羅偉雄(中海石油化學股份有限公司裝置保運部,海南東方 572600)
磁力泵開車不成功原因分析及處理措施
羅偉雄
(中海石油化學股份有限公司裝置保運部,海南東方 572600)
分析磁力泵在檢修后開車反復出現軸抱死原因,提出該磁力泵開車程序存在的問題及改進措施,成功解決了該故障,為今后同類設備出現類似故障提供參考。
甲醇;磁力泵;抱死;汽化;開車程序
80萬t/a甲醇生產裝置是中海油化學股份有限公司海南東方基地的化工裝置,該裝置采用英國DAVY工藝技術。由于磁力泵的優越性能及良好生產安全性,使磁力泵在化工生產越來越得到廣泛使用,80萬t/a甲醇裝置就采用了10臺各種規格型號的磁力泵,驅動電機勻為變頻電機。2015年1月,工藝操作人員在將運行的B泵倒為A泵運行操作時,A泵抱死。檢修人員隨即展開檢修,但檢修后的泵在開車幾分鐘內,軸再次抱死,反復二次情況基本一樣。本文就開車失敗的原因及處理方法進行分析。
精餾塔回流槽D332壓力為0.7MPa的甲醇,經精餾塔回流泵J433輸送到精餾塔D232頂部分餾(見圖1)。磁力泵是先進的懸臂式離心泵,由電機,內磁轉子和外磁轉子組成。如圖2所示:葉輪、泵軸、徑向軸承、止推軸承和內磁缸組成內磁轉子;外磁轉子由外磁缸、傳動軸和滾動球軸承組成;內磁缸與外磁缸之間有一個隔離套。內磁缸與外磁缸的磁力相互作用,使內磁轉子在隔離套密封的工作腔內高速旋轉輸送液體,外磁轉子的球軸承潤滑為機油潤滑,而內磁轉子的軸承則依靠介質本身潤滑和冷卻。內磁轉子被隔離套封閉在泵殼內,沒有軸端密封,具有零泄漏、無機械密封冷卻器及輔助管線等特點,在化工行業特別是易燃易爆、有毒有害介質輸送場所,得到廣泛采用。

圖1 磁力泵工藝流程圖
內磁轉子的徑向和止推軸承均為碳化硅滑動軸承,在高溫下燒結而成。碳化硅軸承雖然硬度很高,但一旦潤滑和冷卻不到位或不正常,幾分鐘內碳化硅軸承就因相互研磨而粉碎,造成設備嚴重損壞。在生產裝置建成原始開車時,由于工藝介質經過一系列的靜設備后,攜帶著各種的細微顆粒,特別是更換新的觸媒,40目的泵入口過濾網不能阻擋粉狀觸媒粉,堵塞了潤滑冷卻通道而使泵嚴重損壞,這種情況在裝置試車初期,磁力泵曾發生過幾次的。
那么,甲醇是如何潤滑和冷卻磁力泵內磁轉子軸承的呢?如圖3所示,首先一根管道將甲醇從泵出口引入泵蓋內通道A,進入軸承支架內部后,分B、C、E三路,其中C、E二路分別進入前后軸承,E路甲醇進入前軸承,經潤滑和冷卻直接回到泵葉輪背側,C路進入后軸承,經潤滑和冷卻后流到軸承支架和內磁缸之間腔體內;另一路,B路甲醇從軸承支架通過軸側上的四個直徑為¢10mm 的孔,進入直徑為¢16mm長度約300mm的軸中心孔通道后從軸頭后端流出,來到內磁缸與隔離套的軸向縫隙里,接著180°折返,帶著內磁缸和外磁缸相互作用產生的熱與B路會合形成D路,一起流入葉輪背面,最后從葉輪平衡孔流回葉輪入口。潤滑冷卻液通道的入口在泵的出口,出口在泵的入口,泵正常工作情況下,出口壓力為1.35MPa,入口壓力為0.71MPa,出口與入口的壓力差使介質產生流動而不斷循環、不斷更新。為了保證介質在這過程中不斷循環,帶走軸承產生的摩擦熱,磁力泵在啟動及運轉中嚴禁小流量狀態下運行,設備操作手冊特別強調出口閥不能完全關閉,必須確保有最小1/4的開度。這是磁力泵與普通離心泵啟動時的不同之處。

