基于組態(tài)軟件的燃?xì)忮仩t自動控制系統(tǒng)

系統(tǒng)研發(fā)的目的是通過改造燃?xì)忮仩t的電控系統(tǒng),精確匹配燃?xì)忮仩t輸出溫度與反應(yīng)釜需要的溫度,達(dá)到節(jié)約能源的效果。
當(dāng)前我國為了保護(hù)環(huán)境,改善空氣質(zhì)量,正在推進(jìn)把燃煤鍋爐改造為天然氣鍋爐的工作,而天然氣的價格大大高于煤炭,幾乎是煤炭價格的四倍,所以通過技術(shù)改造減少鍋爐燃料消耗的需求變得日益迫切。
樹脂生產(chǎn)工廠生產(chǎn)樹脂的過程是這樣的:將特定原料投入反應(yīng)釜,根據(jù)溫控曲線控制溫度的升降和保持,使原料發(fā)生化學(xué)反應(yīng),化學(xué)反應(yīng)的產(chǎn)物就是需要的樹脂產(chǎn)品。
樹脂生產(chǎn)廠的鍋爐通過燃燒天燃?xì)猱a(chǎn)生上述化學(xué)反應(yīng)所需要的熱量,鍋爐原有的控制系統(tǒng)只能輸出恒定的溫度,而反應(yīng)釜所需的溫度是根據(jù)時間變化的,這樣有大量的熱量被白白浪費掉,如果燃?xì)忮仩t的輸出溫度能根據(jù)反應(yīng)釜需要的溫度變化而變化,就能節(jié)約大量的天然氣,從而產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟(jì)效益。
在進(jìn)行系統(tǒng)的設(shè)計之前需要知道系統(tǒng)應(yīng)具備的功能,系統(tǒng)設(shè)計人員在樹脂生產(chǎn)廠向生產(chǎn)主管和工廠負(fù)責(zé)人詳細(xì)了解了現(xiàn)有設(shè)備的結(jié)構(gòu)功能,控制接口,在此基礎(chǔ)上設(shè)計新控制系統(tǒng)。
樹脂生產(chǎn)廠的燃?xì)忮仩t房距生產(chǎn)車間二百米左右,生產(chǎn)車間有四個反應(yīng)釜,燃?xì)忮仩t通過加熱油向反應(yīng)釜供熱。
現(xiàn)有燃?xì)忮仩t的電控設(shè)備輸入溫度傳感器信號和壓力傳感器信號,輸出關(guān)火控制信號,開大火控制信號和開小火控制信號,通過電控系統(tǒng)的終端,可以設(shè)置輸出溫度,大小火轉(zhuǎn)換溫度,控制流程如下圖所示:

現(xiàn)有燃?xì)忮仩t的電控設(shè)備控制流程是這樣的:
控制系統(tǒng)比較溫度傳感器的溫度與輸出溫度設(shè)置值,如果大于該值,則輸出關(guān)火控制信號;如果小于該值,則與大小火轉(zhuǎn)換溫度設(shè)置值比較,如果大于該值則輸出開小火控制信號,反之輸出開大火控制信號。
控制系統(tǒng)比較壓力傳感器的壓力值與最大壓力設(shè)置值,如果大于該值,則輸出關(guān)火控制信號。
了解了原有燃?xì)忮仩t電控系統(tǒng)的功能,才能根據(jù)用戶的需求得到新的燃?xì)忮仩t電控系統(tǒng)的功能,結(jié)構(gòu),性能指標(biāo)。
新的燃?xì)忮仩t電控系統(tǒng)應(yīng)具有如下功能:
控制終端計算機位于生產(chǎn)車間,與位于燃?xì)忮仩t室的控制端通過控制電纜相連。
在控制終端上預(yù)先設(shè)置四個反應(yīng)釜的溫控曲線,根據(jù)控制模型計算出燃?xì)忮仩t的溫度輸出隨時間變化的曲線。
計算機根據(jù)燃?xì)忮仩t溫控曲線生成控制信號,通過電纜將控制信號傳輸至燃?xì)忮仩t的控制端,控制燃?xì)忮仩t的大小火點火開關(guān)和關(guān)閉開關(guān)。
顯示并存儲燃?xì)忮仩t溫度輸出曲線,并可以隨時調(diào)用查看。
可在控制終端計算機上設(shè)置控制系統(tǒng)的參數(shù)。
