劉琰鉀
國外PDS閥門性能分析研究
劉琰鉀
(中韓(武漢)石油化工有限公司,湖北 武漢 430076)
針對聚烯烴裝置中PDS閥門的應用情況,聚烯烴粉末易在閥腔內集聚,閥門的設計、制造及材料使用存在問題,使用一定程度后閥門運行不順暢、卡滯、最終抱死的情況時有發生,造成裝置停車。通過現場對PDS閥門的拆檢、維修、測繪,總結其故障原因,并綜合對比各品牌閥門的使用情況,從而促使PDS閥門的結構優化,為推動該類閥門的國產化奠定基礎。
聚烯烴 PDS閥門 高頻 國產化
近年來,石化產業呈快速發展趨勢,隨著各種新技術開發和工藝技術進步,聚丙烯和聚乙烯等聚烯烴裝置的單套產能越來越大。生產裝置的長周期運行不僅能降低生產成本和提高企業的競爭能力,更能保證裝置的安全和穩定運行。所以選用合適的閥門,對于保證裝置的長期運行十分重要。
中國某大型石化企業引進了2條UNIVATION工藝的生產線,1條線生產低密度聚乙烯,1條線生產高密度聚乙烯,投產不到2個月,高密度裝置的PDS閥先后出現問題,主要是閥門卡死和泄漏,堵塞PDS系統罐和閥管道,每次都需要裝置停車才能進行清理。平均每個月,裝置停車2次,運行1a以來,高密度裝置的平均負荷率僅40%,且裝置能耗特別高。因此,新建裝置在PDS閥門的選用時,需要十分慎重并做好調研,選用可靠的品牌。筆者結合實際使用情況,對各品牌PDS閥門使用情況及優缺點進行了研究,供同行參考。
1.1 使用情況
1) 第三代氣相聚合法工藝聚丙烯裝置(JPP)。閥門內漏嚴重,閥門拆解后,發現閥桿損傷嚴重。由于該類球閥高頻開關,每5min開關1次,每次動作時間不超過8s,閥桿與滑動軸承摩擦頻繁,造成表面磨損嚴重。
2) 線性低密度聚乙烯裝置(LLDPE)。氣動執行機構內漏嚴重,由于該類PDS閥門開關頻次較高,執行機構已達到使用壽命,O型圈斷裂,密封失效;此外閥門執行機構內部潤滑脂老化變質,密封組件磨損嚴重,造成執行機構內漏。
通過檢修閥門,發現經過1個檢修周期之后,閥球與閥座基本完好,但表面有輕微刮傷,不影響密封性能。另外閥桿結構存在一些問題,經常出現閥桿抱死情況。ARGUS的PDS閥門扇形執行機構大多能保證1個周期的正常使用,但是齒條齒桿的執行機構O型圈容易斷裂,密封組件磨損嚴重,不能滿足工藝需要。
1.2 優點
1) ARGUS的PDS閥門全部采用鍛造工藝,能夠保證閥門在高頻次動作下有更好的強度。閥體的材料選用LF2,能夠在-45℃極端工況下使用,滿足了工藝要求。
2) 分析檢測換修的閥門,其閥門中腔較小,介質不會大量堆積。此外閥座采用特有專利的燕尾型刮刀式設計,使閥門在開關時無法將大量聚合物顆粒帶入密封面內,從而達到自清潔的功能。同時,軟閥座采用專利技術的LYTON材料,它是一種改性的PEEK材料,具有接近普通金屬的硬度,并且具有良好的耐磨性和自潤滑性能,大幅延長了使用壽命。
3) 金屬閥座和閥球的表面硬化處理,采用專利的ARGULOG硬化處理技術,即高溫等離子噴涂和熱熔處理技術,使閥座和閥球的表面硬度達到68HRC,63HRC,硬化層厚度達到500mm以上,并且硬化層與基材通過形成的過渡層有機結合成一體,避免了長周期運行中的硬化層脫層。這種精密的加工與研磨技術,確保閥門的密封等級在VI級以上。閥座結構如圖1所示。
4) ARGUS的專利結構的扇型氣缸,具有輸出扭矩大、組裝方便、結構緊湊、工作壽命長等優點,它的動作壽命達到4×106次以上,能夠滿足聚烯烴裝置長周期運行的需要。

圖1 ARGUS的PDS閥閥座結構示意
1.3 局限性
1) 閥門的球體表面及閥座密封面為鎳基涂層,雖存在一定硬度差,但涂層還屬同類材料,不可避免長時間使用及介質作用下產生金屬磨損粘結問題。金屬粘結使球體及閥座密封面“亞光”磨損,不能達到鏡面效果,自聚性介質粘結密封面,高頻開關作用下損壞密封面。
2) 閥桿結構過于復雜,閥桿與其他金屬部件接觸過多,長時間的高頻次開關會使閥桿與金屬接觸部分磨損嚴重,一方面使閥桿扭矩增大,另一方面導致閥門傳動鏈中心偏移,最終使閥桿“咬”死。
