張鋒鏑
摘要:傳統的大修換枕作業方式大致有兩種:龍門架更換軌排和人工換枕。隨著無縫線路的大范圍鋪設,長軌的應用,加之龍門架軌排車屬于超級超限車輛,作業安全系數低,無論作業和運行都要受諸多限制,用龍門架換枕的作業方式,已經逐漸被淘汰,退出大修換枕作業行列。人工成段換枕,勞動強度大且需要大量勞力,尤其是困難地段,外雇勞務人員,安全意識差,現場作業組織困難,隨著鐵路改革步伐的加快,安全要求的不斷提高,原有人工換枕作業模式已經不適應鐵路改革和發展的需要。為確保施工安全、提升換枕作業效率,采用機械換枕取代人工換枕施工是鐵路發展的必然方向。
關鍵詞:大修列車;DXC-500;換枕施工
一、大修列車換枕施工
2014年我段引進金鷹重型工程機械有限公司生產的DXC-500型大修列車,于2015年進行試車并上線換枕。
1.大修列車主要技術參數
1.1運用條件
線路最大超高 180mm
線路最大坡度 26‰
鋼軌類型 50kg/m、60 kg/m、75 kg/m
軌枕類型 69型、Ⅱ型、Ⅲ型
運行通過最小曲線半徑 180m
作業通過最小曲線半徑 250m
1.2整機性能參數
最高連掛運行速度 100km/h
最高自運行速度 5km/h
作業速度 0~1.1km/h
1.3作業性能參數
軌枕鋪設間距精度 ±10mm
軌面水平 ±10 mm
線路高低 ±10 mm
軌枕方正 ±10 mm
軌枕鋪設間距調整范圍 500mm~750mm
2.成立車間及學習培訓
2.1成立車間
為便于管理和突出專業化管理,2015年2月,我段專門成立了大修列車車間,具體負責大修列車的運用和管理。
段安排一名副段長具體主抓大修列車的調試和施工,在組建大修車間過程中,按照“業務精、技術熟、作風實并具有現場實際經驗”的標準,在全段范圍選拔精通機械、電氣、液壓等技術人員參加調試,選拔有豐富現場管理經驗技術業務骨干,擔任大修列管理人員,大修列車各操作人員都具有大專以上學歷,從各車間抽調精通機械、電氣焊、鉗工修理等專業人員加入大修列車間。
2.2學習培訓
2014年接車后,段領導非常重視,為了盡快掌握這門新技術,駕馭這臺巨無霸,段從大專畢業生中精選部分人員,組成學習小組,對應大修列車關鍵號位,派到武漢大機段換枕施工現場,跟班學習大修車換枕實作,為下一步大修列車的順利使用打好基礎。
2015年3月,主管副段長帶隊,組織段技術、設備、安全及大修列車全體操作人員,到武漢大機段大修列換枕現場學習,為了達到良好的學習效果,我們主要從以下四個方面開始學習。
一是操作人員初步分工,對應相應的操作號位專項學習。
二是要求每個學員帶著問題學習,每天返回駐地后開研討會,討論消化當天學習情況,提出次日的學習問題。
三是要求學員把武漢大修列車的全車工裝改進部位,對應自己的號位,拍好照片或錄像帶回。
四是學習武漢段的內業管理,研討技術安全措施。
3.設備調試階段
2015年4月,在金鷹重工技術人員的指導下,大修車間在榆樹屯大修基地,對大修列車的作業機構、液壓系統、電氣系統、測量裝置等系統進行了全面調試和改進,其主要調試項目如下。
第一、要求操作人員掌握整車作業機構的功能和原理,熟悉每一個操作手柄所對應的控制部位和機構運動方向。
第二、整車對液壓系統的走行和工作壓力參數進行調整,使其達到設計標準。調節新、舊枕輸送帶馬達轉速,使各輸送帶速度達到均衡。
第三、對新枕鋪設機構計數器位置進行調整,避免計數的損壞,消除了計數器的錯誤反饋信號,保證放枕有序,從而避免軌枕門卡枕。
第四、對龍門吊整體框架平行度進行校正;通過人員操作來驗證走行速度和制動效果。
第五、在動力犁、新枕鋪設機構上部增設吊裝立柱和吊環,有利于升降系統出現故障時懸掛手拉葫蘆,進行起復作業時提升動力犁和新枕鋪設機構。
通過設備調試,不僅讓設備性能得到了改善,同時也讓培訓人員對大修列車有了更為深刻的認識,逐步熟悉作業機構的操作步驟和系統的調試方法。
4.現場換枕作業
2015年5月8日,我段大修列車在佳富線正式換枕施工,天窗時間是6小時,在施工初期,安排的計劃任務比較少大致每天200m-500m,一是為了保正點和鍛煉隊伍,同時繼續調試設備;二是發生機械設備故障時,預留充足的維修及處理時間。隨著換枕作業的進行,熟練程度的增加,在無限制條件時,逐漸提高了施工進度,最高時達到日進度1.05km。
4.1斷軌
2015年施工中共計發生3次斷軌,為防止發生斷軌,在施工前已經請工務部門,對施工區段的鋼軌進行了探傷,未發現傷軌。分析原因:發現3次斷軌均在長軌的焊口處,而且3次都是陰雨天氣,作業軌溫低,與長軌的鎖定軌溫差都超過20度,由于軌溫差比較大,鋼軌內部產生拉應力,是在鋼軌薄弱處發生斷軌直接原因。第一斷軌時,由于缺乏相關經驗和措施,險些碰傷作業人員。