圖2 磁力泵結構圖

圖3 磁力泵潤滑流動圖
2015年1月17日,工藝在倒泵開車過程中,發生A泵傳動軸抱死盤不動車,根據經驗,磁力泵傳動軸抱死,基本上都是內磁轉子抱死,而內磁轉子抱死都是碳化硅軸承損壞造成。經解體檢修故障泵,發現碳化硅軸承損壞,特別是后軸承損壞較重。磁力泵檢修過程是嚴格按程序進行的,第二天下午完成檢修后,按工藝開車程序試車,但啟動不到一分鐘,泵體發出異常的響聲而采取緊急停泵措施。
斷開聯軸節后,泵軸盤不動,再次解體檢查發現,后徑向軸承和止推軸承已經損壞。判斷可能是灌泵排氣不徹底,隔離套內有空氣,致使潤滑、冷卻不到位,碳化硅軸承旋轉產生的摩擦熱,使液態甲醇迅速汽化為汽態甲醇,汽態甲醇封住潤滑通道進出口,缺乏冷卻潤滑液的碳化硅軸承即刻損壞。為了確保開車前隔離套內的空氣排盡,技術人員想出了從泵體到隔離套法蘭一直鉆通,然后在隔離套法蘭上加工管螺紋并安裝1/2〃儀表閥(見圖3),作為磁力泵工作腔內的排汽閥,此舉也得到廠家現場技術員認可。經改造加裝排氣閥的磁力泵,已能夠確保灌泵排氣徹底,隨即按程序進行試車,但很快磁力泵再次因泵發出異常響聲而被迫停泵。
解體檢查發現同樣也是后軸承損壞,特別是止推軸承損壞較嚴重,這是軸向力過大引起。前軸承未損壞,應該是泵在發出異常響聲后,操作人員及時停泵未造成更嚴重后果。

圖3 加裝的排氣閥
磁力泵二次開車勻失敗后,不得不重新審視檢修和開車到底哪個環節出了問題。廠家現場技術員之前曾多次和維修人員一起檢修,廠家技術員認為整個檢修過程的程序很規范,質量控制很到位,檢修質量是沒有問題的。
如果檢修質量沒有問題,那么就是開車環節了。通過對磁力泵結構特點,及設備操作手冊要求和現場開車程序的梳理,初步認為問題應該出在開車方面。見圖1,普通離心泵即軸端密封為機械密封的開車程序:B為運行泵,A為檢修好的試車泵,操作人員首先將A泵出口閥關閉,將入口閥緩慢打開進行灌泵,入口壓力低的可打開出口旁路閥灌泵,同時打開高處排氣閥排氣,之后關閉旁路閥,盤車檢查正常后啟動A泵,當出口壓力正常后,緩慢打開A泵出口閥,同時關閉B泵出口閥。待A泵正常運行后,才關停B泵。
磁力泵的內磁轉子是依靠介質本身來潤滑冷卻的,設備操作手冊強調,任何情況下不允許小流量運行,特別是嚴禁出口閥處于關閉狀態,因為當泵的流量為零時,葉輪所吸收的功率就轉變為熱能傳給所輸送的介質,這將使甲醇汽化,缺乏潤滑液的碳化硅軸承將很快磨損并損壞,因此要求,磁力泵啟動前出口閥先開啟1/4。眾所周知,化工裝置工藝流程特點是連續、穩定的運行,工藝人員在倒泵和試車操作時,為保險起見及確保工藝的運行穩定性,通常要求試車泵運行正常后,才關停另一臺泵。問題就出在這里,見圖1,首先看泵入口管道設計,A、B泵共用一根入口管線,如果B泵運行狀態下啟動A泵,勢必出現二臺泵搶流量而造成入口流量不足,而B泵的轉速一直處于正常運轉狀態,并且磁力泵是變頻電機驅動,啟動過程是個逐步升速的過程,在這段時間里,正在啟動的A泵由于轉速較低,入口流量搶不過正常運行的B泵。再看出口管道的布局,A、B泵出口管線也是匯合到一根管線上,正常運行的B泵出口壓力高達1.35MPa的甲醇,完全將A泵出口止逆閥死死頂住,只有A泵出口壓力也達到1.35MPa才能頂開止逆閥。因此,在A泵止逆閥打開之前這段過程的時間里,A泵一直處于無流量運行,此時泵的流量雖然為零,但葉輪所作的功并不為零,這使葉輪作功產生的熱能及碳化硅軸承摩擦產生的熱能,全部給甲醇吸收,吸收大量熱能的液體甲醇,溫度一旦超過飽和汽化溫度將迅速汽化,無液體潤滑的碳化硅軸承很快損壞。不斷膨脹的汽態甲醇,使轉子軸向力變大,同時電機升速的過程也使轉子軸向力加大,二個變大的軸向力疊加,造成后止推軸承片最先損壞。假如B泵處于停止狀態會是什么情況?首先,二臺泵就不會出現入口爭搶流量的情況,而且A泵的出口止逆閥的壓力就不是B泵的出口壓力1.35MPa,只要達到精餾塔D233的操作壓力0.8MPa,A泵就可頂開出口止逆閥。計算可知,停B泵再啟動A泵,泵只需要升壓0.8-0.71 =0.09MPa(約1kg/cm2);而不停B泵就啟動A泵,泵則需要升壓1.35-0.71 =0.64MPa(約6.5kg/ cm2),B泵停和不停二種情況下啟動A泵,打開止逆閥二者的壓力相差約6倍。因此,該磁力泵不能按普通離心泵操作程序進行倒泵和開車。
為什么其他磁力泵就沒有出現在倒泵過程軸抱死的情況呢?首先要清楚甲醇的一個物理特性,在大氣壓0.101 3MPa (760mmHg)時,即一個標準大氣壓下,精甲醇的汽化溫度64.7℃。從表1可以看到,前三臺磁力泵的介質為粗甲醇,成分含各種雜質和水,含雜質和水粗甲醇汽化溫度應該比精甲醇的要高。再看后二臺,精餾塔回流泵J433和回收塔回流泵J436的介質都是精甲醇,但J433的入口溫度遠遠超過J436的入口溫度,而且是汽化溫度64.7℃的二倍,高達123℃。當泵啟動時,不合理的啟動程序,會造成入口流量不足,特別是出口止逆閥關閉狀態下,易誘使高溫液態甲醇汽化,造成碳化硅軸承損壞,這應是J433開車時容易發生故障的原因之一。

