鄭德彬
(五礦礦業(安徽)工程設計有限公司)
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尾礦干排工藝在河北某鐵礦山尾礦處理中的應用
鄭德彬
(五礦礦業(安徽)工程設計有限公司)
為解決河北某礦山現有尾礦庫庫容不足,影響礦山正常生產的問題,采用尾礦干排工藝進行改造。通過試驗研究,確定采用“旋流器+高頻振動脫水篩+濃縮機+廂式壓濾機”的尾礦干排工藝進行尾礦濃縮脫水,改造后工藝實現了含水率低于20%的全尾砂干排,年節約生產成本205萬元,經濟效益、社會效益顯著。
尾礦庫 尾礦干排 旋流器 廂式壓濾機 脫水篩
我國鐵礦石資源品位低,選礦比高,鐵礦石年產量大約15億t,而尾礦量高達10億t以上。因此,尾礦處理在礦山生產中顯得尤為重要,亦是保證礦山正常生產的重要環節。
尾礦的傳統處理方式是排放至尾礦庫,但由于安全及占地等原因,此處理方式已不能滿足大部分礦山未來的正常生產運行。尾礦干排是近年來國內逐漸興起的一項新的尾礦處置新工藝,目前已在國內較多礦山取得了成功的應用。為此,河北某礦山采用尾礦干排工藝處置尾礦,并取得了滿意的效果。
1.1 尾礦干排簡介
尾礦干排是指經選礦流程輸出的尾礦漿經多級濃縮后,再經高效脫水設備處理,形成含水少、易沉淀固化的礦渣,然后運至固定地點進行干式堆存。
尾礦干排可提高尾礦的回水利用率,減少尾礦輸送量,降低尾礦壩潰壩等安全事故的發生。將尾砂濃縮脫水后,可利用廢棄礦坑堆存,也可堆存至尾礦庫,可延長尾礦庫或尾礦壩的服務年限,減少尾礦處理的運行和管理成本,還可開發不具備建設尾礦庫條件的礦山,應用前景廣闊、經濟效益和社會效益顯著[1]。
1.2 常見工藝
根據尾礦種類不同、顆粒不同、濃度不同、含泥量不同,尾礦干排工藝一般有以下幾種:
(1)濃縮機+泥漿泵,底流泵送至尾礦庫工藝。適合中、大型礦山,能夠減少70%左右的尾礦漿輸送量,年節電費可達幾十萬至幾百萬元,節電效果顯著;具有工藝簡單、效益明顯的優點,但需要建設尾礦庫。
(2)濃縮機(或旋流器)+振動脫水篩工藝。適合粗顆粒不含泥類尾礦,且對回收水質量要求不高,最終干礦含水<20%;具有工藝簡單、造價低的優點。
(3)旋流器分級+濃縮機+過濾機工藝。適合尾礦量較大,含泥量10%以下,最終干礦含水<18%;具有工藝順暢、干堆效果理想等優點。
(4)旋流分級+震動篩脫水+濃縮+過濾機(壓濾機)工藝。適合任意種類礦漿,干礦含水<20%。該工藝設備選擇時,含泥量較少的可選擇圓盤過濾機、真空帶式過濾機,含泥量較多則適合選擇壓濾設備;具有應用廣泛、工藝成熟可靠、干堆效果理想等優點。
2.1 河北某礦山生產現狀
河北某礦山年處理鐵礦石230萬t,年產尾礦79.35萬t(生產技術指標詳見表1)。選礦流程采用磁滑輪預先拋尾、1段開路自磨、1段閉路球磨、3段弱磁選別,選別后的最終尾礦漿通過2臺φ53 m的濃縮機濃縮后,溢流水供選廠循環使用,底流礦漿給入隔膜泵,通過11 km的尾礦管線輸送到尾礦庫。
2015年底通過實測后確定尾礦庫剩余庫容量為115.40萬m3,按現年生產能力計算,尾礦庫只能再使用2.2 a,即到2017年底尾礦庫將進入閉庫期,所以解決尾礦堆存問題成為維持選廠正常生產的當務之急,其尾礦參數見表2。

