唐志鵬,張慶偉,于義保
(1.中國石油吉林石化公司丙烯腈廠,吉林吉林 132021;2.中糧生化能源(公主嶺)有限公司,吉林公主嶺 136100)
丙烯腈廠10萬噸/a甲基丙烯酸甲酯(MMA)裝置產(chǎn)生的尾氣需要送至硫酸裝置去焚燒。根據(jù)裝置實際特點,采用水環(huán)真空壓縮機將系統(tǒng)中產(chǎn)生的尾氣吸入并送至硫酸裝置。
水環(huán)真空壓縮機由佶締納士機械有限公司提供,型號為2BE1 202-8HY,設備主要參數(shù)如下:
軸密封形式:單機機械密封,API Plan32
轉(zhuǎn)速:1250 r/min
吸氣壓力(表壓):-350 Pa
排氣壓力(絕壓):260×103Pa
吸氣溫度:20~40 ℃
吸氣能力:860 m3/h
消耗功率:51.84 kW
電機功率:75 kW
工作液(新鮮水):溫度4~22℃,入口壓力0.4 MPa(表壓)
工作液流量:2.3 m3/h
驅(qū)動方式:減速機
其中,葉輪、圓盤、泵體、端蓋的材料為SS316L,軸承為精鍛16Mn,軸套為離心鑄造不銹鋼,機械密封村料為SiC,C,SS316和全氟醚。
該設備于2012年9月投入生產(chǎn),起初運轉(zhuǎn)平穩(wěn),能夠滿足裝置的正常運行要求。但運行不久后出現(xiàn)以下問題:①機械密封頻繁泄漏,經(jīng)拆檢發(fā)現(xiàn)機械密封O形圈腐蝕,并且機封軸套腐蝕(圖1);②氣液分離器液位計頻繁失靈(采用的是磁翻板液位計);③氣液分離器排液管路經(jīng)常堵塞,造成氣液分離器液位過高跳車。
(1)裝置的機封軸套為不銹鋼304材料,軸套O形圈選用的是全氟醚材料,一般情況下可以滿足生產(chǎn)需求。正常生產(chǎn)時,裝置產(chǎn)生的尾氣中含甲基丙烯酸甲酯、甲醇、丙酮、二甲醚、二氧化硫等,定期在線清理酯化釜過濾器時,酯化釜中的廢酸氣會被吸入水環(huán)真空壓縮機內(nèi),從而導致機封軸套和O形圈腐蝕。
(2)尾氣中含有甲基丙烯酸甲酯,在光、熱、電離輻射和催化劑存在下易發(fā)生聚合反應,形成高分子物質(zhì)。每次拆檢設備時,氣液分離器內(nèi)部、磁翻板液位計、排液管線、泵體內(nèi)有大量白色物質(zhì)。這些物質(zhì)會導致磁翻板液位計失靈、排液管線堵塞等故障,嚴重影響設備的平穩(wěn)運行(圖2)。
(1)將機封軸套材料更改為316L,軸套O形圈材料更改為聚四氟乙烯(PTFE)。
(2)將氣液分離器的磁翻板液位計更改為雷達液位計。
(3)排液管路上增加氮氣吹掃管線,為便于清理,將排液管線改為分段式法蘭連接。
(4)定期對排液管線、氣液分離器進行清理疏通。
通過采取以上措施后,水環(huán)真空壓縮機可長周期平穩(wěn)運行,最長可達一年。

圖1 機封軸套腐蝕嚴重

圖2 泵體內(nèi)有白色狀物質(zhì)