4.2翻枕
現場作業初期,一旦作業速度加快,舊枕拾取超過每分鐘9根時,拾取到舊枕輸送帶OT1上的舊枕就開始翻滾,發生翻滾后,舊枕堆積在一起,必須停車處理,嚴重制約了換枕進度,同時處理翻枕也比較危險,容易擠傷手指。
采取措施:專門設2人處理翻枕,為減少翻枕實驗了很多辦法,但是沒有效果,一直到2015年施工后期,在廠家的幫助下,逐步調整NT1的轉速和拾取機構的液壓系統,使舊枕拾取與NT1的輸送同步,取得了可喜的效果,舊枕拾取可達到每分鐘12根不翻枕。由于翻枕量的大幅減少,從根本上提高了換枕進度。
4.3舊枕拾取油缸損壞
由于換枕作業時,舊枕拾取油缸要頻繁地往復動作,若按一個作業點完成500米的換枕任務來計算,需更換軌枕833根,這就意味著舊枕拾取機構各油缸需聯合完成833個往復動作;另外,軌枕自身的重量對拾取機構會造成一定的沖擊,使部分油缸活塞桿受到剪切力,時間一長,油缸活塞桿或缸壁將出現變形,甚至斷裂。舊枕拾取機構處作業面空間狹小,現場更換油缸困難,幾次險些因油缸損壞造成晚點。
計劃采取的措施:為避免在作業過程中因油缸問題造成誤點,一是計劃對舊枕拾取機構的關鍵油缸進行標示,另外再準備一套油缸按周期(一般為一個星期)進行更換,將換下的油缸送交檢修車間進行檢驗修理,以便用于下一周期的更換。
二是盡量采購及使用優質的油缸,維修保養時仔細檢查,發現問題及時更換,不把帶病油缸帶到現場。
4.4動力犁油缸泄壓
施工初期由于動力犁升降油缸泄壓,造成換枕后的線路高低、水平超限,影響搗固作業及開通后放行列車,檢查及調整油缸未解決泄壓問題。
采取措施:在車的兩側自制2根深度拉桿,拉桿的長度可以調節,兩端分別固定在車體和耳環上見圖3,當動力犁下降到設計深度時上好拉桿,從根本上解決了標高不穩問題。
二、運用體會及設想
大修列車在我段運用至今,通過不斷改進,在設備性能、施工組織等方面已有較大的改善。但機械操作、工序組織、工位的改造等問題依然存在,下步將從以下幾個方面進行改進。
1.軌枕間距的控制
2015年現場作業時多次測量軌枕間距,近20%的軌枕間距達不到技術要求,大修列設計的軌枕間距的技術參數是±10 mm,決定下步同廠家技術人員一起研究探討,攻克軌枕間距達不到設計要求的難關。
2.舊枕拾取處的粉塵
舊枕拾取作業斷面附近粉塵較大,特別是春秋干燥季節更為嚴重,為改善職工的作業環境,計劃增加抑塵或降塵設備,或者給操作人員配備良好的防塵備品,保證作業人員的身體健康。
3.龍門吊作業效率問題
通過一年的換枕作業,可以看出一旦龍門吊運距超出6個平板的距離,1臺龍門吊作業效率制約著換枕作業效率,新枕運不進,舊枕運不出,特別是在曲線地段和運距遠的時候,軌枕運輸跟不上,這種現象更為突出,在天窗時間長的作業區段,今后考慮使用2臺吊車交叉作業,提高換枕作業效率。
三、成效評估
從大修列車總體上看,因大修列車本身組成結構復雜,工作機構、鎖定機構是已有的大型機械最復雜的一臺,相對它發生故障率、風險概率增高,換枕作業程序復雜,操作號位多,再加上預卸扣件、撤除舊膠墊、墊上新膠墊等地面配合工序,作業環節多,工序銜接緊湊,往往一個小的工序、小的環節出現問題,大修列車全列不得不停車,直接影響作業進度,所以說大修列車操作的消化吸收和熟練過程是必不可少的一個階段。盡量縮短這個階段和少走彎路是我們下步追求的目標。
大修列車換枕作業,在橋梁、隧道、站內等空間狹小的特殊地段施工中發揮出顯著優勢,特別是橋上換枕的難度已大幅降低,接近普通線路,大修列車解決了多年困擾大修人困難地段換枕的難題。
從施工組織上看,同人工換枕相比,由于機械取代了人力,降低了勞動強度,減少了作業人員,縮短作業區段,有利于施工組織,使安全達到有序可控。
從安全上看,同人工換枕相比,省去了預卸新枕、天窗外擺枕、回收舊枕、回收舊料等危險的作業環節,大修列車作業能夠做到“活完場清”,提高了換枕的安全系數,同時換后的線路的高低、水平、方向等線路狀態,比人工換枕有了很大提高,大修列車換枕,完全能夠滿足當前施工高標準、嚴要求的需要。
從經濟效益上看,同人工換枕相比,機械換枕降低了勞動強度,比較人工換枕節省了大量外雇勞動力,降低人工使用費。隨著市場人工換枕勞務費的不斷增加,深刻體會到大修列車換枕取代人工換枕將是鐵路發展的必然趨勢,特別是在困難地段換枕有明顯的優勢。下步工作努力方向,將在減少設備故障、加強工序組織、降低換枕成本等多方面下功夫,不斷提升大修列車作業效率。