表1 磁力泵性能參數表
通過現場勘察和設備操作手冊仔細研究,找到精餾塔回流泵J433檢修開車易發生抱軸的原因,主要是設備開車程序上的原因,采取了普通離心泵操作程序進行倒泵和開車,結果會產生磁力泵維護操作手冊中,禁止小流量或無流量狀態運行情況發生。
改進的開車及倒泵程序:見圖5。①利用管道上最高排汽閥或在泵體上加裝的排汽閥徹底灌泵排汽;②由于介質溫度太高,適當進行暖泵;③進口閥保持全開狀態,泵出口已經有止逆閥,所以出口截止閥也全打開(說明:A/B是帶連鎖自動控制啟動的,二臺泵正常情況下,進/出口截止閥都處于開戶狀態,只有檢修需要置換和隔離介質,才關閉進/出口截止閥);④盤車檢查無卡澀現象,同時也能攪動液體,排氣更有利;⑤特別強調,只有當運行泵按操作程序停止運行后,才能開始啟動試車泵。

圖5 開車/倒泵程序方塊圖
按改進后的開車程序及一些輔助措施,磁力泵J433終于順利啟動了,并投入生產裝置中。這次故障的成功處理,解決了生產困擾的問題,消除了給生產造成的不穩定因素,為今后出現類似故障提供解決思路。
Magnetic Drive Pumps Unsuccessful Cause Analysis and Treatment Measures
Luo Wei-xiong
The magnetic pump after overhaul drive shaft locking recurring reasons,the proposed magnetic drive pump problems and procedural improvements,the successful resolution of the failure to provide a reference for future similar equipment similar failure.
methanol;magnetic pump;lock;vaporization;startup procedure
TQ051
B
1003-6490(2016)05-0005-02
2016-04-25
羅偉雄(1972—),男,廣東興寧人,機械維修高級技師/機械工程師,中海石油化學股份有限公司現場技術指導。