孫祖毅,張華東,雷嗣遠,馬躍東,王樂樂,孔凡海
(1.華能煙臺電廠,山東 煙臺 264002; 2.華能山東發(fā)電有限公司,濟南 250014; 3.西安熱工研究院有限公司蘇州分公司,蘇州 215153)
煙氣換熱器在某150 MW機組SCR脫硝尿素水解系統(tǒng)中的應用
孫祖毅1,張華東2,雷嗣遠3,馬躍東1,王樂樂3,孔凡海2
(1.華能煙臺電廠,山東 煙臺 264002; 2.華能山東發(fā)電有限公司,濟南 250014; 3.西安熱工研究院有限公司蘇州分公司,蘇州 215153)
選擇性催化還原技術(shù)(SCR)煙氣脫硝尿素水解制氨系統(tǒng)出口混合氣體具有一定的過熱度,介紹了一種采用脫硝出口煙道內(nèi)置式煙氣-空氣換熱器加熱冷稀釋風的方法和設備,該設備具有系統(tǒng)簡單、投資少、檢修維護方便及節(jié)能效果明顯等優(yōu)點,實際運行效果達到了預期要求,且節(jié)能效果顯著,為類似節(jié)能改造工程提供了借鑒,具有良好的推廣價值。
SCR脫硝;尿素水解;煙氣換熱器
煙氣換熱器在電站鍋爐上有著廣泛的應用,通常利用其吸收煙氣余熱來加熱冷風或水媒,以實現(xiàn)余熱的回用或代替部分高品位電能的消耗,是實現(xiàn)節(jié)能減排的重要途徑之一[1]。為降低液氨作為選擇性催化還原技術(shù)(SCR)脫硝還原劑運輸和儲存過程中的風險,越來越多的城市電廠SCR脫硝系統(tǒng)采用尿素熱解或水解工藝來制備SCR脫硝反應中所需要的氨氣[2]。其中,尿素水解制氨工藝原理是將一定濃度的尿素溶液,在給定的溫度和壓力條件下反應,生成氣相的氨、二氧化碳和水蒸氣的混合物[3]。在氣液兩相共存的情況下,易發(fā)生液滴對管道、閥門等的沖擊影響,尿素水解反應器出口混合氣在進入SCR入口煙道之前需保證一定的過熱度。根據(jù)混合氣參數(shù)的不同,通常需要將混合氣的溫度保持在150 ℃以上。某電廠150 MW機組脫硝改造,采用尿素水解工藝制備SCR反應所需的氨氣。鍋爐空氣預熱器采用兩分倉形式,存在預熱器出口二次熱風風量不足、攜帶煙塵及風壓偏低等問題,不滿足提供SCR尿素水解熱稀釋風的要求。為克服此問題,該電廠采用在脫硝出口煙道內(nèi)設置煙氣換熱器來加熱冷稀釋風的方式,滿足尿素水解系統(tǒng)出口混合氣加熱需要。該系統(tǒng)工藝簡單、投資少、節(jié)省電耗,為同類機組的節(jié)能改造提供了參考。
1.1 設計參數(shù)及性能要求
某燃煤電廠150 MW機組,SCR脫硝系統(tǒng)采用尿素水解制氨工藝,設計要求尿素水解器出口混合氣體溫度不低于150 ℃。為保證進入SCR進口煙道的混合氣體有一定的過熱度,初期設計采用電加熱器加熱冷稀釋風,系統(tǒng)配有2臺軸流式稀釋風機(1用1備)和1套電加熱器,單臺風機設計風量2 740 m3/h、風壓5 000 Pa,電加熱器功率185 kW,電壓380 V。為降低因電加熱器故障影響NOx達標排放的風險,同時出于節(jié)能角度考慮,將電加熱器改為管式煙氣-空氣換熱器。換熱器內(nèi)置于SCR出口煙道,鍋爐熱煙氣從管外掠過,冷風在管內(nèi)流動,冷稀釋風經(jīng)換熱器加熱后,與來自尿素水解器出口的混合氣體進一步混合后,最終進入SCR氨噴射系統(tǒng)。煙氣-空氣換熱器系統(tǒng)布置如圖1所示。

圖1 煙氣換熱器系統(tǒng)布置圖
該工程鍋爐額定蒸發(fā)量為480 t/h,額定負荷下SCR反應器出口煙道內(nèi)煙氣量為549 725 m3/h,日日常50%~100% 鍋爐經(jīng)濟連續(xù)出力(ECR)工況下運行時,煙氣換熱器入口設計煙溫為285~340 ℃。換熱器入口風溫為-20 ℃,煙氣換熱器需滿足以下條件:50%~100%ECR工況下的出口熱風溫度不低于165 ℃;ECR工況下的換熱器煙氣側(cè)阻力不大于110 Pa;換熱管內(nèi)空氣側(cè)阻力不大于500 Pa。該工程煙氣換熱器設計煙氣參數(shù)及性能要求見表1。

表1 換熱器設計煙風參數(shù)及性能要求
1.2 換熱器結(jié)構(gòu)
該工程煙氣換熱器具有以下特點。
(1)換熱性能好、阻力低:換熱元件采用管式結(jié)構(gòu),換熱管采用內(nèi)部光管、外部翅片管的結(jié)構(gòu),以強化管外煙氣換熱,同時降低管道內(nèi)稀釋風沿程阻力[4]。
(2)布置緊湊:換熱器在煙道內(nèi)截面尺寸為8 000 mm×3 000 mm,沿煙氣流向垂直高度為600 mm,總換熱面積約77 m2。為便于現(xiàn)場布置,并減少管道沿程阻力,換熱器的冷風進口端和熱風出口端設置在換熱器同一側(cè),換熱器本體結(jié)構(gòu)布置如圖2所示。

