田宗強 韋龍貴 韓成 鹿傳世 王成龍
中海石油(中國)有限公司湛江分公司
東方1-1氣田主要開發(fā)鶯歌海組二段淺層氣藏,鉆遇地層依次為樂東組、鶯歌海組。表層樂東組及鶯歌海一段大套泥巖極易水化分散[1-2],前期鉆井過程中使用包被抑制性鉆井液,未能有效防止泥巖碎屑聚結成球;氣田經(jīng)過長期開發(fā),儲層存在壓力衰竭,且開發(fā)層位淺(垂深1 350 m左右),地層破裂壓力低,鉆井液封堵性能不足導致井壁失穩(wěn)及井漏頻發(fā)[3-5];采用大位移水平井開發(fā),對鉆井液的井眼清潔能力及潤滑性要求高[6]。針對現(xiàn)場存在的問題,表層?444.5 mm井段及?311.2 mm井段嘗試使用了海水聚合物鉆井液體系。儲層段?215.9 mm井段在前期使用的鉆井液基礎上引入納米可變形封堵劑PF-Greenseal,同時配合使用PF-LPF成膜封堵劑及高效潤滑劑PF-Greenlube,顯著提高了封堵性能、井壁穩(wěn)定性及潤滑性能。該鉆井液作業(yè)模式在東方1-1氣田X平臺現(xiàn)場應用取得較好的效果,可為同類油氣田開發(fā)提供參考。
Technical difficulties of drilling fluid
東方1-1氣田開發(fā)井井身結構如圖1所示,?762.0 mm隔水導管一般采用樁錘打入,鉆井作業(yè)從?444.5 mm井眼開始,同時由于目的層淺,本文將?444.5 mm井段、?311.2 mm井段作業(yè)稱為表層作業(yè)。?444.5 mm井段為造斜段,?339.7 mm套管下至鶯歌海組一段,?311.2 mm井段為穩(wěn)斜段,?244.5 mm套管下至鶯歌海組二段頂部,?215.9 mm井段為水平段。
(1)表層鉆進出泥球嚴重。表層主要鉆遇樂東組、鶯歌海組一段。樂東組主要巖性為厚層灰色泥巖夾灰色泥質粉砂巖,鶯歌海組一段為大套灰色泥巖及灰色粉砂質泥巖。表1為東方1-1氣田某井鉆遇地層的黏土礦物含量及組分信息,可以看出,樂東組、鶯歌海組一段地層黏土礦物含量在50%左右,且黏土礦物組成以伊蒙混層為主,陽離子交換容量大,伊蒙混層吸附結合水能力強,泥巖鉆屑表面易水化,從而導致泥巖鉆屑之間相互粘結形成泥球[7-8]。
前期東方1-1氣田X平臺開發(fā)井?444.5 mm井段、?311.2 mm井段使用包被PDF-PLUS/KCl鉆井液體系的包被抑制性及鉆井液攜帶性不足,井眼清潔較差,產(chǎn)生泥球。同時,淺層鉆進機械鉆速較快,環(huán)空巖屑濃度高,泥巖鉆屑更容易聚結成球,經(jīng)常發(fā)生堵塞高架槽、振動篩糊篩、環(huán)空憋壓、卡鉆等情況,嚴重影響作業(yè)時效,現(xiàn)場泥球返出如圖2所示。

圖1 東方1-1氣田開發(fā)井井身結構Fig. 1 Casing program of development well in Dongfang 1-1 Gasfield

表1 東方1-1氣田淺部地層黏土礦物含量及組分Table 1 Content and composition of clay minerals in shallow layer in Dongfang 1-1 Gasfield
(2)儲層壓力衰竭,儲層保護難度大。東方1-1氣田經(jīng)過長期開發(fā),儲層壓力存在嚴重衰竭,部分井段地層壓力系數(shù)衰竭至0.49,鉆進過程中產(chǎn)生較高的壓差,容易誘發(fā)井漏及壓差卡鉆等復雜情況;另一方面,地層埋深淺,承壓能力弱,也容易憋漏[9-10]。井漏是導致儲層污染的主要因素,東方1-1氣田前期調整井A9H2井和B8H1井?215.9mm水平段鉆井時均發(fā)生井漏,同時2口井表皮因數(shù)測試結果最高達到127,儲層污染嚴重。

