陳亮,高曉斌
(陜西重型汽車有限公司,陜西西安710200)
基于PLC的輸送鏈自動潤滑控制系統
陳亮,高曉斌
(陜西重型汽車有限公司,陜西西安710200)
輸送鏈自動潤滑控制系統的整體設計原理和方案,自動潤滑流程、PLC和觸摸屏的選型及軟件編程。開發出的輸送鏈自動潤滑控制系統,經過實際測試和使用,達到了輸送鏈的潤滑要求,有效提高了潤滑效率和潤滑質量。
輸送鏈;自動潤滑系統;PLC
輸送鏈作為運輸設備,在使用過程中處于連續運行狀態,如果潤滑不良,將造成鏈條及鏈輪的快速磨損,降低設備使用壽命。采用人工潤滑方式,作業人員勞動強度大,潤滑效率低;人工加注量無法控制,存在漏加或多加的情況,潤滑效果難以保證。為此,開發一套先進、高效、可靠的自動潤滑控制系統,以提高潤滑效率,保證鏈條的正常運行。
輸送鏈潤滑采用干油潤滑和稀油潤滑2種方式,干油潤滑鏈輪,稀油潤滑鏈條。干油潤滑設計為同步追隨的方式,將潤滑脂加入快速移動的鏈輪油杯中;稀油潤滑通過霧化的方式,將潤滑脂均勻噴涂在鏈條上。輸送鏈運行過程中,2種潤滑方式即可同時進行,也可單獨進行。
自動潤滑控制系統主要由控制系統和執行機構兩部分組成。控制系統以PLC為核心,GOT觸摸屏做為人機交互平臺,通過對觸摸屏的輸入信息和傳感器的信號進行運算處理后,發送指令給電磁閥控制執行機構工作。執行機構主要由干油加脂裝置(加脂槍和定位桿)、儲脂桶、回位氣缸、回位調速閥、定位傳感器和稀油加脂裝置等組成。
2.1 干油潤滑工作流程(1)設定好潤滑時間,按下干油潤滑啟動按鈕后,潤滑開始。(2)PLC發送信號給定位桿電磁閥,電磁閥打開,定位桿伸出,干油加脂裝置跟隨鏈輪向前運行,對油杯油嘴進行定位。
(3)加脂裝置到達加注點后,定位傳感器發送信號給PLC,干油加脂電磁閥打開,加脂槍伸出,對鏈輪油杯進行加脂。
(4)加注完成后,加脂槍縮回,定位桿縮回。
(5)回位電磁閥打開,回位氣缸推動加脂裝置復位。
(6)回位電磁閥關閉,回位氣缸復位,一個鏈輪的干油潤滑過程完成。
(7)如果潤滑設定時間未到,重復第1步到第6步,對其他鏈輪進行潤滑。
2.2 稀油潤滑工作流程
(1)設定好潤滑時間,按下稀油潤滑啟動按鈕后,潤滑開始。(2)定位傳感器感應到鏈節后,稀油加注電磁閥打開,加注槍噴出霧化的潤滑油對鏈節進行潤滑。
(3)定位傳感器信號消失后,稀油加注電磁閥關閉,一個鏈節的稀油潤滑過程完成。
(4)如果潤滑時間未到,重復第1步到第3步,對其他鏈節進行潤滑。
3.1 I/O表設計
為實現自動控制功能,經統計,系統共需要開關量輸入信號12個,開關量輸出信號7個。輸入信號(X0~X13)包括6個按鈕信號和6個傳感器信號,輸出信號(Y0~Y6)包括3個指示燈信號和4個驅動電磁閥的信號,具體I/O點設計見表1。