用戶權(quán)限管理,只有經(jīng)過授權(quán)的工作人員才能進(jìn)行相應(yīng)的操作。
確定了新控制系統(tǒng)的功能后即可進(jìn)行系統(tǒng)的概要設(shè)計。
系統(tǒng)功能框圖
系統(tǒng)設(shè)計的原則是盡量采用成熟的軟件平臺和儀表,以減少軟件和硬件的工作量,提高系統(tǒng)的可靠性。
系統(tǒng)功能框圖如下圖所示:

在燃?xì)忮仩t房安裝一臺巡檢儀,用于采集燃?xì)忮仩t傳感器的壓力、溫度數(shù)據(jù)。
巡檢儀是一種工業(yè)測控儀表,它可以與各類傳感器、變送器配合使用,可對多路溫度、壓力、液位、流量、重量、電流、電壓等工業(yè)過程參數(shù)進(jìn)行巡回檢測、報警控制、變送輸出、數(shù)據(jù)采集及通訊。
巡檢儀采集的壓力和溫度數(shù)據(jù)通過RS485總線傳輸?shù)轿挥谲囬g的控制終端,控制終端上的組態(tài)軟件接受到燃?xì)忮仩t的壓力和溫度數(shù)據(jù)后,結(jié)合反應(yīng)釜工作需要的溫度,輸出控制信號,通過RS485總線傳輸?shù)轿挥谲囬g的執(zhí)行單元控制燃?xì)忮仩t的大火控制開關(guān),小火控制開關(guān)以及關(guān)火開關(guān)。系統(tǒng)框圖如下圖所示:
考慮到系統(tǒng)的通訊實時性、數(shù)據(jù)量的大小、通訊的安全可靠,通訊物理層采用 RS485,這是一種簡單方便的通訊方式,通常在通訊速率要求不高、數(shù)據(jù)量不大場合使用。
控制終端計算機選型
位于生產(chǎn)車間的控制終端計算機可選用研華工控機,操作系統(tǒng)為windows 7。
研華科技是全球電子平臺服務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)廠商,中國臺灣企業(yè),自1983年創(chuàng)立以來,研華致力于工業(yè)計算機和自動化領(lǐng)域的創(chuàng)新,發(fā)展和提供高品質(zhì)/高性能電子產(chǎn)品和服務(wù)。經(jīng)過 30 多年的發(fā)展,研華在電子平臺服務(wù)市場積累了豐富的經(jīng)驗,并引領(lǐng)工業(yè)發(fā)展方向,為全球用戶提供全套硬件解決方案。
工具軟件選型
20 世紀(jì) 70 年代以來,集散控制系統(tǒng)和現(xiàn)場總線技術(shù)取得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展,伴隨著控制技術(shù)的進(jìn)步和 Window 操作系統(tǒng)的普及, 組態(tài)軟件漸漸被控制工程師們所熟知。組態(tài)軟件專注于工業(yè)過程控制、信息采集處理,用戶可以根據(jù)工業(yè)現(xiàn)場情況自由地設(shè)計、開發(fā)上位機界面,以滿足現(xiàn)場監(jiān)控要求。
上位機監(jiān)控軟件選用北京亞控公司 Kingview,組態(tài)王提供便捷的圖庫、強大的腳本系統(tǒng)、曲線報表及 Web 功能。有利于用戶短時間內(nèi)開發(fā)出監(jiān)控畫面,提高開發(fā)效率。
如果不使用組態(tài)軟件,系統(tǒng)工程師在設(shè)計實際人機界面時,往往采用 VB、VC++等編程語言實現(xiàn),開發(fā)周期漫長,可靠性差、可擴(kuò)展性差,不利于系統(tǒng)的再次維護(hù)。并且不同系統(tǒng)開發(fā)工程師編程思路的不同,造成系統(tǒng)下一步升級和擴(kuò)展難度加大。而組態(tài)軟件的出現(xiàn),極大的簡化這一難題,通過組態(tài)軟件可以方便設(shè)計出性能穩(wěn)定可靠、界面美觀實用的監(jiān)控系統(tǒng),用戶自己也可輕易上手,極大的降低了系統(tǒng)維護(hù)、培訓(xùn)等成本。
