaCl+Car+Bis at 15~25℃,and NaCl→NaCl+KCl→NaCl+Car→NaCl+ Car+Bis at-5~15℃,respectively.Material balance showed that stage evaporation made sodium mass fraction of crude ore decrease from 37.046%to 12.353%,potassium mass fraction increase from 16.899%to 23.525%.Stage evaporation could effectively reduce the impurity NaCl in carnallite and increase carnallite grade.KCl′s yield was up to 97.90%.This study could provide theoretical guidance for salt production and process calculations.
Chaerhan Salt Lake;salt pan process;phase diagram;material balance
TQ131.12
A
1006-4990(2016)02-0026-04
青海省科技廳應用基礎研究項目(2014-ZJ-717)。
2015-08-10
王永梅(1990—),女,碩士,主要研究方向為鹽湖化工過程集成與節能減排。
李春麗