表1 2016年選礦技術指標
注:2016年綜合選比為1.923,濕式選比為1.664。

表2 尾礦參數
2.2 尾礦干排工藝選擇
為解決現有尾礦庫庫容不足的問題,決定采用尾礦干排的排放方式進行改造。根據尾礦性能相關試驗結果(見表3),濃度為80%的尾礦安息角為51.1°,自流坡度為51.8%,具有較好的堆存效果。所以,改造最終處理尾礦濃度控制在80%以上,不同濃度的尾礦實際堆存效果見圖1。

表3 各濃度安息角及自流坡度測量值

圖1 尾礦堆存效果
參考尾礦干排生產實踐結果及尾礦性質,最終確定采用“旋流器+高頻振動脫水篩+濃縮機+廂式壓濾機”的尾礦干排工藝,工藝流程見圖2。

圖2 尾礦干排工藝流程
旋流器沉砂經高頻振動脫水篩脫水后,篩上粗粒產率達65%以上,含水量低于18%[1];旋流器溢流細顆粒部分經濃縮后通過廂式壓濾機處理,干料含水量在10%~20%[2],滿足現場工藝要求。
2.3 尾礦干排主要設備
水力旋流器作為一種利用離心力強化固液分離的設備,在尾礦濃縮脫水中表現出一些特殊的優勢[3],其具有結構簡單、造價低、占地面積小、處理能力大、底流濃度高等特點,被廣泛用于礦山領域。
高頻脫水篩結構合理,獨特新穎,采用振動電機作激振源,物料進行拋擲運動,由于高濃度的給入,會使粗粒物料在脫水篩篩板表層沉積,顆粒間相互搭橋作用形成一層透水不透顆粒的脫水層,因此篩上物往往具有較高的產率和較高的細度,干尾礦含水率可達到10%~20%。
為了高效利用已有資源,減少項目投資,此次改造濃縮設備考慮利用現有已停用的NT-45周邊齒條傳動濃縮機。廂式壓濾機之所以能蓬勃發展并被尾礦干排處理廣泛應用,其最大的優越性就是濾餅水份低、能耗少,適用于中細粒級物料,在礦漿顆粒-0.037 mm粒級占95%的情況下仍可使用,干尾礦含水率可達到15%~25%[4]。尾礦干排工藝主要設備見表4。
2.4 投資及成本
該改造項目建設總投資為2610.97萬元,其中工程費用為1915.32萬元,工程建設其他費用為458.29萬元,預備費用為237.36萬元;單位運營成本為6.42元/t,與原尾礦處理運營成本9元/t相比,年節約成本近205萬元,成本組
表4 尾礦干排主要設備
設備名稱設備型號數量/臺旋流器FX-250×42高頻振動脫水篩DW242濃縮機NT-451廂式壓濾機ZMXG500/1500-30U3
注:旋流器數量單位為組。
成見表5。
表5 單位運營成本

元/t
(1)河北某礦山尾礦采用“旋流器+高頻振動篩+濃密機+廂式壓濾機脫水”干排工藝后,干尾礦含水率低于20%,產率達100%,實現了全尾砂干排,解決了尾礦庫庫容不足,影響礦山正常生產的問題,而且該項目的實施,可節約尾礦處理成本近205萬元/a。
(2)尾礦干排工藝投資相對較小,并可獲得可觀的經濟效益;將尾礦濃縮脫水后堆存,可節省占地面積,減少環境破壞,消除尾礦庫的安全隱患,經濟效益、社會效益顯著。
[1] 李 琳,呂憲俊.尾礦分級脫水-濃縮干排工藝及設備[J].礦山機械,2014(1):100-103.
[2] 李懷志.尾礦脫水篩在尾礦干排系統中的技術應用[J].甘肅冶金,2014(4):105-109.
[3] 茍延偉,符 云,郭順磊.新疆某選廠尾礦干排工藝及設備優化[J].現代礦業,2015(1):98-99.
[4] 商林萍,于永江,劉義良,等.新一代尾礦干排和設備的應用[J].礦業工程,2011(6):70-72.
2016-07-13)
鄭德彬(1987—),男,助理工程師,230601 安徽省合肥市武漢路230號。