組態(tài)軟件主要有以下功能:
1、出色的兼容性。組態(tài)軟件支持各種通訊協(xié)議如:工業(yè)以太網(wǎng)、Profibus、Modbus、OPC 等。通過組態(tài)軟件可以方便的建立上位機與板卡、智能儀表、變頻器、PLC 等設(shè)備的通訊,免去了編寫、調(diào)試通訊驅(qū)動程序的寶貴時間,從而建立現(xiàn)場設(shè)備、控制器之間穩(wěn)定可靠的數(shù)據(jù)通訊。
2、 畫面組態(tài)方便實用。 組態(tài)軟件移植了 Windows 系統(tǒng)下的各種工具欄、 菜單、按鈕等,非常方便用戶上手。組態(tài)軟件提供各種圖庫、控件、動畫連接供用戶組態(tài)開發(fā),使用戶開發(fā)出生動形象的監(jiān)控畫面。同時腳本程序極大豐富組態(tài)軟件所能實現(xiàn)的控制功能。
3、強大的數(shù)據(jù)庫。數(shù)據(jù)庫存儲數(shù)字量、模擬量、字符型等數(shù)據(jù),組態(tài)軟件可以快速存取可讀寫數(shù)據(jù),實現(xiàn)與外部控制器的數(shù)據(jù)交互。
組態(tài)王的使用可以極大的減少了監(jiān)控系統(tǒng)的開發(fā)時間,使設(shè)計工程師能在最短的時間內(nèi)開發(fā)出穩(wěn)定高效的控制界面。
組態(tài)的畫面將生產(chǎn)現(xiàn)場、信息呈現(xiàn)給控制工程師,供控制工程師參與控制和決策。
本次系統(tǒng)采用的組態(tài)王版本為 Kingview6.55。
Kingview6.55 功能特點如下:
提供功能強大的可視化人機界面,圖庫新穎,對象屬性強大實用。
事件報警處理及時方便,并對數(shù)據(jù)實施歸檔保存,方便查閱。
腳本語言實用強大,使用戶輕易實現(xiàn)復(fù)雜的邏輯和決策處理。
支持各種常見的通訊網(wǎng)絡(luò),支持常見的 PLC、智能儀表、變頻器、智能模塊等硬件。
變量導(dǎo)入、替換功能非常人性化。變量可以通過 excel導(dǎo)入導(dǎo)出。變量可以導(dǎo)出至excel 表格中,方便對名稱等屬性進(jìn)行修改。然后再導(dǎo)入新的項目中,節(jié)省開發(fā)時間,實現(xiàn)變量的二次利用。
控制軟件設(shè)計
進(jìn)入組態(tài)軟件Kingview 工程管理器,選中相應(yīng)的項目,點擊運行按鈕,即進(jìn)入系統(tǒng)運行畫面,它是項目運行的默認(rèn)畫面。畫面的左側(cè)為功能導(dǎo)航區(qū),組態(tài)了開始控制、生成溫控曲線、退出按鈕,點擊相應(yīng)的按鈕,可執(zhí)行相應(yīng)功能。該畫面模擬了反應(yīng)釜溫控曲線,燃?xì)忮仩t溫度輸出曲線等情況。點擊退出按鈕即可退出 Kingview。
進(jìn)入運行畫面后,首先載入各個反應(yīng)釜的溫控曲線,按“生成溫控曲線”按鈕,即可生成燃?xì)忮仩t的溫控曲線,再按“開始控制”按鈕,即可開始控制燃?xì)忮仩t的工作。

本燃?xì)忮仩t電控系統(tǒng)具有自動化、網(wǎng)絡(luò)化和實時監(jiān)控的特點,具有硬件穩(wěn)定、人機界面友好、通訊實時性高等優(yōu)點,在提高廠方勞動生產(chǎn)率的同時為企業(yè)創(chuàng)造更大的經(jīng)濟(jì)效益。本控制系統(tǒng)技術(shù)先進(jìn),可以為其他同類型企業(yè)提供借鑒和參考,極具推廣意義。
10.3969/j.issn.1001- 8972.2016.21.015