圖2 東方1-1氣田開發(fā)井鉆進現(xiàn)場返出泥球Fig. 2 Mud ball returned in the drilling site of development well in Dongfang 1-1 Gasfield
(3)攜巖要求高,摩阻扭矩大。東方1-1氣田多采用大位移水平井開發(fā),調整井基本設計如表2所示,水平段長,最長達到1 005 m,井斜角大,易形成巖屑床,同時前期鉆井期間機械鉆速快,巖屑不容易被攜帶出來,經(jīng)常發(fā)生憋泵憋扭矩[11-12]。另外東方1-1氣田水平井水垂比一般超過2.0,為提高儲層鉆遇率,在實鉆過程中經(jīng)常調整井眼軌跡,井斜角變化較大,水平段?215.9 mm井眼井斜角達到95 °,大位移水平井軌跡復雜,進一步增大鉆井摩阻扭矩[13]。

表2 東方1-1氣田3口調整井基本設計參數(shù)Table 2 Basic design parameters of 3 adjustment wells in Dongfang 1-1 Gasfield
(4)儲層垂深淺,井壁易失穩(wěn)。東方1-1氣田淺層目的層垂深1 300~1 400 m,壓實程度低,地層疏松,水平井坍塌地層裸露井段長,裸露面積大,且鉆進作業(yè)時間越長,鉆井液對裸露地層的浸泡時間增加,引起坍塌的可能性就越大。同時在水平段鉆進過程中,相對于直井,鉆井液流動阻力大,引起的附加壓差增大,鉆井液濾液對地層侵入量增加,侵入深度加大,引起縮徑或垮塌的可能性增加。
Technical countermeasures
Drilling fluid system of sea water polymer used in the surface layers
表層?444.5 mm、?311.2 mm井段改變以往鉆井液思路,均采用海水聚合物鉆井液體系進行鉆進,海水聚合物鉆井液體系配方為:海水+4%膨潤土+0.2%燒堿+0.1%純堿+0.5%PF-PAC(低黏聚陰離子纖維素)+0.3%PF-FLO(淀粉)+0.1%PF-XC(黃原膠)。不同于前期使用的PDF-PLUS/KCl包被抑制鉆井液體系,海水聚合物鉆井液體系配方簡單,為分散型鉆井液體系,確保樂東組泥巖充分水化,避免巖屑抱團出泥球,同時現(xiàn)場使用大排量攜帶出巖屑,有效解決了出泥球問題。
Shielding-temporary blocking drilling fluid used in reservoirs
針對?215.9 mm井段因儲層壓力衰竭引發(fā)的井漏問題,室內(nèi)在現(xiàn)場前期使用的無固相鉆井液基礎上,引入可嵌入并有效封堵地層微裂縫的納米級可變形封堵劑PF-Greenseal和碳酸鈣PF-Ezcarb。儲層最大孔徑約37.2~46.5 μm,依據(jù)Hands理想充填理論,當PF-Ezcarb累計粒度分布曲線D90約等于儲層最大孔徑時,可獲得較理想的暫堵效果[14-15],最終選擇的碳酸鈣PF-Ezcarb粒度分布D90為44.52 μm。PF-Greenseal與PF-Ezcarb結合,進一步降低了孔隙壓力傳遞,加強承壓封堵能力。得到優(yōu)化配方為:鉆井水+0.3%燒堿+2%FLOTROL(降濾失劑)+3%PF-Greenseal(封堵劑) + 2.5%PF-Greenlube(潤滑劑) + JLX B (聚合醇) + 3%PF-Ezcarb(碳酸鈣)+1%PF-LPF(成膜劑)+0.5%PF-XC(黃原膠)+0.1%~0.3%PF-VIS(增黏劑)。
室內(nèi)選取鶯歌海組二段2塊垂深1 342 m探井巖心,對比了優(yōu)化前后無固相鉆井液在高壓條件下漏失量情況。在26 MPa壓差下,優(yōu)化后的無固相鉆井液漏失量由優(yōu)化前的5.4 mL降低到0.4 mL,說明封堵劑PF-Greenseal及PF-Ezcarb形成了致密的泥餅和封堵帶,具有較好的承壓效果,滿足壓力衰竭儲層鉆井作業(yè)要求。同時室內(nèi)也測試了優(yōu)化后的無固相鉆井液粒徑分布,優(yōu)化后的無固相鉆井液體系粒徑范圍為0.6~250.3 μm,分布范圍寬,具有良好的暫堵效果。
Analysis on application effects
Remarkable ROP improvement without mud ball
東方1-1氣田X平臺3口調整井X7H、X8H、X10H井表層使用了海水聚合物鉆井液體系,效果見表3,相比前期表層?444.5 mm、?311.2 mm井段使用的PDF-PLUS/KCl聚合物鉆井液體系,無泥球堵塞高架槽、振動篩糊篩等情況發(fā)生,有效解決了泥球問題,平均機械鉆速由前期的39~64 m/h提高到85 m/h左右,提速明顯。另一方面,相比?444.5 mm、?311.2 mm井段全程使用PDF-PLUS/KCl聚合物鉆井液體系,使用海水聚合物鉆井液體系,單井鉆井液成本顯著降低,據(jù)計算可節(jié)約鉆井液成本近50%。