表1 I/O輸入輸出表
3.2 PLC和觸摸屏選型
工況需要PLC的輸入點數量≥11,輸出點數量≥7。考慮到冗余備用點和系統運行速度,PLC選用三菱FX3u-32MT/DSS。該PLC內置CPU,集成16個輸入點、16個晶體管輸出點,8 KB內存,235個計數器,512個定時器以及8000個數據寄存器,CPU處理速度0.065 μs/基本指令。
觸摸屏是系統的人機界面,通過觸摸屏可以設置潤滑時間、潤滑節拍等參數,以及對系統運行狀況進行監控。本系統選擇三菱GOT1030-HBD觸摸屏,屏幕尺寸4.5英寸,分辨率288×96,每個畫面最多可組態50個觸控鍵,通過RS422接口與PLC進行通訊。
3.3 PLC程序設計
PLC程序設計采用三菱公司GX Work2編程軟件,使用梯形圖編制程序。梯形圖程序編譯成功后,通過RS422通訊編程接口,將程序代碼下載到PLC處理器中。
整個系統程序分為手動控制、自動控制、參數設置、狀態監控和故障報警5個模塊。系統程序結構如圖1所示。

圖1 PLC控制系統程序結構
(1)手動控制模式。通過觸摸屏可以對定位桿、干油加脂槍、回位氣缸、稀油加注閥、干油潤滑指示燈、稀油潤滑指示燈以及急停指示燈等相關器件的動作進行控制和測試,方便對系統進行調試和后期維護。手動控制程序如圖2所示。

圖2 手動控制程序
(2)自動控制模式。干油潤滑系統和稀油潤滑系統在PLC控制下自動完成潤滑和停止工作。系統需要具備定時停止功能和循環潤滑功能。可以利用PLC內置的時鐘繼電器設計定時停止功能。通過對M8013(秒脈沖)進行計數,來實現定時功能,控制程序如圖3所示。到設定時間后,自動停止潤滑。
(3)循環潤滑功能。使用順序控制,采用步進的方法來實現。干油潤滑從定位桿定位到回位氣缸復位為一個潤滑循環,完成對一個鏈輪的潤滑。回位氣缸復位后,如果潤滑設定時間未到,則繼續進行下個潤滑循環。干油潤滑順序控制程序如圖4所示。
(4)稀油潤滑。通過定位后向鏈節噴灑潤滑脂,完成對一個鏈節的潤滑。單個鏈節潤滑完成后,如果潤滑設定時間未到,則

圖3 自動定時控制程序

圖4 干油潤滑順序控制程序
繼續進行下個潤滑循環。稀油潤滑控制程序如圖5所示。

圖5 稀油潤滑控制程序
系統的參數設置程序實現對潤滑時間、潤滑節拍等參數進行設置。狀態監控程序可以實時監控潤滑狀態和運行時間。故障報警程序可以在出現過限位、儲脂桶液位低等情況時,及時停止設備運行,對設備進行保護,并發出報警提示信息。
3.4 觸摸屏程序設計
觸摸屏程序設計采用三菱公司GT Work3編程軟件,根據需要組態監控畫面、參數設置畫面和報警查詢畫面等。人機界面組態完成后,通過RS232通訊編程接口,將程序代碼下載到觸摸屏中。狀態監控畫面可以對干油潤滑以及稀油潤滑的設定時間、運行時間和運行狀態等進行監控。參數設置畫面可以對潤滑節拍、收槍時間、回位時間和潤滑間歇等參數進行設置。報警查詢畫面可以對系統的報警信息進行查詢和清除。
基于PLC的輸送鏈自動潤滑控制系統運行成本低,自動化程度高,安裝維護方便。整個潤滑過程,在PLC的控制下自動完成,提高了潤滑效率和潤滑質量。后期還可通過通訊模塊,與輸送鏈設備的電氣控制系統進行通訊。
系統設計完成后,在駕駛室輸送鏈上進行了測試,運行正常,系統軟、硬件設計達到了輸送鏈潤滑的各項要求。
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[3]王建,宋永昌.觸摸屏實用技術(三菱)[M].北京:機械工業出版社,2012.
〔編輯 李波〕
H117.2
B
10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.01.44