王宜華,李勇河南省南陽熱電有限責任公司
#2爐高溫再熱器爆管原因分析
王宜華,李勇
河南省南陽熱電有限責任公司
摘要:本文通過#2爐高溫再熱器爆管的原因分析,提出了今后在運行過程中的防范措施,對其他電廠防止高溫再熱器爆管具有指導意義。
關鍵詞:再熱器;爆管
河南某電廠2#爐為東方鍋爐廠生產的超高壓、自然循環、單爐膛四角切園燃燒、一次中間再熱、平衡通風、半露天布置、全鋼構架、全懸吊結構、回轉式空氣預熱、“π”型煤粉固態排渣爐,容量為210MW,型號為:DG670/13.7—20。2#機組于2008年6月15日投入商業運行,截止到2016年3月10日,累計運行49840H。
汽輪機為哈爾濱汽輪機廠生產的超高壓、一次中間再熱、單軸、兩缸兩排汽、可調整抽汽、供熱凝汽式汽輪機。汽輪機型號為C160/N210-12.75/535/535/0.325。
高溫再熱器出口口壓力2.45MPa,溫度540℃,高溫再熱器布置在水平煙道內,呈懸垂U型管排,煙爐寬共58排,每排8根Ф51* 3.5的管子單繞成U型,與煙氣流一致做順流布置。共計有464根管子,材料為SA-213T91,橫向節距為200mm,為了減少集箱上管接頭的排數,同時為保證管排內外圈有足夠的介質流量,管壁溫度在允許范圍內,在其余6根管上設了三個叉型管,由后向前第2、3根是在出口側煙道外由叉型管匯流在一起,由前向后第4、5根和第6、7根則在煙道內僅靠頂棚的入口側由叉型管匯流在一起,高溫再熱器共有174個叉型管,其蛇形管橫向管排間的橫向節距有專門的定位裝置。
2016年3月10日15:00就地檢查發現#2爐六層甲側高再附近有泄漏聲,主汽溫、主汽壓無明顯變化,給水流量暫無異常波動,四管泄漏報警裝置異常報警,初步判斷#2爐泄漏。因在供暖期,考慮高溫再熱器壓力低,繼續觀察運行,在觀察運行中,給水、主汽流量較為平衡,無異常差異;排煙溫度逐步升高,#2爐補水率逐步增大,高再甲側壁溫測點下降50℃左右,乙側下降30℃左右;初步判斷甲側高溫再熱器泄漏。3月14日20:56#2機組停運。3月17日進入爐膛內部檢查,現場已經無法判斷原始泄漏點位置。檢查發現西望東數第26排外1至外3圈,27排外1至外6圈、28排外1至外6圈、29排外1至外6圈、30排外六圈,共22個U型彎吹損或吹爆,因現場爆扣較多,已無法找出原始爆口,但在檢查時發現所有爆管的U型管內都有積水,吹損沒有爆開的U型管內割開后里面也有積水。
因在檢查過程中首先發現管內積水,然后查看了近期減溫水的投運情況,查看#2爐再熱器各測點歷史曲線,如圖1所示。
從歷史曲線分析:2016年2月23日7:59:18#2爐甲側高溫再熱汽溫快速升至550.82℃,甲側再熱器微量噴水開度由13.51%升至100%,噴水量由4.8t/h迅速升至22.19t/h,甲側高再進口溫度由463℃快速降至366.52℃,時間為42秒。
對氧化皮情況也進行了檢查,爆管后進入爐膛,對爆管區域和兩邊區域的管子進行了檢查,管子還是原始的紅褐色,沒有發現管子高溫氧化變色發黑,氧化皮翹起或有氧化皮生成、脫落現象,對割管的22個U型彎,爐內的44根管子內壁也進行了檢查,內壁保護膜完好、光滑,呈灰褐色,沒有氧化皮生成或脫落。
對該區域爆管和沒爆的管子進行了蠕脹測量,管子都沒有脹粗,都在合格范圍內。考慮到聯箱內可能有異物導致超溫爆管,對高再減溫器聯箱和高再進出口聯箱進行了內窺鏡檢查,無發現異物。

圖1
綜上所述,通過原因分析,本次高溫再熱器爆管的原因為為了調節再熱汽溫,快速開大減溫水量,瞬間減溫水投入量過大,導致高再U型彎內積水,引起水塞,管內介質受阻,管子得不到冷卻,引起局部超溫,最終因管子強度不夠導致超溫爆管。
1、對爐內原始管子和新更換的管子進行光譜分析,避免錯用管材。
2、制定焊接、熱處理工藝,嚴格執行焊前預熱、焊后熱處理、焊接過程充氬氣的施工要求,保證施工質量。
3、焊接完成后及時進行焊后熱處理,保證焊接接頭的金相組織正常。
4、焊后進行100%的射線探傷,保證焊口質量。
5、對焊縫進行100%的硬度檢測,測量值要求在規程規定范圍內,對硬度不合格的焊口,必須重新熱處理。
6、啟動過程中嚴格按照啟動曲線進行,禁止過快,增加暖管時間,保證受熱面內的積水蒸發干凈,及時開啟疏水,保證疏水暢通、正常疏水。
7、運行過程中注意監視再熱器汽溫,壁溫,合理、及時投入減溫水,杜絕減溫水異常投入。
8、停爐過程中及時疏水和打開對空排汽,利用爐內余熱烘干U型彎內凝結水,保證管子干燥。
9、合理調整燃燒,防止火焰偏斜,避免超溫。
作者簡介:王宜華(1972-),男,高級工程師,河南省南陽熱電有限責任公司,長期從事金屬、鍋爐壓力容器、焊接技術管理工作。