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反應堆主循環泵機械密封泄漏分析及改進

2017-04-13 02:50:52黃秀寬楊彤寧波
設備管理與維修 2017年2期
關鍵詞:機械

黃秀寬,楊彤,寧波

(中國原子能科學研究院,北京102413)

反應堆主循環泵機械密封泄漏分析及改進

黃秀寬,楊彤,寧波

(中國原子能科學研究院,北京102413)

分析引起反應堆主循環泵機械密封泄漏原因,機械密封沖洗管加裝流量孔板阻尼件的改進及效果。

核主泵;機械密封;泄漏

0 前言

某研究型反應堆一回路共有4臺主循環泵,分別標號為A,B,C,D,均為臥式單級離心泵。該泵由水力部分、密封裝置、電機和慣性飛輪4部分組成,其中密封裝置采用核級機械密封。自該反應堆主回路系統調試開始,4臺主循環泵機械密封均存在不同程度的泄漏問題,其中C泵最大泄漏率達6 L/h,遠大于設計標準。由于其輸送的冷卻劑具有放射性,故分析查找機械密封泄漏原因、解決泄漏問題成為該系統調試中一項重要工作。

1 機械密封泄漏初步分析

造成機械密封泄漏有多種原因,結合反應堆主循環泵及機械密封結構和特性,主要考慮6方面因素。

(1)密封面磨損。輸送介質內雜質進入密封面造成磨損;由于裝配不當導致動靜環過度壓緊造成磨損;由于彈簧壓力不均衡造成密封面磨損。

(2)主循環泵轉子軸向竄量過大(主循環泵采用一對背靠背推力軸承),使密封面壓緊力降低,或使機械密封與軸套間的O形密封圈靜密封遭到破壞。

(3)機械密封與主循環泵轉子同軸度有偏差,影響動靜環正常配合。

(4)主循環泵轉子有輕微彎曲變形、轉子徑向跳動過大。

(5)主循環泵振動過大。

(6)動靜環密封面錯位。

2 檢查測量查找泄漏原因

將泄漏最嚴重的C泵機械密封拆卸后解體檢查,并對該泵振動、轉子軸向竄量及徑向跳動等進行測量。密封面有輕微磨損;動靜環配合良好,彈簧壓緊力均勻適當;O形密封圈無損壞,靜密封有效;泵轉子軸向竄量>1 mm,需要調整;泵轉子無變形彎曲;測量泵軸承及葉輪處機殼振動速度,軸向達到B級,徑向水平和豎直均達到A級。

測量完畢后,將軸承壓蓋密封面車削1 mm以調整轉子軸向竄量至合格范圍。鑒于動靜環密封面有輕微磨損,更換一件新機械密封,安裝時注意同軸度,防止密封面錯位。新機械密封安裝完畢后,啟動主循環泵,觀察機械密封泄漏沒有改善。

3 確認沖洗環節問題

考慮到停泵狀態機械密封在靜壓下為零泄漏這一情況,為進一步查找機械密封泄漏原因,仔細觀察泵啟動到停止過程的泄漏變化情況。該反應堆主循環泵帶有慣性飛輪,泵斷電后仍然會惰轉一段時間以保證持續供水冷卻反應堆堆芯。發現在泵斷電的一瞬間,機械密封就停止泄漏。顯然,這個現象與沖洗環節聯系緊密。由于沖洗水取自泵出口,壓力約1.1 MPa,該壓力通過沖洗管出口作用在密封面局部,懷疑密封面受力不均勻而產生泄漏。從觀察的現象看,泵斷電的一瞬間,出口壓力降低,沖洗水壓力隨之下降,機械密封就不再泄漏,由此確定了通過降低機械密封沖洗水壓力解決泄漏問題的思路。

4 改進方案

在內徑8 mm的機械密封沖洗管中安裝直徑4 mm的孔板,以降低冷卻水流量,從而降低密封面沖洗水壓力,減少泄漏。

為從理論上驗證上述方案的可行性,對機械密封周圍的流道進行計算,計算進水管無孔板(直徑8 mm)和有孔板(直徑4 mm)2種情況下密封處的壓力分布并進行分析比較。

(1)計算方法與模型。由于計算對象較為復雜,采用了數值模擬的方法進行計算。流域的物理模型如圖1所示。

使用ICEMCFD 13.0進行網格劃分,全部采用結構化網格,無孔板流域節點數為60338,有孔板流域節點數為68230。

使用ANSYS CFX 13.0進行數值模擬。進口條件為全壓1.12 MPa;出口條件為靜壓0.002 MPa;與轉動部件接觸的各面邊界條件為旋轉壁面,轉速為1480 r/min;其他面為無滑移壁面。湍流模型選用k-ε模型。初算結果表明,流域中部分區域絕對壓力遠低于零是不合理的,實際上,這些區域應該是發生了汽化。因此,選用空化模型,以模擬汽化現象,從而得到更準確的結果。

(2)計算結果分析。計算結果表明,加裝孔板后,冷卻水的總流量顯著降低,密封處平均壓力也隨之顯著減小,具體參數見表1。

圖1 流域比較

表1 計算結果比較

從結果中還可以發現,加裝孔板后,密封處最大壓力顯著減小,最小壓力則顯著增大,故周向壓力分布不均勻程度也降低了,壓力分布見圖2、圖3。

分析認為,上述壓力變化是由流量變化引起的。加裝孔板后,流道的最窄流通面積顯著減小,阻力特性隨之增大,故總流量顯著降低,密封處附近流道的最大流速和平均流速均降低,因此最大壓力和平均壓力隨之減小;另一方面,流速降低使得空化現象減弱,故密封處最小壓力反而增大了。

此外,由圖2和圖3還可以看出,加裝孔板前后,最大壓力出現的位置也有所不同。這是因為流速低時流場受轉動部件旋轉的影響更大,沿轉動方向的壓差有所顯現。

數值模擬和分析表明,加裝直徑4 mm孔板后,密封處平均壓力顯著減小,這應該就是泄漏量減小的原因。因此,在進口管內加裝直徑4 mm孔板以解決機械密封泄漏的方案是合理的。

圖2 無孔板密封處壓力分布

5 機械密封沖洗環節改進及效果

對4臺主循環泵的機械密封沖洗管全部進行改造(圖4),加裝流量孔板阻力件(圖5)。

6 結論

(1)安裝阻力件后,機械密封沖洗流量為25 L/min,遠大于所需的6~10 L/min的技術要求,沖洗流量減小不會影響機械密封的正常工作。

(2)安裝阻力件后,機械密封內部壓力減小,壓力分布較安裝前均勻,機械密封運行條件有所改善,延長設備使用壽命。

(3)阻力件外形尺寸、安裝部位不影響沖洗管的安裝和密封,而且安裝簡單、方便。不影響主循環泵運行參數。

(4)4臺主循環泵兩端機械密封安裝阻力件后,幾乎不漏或泄漏率很小,效果非常理想。

圖3 有孔板密封處壓力分布

圖4 密封沖洗孔示意圖

圖5 密封阻力件安裝位置

[1]王曉青.機械密封失效的影響因素與影響機制研究[J].石油化工設備,2011,40(5).

[2]王玉明,黃偉峰,李永健.核電站一回路用機械密封[J].摩擦學學報,2011,31(4).

[3]JB/T 8097-1999,泵的振動測量與評價方法[S].

〔編輯 利文〕

TH17

B

10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.02.37

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