向鄒文
(四川大學化工學院,四川成都 610065)
高級炔抽氣系統(tǒng)安全隱患分析與整改
向鄒文
(四川大學化工學院,四川成都 610065)
對化工企業(yè)來說,安全生產十分重要。如果忽視安全隱患,必將會給企業(yè)帶來巨大的經濟損失。通過對川維廠乙炔三/四單元提濃裝置高級炔抽氣系統(tǒng)運行現(xiàn)狀進行分析,找出影響高級炔抽氣系統(tǒng)運行的不安全因素。通過采取改造噴射泵冷凝器,增加氣液分離器、優(yōu)化工藝控制參數(shù)等措施,確保了高級炔抽氣系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。
抽氣系統(tǒng);帶水;冷凝器;蒸汽噴射泵
川維廠乙炔三/四單元的高級炔抽氣系統(tǒng)在運行中存在以下問題∶C890A機組停運時,高級炔氣通過R479/489A水封排放火炬的過程中,溢留口出現(xiàn)氣液夾帶的現(xiàn)象,現(xiàn)場可燃氣體檢測值高達(200~310)×10-6,給生產現(xiàn)場帶來極大的安全隱患,同時造成R479/489A至火炬的管線積水或堵塞,Y590A火炬回火比較嚴重,危及整個提濃裝置的安全運行。
天然氣部分氧化制乙炔工藝中將原料天然氣和氧氣混合發(fā)生裂解反應,生成裂化氣。裂化氣在提濃單元通過N-甲基吡咯烷酮(NMP)分離成三種氣體混合物∶乙炔、尾氣及高級炔(HA)。高級炔首先在預洗塔被NMP吸收(約70%),預洗塔出來的溶劑在用尾氣回收乙炔后,進入高級炔氣提塔減壓解吸出高級炔烴;通過預洗塔洗滌后的裂化氣進入主洗塔D410A。高級炔與乙炔在主洗塔中被NMP吸收,隨后溶劑在逆流解吸塔中繼續(xù)吸收循環(huán)氣中的高級炔,在預脫氣塔中氣提出乙炔,最后NMP溶劑在真空脫氣塔中脫水和脫氣,高級炔側流引出進入高級炔氣提塔,通過精餾氣氣提出溶劑中的高級炔和水,最后進入高級炔水洗塔。離開塔D446頂部的高級炔烴氣體,通過水洗塔D447A和冷凝器E470A。HA氣體用蒸汽噴射泵J472/474/476A加壓,經阻火器R479/489A送火炬[1]。高級炔抽氣系統(tǒng)通過三級蒸汽噴射泵把真空系統(tǒng)中解析出的高級炔氣體從真空塔中抽出,同時保持系統(tǒng)的真空度。
2.1 冷凝器E472/474/476A設計能力偏小
蒸汽噴射泵的結構如圖1所示,通常由拉瓦爾噴嘴、混合室以及擴壓器等三部分組成,其中拉瓦爾噴嘴的作用最為重要。噴嘴和擴壓器組成了一條斷面變化的特殊氣流管道。工作蒸汽通過噴嘴將壓力能轉變成動能進行抽氣,而混合氣流通過擴壓器又將動能轉變成壓力能從而達到抽氣的目的[2]。噴射器蒸汽的余熱通常導入冷凝器中,根據(jù)冷凝器的工作原理,分為混合式冷凝器和表面式冷凝器。在混合式冷凝器中是由兩個帶熱介質直接接觸和混合并產生熱交換,通過有一定溫差的兩種介質對流,進行熱交換,達到冷凝高溫介質目的。
將提濃一單元和三四單元三級蒸汽噴射泵所配置的冷凝器對比數(shù)據(jù)見表1。

圖1 蒸汽噴射泵結構

表1 噴射泵冷凝器筒體直徑 mm
通過對比發(fā)現(xiàn),三/四單元的E474A、E476A直徑比提濃一單元中的E474、E476要。
而冷凝器直徑Dk的計算公式∶