圖2 換熱器結(jié)構(gòu)布置
(3)檢修維護方便:考慮換熱器的整體施工安裝及后期運行中的檢修維護,換熱器的換熱元件分為2箱進行現(xiàn)場拼裝,兩端由2個200 mm長的密封罩進行封裝,進出口冷熱風管與其中一端密封罩銜接,換熱器整體質(zhì)量約3.5 t。停機檢修期間,若發(fā)現(xiàn)換熱管磨損穿孔,可將磨損的一箱吊出或抽出進行維護。
(4)壽命長:考慮到換熱器元件的耐磨、抗腐蝕等特性,換熱器板材采用Q345B鋼板,厚度為6.0 mm;換熱管采用20鋼,壁厚2.5 mm,換熱元件設計使用壽命不低于10年,施工期間煙道內(nèi)換熱元件布置如圖3所示。

圖3 施工期間的煙道內(nèi)換熱元件外觀
按照以上設計方案,煙氣換熱器系統(tǒng)改造后的煙道外部結(jié)構(gòu)如圖4所示。運行2年來,系統(tǒng)未出現(xiàn)過外接管道漏氣、換熱管磨損等問題,停機期間換熱元件的檢查情況如圖5所示。

圖4 煙氣換熱器系統(tǒng)冷熱風管道布置

圖5 停機期間換元件檢查情況
日常運行中,機組不同負荷下的換熱器出口熱風溫度均高于170 ℃,達到了預期效果,實際運行中不同負荷下的換熱器出口熱風溫度數(shù)據(jù)見表2。

表2 換熱器出口熱風溫度
該工程150 MW機組SCR脫硝尿素水解制氨系統(tǒng),實施煙氣換熱器改造后,替代了原有電加熱器系統(tǒng),降低了因電加熱器故障引起的NOx超標排放的風險,同時有效降低了脫硝系統(tǒng)的電耗。實施煙氣換熱器改造后,理論計算每年可節(jié)省電耗110 MW·h,按照上網(wǎng)電價0.45元/(kW·h)計算,脫硝系統(tǒng)每年可節(jié)省用電成本49.95萬元,節(jié)能效果明顯。
(1)在SCR尿素水解制氨系統(tǒng)中,采用煙道內(nèi)置式煙氣換熱器加熱冷稀釋風代替電加熱器,具有設備結(jié)構(gòu)簡單、實用性強的特點。
(2)煙氣換熱器設置在高溫煙道內(nèi)部,換熱管采用翅片管結(jié)構(gòu),所需換熱元件面積小,且冷、熱風管道在同一端進出,整體結(jié)構(gòu)緊湊,空間利用率高。
(3)設計時考慮了耐磨、防腐問題,同時換熱元件采用兩箱結(jié)構(gòu),易于吊出或抽出煙道,便于檢修與維護。
(4)根據(jù)實際煙風參數(shù)設計出的煙氣換熱器,運行效果良好,出口熱風溫度不低于190 ℃,達到了尿素水解系統(tǒng)所需熱風溫度要求。
(5)該煙氣換熱器在某150 MW機組尿素水解系統(tǒng)中的應用,成功替代了原有電加熱器,節(jié)能效果明顯。
[1]李斌,黨自立.低溫省煤器設計及其動態(tài)特性分析[J].熱力發(fā)電,2014,42(2):25-29.
[2]陳彩霞,張軍,沈樂,等.火電廠尿素熱解和水解工藝研究[J].電力科學與工程,2014,30(6):16-19.
[3]姚宣,沈濱,鄭鵬,等.煙氣脫硝用尿素水解裝置性能分析[J].中國電機工程學報,2013,33(14):38-43.
[4]張勇,胡斌,等.H型換熱器的數(shù)值分析及優(yōu)化設計[J].鍋爐技術(shù),2013,44(1):1-4.
(本文責編:劉炳鋒)
2017-01-11;
2017-02-09
TK 242
B
1674-1951(2017)02-0068-03
孫祖毅(1978—),男,山東煙臺人,工程師,從事電廠鍋爐檢修方面的工作(E-mail:sunzuyi2071@163.com)。
張華東(1975—),男,山東威海人,高級工程師,從事電廠鍋爐、環(huán)保專業(yè)運行管理及及檢修維護方面工作(E-mail:huad-zhang@163.com)。
雷嗣遠(1984—),男,廣西柳州人,工程師,工學碩士,從事燃煤電廠脫硝催化劑運行診斷與檢測評估方面工作(E-mail:leisiyuan7@163.com)。
馬躍東(1969—),男,山西臨汾人,工程師,從事鍋爐檢修與維護方面工作(E-mail:xm1562@163.com)。
王樂樂(1984—),男,河南洛陽人,高級工程師,工學碩士,從事SCR煙氣脫硝技術(shù)研究及催化劑壽命管理方面工作(E-mail:wanglele003@163.com)。
孔凡海(1981—),男,江蘇徐州人,高級工程師,工學博士,從事火電廠煙氣脫硝設備運行診斷評估及運行管理研究方面工作(E-mail:kongfanhai211@163.com)。