表3 X平臺各井鉆井液綜合效果對比Table 3 Comprehensive effect comparison between drilling fluids used in each well of Platform X
Good reservoir protection effect
東方1-1氣田X平臺3口調整井X7H、X8H、X10H井?215.9 mm目的層鉆進使用屏蔽暫堵型無固相鉆井液體系,完井清噴結果顯示,單井均超配產(chǎn),整體超配產(chǎn)約20%,3口井測試表皮因數(shù)依次為0.45、0.20、0,體現(xiàn)出優(yōu)良的儲層保護效果。
Good cuttings carrying performance with low friction
水平段鉆進過程通過往循環(huán)池緩慢補充聚合物PF-VIS及PF-XC[16],調整鉆井液低剪切速率下的黏度,維持鉆井液六速旋轉黏度計Φ3讀數(shù)大于5,動切力保持 9~13 Pa,表觀黏度保持 25~30 mPa·s,API濾失量保持在1.0 mL以下,同時適當劃眼,保持井眼清潔。圖3為3口調整井?215.9 mm井段實鉆ECD情況,由于3口井鉆遇的儲層壓力衰竭程度不同,所以選擇的開鉆鉆井液密度不同。由圖3可以看出,3口井的ECD隨著井眼深度的增加而緩慢增加,鉆進期間ECD增量分別僅為0.15、0.13、0.11 g/cm3,可見鉆進過程中鉆井液攜巖性能良好。

圖3 3口調整井? 215.9 mm井段實鉆ECD圖Fig. 3 ECD diagram of actual drilling in the ?215.9 mm hole section of 3 adjustment wells
為進一步改善東方1-1氣田淺層大位移水平井鉆井無固相鉆井液潤滑能力,調整井?215.9 mm井段實鉆過程中,在無固相鉆井液中加入潤滑劑PFGreenlube及JLX B。利用X10H井現(xiàn)場空轉扭矩、倒劃眼扭矩及鉆進扭矩數(shù)據(jù),通過軟件反算,并對比井深、水平裸眼長度、水垂比等相差不大的前期生產(chǎn)井X5H井,X10H井套管及裸眼摩阻因數(shù)在0.2~0.3之間,X5H井套管及裸眼摩阻因數(shù)在0.3左右,X10H井扭矩不超過4 000 N·m,X5H井扭矩已超過4 000 N·m。由此可見,使用潤滑劑PF-Greenlube及JLX B可顯著降低鉆進扭矩。這是由于由于潤滑劑PFGreenlube為水包油型乳狀液,同時利用聚合醇JLX B的濁點效應,其分子可以吸附于井壁泥巖表面,聚集形成乳狀顆粒,形成一層潤滑膜,具有較強的潤滑作用。
Borehole stability
3口調整井?215.9 mm水平井段鉆井過程中沒有出現(xiàn)掉塊情況,這是由于鉆井液加入成膜封堵劑PF-LPF。PF-LPF為多羥基高分子化合物,在鉆井液中充分溶解后呈膜狀,再通過物理和化學的吸附作用,吸附在黏土、鉆屑及井壁裂隙表面,減少了濾失通道面積,尤其是對泥巖段,可阻止鉆井液中自由水向井壁滲透,在屏蔽暫堵的基礎上進一步增強井壁穩(wěn)定性[17-18]。其中X10H井水平裸眼段長達1 104 m,最大井斜角為90.5°,現(xiàn)場測試了X10H井水平裸眼井徑,井徑曲線如圖4所示,經(jīng)過計算井眼擴大率低于3%,表明屏蔽暫堵型無固相鉆井液體系具有良好的井壁穩(wěn)定性能。

圖4 X10H井井徑曲線Fig. 4 Caliper curve of Well X10H
Conclusions
(1)針對東方1-1氣田表層泥巖地層易水化出泥球問題,探索性地使用分散型海水聚合物鉆井液體系鉆進,確保泥巖充分水化,解決出泥球問題,同時使用海水聚合物鉆井液能顯著提高機械鉆速,降低鉆井液作業(yè)成本。
(2)基于理想充填理論優(yōu)選架橋粒子碳酸鈣粒度分布,可降低孔隙壓力傳遞,加強鉆井液承壓封堵能力,加入水包油型乳狀液潤滑劑PF-Greenlube及配合使用聚合醇JLX B能顯著降低水平井鉆井扭矩,同時使用成膜封堵劑可提高淺層長水平裸眼段的井壁穩(wěn)定性。
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