式中∶G——工作蒸汽耗量;
Gcm——蒸汽噴射泵各級抽吸氣、蒸汽混合物總量;
γ——氣體在冷凝器入口處的比容,可近似取為該處水蒸氣的比容;
1.5 ——系數(shù),按生產能力增加50% 計算
V——氣體在冷凝器內的速度,一般V=8~15m/s。
通過查詢設計物料平衡表,提濃一、三、四單元高級炔抽出量設計值見表2。
查相關設計資料,提濃一單元和三、四單元蒸汽噴射泵第三級工作蒸汽耗量見表3。
由以上的3個表格的數(shù)據(jù)及冷凝器直徑Dk的計算公式,可以得出如下結論∶提濃三/四單元與一單元蒸汽噴射泵第三級冷凝器流速相比較,三/四單元第三級冷凝器中氣體流速比一單元的氣體流速快了近三倍,反應出第三級冷凝器能力偏小的問題,導致氣液分離不夠充分,出現(xiàn)液沫夾帶,造成冷凝器出口帶水嚴重。

表3 第三級蒸汽噴射泵蒸汽消耗量
2.2 R479/489A安全隱患分析
2.2.1 R479/489A溢流水量大,夾帶高級炔氣竄出
經E476/486A后,夾帶大量炭黑水的HA氣體進入R479/ 489A內,這些碳黑水必需經過水封溢流口流出。在溢流水量加大的情況下會造成R479/489A炭黑水溢流水夾帶大量HA氣體,給生產現(xiàn)場帶來極大的安全隱患。同時HA氣體大量解析,增加職工的職業(yè)健康風險。
2.2.2 R479/489A處于負壓工作狀態(tài),易造成空氣被吸入
提濃裝置最初設計時是將高級炔氣全部通過R479/489A直接排放火炬燃燒,后因高級炔氣持續(xù)燃燒會產生大量廢氣對環(huán)保有較大影響,同時大量可燃氣體直接燃燒也不經濟,因此后來車間通過改造,使用水環(huán)升壓機C890A將高級炔氣抽出,送到鍋爐作燃料氣。但R479/489A設計原理是正壓式排水水封,因此并不能保證在負壓狀態(tài)下能安全運行。
提濃三/四單元初開車時,C890A吸入壓力保持在-2.5kPa左右。同時對比新老區(qū)的高級炔升壓機吸入口,發(fā)現(xiàn)新區(qū)高級炔入口位置更靠近R479/489A水封;同時C890A機組現(xiàn)場位置離高級炔入口位置距離更近,因此新區(qū)的R479/489A插入管處形成的負壓更高。R479/R489A(見圖2)設計原理為正壓式排水水封,液封高度為70mm,新老區(qū)R479/489A液封高度一致。因此水封液封水中會被更高的負壓吸入管道中,同時由于噴射泵帶水比較嚴重,水從R479/489A插入管至上而下流動,因此R479/489A進口管水柱高度會慢慢增加,當水柱高度超過負壓承受狀態(tài)時,水會瞬時流下,沖破水封中液封面,這樣水封內部與插入管負壓聯(lián)通,空氣就可能被抽到高級炔氣體中,如果這是這股混合氣體排放Y590A燃燒,極易發(fā)生爆鳴或造成防爆膜破裂。同時進入系統(tǒng)的氧氣也可能被C890A抽走,造成AR891A升高聯(lián)鎖機組(見表4)。