3) ARGUS閥門因為其專利原因設計為內固定球閥結構。分析其內固定結構,在上定位塊和下定位塊處設計有PEEK軸承,該設計目的是為了減少球體的摩擦,減輕閥門的扭矩。雖然該種結構可解決下固定軸的內漏點,但是由于工況介質具有自聚特性,在縫隙中自聚越來越大,嚴重影響閥球在定位塊中轉動,最終可能導致閥門抱死。
2.1 使用情況
第二代環管法聚丙烯裝置(STPP)。閥門內漏嚴重,閥門拆解后,閥球、閥座磨損嚴重,劃痕深度已經超過噴涂層厚度。由于該類球閥開關頻次較高,達到1次/min,每次動作時間不超過3s。閥球與閥座在高頻開關下產生金屬粘接,造成密封面磨損,乃至噴涂層剝落。
通過檢修KITZ閥門,發現經過1個檢修周期之后,閥球與閥座磨損十分嚴重,導致密封面失效。該類閥門已無法修復,需要更換閥球和閥座,不能滿足裝置長周期運行的需求。
2.2 優點
1) 相比ARGUS閥門,KITZ閥門的閥球表面使用鎳基涂層,閥座表面使用碳化鎢涂層,閥座和閥球有一定硬度差,相對有效地解決金屬粘結問題,并且碳化鎢涂層硬度達到72HRC,具有很好的耐沖刷、耐磨損性能。
2) 閥桿結構設計2處PEEK軸承套,上下軸承對閥桿套起到定位導向作用,在高頻開關下,能夠有效地減少閥的桿偏移量,使執行機構傳動扭矩平穩。另外PEEK材料對金屬閥的摩擦非常小,摩擦系數f=0.05,十分有效地減輕了閥門扭矩。其結構如圖2所示。

圖2 KITZ的PDS閥閥桿結構示意
3) KITZ閥門的設計原則是減少閥座處的金屬摩擦,從而減輕閥門扭矩。該結構利用板簧提供閥座預緊力,能夠起到補償作用,達到很好的密封效果。此外KITZ閥門的中腔設計不存在定位塊,減少了中腔空隙,進而減少物料堆積。
2.3 局限性
1) 閥門采用定向磨球工藝。定向配磨閥球噴涂層不均勻,在高頻率開關下,對閥門密封面有很大磨損,造成閥門泄漏。
2) ARGUS閥門及KITZ閥門的支架安裝于填料函上,這樣的支架連接結構在高頻開關下,會對整個扭矩傳導鏈產生偏移,導致閥桿“咬”死。此外KITZ閥門的執行機構為撥叉式執行機構,開關次數不能滿足工藝需要。
3.1 使用情況
高密度聚乙烯裝置(HDPE)。閥門抱死無法開關,該閥門開關頻次較高,30s開關一次,開關時間不超過3s,按8000h/a計算,每年開關次數達到1×106次。閥門拆解后,發現閥球、閥座密封面拉傷,閥座密封面寬度僅有3mm;閥腔內集聚聚烯烴粉末,彈簧腔堵塞,此外閥桿與閥桿軸套間也自聚大量聚烯烴粉末,并且有結焦情況。
通過檢修閥門,發現該閥門大多為軟密封球閥,經過一個檢修周期之后,閥球與閥座磨損十分嚴重,導致閥球、閥座密封面嚴重失效。該類閥門在長周期高頻開關下,存在一定問題,軟閥座經磨損之后,其使用壽命大幅降低。
3.2 優點
1) 閥桿與PEEK材質的滑動軸承及特殊橡膠材質的滑動軸承配合,有效地減小了摩擦阻力,從而降低了扭矩;此外閥座為PEEK材質和增強聚四氟乙烯材質,降低了摩擦系數,使閥桿開關順暢,無卡阻。
2) 相比ARGUS閥門和KITZ閥門,TYCO KTM閥門經濟性較好,在滿足工況長周期運行的情況下,性價比較高。
3.3 局限性
1) 該類閥門大多為軟密封球閥,閥球沒有噴涂層,在高頻開關下,閥座密封面與閥球表面直接接觸,在沒有噴涂層的保護下,閥球本體極易磨損,從而密封失效。
2) 與ARGUS等閥門相比,該類閥門密封面寬度太窄。在同種口徑、壓力下,該類閥門的密封面寬度僅為其他廠家閥門密封面的50%,不能夠保證密封可靠。
隨著新工藝、新技術快速發展,PDS閥門技術也應快速發展,以適應和滿足工藝技術的要求,從而為聚烯烴裝置長周期安全運行保駕護航。通過此次大檢修,分析總結PDS閥門故障原因,并綜合對比各品牌閥門的使用情況,找出各種閥門的優缺點,吸取各品牌閥門的長處,選擇合適的閥門結構,進而完成PDS閥門的結構優化,為推動該類閥門的國產化奠定堅實的基礎。
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劉琰鉀(1984—),男,遼寧遼陽人,2008年畢業沈陽工業大學自動化專業,現工作于中韓(武漢)石油化工有限公司物資流通部,任助理工程師。
TP214
B
1007-7324(2017)02-0068-03
稿件收到日期: 2016-12-09,修改稿收到日期: 2017-01-15。