圖2 R479/489A/B內部結構剖面

表4 高級炔升壓機出口氧含量在線監(jiān)測統(tǒng)計
2.3 R479/489A出口至Y590A火炬管線積水
經過2015年1月的檢修發(fā)現(xiàn),R479/489A進口管線比較干凈,但是R479/489A出口管線至火炬總管的管線堵塞十分嚴重。經過工藝方面的仔細分析認為,主要原因是42~45℃的高級炔經過安全水封之后溫度降低至35℃左右。由于高級炔氣在低溫下易結晶解析附著在管線上,造成R479/489A出口管線堵塞,安全水封壓力升高,使部分可燃性氣體從水封溢流口處解析到大氣中。
同時因隱患二中HA氣體夾帶大量的水排放Y590A,進入火炬管線后,造成管線積水的現(xiàn)象就更加明顯,嚴重可能造成Y590A火炬發(fā)生回火。
3.1 在E476A與R479/489A之間增設一臺氣液分離器
原高級炔出口管道尺寸為DN250,在該管線上加裝一個直徑DN600、長度1 500mm的短接,短接下方安裝擋板,擋板尺寸以短接剩余流通面積不小于原DN250管道流通面積為原則。氣液分離器(見圖3)排水采用集液包方式,集液包底部設DN50排污閥,側面設排水閥把分離出來的炭黑水通過簡易排水水封引至R478A中。

圖3 管線氣液分離器
2014年大修,在新區(qū)乙炔提濃三單元上成功實施改造。目前R479/489A運行情況已得到極大改善,水封溢流水明顯減少,高級炔夾帶的現(xiàn)象得到緩解。
3.2 改變R479/489A操作條件
提濃三/四單元初開車時,為防止高級炔氣體排入火炬,將C890A吸入壓力保持在-2.5kPa左右。根據(jù)實際生產運行經驗,現(xiàn)將C890A吸入壓力控制在-0.5kPa左右。在這個壓力狀態(tài)下,一方面可以確保高級炔氣體能全部被抽走,不排放火炬,另一方面也使得R479/489A處于一個安全的操作條件下,從而使整個系統(tǒng)運行更穩(wěn)定。
3.3 對冷凝器進行改造,提高冷凝器的分離能力
通過采取上述增加臨時設備及改變工藝控制參數(shù)等措施,使得提濃三四單元高級炔抽氣系統(tǒng)運行更為穩(wěn)定。冷凝器設備設計偏小是影響提濃三四單元高級炔抽氣系統(tǒng)穩(wěn)定運行的最重要因素;考慮到現(xiàn)場空間受限,同時更換E472/474/476A施工難度太大,在2014年大修中對最終冷凝器E476A進行了改造,直徑由由?450擴大到?1 000,高度由2 500mm擴大到3 560mm。通過目前的運行狀況,系統(tǒng)的真空度能夠滿足要求,同時三級分離器的效果明顯,高級炔(HA)不再夾帶大量的炭黑水進入水封,消除了高級炔升壓機停運后,水封溢流處出現(xiàn)氣液夾帶的現(xiàn)象。
通過對乙炔車間提濃三/四單元高級炔抽氣系統(tǒng)設備及工藝操作方式進行分析,找出影響高級炔抽氣系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行的主要因素。通過對冷凝器進行改造,增加氣液分離器及改變工藝控制參數(shù)等多項措施,解決了冷凝器出口帶水嚴重、安全水封夾帶高級炔氣體、高級炔管線積水和堵塞等問題,確保了高級炔抽氣系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。
[1] 陳炳基.蒸汽噴射泵的簡便設計與計算[J].煙草科技,1977,(4)∶15-26.
Analysis and Rectification of Safety Hidden Trouble of Advanced Electrolytic Smelting System
Xiang Zou-wen
For chemical enterprises,safety is very important.If you ignore the security risks,will bring great economic losses to the enterprise.In this paper,the operation status of the advanced alkyne extraction system in the acetylene three/four unit enrichment unit of Chuanwei Plant is analyzed to find out the insecurity factors that affect the operation of the advanced alkyne extraction system. By taking the transformation of the jet pump condenser,increase the gas-liquid separator,optimize the process control parameters and other measures to ensure the safe and stable operation of the advanced alkyne pumping system.
pumping system;water supply;condenser;steam jet pump
TQ086.2
B
1003-6490(2017)02-0084-02
2017-02-10
向鄒文(1986—),男,重慶人,工程師,主要從事基層技術管理工作。